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電力現貨市場下660 MW超超臨界機組輔機運行能力探析

2022-08-02 07:38:34韓鐘鐘鄭書明潘友國沈霄華盛偉斌
機電信息 2022年14期

韓鐘鐘 鄭書明 潘友國 沈霄華 盛偉斌

(華能(浙江)能源開發有限公司長興分公司,浙江 湖州 313100)

0 引言

原統調模式下,機組負荷跟隨主要考慮負荷計劃兌現率,變化范圍相對較小,機組運行相對穩定。現貨市場下,機組運行負荷范圍增大,當出現高電價時,要及時調整跟隨,爭取高價收益,低電價時恰好相反。寬負荷范圍調節,導致機組參數自動優化調整難度加大,需要及時手動干預,防止機組參數失調。

電力市場化進程中,為應對電力現貨市場的挑戰,進一步增強企業市場競爭力,提升服務價值,能夠快速響應AGC負荷曲線至關重要,在市場高價時能及時發出電量,取得高收益,爭取利益最大化,才能使企業立于不敗之地,贏得生存空間。

1 華能長興電廠概述

華能長興電廠鍋爐HG-1968/29.3-YM5采用П型布置、單爐膛、水平濃淡低NOx分級送風燃燒系統、墻式切圓燃燒方式,爐膛采用內螺紋管垂直上升膜式水冷壁、帶再循環泵的啟動系統、一次中間再熱。每臺鍋爐配有兩臺汽動引風機和一臺電動啟動引風機。兩臺汽動引風機為靜葉可調軸流式風機,并聯運行、汽輪機變速調節;水平對稱布置、垂直進風、水平出風。

給水系統采用單元制,每臺機組設置一臺100%容量汽動給水泵,兩臺機組共用一臺30%容量啟動定速給水泵。制粉系統采用中速磨一次風正壓直吹式制粉系統,配置6臺MP磨煤機,燃用設計煤種時,運行方式為五運一備;每臺磨煤機引出4根煤粉管至鍋爐燃燒器,對應同一層燃燒器;煤粉細度R90=18%;系統配有2臺動葉可調軸流式一次風機;2臺離心式密封風機,一運一備[1]。

2 電廠輔助能力現狀

電廠目前負荷偏低,二次調頻幅度加劇,調整難度加大。

現貨交易階段,機組負荷經常在264 MW左右運行。原統調模式下,機組負荷跟隨主要考慮負荷計劃兌現率,運行負荷相對較高,變化范圍也相對較小,機組的節能調整和參數調整工作量相對較小。現貨模式下,整體負荷調整、價格調整逼迫機組運行負荷范圍增大,當出現高電價時,要及時調整跟隨,爭取高價收益,低電價時恰好相反。寬負荷范圍調節,導致機組參數自動優化調整難度加大,需要及時手動干預,以防機組參數失調。

現貨交易階段,機組負荷長時間低于330 MW,鍋爐本體吹灰條件不滿足,如果負荷長期偏低,鍋爐運行安全將受到威脅。

在華能長興電廠#2機組運行期間,通過對受熱面管壁溫度進行查看,發現#2機組尾部煙道受熱面容易超溫,主要集中在分隔屏2-8管,屏過34-11管、8-12管,一級再熱器68-2管。管壁長時間超溫運行,會加速爐管內壁高溫腐蝕氧化,縮短管壁的使用壽命,甚至存在爆管的可能性,故應控制后屏過熱器壁溫不大于632 ℃。機組負荷偏低,水冷壁區域、過熱器區域積灰,導致低負荷時再熱器壁溫偏高,再熱汽溫提不上去。此種工況下,只能開啟再熱器事故噴水降溫,機組經濟性又得不到保證。

二次調頻幅度變大,當前情況下機組響應能力有限。當前AGC計劃負荷曲線間隔為5 min,為了響應AGC速率,在330~660 MW范圍,機組負荷變化率正常設定為12 MW/min;在264~330 MW范圍,機組負荷變化率正常設定為8 MW/min。負荷變化寬度大,對運行調整要求較高,圖1所示為某次機組負荷曲線圖,根據曲線可以看出,08:00—08:30,要求機組負荷從300 MW升到600 MW,按照AGC計劃曲線跟隨調整,升負荷階段負荷變化率在11 MW/min才能滿足負荷響應,機組實際負荷變化速率330 MW以下是8 MW/min,330 MW以上是12 MW/min。

