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難選泥質金礦石浮選工業試驗研究

2022-10-20 08:49:30張孟科高鋒輝王樹新王佳佳
礦山機械 2022年10期

張孟科,高鋒輝,王樹新,代 軍,王佳佳

洛寧吉家洼金礦有限公司 河南洛陽 471023

隨 著國民經濟飛速發展和國際形勢復雜多變,黃金具有的商品價值和世界貨幣地位益發重要。隨著高品位、近地表礦藏的金礦資源不斷開采利用,淺部金礦資源已逐漸枯竭。深部開采低品位、難選礦石資源已成為各礦山研究工作的重點。

浮選法是針對含金硫化礦巖金礦山經典的選礦方法。金的浮選,重點是研究金的載體礦物如黃鐵礦、黃銅礦等的浮選[1]。低硫化礦物含金礦石的浮選方法通常涉及重選、氰化和浮選法的聯合[2]2。浮選藥劑組合取決于礦石中脈石礦物的性質。在浮選回路的掃選段,常用的輔助捕收劑有兩種。對于部分氧化礦,使用類烴油與硫化劑配合,往往會改善浮選效果;pH值調整劑首選碳酸鈉,它既可以作為分散劑,也可以作為對金浮選不利的重金屬離子的絡合劑。當礦石含黏土時,可用調整劑分散礦泥,常用的分散劑是水玻璃和氧化淀粉[2]4。

河南某金礦礦石泥化現象較為嚴重,泥質金礦石中主要金屬礦物為黃鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦 (化);脈石礦物主要為石英、長石、碳酸鹽、綠泥石、云母、黏土礦物等。該礦兩個礦區礦石金品位不穩定,且貧化率偏高。礦石金品位為 1.5~ 3.8 g/t,通過配礦入選平均品位為 1.8~ 2.8 g/t。金礦物為自然金、銀金礦,少量金銀礦,且顆粒細小,屬于微細粒金,多與脈石礦物共生密切。磨礦細度是單體解離關鍵。隨著磨礦細度的增加,泥質金礦石礦漿黏度加大,嚴重影響礦物分選效果。該礦采用浮選法富集金礦物,在實際生產中,回收率受礦漿黏度影響很大,只有 75% 左右。本次試驗將探索泥質金礦最佳的磨礦細度,并在此基礎上尋求最佳的藥劑制度,以期獲得最佳的選礦效果。

1 原礦性質

1.1 礦石的礦物組成

原礦中主要的有價金屬為金、銀,金含量為1.5~ 3.8 g/t,銀含量為 8.37 g/t,其他金屬含量都較低。礦石中主要金屬礦物為黃鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦 (化);其他金屬礦物含量相對較少,有方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、輝銅礦、毒砂等。脈石礦物主要為石英、長石、碳酸鹽、云母、綠泥石、黏土礦物、螢石、少量炭質及其他礦物。礦石中礦物組分及原礦化學多元素分析結果分別如表 1、2 所列。

表1 礦石中主要礦物組分的含量Tab.1 Content of main mineral components in ore %

表2 原礦化學多元素分析結果Tab.2 Chemical element analysis results of raw ore %

1.2 金礦物的賦存狀態

鏡下觀察金礦物主要為自然金、銀金礦、金銀礦,粒度測定結果如表 3 所列。該礦石金礦物與脈石關系密切,占 71.00%;大多以微細粒產出,次顯微粒金占 12.00%。可以確定,少部分金隨磨礦細度的提高也很難能浮選出來。金礦物賦存狀態測量如表 4所列。

表3 金礦物粒度測定結果Tab.3 Particle size measurements of goldbearing mineral

表4 金礦物賦存狀態測定結果Tab.4 Measurements of occurrence state of gold-bearing mineral

1.3 原礦篩析結果

對磨機磨礦、旋流器分級入選的原礦 (細度為-0.074 mm 占 70%) 進行篩析,結果如表 5 所列。

表5 原礦篩分結果Tab.5 Screening results of raw ore

由表 5 可知:試驗樣品中金礦物分布不均勻;在小于 -0.074 mm 物料中,金分布率高達 77.88%。礦石中黏土礦物、碳酸鹽含量較高,原礦中礦泥含量隨著磨礦細度的提高而加大,這將對浮選造成嚴重影響。

