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穩(wěn)定塔頂不凝氣回收利用技術(shù)革新

2022-10-31 06:16:24黃東興蘇曉龍
資源節(jié)約與環(huán)保 2022年9期

黃東興 蘇曉龍

(中海石油葫蘆島精細(xì)化工有限責(zé)任公司 遼寧葫蘆島 125000)

引言

營(yíng)口油處理廠所供原料性質(zhì)大幅波動(dòng),輕組分含量偏高,最明顯的變化入廠油品初餾點(diǎn)從19℃降至12℃,并在此區(qū)間上下大幅波動(dòng),原料中乙烷含量突增,這已超出穩(wěn)定裝置正常處理能力,最終導(dǎo)致公司的液化石油氣產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)。

表1 錦州25-1南凝析油組成分析

需對(duì)我們液化石油氣罐進(jìn)行泄壓排放處理,通過儲(chǔ)罐壓力的降低,使溶解在液化石油氣中的C2組分氣化并放空至系統(tǒng)T401。

1 不凝氣回收的必要性

生產(chǎn)裝置運(yùn)行中產(chǎn)生的不凝氣瞬時(shí)放空不僅影響裝置參數(shù),而且對(duì)周邊環(huán)境及員工健康,廠區(qū)安全生產(chǎn)帶來極大的危害和隱患。穩(wěn)定塔頂中不凝氣組分分析中,C3及以上組分的體積比占65%-83%,是液化石油氣和輕石腦油的潛在組分,如能充分利用這部分資源,將提高清油拔出率,為公司降本增效。

1.1 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

液化石油氣產(chǎn)品GB11174-2011 標(biāo)準(zhǔn),其產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)要求C3+C4≮95%,C5≯5%。而公司因原油性質(zhì)變化導(dǎo)致液化氣組分中C2含量高達(dá)5%-12%,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。只有降低產(chǎn)品中的C2含量,才能滿足液化氣產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)。初餾點(diǎn)的變化由于營(yíng)口終端分離設(shè)備已超出裝置日加工能力,導(dǎo)致一部分未處理原油分別倒入污油系統(tǒng),并通過混合后汽運(yùn)中海油葫蘆島精細(xì)化工廠進(jìn)行輕組分分離。

公司現(xiàn)有穩(wěn)定裝置設(shè)計(jì)最大加工能力為4.5 噸/h,塔頂工藝壓力≯0.95Mpa,穩(wěn)定塔回流罐容積只有1m3,結(jié)合工藝和設(shè)備參數(shù),無法有效將原油中多余的C2組分與C3組分,利用蒸氣壓不同有效分離出來,最終留存于液化氣產(chǎn)品中。

1.2 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù) 《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB31570-2015》相關(guān)規(guī)定,正常情況下無法直接排入大氣,必須通過處理方可排至大氣中。處理后的非甲烷總烴合格率在95%以上,同時(shí)企業(yè)邊界任何1 小時(shí)內(nèi)非甲烷總烴濃度≯4mg/m3。針對(duì)塔頂不凝氣組成未經(jīng)處理已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)中要求的濃度值,所以必須通過加熱爐或者火炬系統(tǒng)進(jìn)行焚燒處理后,方可排至大氣中。

1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)階段為保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,在工藝調(diào)節(jié)方面上進(jìn)行優(yōu)化,提高塔頂壓力,降低C3組分的上升,提高C2組分,多利用回流進(jìn)行分離,這樣以來生產(chǎn)能耗較大。另外必要緊急情況下可適當(dāng)放空,塔頂不凝氣主要成分是C2、C3、C4組分,具有易燃易爆等特性不凝氣放空后對(duì)裝置及氣站充裝區(qū)域的生產(chǎn)運(yùn)行存在極大的安全隱患,當(dāng)空氣中含量達(dá)到爆炸下限時(shí),遇明火就會(huì)發(fā)生爆炸。

1.4 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)

由于塔內(nèi)不凝氣的不斷產(chǎn)生,影響整個(gè)塔的整體操作,塔頂?shù)牟荒Y(jié)氣體排放不出去,將會(huì)積攢很多,從而影響塔的壓力,塔內(nèi)壓力升高,塔頂溫度降低,裝置各項(xiàng)參數(shù)波動(dòng)較大,從而影響裝置產(chǎn)品合格率,而且影響整個(gè)塔的收率。