圖1 某次機組負荷曲線圖

現貨市場的放開,對機組的負荷響應能力(啟停機響應、變負荷響應)提出了更高的要求,既要保證電壓、頻率穩定,又要保證機組安全;大幅度的負荷變動,也對運行人員提出了更高的要求,尤其是在自動協調控制無法實時跟蹤調節時(諸如磨煤機堵煤、主汽壓力高、汽動給水泵轉速高、汽引轉速高、環保調整等情況)。機組負荷變化率提高,低負荷時,鍋爐管道、閥門本體等特別是汽輪機轉子的熱應力就會增大,長此以往,機組必然故障頻出,服役期縮短。所以,要及時調研探討當前形勢下機組輔助能力的改善,方能增收止損。

3 機組運行過程中存在的問題及建議措施

3.1 制粉系統運行

制粉系統出力要求的提高帶來的不利影響:(1)磨煤機電流大;(2)容易堵煤。

建議措施:(1)對啟停磨的時間要有新的認識,根據負荷曲線及時啟動或停運磨煤機;(2)燃燒印尼煤期間,要做好防爆措施,且每班應將磨煤機煤量手動調至35 t/h運行;(3)嚴格監視制粉系統運行參數,關注機組水煤比、過熱度等參數變化,發生失調及時干預。

3.2 給水泵轉速高,高調開度大

華能長興電廠#2機組在正常運行時,電動給水泵不作備用,只通過一臺汽動給水泵為機組提供給水。如圖2所示,汽動給水泵有三路汽源:輔助蒸汽、四抽、冷段再熱蒸汽。機組啟動中,需通過輔助蒸汽沖轉汽動給水泵;但機組并網后四抽壓力至0.4 MPa,汽動給水泵汽源切換為四級抽汽,機組滿負荷運行時,四抽壓力能夠滿足汽動給水泵運行;當機組超出額定出力運行、四抽壓力不足時(汽動給水泵低壓調門開至75%),開啟冷再至高壓調門,冷再汽源參與給水調節。在機組迅速加負荷至630 MW時,隨著給水流量快速增大,汽動給水泵轉速明顯提高,當給水泵低壓調門開至75%后高壓調門開啟[2-3],此時汽動給水泵轉速一般在4 700 r/min以上,若繼續加至滿負荷660 MW,汽動給水泵高壓調門開啟至60%以上,會瞬間導致汽動給水泵超出力運行[4],此時汽動給水泵出口流量會超出額定滿負荷給水流量1 810 t/h,對給水泵的安全運行帶來不利影響。

圖2 汽動給水泵汽源簡圖

下面就如何控制高壓調門開度,提出幾點建議:

3.2.1 提前開啟疏水

機組從高負荷繼續往上爬升的時候,提前開啟冷再至給水泵汽源管路疏水,防止進汽溫度低焓值下降,造成汽輪機調門開大,調節裕度變小。

建議:增加邏輯,高壓進汽溫度低于315 ℃且負荷>580 MW,給水泵高壓進汽溫度異常報警。

3.2.2 監視轉速偏差

嚴密監視給水泵轉速,在高負荷時,給水泵受負荷響應速率快的影響,其調節速度往往滯后于轉速設定值,造成給水泵轉速偏差大。轉速偏差大的情況下,注意減溫水的使用量不可過大,且需及時停止吹灰。轉速偏差在170 r/min左右給水泵可能會退出自動模式,跳至手動,因此當機組轉速偏差>150 r/min且轉速偏差繼續增大時,應申請撤出機組AGC。

3.2.3 監視給水泵調門開度及轉速,盡量防止高調開啟

保持機組真空良好,必要時投運高速循泵。汽動給水泵在快速加負荷過程中轉速上升,如高壓調門開啟,須嚴密監視高壓調門開度。最理想的狀態是保持高壓調門關閉狀態或微開。一般高壓調門的開啟說明低壓汽源熱值不足,應想辦法適當降低給水泵轉速,適當調整燃燒,調整過熱度,減少減溫水的使用量,調整壓力偏置,停止吹灰,對給水泵的運行提供適量的裕度。檢查兩臺機組輔汽壓力,提高鄰機輔汽壓力設定值至大于本機壓力設定值。

3.2.4 調節要緩慢,防止給水泵參數超限

負荷變化快,給水泵的響應速率快,給水泵運行本身就在一個臨界狀態,所以調節過程中,要盡量減少其相關因子的大幅度調節,比如汽溫,如果調節過度造成汽溫快速上升,減溫水使用量不得已急劇上升,對給水泵運行帶來的干擾必然進一步加大。所以,快速加負荷過程中,可將汽溫提前往下調整,減少減溫水的使用量,運行負荷到位后緩慢調整汽溫至正常。過熱度調節對給水流量的波動也有一定的影響。