2 選礦工藝及金精粉銷售要求

選廠設計破碎工段為兩段一閉路工藝流程,磨礦工段為一段兩閉路磨礦工藝流程,選礦為單一浮選流程,浮選為一粗兩精三掃工藝流程。金精粉銷售要求品位不能低于 20 g/t,金精礦含金品位按計價系數進行折算。為使銷售利益最大化,根據實際情況及計價系數統計分析,確定金精礦品位控制在 20~37 g/t為最佳。

3 選礦半工業試驗研究

3.1 磨礦細度試驗

磨礦細度是影響浮選指標的重要因素之一。該礦區金的主要載體為黃鐵礦,呈微細粒狀賦存礦石中,且金呈微細粒存在,與脈石關系緊密。磨礦細度過粗,礦物無法實現充分的單體解離,從而造成精礦品位下降,嚴重時浮尾品位抬升,回收率降低。磨礦細度過高,會產生大量次生礦泥,惡化浮選條件,浮選效果較差,回收率達不到最佳狀態。礦區分布有 3 條礦脈,金品位差別較大,給生產配礦造成困難,導致原礦品位極不穩定。因此,在生產過程中,對磨礦細度間斷性調整,以確定最佳磨礦細度。浮選流程如圖1 所示。工業試驗每 5 d 調整一次磨礦細度,在藥劑制度不變情況下,試驗結果如表 6 所列。

表6 磨礦細度對分選指標的影響Tab.6 Influence of grinding fineness on separation indexes

從表 6 可看出,磨礦細度 -0.074 mm 占 70%~80% 時,浮尾在最佳狀態;細度再提高,效果并不好。在實際生產中,現場的磨礦細度很難達到試驗中的細度要求,因而確定磨礦細度 -0.074 mm 含量控制在 75%~ 80%為理想細度。

3.2 捕收劑種類和用量試驗

山東煙臺君邦生產的 JB05 黃藥是吸收國外高效捕收劑優點基礎上開發,它是浮銅、金、銀的專用捕收劑。該捕收劑含多個鍵合原子類型的極性官能團,能與銅、金、銀等礦物表面的金屬離子形成穩定的螯合物。其烴基疏水,故對銅、金、銀等金屬礦物表現出很好的捕收效果。MC 黃藥為湖北荊江生產的荊星系列產品,牌號 C-WO11 是普通黃藥的升級版,極易溶于水和酒精,能與鎳、銻、銅等多金屬離子生成難溶的化合物,可浮選有色金屬,如硫化鎳、輝銻礦、氧化銅、硫化銅、自然銅、方鉛礦、閃鋅礦、金、銀等。MC 黃藥的捕收性能優于丁基黃藥,并有一定的起泡作用。選廠生產初期使用 JB05 黃藥和丁銨黑藥作為捕收劑,礦石泥化現象較嚴重,且礦石中氧化礦極不穩定,各浮選槽泡沫很少,且泡沫層薄。改用 MC 黃藥后,泡沫層明顯變厚,且黃鐵礦富集明顯;從中礦結果來看,富集程度較 JB05 要好很多。捕收劑粗略試驗數據如表 7 所列。

由表 7 可知:采用 MC 黃藥+丁銨黑藥的組合藥劑,能較好地實現對該礦石的浮選;MC 黃藥較 JB05黃藥捕收能力更強,更適合該泥質礦物浮選。

表7 捕收劑對比試驗結果Tab.7 Comparative test results of collector

3.3 pH 值調整劑用量試驗

該礦區礦石經過檢測略偏酸性,浮選礦漿 pH值為 6.0~ 6.5。實際生產中,礦漿的 pH 值對浮選效果的影響非常明顯。為提高浮選效果,采用碳酸鈉(Na2CO3) 作為浮選礦漿 pH 值調整劑。在磨礦細度-0.074 mm 占 75%~ 80% 的條件下,進行 pH 值調整劑用量試驗。為了減少選礦成本,補加少量生石灰 (原礦含水率高,使用生石灰吸收水分)。單一采用生石灰,雖然可使礦漿 pH 值提高,但浮尾品位也相應提高,否則石灰會抑制自然金和含金硫化物。選用碳酸鈉作為 pH 值調整劑,它既可以作為分散劑,也可以作為對金浮選不利的重金屬離子的絡合劑,這在實際生產中得到了驗證。pH 值調整劑用量如表 8 所列。

