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高爐鈦煤混噴護爐技術應用實踐

2022-09-01 09:07:42周大勇呂昌賀夏中海
中國鋼鐵業(yè) 2022年5期

周大勇 呂昌賀 夏中海

1.引言

高爐鈦煤混噴技術在國外應用較廣泛,但在國內(nèi)尚未推廣。工藝流程是:含鈦原料在原煤場的料堆上進行配加,然后隨原煤進入原煤倉,經(jīng)磨煤機烘干和制粉后,經(jīng)噴吹系統(tǒng)和煤粉一起由煤槍送入高爐。含鈦礦粉在風口區(qū)域被還原后,直接進入爐缸,對高爐上部影響較小。

沙鋼3號2680m3高爐二代爐役于2013年1月開爐,目前利用系數(shù)約2.42,燃料比約525kg/t。該高爐共有28個風口,2個鐵口,爐缸直徑為10.9m,死鐵層深度為2.17m,爐缸側壁采用大塊碳磚和陶瓷杯壁結構,爐缸冷卻水量4800m3/h。2018年以來,由于干熄焦檢修,高爐頻繁使用濕熄焦,導致爐缸中心透氣透液性下降,爐缸環(huán)流增加,爐缸側壁溫度大幅升高,標高10.343m和9.243m熱電偶溫度大幅升高,其中10.343m處部分熱電偶最高點達到800℃以上(插入深度500mm)。2019年3月以來,3號高爐爐況穩(wěn)定,產(chǎn)量較高,但爐缸溫度處于高位,因此開始使用釩鈦礦護爐,主要方式為爐頂加入釩鈦塊。護爐期間鐵水鈦含量控制范圍為0.08%~0.12%,起到了一定的護爐效果。由于釩鈦塊鈦含量低,使用量大,也造成高爐渣比升高,影響了產(chǎn)量和燃料消耗。在分析了護爐成本和對爐況影響的情況后,決定對高爐進行鈦煤混噴工業(yè)試驗(見表1)。

表1 沙鋼3號2680m3高爐試驗期間操作參數(shù)

2.沙鋼鈦煤混噴試驗方案

沙鋼3號高爐鈦煤混噴試驗原料采用江蘇某公司生產(chǎn)的含鈦礦粉(簡稱ITIC),ITIC的TiO2含量超過51%,遠高于沙鋼高爐使用的釩鈦塊。全鐵含量高于29%,S、P和有害元素含量較低,可以滿足高爐生產(chǎn)需求。此外,ITIC粉的粒度較細,易于在爐內(nèi)發(fā)生反應(見表2)。試驗期間與此對應的ITIC粉在煤粉中的比例為2%-7%,各配比的噴吹過程見表3。

表2 ITIC粉和釩鈦塊成分分析 %

表3 試驗噴吹ITIC粉的鈦負荷 kg/t

3.鈦煤混噴試驗結果

3.1 噴煤系統(tǒng)情況

2019年3月底,沙鋼在3號高爐進行了高爐鈦煤混噴試驗,試驗期間對高爐的生產(chǎn)情況進行了跟蹤。由于噴吹鈦粉硬度較大,容易對管道造成磨損,因此安排每天對噴吹管道巡視。巡視部位包括:(1)可調(diào)煤粉給料機出口;(2)噴煤間噴吹直段管;(3)噴煤間外彎頭;(4)爐基噴煤管道;(5)煤粉分配器出口處至各支噴槍的管道。整個試驗過程中,噴煤主管和支管未發(fā)現(xiàn)因鈦煤混噴而增加磨穿漏粉次數(shù)的現(xiàn)象。試驗期間各風口工作狀態(tài)正常,風口未出現(xiàn)損壞。