不凝氣對(duì)冷卻器設(shè)備的換熱效率野也存在影響,從化工原理分析,不凝氣體的含量每增加1%,冷卻器的換熱效率下降60%,從而導(dǎo)致塔頂蒸汽由于不能充分冷凝,造成塔頂壓力增加,不能滿足生產(chǎn)需求[1]。

由此可以看出,無論從環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)哪個(gè)方面出發(fā),不凝氣都需要回收利用。

2 現(xiàn)有技術(shù)方案

2.1 火炬燃燒系統(tǒng)

國(guó)內(nèi)大型煉廠對(duì)于正常操作下放空的塔頂不凝氣或者事故狀態(tài)、開停工前排放的介質(zhì),考慮其混合氣體成分復(fù)雜、不能被回收利用,直接排放到大氣中會(huì)造成VOCs 污染。為避免事故狀態(tài)擴(kuò)大或保持裝置操作平穩(wěn),通常直接利用火炬系統(tǒng)對(duì)不凝氣焚燒,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),環(huán)保達(dá)標(biāo),但也是資源的浪費(fèi)。此技術(shù)方案工藝條件分析:

(1)火炬氣壓力不得低于0.15Mpa

為防止火炬氣回火,大部分煉廠的火炬系統(tǒng)需增設(shè)水封罐。主要原理是火焰通過火炬氣出口進(jìn)入水封罐后因?yàn)槿肟诠艿涝谒嬉韵拢虼硕沤^了火焰的繼續(xù)傳播。所以火炬氣進(jìn)入水封罐內(nèi)的水面以下,必須達(dá)到一定壓力后才能沖破水封進(jìn)入火炬筒體進(jìn)行放散燃燒。根據(jù)SH3009-2013 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,火炬氣壓力不得低于0.15MPa。

(2)火炬氣體成分及熱值要求

根據(jù)SH3009-2013 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范要求生產(chǎn)裝置無法利用且必須排除的可燃性氣體,開停工或者事故泄壓排出的可燃?xì)怏w,但是不得是劇毒或者強(qiáng)腐蝕性氣體,其中混合火炬氣體中氧含量不得大于2%。混合氣體的熱值至少在7880KJ/Nm3以上,才能保證火炬氣平穩(wěn)燃燒,不會(huì)發(fā)生滅火現(xiàn)象。

(3)火炬氣最低流量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)SH3009-2013 石油化工可燃性氣體排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,排放系統(tǒng)管網(wǎng)的馬赫數(shù)不應(yīng)大于0.7,可能出現(xiàn)凝液的可燃?xì)鈿怏w排放管道末端馬赫數(shù)不應(yīng)宜大于0.5。管道出口馬赫系數(shù)公式Ma=3.23x10-5qm/p2d2(ZT/kM)0.5。

2.2 加熱爐焚燒系統(tǒng)

某些煉廠將塔頂不凝氣進(jìn)行壓縮回收,常壓塔頂不凝氣主要是瓦斯成分可以引到加熱爐系統(tǒng)燃燒,但往往因瓦斯壓力變化或者帶液造成加熱爐調(diào)節(jié)波動(dòng)不穩(wěn)。還有增加壓縮機(jī)進(jìn)行不凝氣的回收,輕組分作為液化氣產(chǎn)品銷售,重組分濃縮油可作為石腦油[2]。

此技術(shù)方案工藝條件要求:

(1)加熱爐不凝氣氣質(zhì)要求

來自初常頂?shù)牟荒龤夂蛄看蠡蛘吆辛蚧瘹溥M(jìn)爐子后,煙氣的露點(diǎn)腐蝕會(huì)比較嚴(yán)重。針對(duì)上述條件,通過壓縮機(jī)送到催化富氣壓縮機(jī)入口,到脫硫系統(tǒng)后,使其不凝氣含硫量小于塔頂氣的0.25%,排放煙氣中SO2質(zhì)量濃度不大于850mg/m3,滿足環(huán)保排放要求。

