栗嘉峰
(中國鐵路太原局集團有限公司湖東車輛段,山西 大同 037300)
鐵路貨車修程修制改革以來,車輛定期檢修周期及走行公里都有所延長,造成在運行過程中,車輪踏面、輪緣等部位磨耗加劇,進而導(dǎo)致輪軸故障增多[1-3]。同時在輪軸檢修過程中及輪軸一次交檢時發(fā)現(xiàn),輪軸故障較前期也明顯增多,對貨車上線運行造成極大的安全隱患。
為進一步提高輪軸檢修的運行品質(zhì),有效防范檢修周期及走行公里延長對輪軸故障增多造成的安全隱患,針對當前輪軸檢修存在的問題和調(diào)研基本情況,改進與制定了輪軸檢修措施。
在輪軸檢修過程中,一次交檢故障率明顯增多,導(dǎo)致返工率增加,生產(chǎn)任務(wù)重,生產(chǎn)節(jié)奏快。由于輪軸檢修作業(yè)是貨車車輛檢修的重要環(huán)節(jié),因此返工率的增加勢必會影響后序生產(chǎn)節(jié)奏和整個生產(chǎn)任務(wù)。表1 為2019 年10 月—12 月與2020 年1月—3 月輪軸一次交檢合格率情況對比。

表1 2019 年10 月—12 月與2020 年1 月—3 月輪軸一次交檢合格率情況對比
通過表1 可以發(fā)現(xiàn),與2019 年10 月—12 月輪軸故障統(tǒng)計情況相比,2020 年1 月—3 月的一次交檢合格率明顯降低,增加了車輛上線運行的安全隱患。針對輪軸交檢故障增多的問題,對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的故障進行了分類統(tǒng)計分析,見表2。由表2 可知輪軸返修故障較多的主要因素是輪軸支出、車輪鏇修、收入檢測、關(guān)蓋磨合,占不合格總數(shù)的87%。解決一次交檢合格率低問題需要處理好這些因素。

