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低溫甲醇洗裝置運行過程中常見問題分析

2022-10-12 12:26:54朱曉斌郝海浪
云南化工 2022年9期
關鍵詞:工藝系統(tǒng)

朱曉斌,姜 泊,梁 斌,郝海浪

(陜煤集團榆林化學有限責任公司,陜西 榆林 719000)

20 世紀 50 年代魯奇公司和林德公司研究開發(fā)了低溫甲醇洗技術,并隨后開展了對該工藝的系列工業(yè)應用[1-2]。我國在20世紀70年代末展開對低溫甲醇洗研究,由蘭州設計院對低溫甲醇洗氣液平衡關系建立數(shù)學模型,浙江大學和上海化工所深入研究低溫下各種氣體甲醇中的溶解度,大連理工大學對低溫甲醇洗進行工藝優(yōu)化與模擬分析,為國內低溫甲醇洗工藝的發(fā)展做出重要貢獻[3-4]。

我國獨特的能源結構,“富煤,貧油,少氣”,決定了煤化工是我國經(jīng)濟發(fā)展和能源戰(zhàn)略中重要的支點。低溫甲醇洗作為煤化工技術中重要的一個環(huán)節(jié),在酸性氣凈化中起著核心作用,在煤制甲醇、煤制天然氣和煤制合成氨等領域得到了廣泛的關注[5]。

1 低溫甲醇洗工藝介紹

1.1 工藝原理

低溫甲醇洗是一種典型的物理吸收過程,甲醇與酸性氣分子之間不發(fā)生化學反應,只是利用低溫下甲醇對H2S、COS、CO2等酸性氣體溶解度不同的特性,達到脫除雜質氣體,凈化工藝氣的目的。物理吸收過程符合亨利定律(P=kx),即在一定的溫度和平衡狀態(tài)下,一種氣體在液相里的溶解度(x)與該氣體的平衡分壓(P)成正比。由亨利定律可以知道,氣體在氣相中分壓越大,其在液相中溶解度就越高。

在低溫甲醇洗工藝中,常規(guī)的操作溫度一般為-30~-70 ℃,為了清晰體現(xiàn)甲醇中不同種類的氣體的溶解情況,取-40 ℃ 條件下各氣體在甲醇中的相對溶解度數(shù)據(jù)匯總如表1所示。

表1 甲醇中各氣體相對溶解度(-40 ℃)

1.2 工藝流程

低溫甲醇洗裝置典型流程簡述:主要流程包括原料氣冷卻、脫硫脫碳、中壓閃蒸、低壓閃蒸/氣提解吸/H2S濃縮、熱再生、甲醇/水分離、尾氣洗滌系統(tǒng)。

1)原料氣冷卻:主要是將來自變換裝置經(jīng)洗氨塔后的變換氣、未變換的溫度由 40 ℃ 經(jīng)原料氣冷卻器換熱降至-25 ℃ 送入主吸收塔。

2)脫硫脫碳:主要是將原料氣中的H2S、CO2和少量HCN、COS與低溫甲醇液在塔盤上逆流接觸,傳質傳熱,將其脫除后送出合格的變換氣凈化氣至PSA和未變換氣凈化氣至CO深冷單元。

3)中壓閃蒸:主要經(jīng)過降壓解吸,將富甲醇液中的H2和CO有效氣體進行回收,保證H2+CO總回收率≥99.6%。

4)低壓閃蒸/氣提解吸/H2S濃縮:通過進一步降壓、氣提解吸的方法將富甲醇中的大量CO2氣體解吸出來,一部分進行洗滌提純濃縮,獲得純度≥98.5%的CO2氣經(jīng)壓縮機加壓后送氣化作為輸送粉煤的載氣,一部分作為放空尾氣經(jīng)水洗脫醇后送鍋爐煙囪高空達標排放。與此同時進一步濃縮了富甲醇中的H2S含量。

5)熱再生:主要是通過蒸汽加熱提高甲醇富液溫度,進一步降低氣體的溶解度,將富甲醇液中的H2S、CO2、NH3少量HCN等雜質氣體徹底脫除,同時也將甲醇液中的水分進一步濃縮。

6)甲醇/水分離:主要是將熱再生塔釜濃縮后的甲醇水溶液,經(jīng)過蒸汽加熱進一步提高甲醇水溶液的溫度,通過精餾的原理將甲醇與水徹底分離,塔頂甲醇蒸汽作為熱再生塔的氣提氣,塔釜液CH3OH質量分數(shù)≤100×10-6作為廢水送至污水處理裝置。