(2)加熱爐不凝氣流量、壓力要求

不凝氣流量過低易造成冬季管線凝結(jié),往往通過增設(shè)蒸汽伴熱線加以緩解,但又不能及時(shí)調(diào)控伴熱蒸汽量,導(dǎo)致?lián)Q熱效果不理想,造成大量蒸汽資源浪費(fèi)。不凝氣的200kg/h,減壓后的壓力不大于0.2MPa。

3 技術(shù)方案選擇分析

結(jié)合上述技術(shù)方案,考慮公司實(shí)際生產(chǎn)情況,以節(jié)能降耗、提升產(chǎn)品附加值為宗旨,對(duì)上述技術(shù)方案進(jìn)行分析優(yōu)化。

3.1 火炬系統(tǒng)方案分析

(1)驗(yàn)證混合氣體熱值

火炬燃?xì)獾臒嶂狄蟛坏陀?.88MJ/Nm3,但公司穩(wěn)定塔頂不凝氣主要成分為C2組分74.58%,C3組分25.42%,混合氣體質(zhì)量1.1t,密度0.716kg/Nm3,根據(jù)乙烷、丙烷熱值16792kal/Nm3,31957kal/Nm3,計(jì)算出該混合氣體熱值20646.93kcal/Nm3=(1100kg/0.716Nm3)×(74.58% ×16792Kcal +25.42% ×31957Kcal)/(1100kg/0.716Nm3)。

按照1 千焦等于0.2389 千卡換算,混合氣體熱值約4.932MJ/Nm3小于規(guī)范熱值要求,故混合氣體熱值不符合要求。

(2)驗(yàn)證混合氣體管道出口馬赫系數(shù)

通過計(jì)算查表混合氣體各參數(shù),相對(duì)分子量、絕熱指數(shù)、壓縮系數(shù)、排放溫度M=32.67g/mol,k=1.249J/(kg.mol.K),q=100kg/h,P=0.7Mpa,T=323.15K,Z=0.9915,d=0.15m。按照管道出口馬赫系數(shù)公式Ma=3.23×10-5qm/p2d2(ZT/kM)0.5計(jì)算,Ma=3.23×10-5×100/{0.7×0.152(0.991×323.15/1.249×32.67)0.5}=0.53,按照規(guī)范要求,帶液的可燃?xì)怏w管道出口馬赫系數(shù)不宜大于0.5,故此混合氣體不符合馬赫系數(shù)要求。

3.2 加熱爐系統(tǒng)方案分析

穩(wěn)定塔頂不凝氣放空量0.04-0.1 噸/h,不凝氣量太小且放空過程不連續(xù),造成啟停加熱爐頻繁,造成人力、物力消耗較大。投用加熱爐,爐內(nèi)的轉(zhuǎn)油線因無傳熱介質(zhì),需額外通入蒸汽進(jìn)行冷卻保護(hù),此蒸汽無法進(jìn)行介質(zhì)傳熱,只能直排放空。

根據(jù)SIL 評(píng)估后,投用公司現(xiàn)有加熱爐前必須增設(shè)SIS 聯(lián)鎖系統(tǒng),參照錦西設(shè)計(jì)院提供的項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)大約200 萬元。

3.3 轉(zhuǎn)化并入熱水鍋爐燃?xì)?/h3>

裝置原設(shè)計(jì)就有塔頂放空管線至天然氣管網(wǎng)的流程、鍋爐房配備阻火器設(shè)備。穩(wěn)定塔底熱源來自蒸汽鍋爐產(chǎn)生的低壓蒸汽,根據(jù)不凝氣組分分析及鍋爐設(shè)備燃?xì)鈼l件,考慮可將塔頂不凝氣作為蒸汽鍋爐燃料氣,實(shí)現(xiàn)降本增效目的。

表2 塔頂不凝氣組分分析

穩(wěn)定系統(tǒng)放空組分及壓力是否滿足蒸汽鍋爐運(yùn)行的工藝參數(shù),氣相成分必須是C4以下,不能含有C5以上的液相。進(jìn)入蒸汽鍋爐二級(jí)減壓閥前進(jìn)氣壓(P≯0.2MPa)要求。

通過三個(gè)方案經(jīng)濟(jì)性和工藝技術(shù)對(duì)比分析,得出以下結(jié)論:

方案一:根據(jù)方案一中火炬氣的指標(biāo)要求,公司塔頂不凝氣不滿足工藝要求,故方案一不可行。

方案二:根據(jù)方案二中燃?xì)饧夹g(shù)要求,混合氣各項(xiàng)工藝指標(biāo)均滿足要求,但投用該加熱爐系統(tǒng)生產(chǎn)成本費(fèi)用頗高,故方案二不可行。

方案三:無論是從工藝技術(shù)要求還是經(jīng)濟(jì)成本均核算,均能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定塔頂不凝氣回收利用,故選擇方案三。

4 方案實(shí)施

4.1 設(shè)備選型

根據(jù)塔頂不凝氣壓力在0.7-0.85MPa,需通過減壓設(shè)備將不凝氣減壓至0.2MPa 以下,方可并入蒸汽鍋爐燃料氣管網(wǎng)中。針對(duì)進(jìn)出口氣體壓力參數(shù),選擇型號(hào)為YK42F 減壓閥設(shè)備。

4.2 現(xiàn)場(chǎng)核查及安裝

對(duì)穩(wěn)定系統(tǒng)塔頂放空調(diào)節(jié)閥組進(jìn)行改造,在其原放空至天然氣管線的支線合適的位置增加減壓閥。通過減壓閥后氣相并入原加熱爐天然氣管線中反至蒸汽鍋爐調(diào)壓柜出口,再通過跨線并入蒸汽鍋爐燃?xì)夤芫W(wǎng)中。系統(tǒng)工藝圖如圖4。

5 應(yīng)用效果

5.1 設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)

通過查看蒸汽鍋爐壓力運(yùn)行曲線,壓力維持在0.6-0.7mpa 且處于平穩(wěn)狀態(tài);天然氣調(diào)壓柜減壓后管網(wǎng)壓力平穩(wěn),維持在0.2mpa 左右。可見通過改造運(yùn)行,蒸汽鍋爐設(shè)備運(yùn)行正常,減壓閥設(shè)備運(yùn)行良好。

5.2 液化氣產(chǎn)品質(zhì)量合格

表3 液化氣產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)

6 經(jīng)濟(jì)效益

6.1 直接效益

根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì),日均不凝氣排放量約為1.1噸。根據(jù)塔頂氣相組成分析數(shù)據(jù)(C2平均體積分?jǐn)?shù)為74.58%,C3平均體積分?jǐn)?shù)25.42%)及各組分熱值可以計(jì)算出該混合氣體熱值為97.9MJ/m3。

按照天然氣熱值39.5MJ/m3折算,每天可節(jié)約天然氣約37.66m3。年可節(jié)約天然氣約1.25 萬m3,按照天然氣采購(gòu)價(jià)2.96 元/m3計(jì)算,約節(jié)約燃料成本3.68 萬元/年。

6.2 間接效益

本月共計(jì)加工原油460.434 噸,銷售液化石油氣74.777 噸(單價(jià)3600 元/噸),穩(wěn)定油377.94 噸(單價(jià)4700 元/噸),營(yíng)口凝析油采購(gòu)價(jià)3000 元/噸,則加工后毛利潤(rùn)為:74.777×3600+377.94×4700-460.434×3000-100×460.434(加工成本)=61.81 萬元。按照本年度預(yù)計(jì)加工量3000 噸計(jì)算,約增加毛利潤(rùn)432.67 萬元/年。

綜上所述,本次驗(yàn)證期經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)=產(chǎn)出效益-投入成本=3.68+3.78+432.67-0.4=439.7 萬元。投入產(chǎn)出比:1:1150。

結(jié)語

通過對(duì)穩(wěn)定塔頂不凝氣回收利用改造,不僅解決直接放空對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染,同時(shí)消除安全隱患因素,而且為公司節(jié)省再次啟用加熱爐或者增設(shè)地面火炬系統(tǒng)的巨額費(fèi)用;同時(shí)繼續(xù)提升營(yíng)口原油的附加值,經(jīng)過精細(xì)分離的石油液化氣產(chǎn)品與穩(wěn)底油按照現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格,比原油增加約500-1000 元/噸。對(duì)于公司而言,既保障良好的經(jīng)濟(jì)效益,又能實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)操作、降本增效、綠色環(huán)保的宗旨。

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