3.2 高爐爐況

試驗期間,高爐爐況較好,順行未受到影響。高爐風量、壓差、十次測溫曲線、鐵水溫度、爐渣堿度等參數(shù)均在正常水平(見表4)。

試驗期間,除普通塊礦取代原釩鈦塊外,高爐其余的爐料結構未發(fā)生變化。從表4可以看出試驗期間產(chǎn)量有所提高,渣比和燃料比有所下降,壓差、鐵水[Si]含量、爐渣堿度未發(fā)生明顯變化。入爐總鈦負荷略有下降,但鐵水中的鈦含量略有提高。

表4 噴吹鈦粉試驗前后高爐參數(shù)對比

試驗檢測,鈦在鐵水和渣中的比例[Ti]/(TiO2),由試驗前0.06提高至0.072,約增長了20%,鈦的利用率得到了明顯提高。由于含鈦礦粉的粒度較小,風口區(qū)域的溫度較高,從風口加入含鈦礦粉,從熱力學和動力學上來說,均會提高TiO2生成Ti的反應速率,增加鐵水中的鈦含量。鐵水的[Si]含量和爐渣堿度均變化不大。使用鈦煤混煤工藝,可以使鈦在鐵水和渣中的比例得到大幅提高(見圖1)。

圖1 試驗前后Ti在鐵水和渣中的比例

在鈦煤混噴期間,爐缸熱電偶溫度也出現(xiàn)了逐步下降的趨勢,爐缸10.343m熱電偶溫度較高。3月10日,休風后爐缸溫度雖然有所下降,隨后又快速升高,達到了863℃。進入鈦煤混噴試驗期后,在不控制產(chǎn)量的前提下,該熱電偶溫度逐步下降,降至584℃,說明鈦煤混噴起到了護爐效果。此外,爐缸9.243m的部分熱電偶溫度也有所下降(見圖2)。

圖2 爐缸10.343m 213C熱電偶溫度趨勢 ℃

3.3 沙鋼鈦煤混噴的問題

3.3.1 鐵水鈦含量存在波動

噴吹鈦粉試驗期間,鐵水中的鈦含量有所波動。鈦煤混噴期間,鐵水Ti含量的方差高于使用釩鈦塊時的方差。主要原因:(1)由于內(nèi)層包裝袋落入料倉,導致鈦粉倉下料口堵塞,配料不均勻。對包裝袋進行改進后,該問題得到解決;(2)由于試驗為摸索階段,期間對配入含鈦礦粉的鈦負荷進行了多次調(diào)整,鐵水的物理熱和Si含量也存在波動(見表5)。

表5 鐵水硅(0.4%~0.5%時)在不同鈦負荷下的鐵水鈦含量

3.3.2 上料過程中揚塵現(xiàn)象

上料過程中,含鈦礦粉在經(jīng)過稱重皮帶落入下方的上煤皮帶時,由于含鈦礦粉的粒度較小,容易產(chǎn)生揚塵現(xiàn)象。解決方案可采取在稱重皮帶后端加裝霧化噴頭,同時,加強現(xiàn)有除塵擋板的密封性;也可在原料中加入適量水分,在濕基狀態(tài)下裝料。

4.結論

(1)鈦煤混噴試驗期間,高爐順行良好,未發(fā)生爐況波動。由于含鈦礦粉的鈦品位較高,使得高爐渣比下降了7kg/t,高爐產(chǎn)量略有增加,燃料比略有下降。

(2)由于含鈦礦粉的粒度較細,又從風口噴入高爐,在高溫區(qū)發(fā)生還原反應,加快了反應速率,提高了鈦在鐵水和爐渣中的分配比,提高了鈦的利用率。

(3)鈦煤混噴期間,爐缸10.343m和9.243m部分熱電偶出現(xiàn)了下降,說明含鈦礦粉起到了護爐的作用。

通過沙鋼3號2680m3高爐短期的鈦煤混噴工業(yè)試驗,獲得了初步成果,取得了一定的護爐和降本效果。但由于該試驗的時間較短,后續(xù)還將繼續(xù)進行鈦煤混噴工業(yè)試驗研究,以便對該技術進行全面的評估。

參考文獻略

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