7)尾氣洗滌:主要作用是將CO2解吸塔和H2S濃縮塔頂部送出的尾氣經(jīng)過尾氣洗滌塔脫鹽水洗掉夾帶的甲醇后送至鍋爐煙囪高空排放。

1.3 工藝特點

1)同時脫除多種雜質。利用甲醇的溶解特性,脫除工藝氣中酸性氣、水分等,實現(xiàn)原料氣脫水干燥,少量被吸收的有效氣則可以通過后續(xù)工藝以閃蒸方式得到回收,合理利用資源。

2)吸收效率好,原料氣凈化度高。根據(jù)設計要求的不同,凈化氣中硫含量和二氧化碳含量均可達到×10-6級別。

3)吸收選擇性好[6]。基于在相同溫度條件下,H2S和COS在甲醇中的溶解度大于CO2在甲醇中的溶解度,在吸收過程中,H2S和COS先被甲醇吸收,然后CO2再被吸收;在解吸過程中,則是CO2先從甲醇中解吸,H2S和COS再解吸出來。由于H2、CO在甲醇中溶解度很低,故能夠有效分離酸性氣,回收有效氣。

4)穩(wěn)定性良好。甲醇具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,和原料氣中的組分均不會發(fā)生副反應。甲醇無腐蝕性,不會腐蝕管道、設備,不需要特殊防腐材料,節(jié)約投資費用。

5)黏度低,輸送能耗低。隨著溫度的降低,甲醇的黏度不斷增大,但整體維持在較低水平。當溫度為-30 ℃ 時,甲醇的黏度與常溫水的粘度近似相等;當溫度為-55 ℃ 時,甲醇的黏度近似為常溫水粘度的2倍左右。所以,在低溫條件下能夠節(jié)省動力損耗,有利于動量傳遞。

2 低溫甲醇洗常見問題分析

2.1 甲醇含水量高

2.1.1 系統(tǒng)干燥不合格

由于原料氣中含有COS、H2S、CO2等酸性氣體,長時間在低溫甲醇洗系統(tǒng)內運轉后,會腐蝕設備和管道,嚴重影響生產(chǎn)效率及換熱器傳熱效率。因此,在低溫甲醇洗裝置運行一年以后,必須對系統(tǒng)中的設備進行堿洗、水洗[7]。堿洗的目的是軟化并除去系統(tǒng)內的油類與其他酸性物質,水洗的目的是將堿洗時殘留的堿液清洗干凈,避免腐蝕設備[8]。最后通過氮氣置換吹掃除去系統(tǒng)內水分,然而在實際生產(chǎn)過程中,由于安全交底不到位,施工人員素質等原因,存在未對裝置進行干燥下,將甲醇通入系統(tǒng),導致甲醇中含水量高,致使系統(tǒng)減負荷運行。

2.1.2 甲醇/水分離塔運行工況不穩(wěn)定

從從低溫甲醇洗的熱再生系統(tǒng)再生的甲醇必須經(jīng)過甲醇/水分離塔將甲醇和水分離再進行回收。如果在生產(chǎn)運行過程中甲醇/水分離塔操作工況波動及設備出現(xiàn)問題都可能造成甲醇中水含量的上升。

2.1.3 熱再生系統(tǒng)水冷器或再沸器泄露

在熱再生塔塔頂冷凝器、熱再生塔塔底再沸器、甲醇/水分離塔塔頂冷凝器和塔底再沸器中,若出現(xiàn)換熱器內漏的現(xiàn)象,冷凝器中由于水冷器氣側壓力低于循環(huán)冷卻水壓力,會導致甲醇含水量上升;再沸器中蒸汽進入甲醇側,也會導致甲醇含水量高。

2.2 低溫甲醇洗裝置堵塞

在低溫甲醇洗工藝運行過程中,存在部分設備及管道堵塞的現(xiàn)象。堵塞會導致裝置被迫停車檢修或減負荷運行,造成嚴重的經(jīng)濟損失,對設備與工藝安全運行有較大影響。低溫甲醇洗裝置堵塞的原因主要有以下兩點:

