王 珺 祁立賓 曹 輝 卓 狀 馬 帥
(航天長征化學工程股份有限公司電控室,北京 101111)
在煤化工裝置生產過程中,風機、泵類負載是生產裝置的主要耗電設備,其電耗占全廠總電耗的75%~80%。同時,煤化工裝置由于受煤種、下游裝置處理量、實際生產方案變化以及市場運營等因素影響,常常處于負荷變化或低負荷運行狀態,而在設計選型過程中考慮到煤種、擴能改造等因素,會留有一定的余量,使許多風機、泵類負荷波動范圍和揚程過剩較大,造成能源浪費。
工藝管道中的調節閥,是通過改變管道通徑的截面積,即改變管路特性,來控制管道中流體的流量;而用變頻器驅動電動機帶風機、泵,當機械的轉速改變時,可改變流體流量的大小。兩者的作用一樣,只是控制流體流量的方式不同而已,因此在風機和泵類負載的流量控制場合,變頻器是可以代替調節閥的[1]。
本文根據實際項目的運行數據研究了風機、泵類負載的能源浪費情況,將原有流量調節的控制方式改為變頻調速控制,并給出了變頻調節技術在煤化工項目中的應用方案;同時,通過分析得出變頻調速控制節能效果明顯,具有良好的經濟效益。
這里以離心泵為例,討論流量控制中存在的問題。流量的調節一般采用兩種辦法:一種是節流調節,另一種是變速調節。離心泵及管路的特性曲線如圖1所示。
圖1中,n(H-Q)為離心泵特性曲線,R為管路特性曲線。當流量達到最大值Q0時,泵以全速n0運行,出口閥門全開,泵的特性曲線n0和管路特性曲線R0交于工況點A,泵出口壓力為HA。在需求流量由Q0減少到Q1的過程中,采用不同的控制方案,泵的能耗不同[2]。

圖1 離心泵和管路的特性曲線
(1)節流調節。泵的轉速保持不變,關小泵出口閥門,此時管路特性曲線由R0變為R2,工況點由A點上滑到B點,揚程從HA上升到HB,所消耗的功率正比于Q1BHBO面積(設為S1)。
(2)變速調節。改變泵的轉速,閥門開度保持不變。此時泵的特性曲線由n0變為n2,工況點由A點下滑到C點,揚程從HA下降到HC,所消耗的功率正比于Q1CHCO面積(設為S2)。
顯而易見,在同樣的流量Q1下,HB>HC,S1>S2,說明變速調節比節流調節更節省能耗[3]。
為了掌握流量調節系統的運行狀態,將風機/泵的出口流量、調節閥開度、調節閥前后壓力值以及電機運行電流4個參數作為數據采集的對象。圖2是某煤化工裝置中風機A的相關數據,圖3是某煤化工裝置中水泵B的相關數據。
圖2中綠色線SP對應的是流量目標值,黃色線OP是電動風門的開度,紅色線表示的是實際的風量。由于在控制系統中未做電流的趨勢,通過手動觀察,風機A當前的電流值為67 A。

圖2 風機A遠程數據采集
圖3中紅色線OP對應的是調節閥的開度,粉色線PV對應的是流量值。由于在控制系統中未做電流的趨勢,通過手動觀察,水泵B當前的電流值為156 A。

圖3 水泵B現場數據采集
通過現場數據可以得出,風機A的額定功率為1 400 kW,設計流量為141 696 Nm3/h,其入口的實際風量在10 000 Nm3/h左右,調節閥的開度在65%左右,根據工作電流可知,電動機實際功率為988 kW。水泵B的額定功率為185 kW,額定流量為300 m3/h,揚程為140 m,根據工作電流可知,電動機實際功率為92.4 kW。可以看出,當風機、泵類負載的實際工作流量小于其額定流量時,電機的實際輸出功率小于額定功率。
當風機、水泵出口壓力高于需要值時,若采用調節閥門(節流閥門、風門)的方法調節流量,則調節閥門上的電能損耗為:

式中:ΔN為調節閥門上的電能損耗(kW);Q為流量(m3/s);ΔH為富余揚程,即調節閥門上的壓降(Pa);η為風機、水泵效率;ηd為電動機效率;ηt為傳動裝置效率。
由于風機、水泵類負載屬于平方轉矩負載,即轉矩M與轉速n的平方成正比,即M∝n2;而電動機軸的輸出功率P∝Mn∝n3,所以電動機的輸出功率與轉速的三次方成正比[4]。
下面針對前述某項目的風機A和水泵B進行節能分析,由于變頻運行時的數據尚未采集,僅對其進行理論分析。
對于風機A,如果采用變頻控制的方案,根據流量與轉速的關系,需要電機運行在頻率為35 Hz的狀態下,此時消耗的功率為額定功率的34.3%,約為480.2 kW,是實際值的48.6%。
對于水泵B,如果采用變頻控制的方案,需要水泵運行在頻率為25 Hz的狀態下,此時消耗的功率為額定功率的12.5%,約為22.5 kW,是實際值的24.4%。
由此可見,采用變頻調速控制方案可以顯著降低風機、泵類負荷的能耗。
圖4和圖5分別是高壓變頻器控制方案的一次主回路圖和二次原理圖。一次主回路包含高壓斷路器QF、高壓隔離開關QS1~3、高壓變頻器、輸入移相變壓器等。高壓斷路器QF設置在高壓開關柜中,高壓隔離開關QS1~3、高壓變頻器、輸入移相變壓器設置在高壓變頻器成套柜中,其中高壓變頻器成套柜需設置在單獨的房間內。

圖4 高壓變頻器一次主回路圖

圖5 高壓變頻器二次原理圖
圖6和圖7分別是低壓變頻器控制方案的一次主回路圖和二次原理圖。一次主回路包含低壓斷路器、低壓變頻器、輸出電抗器、冷卻風扇主回路等。

圖7 低壓變頻器二次原理圖
對于低壓變頻器:
(1)其控制方式有U/f控制和無傳感器矢量控制;
(2)變頻器輸出頻率范圍為0.5~200 Hz;
(3)變頻器瞬時過轉矩能力不低于額定轉矩的120%,持續時間不低于60 s;
(4)變頻器必須采用必要的諧波抑制方案,將其輸入側產生的諧波電流總畸變率(THDI)減小至小于35%,優于IEC標準THDI≤48%的要求;
(5)為減小變頻器運行中產生的輻射與傳導干擾,滿足EMC抗干擾性,變頻器必須集成A類EMC濾波器;
(6)具有輸入過壓、直流母線過壓、輸入欠壓、輸入缺相、過載、欠載、電流限幅、輸出缺相保護;
(7)變頻器集成Modbus通信功能[5]。
對于10 kV中壓變頻器:
(1)通常選用電壓型變頻器,即內部儲能元件為電容;
(2)通常選用10 kV輸入、10 kV輸出,不選用輸入采用降壓變壓器降壓、輸出采用升壓變壓器升壓的方案;
(3)通常選用變頻器成套柜,包含輸入移相變壓器、變頻器整流單元、變頻器逆變單元以及圖形顯示終端,變頻器柜的防護等級不低于IP31,變頻器功率單元冷卻方式為強制風冷,并具有冷卻風機停機保護;
(4)變頻器能提供U/f控制和無傳感器矢量控制;
(5)具有電動機過載、過流、輸入過壓、輸入欠壓、CPU故障等保護;
(6)為有效減小變頻器運行產生的諧波電流,變頻器輸入必須采用36脈沖整流,使得諧波電流總畸變率THDI不大于2%,以將諧波電流中對中壓電網的污染降到最低;
(7)為保證變頻器輸出電壓為高度正弦波,從而消除du/dt產生的過電壓對電動機絕緣的損害,要求變頻器輸出半波電壓必須為21電平,每個逆變單元必須能輸出3電平;
(8)變頻器輸出頻率為0.5~100 Hz;
(9)變頻器功率因數大于0.96;
(10)額定功率下,要求變頻器的整機效率(包含輸入移相變壓器在內)大于96%;
(11)變頻器集成Modbus通信功能[5]。
本文通過對目前煤化工裝置中流量調節系統的調研,論證了變頻調速控制應用于風機、泵類負載流量調節的可行性,并進行了節能分析,同時給出了不同電壓等級(10 kV、380 V)下變頻控制系統的一、二次回路方案以及變頻器選型的相關要求。