常 劍,吳龍輝
(延安石油化工廠輕烴中心,陜西延安 727406)
延安石油化工廠輕烴中心2萬t/a廢酸再生單元是烷基化裝置的輔助單元,采用濕法制硫酸技術(shù),使用三級(jí)反應(yīng)工藝,實(shí)現(xiàn)了二氧化硫轉(zhuǎn)化為硫酸的總轉(zhuǎn)化率超過99.9%。自2019年2月建成投產(chǎn),產(chǎn)出硫酸濃度在95.4%~96.5%,低于設(shè)計(jì)值≥98%,導(dǎo)致烷基化裝置酸耗增大,烷基化裝置負(fù)荷100%,廢酸再生單元負(fù)荷必須達(dá)到123%,只有這樣才能實(shí)現(xiàn)酸平衡。但實(shí)際運(yùn)行過程中無法實(shí)現(xiàn)烷基化酸消耗、廢酸產(chǎn)出酸平衡。其裝置均無操作彈性,隨時(shí)會(huì)存在烷基化裝置酸失控的情況,存在被迫停工的風(fēng)險(xiǎn)。具體流程見圖1所示。

圖1 烷基化與廢酸再生關(guān)系圖
為滿足烷基化裝置對(duì)新酸的需求,廢酸再生單元必須在超負(fù)荷的情況下運(yùn)行。這會(huì)導(dǎo)致廢酸再生系統(tǒng)風(fēng)機(jī)(一級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)C-820、二級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)C-830、煙氣風(fēng)機(jī)C-850和助燃空氣風(fēng)機(jī)C-853)長(zhǎng)期超負(fù)荷或帶病運(yùn)行。其中,二級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)C-830和煙氣風(fēng)機(jī)C-850及其管道經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致被迫停工,造成烷基化裝置運(yùn)行壓力增加。
影響酸濃因素主要來自烷基化裝置和廢酸再生單元,包括烷基化裝置原料帶水、烷基化系統(tǒng)內(nèi)部竄水,廢酸再生單元系統(tǒng)水分無法去除、硫酸冷卻器泄漏等。
2.1.1 烷基化原料帶水
烷基化原料混合碳四自罐區(qū)來進(jìn)入碳四原料緩沖罐V-101,經(jīng)加氫反應(yīng)進(jìn)料泵P-101A/B增壓后經(jīng)過聚結(jié)水過濾器F-101A/B脫水,進(jìn)入混合碳四聚結(jié)器V-103,再進(jìn)入加氫進(jìn)料混合器ME-101,與氫氣在靜態(tài)混合器中混合,經(jīng)E-104與脫輕塔底料換熱,換熱至40~60℃進(jìn)入加氫反應(yīng)器(流程見圖2所示)。原料帶水在裝置實(shí)際生產(chǎn)過程中非常普遍,上游裝置未及時(shí)脫水就會(huì)被攜帶至下游裝置。由于脫水過程完全是人工操作,且缺乏有效監(jiān)督,導(dǎo)致實(shí)際脫水作業(yè)未見成效,勢(shì)必將大量水分帶入后續(xù)生產(chǎn)過程中,最終造成酸系統(tǒng)中水分增多,降低了酸濃。