1)低溫甲醇洗系統(tǒng)內腐蝕物或粗煤氣帶入雜質導致堵塞。

低溫甲醇洗系統(tǒng)內設備殘留的腐蝕物或隨粗煤氣帶入的雜質可能會堆積過濾器,繞管式換熱器繞管中,長時間運行會導致堵塞現(xiàn)象發(fā)生。如果堆積在甲醇泵進口過濾器濾網(wǎng)中,使濾網(wǎng)堵塞,將發(fā)生甲醇泵打液量下降,能耗增加,甚至出現(xiàn)“不打液”情況,導致后續(xù)工段無法正常運行。其次,低溫甲醇洗工藝中多采用換熱面積大的繞管式換熱器,但由于繞管直徑小極易堵塞,會造成換熱器的熱阻增大,傳質傳熱效率下降。造成該類堵塞的主要原因有兩點:一是甲醇循環(huán)過程中會發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,在低溫下CO與設備發(fā)生腐蝕生成一種特殊的配位化合物,其主要成分為羰基鐵。羰基鐵低溫下不會大量分解,隨甲醇由冷區(qū)循環(huán)至熱區(qū)時會分解產(chǎn)生大量小顆粒,發(fā)生堵塞;二是原料氣中塵類顆粒物含量高,除了會導致堵塞外,還會使運行過程中甲醇液攜帶塵粒,甲醇泵長時間輸送含塵甲醇,會加快機封磨損,出現(xiàn)甲醇泄露的情況。

2)甲醇/水分離塔內有機聚合物堵塞。

通過低溫甲醇洗運行表明:有機聚合物堵塞主要發(fā)生在甲醇/水分離塔內,尤其精餾塔的塔盤上。精餾溫度通達到 125 ℃ 時,甲醇中的有機物發(fā)生聚合反應形成聚合物,造成塔盤堵塞[8]。甲醇/水分離塔運行狀況不穩(wěn)定,塔頂甲醇蒸汽水含量超標,進入熱再生塔導致甲醇中水的含量上升,甲醇的吸收能力降低,系統(tǒng)減負荷運行。

2.3 凈化氣中硫含量超標

2.3.1 系統(tǒng)循環(huán)甲醇溫度偏高

吸收劑溫度對甲醇吸收酸性氣體能力影響很大,低溫、高壓有利于吸收,高溫、低壓有利于解吸。當貧甲醇的流量和壓力一定時,溫度越低,甲醇吸收效果越好;溫度越高,甲醇吸收效果越差[9]。在生產(chǎn)運行中,甲醇溫度的波動直接影響凈化氣指標是否合格。

2.3.2 循環(huán)甲醇再生能力下降

循環(huán)甲醇再生能力下降是影響凈化氣中硫含量超標的關鍵因素[10]。在一定的溫度和壓力下,貧甲醇對H2S、COS等含硫氣體的吸收能力是一定的[11]。熱再生系統(tǒng)中富甲醇再生效果差,有部分含硫氣體未解吸,將會導致再生甲醇隨系統(tǒng)循環(huán)至洗滌塔時對工藝氣中H2S、COS等含硫氣體吸收能力降低,凈化氣中硫含量超標。

2.3.3 循環(huán)甲醇中含氨

循環(huán)甲醇中含氨也將導致凈化氣硫含量超標。變換洗氨塔洗滌水流量過低時,洗氨效果差,氨被帶入低甲系統(tǒng)[12]。氨在洗滌塔被甲醇吸收后帶入熱再生系統(tǒng),在熱再生塔富集,使甲醇中的氨含量增加,累積到一定的濃度,NH3與CO2和H2S反應生成碳酸氫銨、硫化銨等銨鹽。在低于 60 ℃ 時會形成結晶,造成管道和換熱器堵塞。由于硫化銨會溶解在循環(huán)甲醇中,當甲醇循環(huán)至洗滌塔上段時,硫化銨分解產(chǎn)生H2S,造成總硫超標。

2.4 低溫甲醇洗系統(tǒng)中甲醇消耗量過大

2.4.1 原料氣洗滌塔塔頂凈化氣夾帶甲醇

在日常運行中發(fā)現(xiàn)低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇消耗過大,應對凈化工藝氣進行取樣,分析工藝氣中甲醇含量。正常情況下出洗滌塔塔頂?shù)膬艋瘹庵屑状俭w積分數(shù)應小于25×10-6,若分析結果大于25×10-6,則確定甲醇被出洗滌塔塔頂?shù)膬艋瘹鈯A帶。通過工藝手段調整,減少凈化氣甲醇夾帶量,要嚴格控制工藝氣溫度,降低溫度對吸收效果的影響,提高甲醇吸收能力,也可以提高丙烯壓縮機負荷,確保深冷器、水冷器可提供足夠冷量,降低循環(huán)甲醇溫度,同時要控制好循環(huán)甲醇流量穩(wěn)定,避免波動。從設備角度著手,依次排查洗滌塔塔頂除沫器是否損壞,檢查塔盤清潔度,檢查塔盤浮閥是否脫落,檢查塔內洗滌甲醇分布器,檢查洗滌塔段間冷卻器是否堵塞或流動不暢造成液泛。