表8 pH 值調整劑的種類和用量試驗結果Tab.8 Results of test for type and dosage of pH modifier

結合實際生產經驗,由表 8 可知:礦漿 pH 值超過 9.5 時,虛泡多且厚,精礦、粗選、掃選冒槽,浮選流程不穩;pH 值達不到 7.5 以上時,泡沫黏度大,泡沫與礦漿不分離,浮尾品位偏高嚴重。當Na2CO3用量大于 1 000 g/t 時,進一步加大用量,粗精礦品位、浮尾品位變化不大。與 Na2CO3相比,Na2CO3+CaO 組合試劑的選礦效果相差不大,但實際生產中,CaO 的添加量為少量,可忽略不計。因此,選用 Na2CO3作為調整劑,其用量為 1 000 g/t,礦漿pH 值為 7.0~ 8.5 時,浮選效果最佳。

3.4 抑制劑用量試驗

該礦石黏土礦物含量較高,隨著磨礦細度的提高,易泥化的硅酸鹽和碳酸鹽脈石礦物造成礦漿黏度增大,嚴重影響浮選效果。有效分散礦泥及強化藥劑對脈石礦物的抑制作用,對該金礦石的浮選尤為重要。鑒于水玻璃對硅酸鹽、石英、鋁硅酸鹽礦物有良好的抑制作用,同時對礦泥也具有分散作用[3],在磨礦細度 -0.074 mm 占 75%~ 80% 狀態下,進行抑制劑水玻璃用量試驗。試驗結果如圖 2 所示。

由圖 2 可知:抑制劑用量由 0 增加到 2 500 g/t時,浮選尾礦品位整體呈下降趨勢,由 0.8 g/t 降到最低 0.4 g/t,浮選回收率由 67% 左右提高到 88.92%,提高近 22個百分點。這說明:隨著水玻璃用量的加大,強化了其對脈石礦物的抑制,促進礦泥的分散,明顯改善了浮選環境,從而降低浮尾品位,提高了回收率。若繼續增大水玻璃用量,浮選尾礦品位變化不大,回收率相對降低。生產結果表明:水玻璃用量過大,抑制作用增強但選擇性較差,反而不利于浮選分離。實際生產中,為降低選礦成本及解決原礦濕度大的問題,適當加入生石灰后回收率沒有變化。因此,原礦場補加少量生石灰,確定水玻璃用量為 1 000 g/t。

4 工業試驗結果分析

根據上述試驗結果進行工業試驗,試驗條件如下:磨礦細度在 75%~ 80%;捕收劑使用 MC 黃藥 +丁銨黑藥,在浮選槽中,MC 黃藥的用量為 (40+20 +10) g/t,丁銨黑藥的用量為 (20+10+0) g/t;采用純堿調整礦漿 pH 值,為 7.0~ 8.5;抑制劑水玻璃用量為 1 000 g/t。實際生產中,當月回收率達到 88.95%,選礦效果明顯轉好。連續性的生產指標統計結果如表9 所列。

表9 工業生產試驗結果Tab.9 Industrial production test results

5 結論

(1) 河南某金礦礦石含金為 1.8~ 2.8 g/t,其他金屬含量都較低。礦石中主要金屬礦物為黃鐵礦、菱鐵礦等;主要載金礦物為石英等脈石礦物,其次為黃鐵礦。金礦物主要以粒間金的形式賦存于載金礦物中,脈石金達到 71%。粒度細,多在 0.037~ 0.005 mm,與脈石礦物解離難度大。

(2) 浮選試驗結果表明:在磨礦細度 -0.074 mm 占75%~ 80% 情況下,粗選采用碳酸鈉作為礦漿 pH 值調整劑,用量為 1 000 g/t;采用水玻璃作為分散劑,用量為 1 000 g/t;以 MC 黃藥和丁銨黑藥作為混合捕收劑,用量為 100 g/t (按 4∶1 計量),可實現金礦物與脈石礦物有效分離。

(3) 工業生產浮選流程采用一粗兩精三掃工藝,為了降低浮選尾礦品位,提高回收率,控制精礦品位在 20~ 37 g/t,金回收率最高達到 88.95%。

(4) 雖然調整后的選礦效果較初期有較大改善,但目前浮選尾礦品位還有下降空間,浮選礦漿黏度不夠穩定。為確保浮選流程的穩定性,一方面,要提高球磨工、浮選工的操作水平及對突發問題的處理能力;另一方面,公司也在探索更好的方法,降低浮選礦漿黏度,同時期待與同行共同交流探討。

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