高翔
(新疆有色金屬研究所,新疆烏魯木齊 830000)
隨著經濟社會的發展,對黃金的需求量持續加大。提高金礦的選礦技術水平,降低黃金生產成本,對國民經濟有重要意義[1]。目前主要用到的黃金選礦方法有重選、浮選、氰化、焙燒氧化、堆浸等,此外還有生物氧化預處理技術,離子交換技術,氯化法等方法[2-5]。本文對新疆某金礦進行了礦石性質分析,對該金礦進行了全泥浸出、尼爾森重選-浸出聯合工藝的選礦試驗研究,為該礦石的資源評價提供選礦技術參考依據。
該礦中主要金屬礦物為黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、赤(褐)鐵礦、磁鐵礦方鉛礦和閃鋅礦等。脈石礦物為石英、綠簾石、白云母、綠泥石、方解石等。礦石中金主要以微細粒的自然金顆粒形式存在。
原礦多元素分析結果見表1。由表1 可知:該礦石中SiO2含量較高,達到75.43%,而鈣和鎂含量較低,應分布有較多的石英和硅酸鹽礦物。該礦石中的有價元素僅有金,品位為4.15g/t;有害元素As品位為0.18%,相對較低,對金精礦質量影響較小。

表1 礦石化學多元素分析結果
該礦石中金的化學物相分析結果見表2。由表2的分析數據可見:該樣品中裸露和半裸露自然金有3.10g/t,占了全金的65.92%;硫化相包裹金有0.86g/t,占了全金的18.32%;鐵氧化物包裹金有0.11g/t,占了全金的2.41%;碳酸鹽、石英和硅酸鹽包裹金有0.63g/t,占了全金的13.34%。

表2 原礦中金元素的化學物相分析結果
3.1.1 磨礦細度對浸出的影響
試驗所用礦漿濃度30%,試驗所用藥劑均為AX 提金劑,藥劑單耗2kg/t,浸出時間24 小時,礦漿pH 控制在10,試驗結果見表3。由試驗結果可見,隨著磨礦細度的增加,浸出率沒有明顯的變化,從生產成本綜合考慮,選擇-0.074mm 占70%的細度較為合適。

表3 全泥浸出試驗結果
3.1.2 藥劑單耗試驗
磨礦細度-0.074mm占70%,浸出濃度30%,礦漿PH 控制在10,浸出時間24 小時,試驗結果見表4。根據表4 的試驗結果,隨著AX 提金劑的用量達到3kg以后,藥劑量達到飽和,浸出率為89.21%,藥劑單耗在4kg/t時,礦漿環境惡化浸出率反而降低。因此,藥劑單耗為3kg/t較為適宜。

表4 藥劑單耗試驗結果
3.1.3 浸出礦漿濃度試驗
磨礦細度-0.074mm 占70%,藥劑單耗3kg/t,礦漿pH 控制在10,浸出時間24 小時,試驗結果見表5。由表5 的試驗結果可知,在浸出濃度為40%時,浸出率最高為90.75%,確定后續的浸出礦漿濃度均采用40%。

表5 浸出濃度試驗結果
根據該礦樣的礦石性質以及試驗方案先易后繁的制定原則,本次試驗選擇適宜細粒級重選的進口設備尼爾森選礦機進行試驗,探索該礦樣采用尼爾森重選的可能性。本試驗所用的尼爾森選礦機型號為KC MD3,重力轉速和給礦量固定。不同細度的含金選礦產品,每次試驗給入的礦漿濃度不同,換算成干礦量為10Kg,根據試驗樣品粒級的不同,流態化水量也不同,并調整礦漿量的大小,給礦時間主要控制在25-35 分鐘的范圍。礦漿由一臺50 升的攪拌槽攪拌后,均勻給入尼爾森選礦機選別,重選產品取樣、稱重、送檢,試驗結果見表6。

表6 尼爾森重選試驗結果
根據表6 的試驗結果可看出,試驗樣品在重力60G、流態化水量3.5 升/分和磨礦細度為70%的條件下有較好的富集作用,但回收率偏低,不考慮單一尼爾森重選方案。
由于尼爾森重選對該礦起到了比較好的富集作用,回收率偏低,故試驗用尼爾森重選尾礦直接進行氰化攪拌浸出,以達到更好的回收含金礦物的目的,試驗結果見表7。

表7 尼爾森重選尾礦浸出試驗結果
由表7的結果看出,尼爾森重選尾礦在浸出時間的增加下,金的浸出率并沒有明顯的提高,36小時浸出時間條件下回收率僅比24小時浸出時間條件下的回收率高了0.45%。可見增長浸出時間對該礦的浸出效果不明顯。
(1)該礦樣金的嵌布主要以微細粒自然金為主,根據早收盡收原則,對該礦進行了尼爾森重選,該礦通過尼爾森重選取得了較好的富集作用,金精礦品位達到了208 g/t,回收率45.23%。
(2)重選尾礦直接氰化攪拌浸出,金浸出率達到86.28%,金總回收率達到93.17%。
(3)通過尼爾森重選—浸出聯合工藝,使得該金礦的金總回收率取得非常好的指標,可顯著提高該礦經濟效益,提升了該礦的開發利用價值,為同類型金礦資源的綜合開發利用提供了一種新的技術支撐。