2.4.2 熱再生塔酸性氣夾帶甲醇

熱再生塔的酸性氣冷卻器冷卻效果差。如果酸性氣冷卻器換熱效果差,導致酸性氣溫度過高,氣相夾帶甲醇,分離罐中甲醇冷卻回收不完全,造成甲醇流失浪費。在正常生產(chǎn)運行中,應設置酸性氣取樣分析點,對酸性氣中甲醇含量進行分析。從工藝角度出發(fā),可以提高熱再生塔操作壓力以減少甲醇蒸發(fā),若仍未解決酸性氣夾帶甲醇問題,可適當降低熱再生生塔塔頂水冷器循環(huán)水溫度,冷卻酸性氣,增加水冷器后分離罐中甲醇回流,減少酸性氣夾帶甲醇量。

2.4.3 甲醇/水分離塔塔底廢水夾帶甲醇

如果甲醇/水分離塔塔底溫度控制較低,容易造成外排廢水中甲醇含量較高,造成甲醇流失[13]。影響甲醇/水分離塔廢水中甲醇超標的原因是多方面的,主要有進料量、進料溫度、進料組成、塔頂回流量、回流溫度、操作壓力、再沸器蒸汽壓力及溫度、靈敏板溫度等因素[14]。在日常運行中如果甲醇/水分離塔廢水中甲醇質量分數(shù)大于100×10-6,則認為廢水中甲醇超標,此時根據(jù)實際情況可適當增加塔底再沸器蒸汽流量,提升塔底溫度。但由于引起廢水夾帶甲醇原因較多,在實際操作中要具體問題具體分析。

2.5 系統(tǒng)冷量不足

系統(tǒng)冷量來源主要為:循環(huán)水提供冷量、丙烯壓縮制冷提供冷量以及系統(tǒng)CO2解吸閃蒸產(chǎn)生冷量。通過總結和分析,發(fā)現(xiàn)造成系統(tǒng)冷量不足的原因有以下幾點:

1)換熱器的換熱效率低。從設備角度講,換熱器堵塞,換熱器內漏都會影響到換熱效果,導致冷量下降;從冷源講,循環(huán)水溫度、水質都將影響換熱效率。夏季高溫會導致循環(huán)水溫度升高,導致冷量不足,直接影響到貧甲醇進入洗滌塔溫度,正常運行時應加強與公服公輔工程溝通。循環(huán)水水質也會影響到換熱效率,水中雜質多,可能導致?lián)Q熱器堵塞,造成冷量不足。

2)甲醇循環(huán)量設置不當。當系統(tǒng)負荷一定時,系統(tǒng)所消耗的冷量也基本一定。甲醇循環(huán)量越大,單位體積甲醇獲取冷量越少,系統(tǒng)的溫度就會升高,這時要保證CO2的吸收效果只能提高丙烯壓縮機負荷,以降低系統(tǒng)溫度。同時,隨著甲醇循環(huán)量的增大,甲醇對CO2吸收容量增大,CO2解吸量減少,大量CO2未解吸就帶入熱區(qū),不僅浪費冷量,也增加了熱再生負荷,故甲醇循環(huán)量應控制在合適范圍內。

3)CO2解吸產(chǎn)生冷量不足。CO2解吸產(chǎn)生的冷量是低溫甲醇洗冷量的主要來源之一。如果系統(tǒng)溫度控制過低會導致CO2在冷區(qū)未得到充分解吸就將大量冷量帶入熱區(qū),這樣不僅造成熱區(qū)負荷升高還會造成大量的冷量和CO2損失。

4)氣提氮使用不當導致冷量損失。投用氣提氮會打破塔內原有氣液平衡建立新的氣液平衡,更有利于富甲醇中CO2的解吸,以此獲取更多冷量。但氣提氮流量過多會導致大量的冷量隨氮氣放空,造成冷量損失的同時還會造成氮氣浪費。若氣提氮流量過小,富甲醇液中CO2解吸不充分,冷量不足,且CO2被甲醇帶入后續(xù)熱再生系統(tǒng),使得熱再生塔負荷增加。所以應根具實際情況合理設置氣提氮量。

3 結語

隨著煤化工技術的發(fā)展,低溫甲醇洗已被廣泛的應用和研究。在裝置運行過程中會不斷遇到各種問題,我們應重視問題的解決與總結,不斷改進,優(yōu)化工藝,積累操作經(jīng)驗,保證低溫甲醇洗工藝安全穩(wěn)定運行,為低溫甲醇洗工藝在今后的工業(yè)化中發(fā)揮更大作用做出貢獻。

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