圖2 烷基化原料帶水進(jìn)入系統(tǒng)流程圖
2.1.2 烷基化預(yù)處理單元竄水
烷基化預(yù)處理單元加氫產(chǎn)物由加氫反應(yīng)器頂部流出,進(jìn)入脫輕組分塔T-101,氣相經(jīng)過塔頂空冷器EA-101進(jìn)入脫輕組分塔回流罐V-102,塔底加氫碳四去脫輕組分塔底/反應(yīng)進(jìn)料換熱器E-104換熱后,經(jīng)過加氫產(chǎn)品冷卻器E-102水冷,送至烷基化反應(yīng)部分。水冷卻器E-102泄漏導(dǎo)致循環(huán)水被夾帶至烷基化反應(yīng)器,致使送至廢酸再生單元的廢酸原料含水量 較大。
2.1.3 烷基化分餾單元竄水
烷基化分餾單元異丁烷作為烷基化反應(yīng)的參與物,從脫異丁烷塔頂出來進(jìn)入烷基化反應(yīng)器。脫異丁烷塔底重沸器E-401采用1.0MPa蒸汽,E-401管程泄漏,導(dǎo)致蒸汽通過系統(tǒng)竄入烷基化反應(yīng)器內(nèi),同樣會(huì)增加廢酸再生單元的廢酸原料的水含量。
2.2.1 系統(tǒng)水分無法去除
自烷基化裝置來的廢酸濃度在91%~92%,在焚燒爐內(nèi)經(jīng)過高溫裂解后形成富含SO2的工藝氣,經(jīng)過氧化在一二級(jí)冷凝器內(nèi)轉(zhuǎn)化成硫酸,水分在自下而上運(yùn)行至一二級(jí)靜電除霧器入口時(shí),溫度降至75℃形成液滴再次進(jìn)入硫酸中,使得系統(tǒng)內(nèi)水分無法去除,導(dǎo)致產(chǎn)出酸濃低于98%。一二級(jí)靜電除霧器為PP材質(zhì),導(dǎo)致操作溫度無法提高,因此在該環(huán)境下提高操作溫度無法去除系統(tǒng)水分。
2.2.2 硫酸板式換熱器循環(huán)水泄漏
廢酸再生單元一二冷底部產(chǎn)出濃硫酸溫度為260℃,經(jīng)過板式換熱器冷卻至30℃后,再輸送至烷基化裝置使用。因此板換的循環(huán)水泄漏與硫酸互竄,也可導(dǎo)致酸濃低于98%。
提高酸濃最直接有效的辦法就是去除系統(tǒng)內(nèi)部水分,杜絕各系統(tǒng)互竄(或竄水)。
(1)加強(qiáng)烷基化原料脫水。自罐區(qū)來的混合碳四進(jìn)入碳四原料緩沖罐V-101進(jìn)行脫水,經(jīng)過聚結(jié)水過濾器F-101A/B脫水,進(jìn)入混合碳四聚結(jié)器V-103再脫水,脫輕組分塔回流罐V-102脫水。
(2)杜絕烷基化反應(yīng)器系統(tǒng)竄水。確保烷基化預(yù)處理單元加氫產(chǎn)品水冷卻器E-102、分餾單元脫異丁烷塔底重沸器E-401管束完好不泄漏,杜絕循環(huán)水或蒸汽通過系統(tǒng)竄入烷基化反應(yīng)器內(nèi),增加廢酸當(dāng)中的水含量。
3.2.1 反應(yīng)器氧含量、溫度的控制
一級(jí)反應(yīng)器內(nèi)部的轉(zhuǎn)化實(shí)質(zhì)上是SO2在O2和催化劑在高溫的作用下氧化生成SO3的過程,所以一級(jí)反應(yīng)器入口氧含量和溫度直接影響一反內(nèi)部SO2生成的SO3轉(zhuǎn)化率,一級(jí)反應(yīng)器內(nèi)分為2個(gè)催化劑床層,第一層是鉑金催化劑床層溫度控制大約500℃,SO2轉(zhuǎn)化為SO3的動(dòng)態(tài)平衡將傾向于轉(zhuǎn)向SO3一側(cè)(式1),在高溫條件可達(dá)到95% 以上的轉(zhuǎn)化率。第二層是釩基催化劑床層,溫度在450℃左右,有約95%的SO2轉(zhuǎn)化成了SO3(式2),催化床上的工藝反應(yīng)是放熱反應(yīng)。在反應(yīng)器中,工藝氣通過層間冷卻器和催化床后的冷卻器進(jìn)行冷卻,從而得到更優(yōu)化的SO3/SO2平衡(式1)。在反應(yīng)器中,工藝氣的冷卻通過熔鹽熱交換器完成。

3.2.2 控制一二級(jí)冷凝器溫度
冷凝器是將酸增濃的設(shè)備。SO3以及氣態(tài)的硫酸離開反應(yīng)器通過不銹鋼管道,進(jìn)入發(fā)生水合反應(yīng)(式3)和冷凝的最后的冷卻器。為防止冷凝器進(jìn)口管道形成露點(diǎn)腐蝕,及保護(hù)冷凝器內(nèi)附著的PFA內(nèi)襯塑料,所以冷凝器的溫度T必須控制在一定范圍內(nèi)(285℃>T>260℃)。

3.2.3 提高一級(jí)靜電除霧器F-830進(jìn)口溫度
靜電除霧器的作用是將在冷凝器后仍存留在工藝氣中的酸霧除去,由于其制作的材料為耐酸霧PP材質(zhì),所以實(shí)際操作過程中靜電除霧器的入口溫度控制在70~75℃。因此,無法將冷凝器底部蒸發(fā)上來的水分去除,導(dǎo)致冷凝器底部產(chǎn)出酸濃較低,所以提高靜電除霧器入口溫度是提高酸濃的關(guān)鍵。
由于一級(jí)靜電除霧器F-830入口與一級(jí)冷凝器V-830出口相連,其聯(lián)鎖溫度為80℃,在實(shí)際操作過程中,該處溫度控制必須<80℃。所以導(dǎo)致從一級(jí)冷凝器底部蒸發(fā)的水分經(jīng)過一級(jí)靜電除霧器入口時(shí)全部液化,因重力又重新落回至一級(jí)冷凝器進(jìn)口酸餾出口。一級(jí)反應(yīng)器至一級(jí)冷凝器,約95%的SO2被氧化成SO3,并最終形成硫酸。因此,提高一級(jí)冷凝器進(jìn)口酸餾出物濃度至關(guān)重要。
為確保材質(zhì)的穩(wěn)定性,實(shí)際生產(chǎn)中最高工作溫度控制為75℃,一旦入口溫度>80℃,系統(tǒng)就會(huì)聯(lián)鎖停機(jī)。因此,要使系統(tǒng)多余的水分通過靜電除霧器攜帶出去,更換靜電除霧器為材質(zhì),提高其操作溫度是唯一的辦法。
具體變更內(nèi)容如下(變更設(shè)備及管線如圖3)。