表2 輪軸返修故障分類統(tǒng)計情況
通過查閱2020 年1 月—3 月故障發(fā)現(xiàn),輪軸收入測量數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤的一個主要原因為:車統(tǒng)-51C標志板與收入數(shù)據(jù)不對應(yīng)、實物與票據(jù)不一致。然而,建票、輸入鐵路貨車技術(shù)管理信息系統(tǒng)(HMIS) 人員也未及時核對,未能發(fā)現(xiàn)不一致問題,例如收入末次組裝日期為160915,而車統(tǒng)-51C 標志板誤為160415。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),車輪鏇修崗位的數(shù)控車輪車床故障率較高。共計6 個數(shù)控車輪車床,其中6 號車床因狀態(tài)不良故基本上不使用。通過對檢查發(fā)現(xiàn)的車輪鏇修成型不良問題進行統(tǒng)計可知,大約80%為3號、4 號數(shù)控車輪車床加工的車輪,這兩個數(shù)控車輪車床的故障率較高。
通過統(tǒng)計分析問題發(fā)現(xiàn),涉及輪軸支出崗位故障的主要原因是輪軸支出人員發(fā)現(xiàn)有故障重新加修時,只在車統(tǒng)-51C 標志板施修范圍內(nèi)畫鏇修選項,而未返回到輪軸收入崗位,從而造成故障情況原因未填寫,HMIS 更改后也未相應(yīng)修改,閉環(huán)措施執(zhí)行不到位,例如后返軸承HMIS 車統(tǒng)-51C 標志板仍為二級修。
通過統(tǒng)計分析問題發(fā)現(xiàn),防松片變形未撬起占比達到90%左右。通過溯源分析發(fā)現(xiàn),防松片變形未撬起的主要原因是止耳與原型尺寸相差1 mm,造成螺栓超過止耳根部,不容易撬起,撬起后不能密貼,有時出現(xiàn)未撬起情況。
制定互控措施,建立考核獎勵制度,充分調(diào)動職工積極性,發(fā)現(xiàn)類似問題互控人員同時進行責任追溯,能夠有效卡控上一工序,并對發(fā)現(xiàn)問題的工作者給予獎勵。通過執(zhí)行質(zhì)量加強措施,票據(jù)不一致問題明顯減少,效果良好。
1) 發(fā)現(xiàn)有設(shè)備故障后,及時與設(shè)備車間聯(lián)系,設(shè)備車間不能解決則及時聯(lián)系廠家,杜絕設(shè)備帶故障運行。
2) 通過車間制定設(shè)備管理維護措施,每月進行設(shè)備互控競賽評比,這極大調(diào)動了工作者對設(shè)備維護使用的積極性,通過平時加強日常點檢,自檢自修,設(shè)備故障率明顯降低。
1) 建立閉環(huán)管理措施,而且專人負責盯控,將故障處理徹底,尤其是HMIS 和車統(tǒng)-51C 標志板要同步更正,做到數(shù)據(jù)統(tǒng)一。
2) 發(fā)現(xiàn)有返工處理的故障,要做好標記,存放在專門存放處所,分類存放,重點故障由工長參加鑒定,防止使用不合格配件。
1) 建立現(xiàn)場反饋機制,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)配件不符合時,應(yīng)立即停止該批次配件的使用,并向入段檢驗相關(guān)人員反饋。
2) 對照圖紙,在入段檢驗時,加強防松片止耳與安裝螺栓孔中心距離的抽查,發(fā)現(xiàn)不符合時及時向材料科反饋,由材料科向廠家提出質(zhì)量問題反饋。
1) 針對收入測量互控措施執(zhí)行不到位的問題,將收入測量相關(guān)崗位納入《車間檢修質(zhì)量加強措施》中,確保關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序有互控措施,質(zhì)量有保障。
2) 針對車輪鏇修崗位設(shè)備故障率較高問題,首先形成工作者、工長、車間與設(shè)備車間、廠家的反饋機制,其次形成《設(shè)備互控競賽評比》機制,確保設(shè)備運行良好,達到以工裝保工藝、以工藝保質(zhì)量的要求。
3) 針對輪軸支出崗位閉環(huán)管理存在漏洞的問題,將閉環(huán)管理納入到《車間崗位安全風險提示卡》中,確保處理故障不留死角,卡死安全漏洞。
4) 針對防松片材質(zhì)問題,在車間、材料科及相關(guān)科室,形成質(zhì)量問題反饋機制,嚴格按照《不合格配件控制管理辦法》執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品及時反饋,堅決杜絕不合格產(chǎn)品裝車使用。
經(jīng)過攻關(guān),改進、制定并采取得力措施,在實施過程中嚴格要求,2020 年9 月—11 月,對輪軸一次交檢發(fā)現(xiàn)問題和輪軸一次交檢合格率情況進行了為期3 個月的統(tǒng)計分析,見表3。
通過表3 可以看出:對4 項影響一次交檢合格率的主要因素,重點進行了制定措施的執(zhí)行,降低了輪軸一次交檢發(fā)現(xiàn)故障率,提高了運行品質(zhì)。

表3 2020 年9 月—11 月輪軸一次交檢合格率情況
經(jīng)過攻關(guān),輪軸一次交檢發(fā)現(xiàn)故障率明顯降低,減少了作業(yè)交檢時的返工次數(shù)和成本支出,提高了貨車造修的經(jīng)濟效益。
貨車車輛產(chǎn)品一次交檢合格率的提升,極大地提高了貨車車輛產(chǎn)品的支出效率,節(jié)約了車輛產(chǎn)品的加工時間,節(jié)省了人力,為車輛檢修有序銜接奠定了堅實的基礎(chǔ)。
通過實施強有力的措施,極大地調(diào)動了工作者發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力,輪軸交檢故障返修率明顯降低,提升了重載貨車檢修源頭質(zhì)量,有效防范檢修質(zhì)量隱患,不斷提升重載貨車運行品質(zhì),保障了大秦線重載貨車運輸暢通,為確保國家交通運輸經(jīng)濟收入穩(wěn)定增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。