3.3 汽引轉速高

在升負荷過程中,盡量保持汽動引風機轉速小于5 650 r/min,具體方法如下:

3.3.1 加強吹灰

在600 MW以下負荷,加強對空預器、SCR的吹灰,保持煙道通暢,減少阻力。低省的吹灰在負荷變化快時最好改為手動,防止輔汽壓力波動大。兩臺機組不要同時進行低省吹灰。

目前已經對鍋爐吹灰工作進行了靈活調整,具體如下:機組負荷>330 MW時,白班吹水冷壁C、D層,夜班吹水冷壁A、B層,中班吹水冷壁A、B、C、D層;長吹:白班吹R/L1、3、5、9,夜班吹R/L2、6、8、12,中班吹R/L3、4、7、10。這只是針對當前情況的一種暫時調整。

3.3.2 停止吹灰

在600 MW以上負荷,停止空預器、低省、SCR、爐膛吹灰,因為吹灰過程中爐膛正壓,對引風機轉速影響較大。

3.3.3 減少磨煤機冷一次風門開度

磨煤機冷一次風風壓較高,對爐膛壓力影響較大。磨煤機運行過程中,可適當提高磨煤機出口溫度,減小冷一次風門開度。

3.3.4 調整爐膛負壓

如果汽引出力接近臨界值,應先適當調整爐膛負壓,減少汽引出力。

3.3.5 提前放開二次風門

在加負荷過程中,提前放開二次風門,保持二次風箱微正壓(0.1 kPa左右)。氧量不宜調整過高,以引風機出力不超限為準。

3.3.6 監視汽引參數

維持引風機真空良好,監視引風機振動,若環境溫度較高,建議保持汽動引風機循環水泵運行,必要時投運高速循泵,密切關注引風機及主機真空、排汽溫度、汽引轉速。

3.4 主汽壓力高,防止PCV動作

目前PCV安全閥動作壓力整定值高于30.4 MPa自動開,低于29.49 MPa自動關。為防止主汽壓力上升過快,造成PCV安全閥動作,需要做到以下幾點:

3.4.1 降低過熱度,調整燃燒,減少過熱器減溫水的使用

過熱度過高,裕度變小,對調節汽溫不利;過熱度過高,可能導致過熱器減溫水開度變大,造成主汽壓力偏高。可根據負荷曲線提前啟動磨煤機,調整過程中注意提前降低過熱度。但在主汽壓力上升較快的情況下,應及時關小或關閉過熱器減溫水。

3.4.2 降低壓力偏置

負荷至580 MW,及時將壓力偏置調整到0;如果主汽壓力超過29 MPa,將壓力偏置往負值調整;若壓力偏高快超限時(29.5 MPa)負荷還未升到位,匯報值長,撤出AGC,繼續調整主汽壓力偏置;壓力達到29.7 MPa時快速手動調整BTU,適當調整過熱度設定值稍高于實際值,主汽減溫水收小。上述調整均按實際情況提前進行。

3.4.3 監視磨煤機風速,防止堵煤

監視磨煤機出口運行風速,如果風速發生下降,及時按照堵煤方案處理。如果堵煤嚴重且機組又是高負荷,應做好切換磨煤機的準備,嚴禁在高負荷下吹掃停運的堵煤磨煤機,必要時撤出機組AGC,降低機組負荷。

3.4.4 嚴禁對負荷設限來降低機組負荷

主汽壓力快速上升且無有效調整手段時,嚴禁將負荷高限設定得低于實際負荷,這個操作將會導致機組降負荷,機側關調門,主汽壓力進一步上升。

3.4.5 一般的處理要點

(1)收減溫水開度;

(2)壓力偏值往下調整;

(3)調整過熱度設定值,要略大于實際值;

(4)BTU往上調整,減煤;

(5)機組切至TF方式,注意機組負荷、發電機運行參數,防止超限。

4 結論及建議

(1)電力市場試運行期間,對于目前的機組來說,負荷往上升,影響最大的還是磨煤機出力、給水泵出力、汽引出力、主汽壓力。

(2)提早了解機組出清曲線以及相關設備隱患,做到心中有數。如果監盤發現問題,要及時匯報,加強溝通,不能隨意調整AGC速率和設置負荷高低限,可撤出AGC進行穩定操作并記錄好時間,寫明理由。

(3)在負荷穩定時還需監視其他參數,比如排煙溫度、空預器電流、供熱壓力等。

(4)監視制粉系統參數,了解機組燃燒的煤種,確保磨煤機運行穩定。

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