圖3 靜電除霧器及相關(guān)附屬設(shè)備管件圖
①一級(jí)靜電除霧器由圓形更改為方形。
②一級(jí)靜電除霧器原材質(zhì)為聚丙烯(操作溫度75℃),變更為不銹鋼內(nèi)襯FPR材質(zhì)(操作溫度120℃),最高可耐320℃,且具焊接性。
③陽極管變更為PVDF材質(zhì),可耐150℃,且可長(zhǎng)周期運(yùn)行。
④二級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)進(jìn)出口管線材質(zhì)由PPH變更為國(guó)產(chǎn)內(nèi)襯PTFE管線。
⑤二級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)C-830變更為不銹鋼內(nèi)襯ECTFE材質(zhì)。
優(yōu)點(diǎn):①新增設(shè)施少,施工難度較小。②中控DCS無需改動(dòng)。③施工期間安全隱患少。④施工周期短。⑤效果可預(yù)知。
缺點(diǎn):①原有框架需改動(dòng)。②投資較大。
注:虛線及虛線框圖內(nèi)為更換設(shè)備及管線(包括靜電除霧器、風(fēng)機(jī)和管線)。
預(yù)期效果:通過驗(yàn)證,變更一級(jí)靜電除霧器及相關(guān)設(shè)備管件投入生產(chǎn)后,產(chǎn)出酸濃度在現(xiàn)濃度96.5%的基礎(chǔ)上可提升1%~2%,最終酸濃可提高至97.5%~98.5%。
3.2.4 檢查硫酸板式換熱器是否內(nèi)漏
一二冷底部產(chǎn)出的硫酸溫度在250~260℃,因此必須通過換熱降低其溫度,才能輸送至烷基化裝置。廢酸再生單元使用板式水冷換熱器進(jìn)行冷卻硫酸,實(shí)際生產(chǎn)過程中,通過切換水冷器檢查其是否存在泄漏情況,未發(fā)現(xiàn)換熱器有任何內(nèi)漏情況,因此換熱器不影響酸濃變化。
3.2.5 現(xiàn)場(chǎng)增設(shè)硫酸提濃設(shè)施
現(xiàn)場(chǎng)新增熔硫設(shè)施,將精制硫磺利用高溫液化,用泵輸送至現(xiàn)有焚燒爐液硫噴嘴內(nèi),在焚燒爐內(nèi)進(jìn)行燃燒生成SO2,再通過反應(yīng)器被氧化成SO3,最終用較低濃度硫酸來吸收SO3,以此達(dá)到提高硫酸濃度的目的。具體改造內(nèi)容如下(變更設(shè)備及管線如圖4)。

圖4 熔硫設(shè)施流程圖
優(yōu)點(diǎn):①可解決內(nèi)產(chǎn)硫磺,降低硫磺庫存。②效果可預(yù)知。
缺點(diǎn):①新增設(shè)備多。②新增框架需。③中控DCS需改動(dòng)。④施工期間安全隱患多。⑤安全環(huán)保壓力大。⑥施工周期長(zhǎng)。⑦投資較大。
注:虛線及虛線框圖內(nèi)為改造工藝(包括熔硫槽、焚燒爐和反應(yīng)器等)。
3.2.6 焚燒爐預(yù)熱風(fēng)系統(tǒng)增設(shè)干燥除水設(shè)施
預(yù)熱風(fēng)從大氣收集再通過熔鹽換熱器加熱到370~390℃后送入焚燒爐進(jìn)行補(bǔ)氧助燃。整個(gè)過程中預(yù)熱風(fēng)系統(tǒng)無干燥除水設(shè)施,導(dǎo)致送入焚燒爐內(nèi)的預(yù)熱風(fēng)水含量較大,同樣影響硫酸濃度。實(shí)際運(yùn)行過程中,將干燥除水設(shè)施安裝在預(yù)熱風(fēng)風(fēng)機(jī)C-853入口2個(gè)過濾器F-831和F-859,預(yù)熱風(fēng)經(jīng)過干燥后送入焚燒爐與系統(tǒng)內(nèi)其他設(shè)備,以此降低系統(tǒng)水分含量,提高酸濃,如圖5所示。

圖5 預(yù)熱風(fēng)流程圖
優(yōu)點(diǎn):①新增設(shè)備少。②施工周期短。③施工難度小。④投資小。
缺點(diǎn):①效果無法預(yù)知。
廢酸再生單元影響酸濃的因素很多,延安石油化工廠2萬t/a廢酸再生單元酸濃較低,在系統(tǒng)無竄水、操作參數(shù)均在操作指標(biāo)范圍內(nèi)情況下,提高酸濃的方法非常少。在安全環(huán)保、裝置運(yùn)行壓力等的影響下,通過對(duì)比,目前只有提高靜電除霧器進(jìn)口溫度是較為符合裝置現(xiàn)場(chǎng)情況的方案。因此,如何對(duì)靜電除霧器等設(shè)備和管線進(jìn)行改造是后期的研究目標(biāo)。