李逍遙
(華陽集團泊里公司安監通風部,山西 晉中 032700)
主扇風機是煤礦企業為井下送風的主要設備,設備性能的優劣與安全生產和經濟效益緊密相關。對旋式軸流通風機具有高效、高壓、低噪音、安裝簡單等優點,在煤礦井下開采中廣泛應用。受傳統研發局限性和設計、選型等因素影響,泊里煤礦對旋式軸流通風機設備效率不高、能耗較大,存在“大馬拉小車”的現象。為解決這一問題,擬該礦對旋式軸流通風機進行變頻改造,以降低能耗。
泊里煤礦對旋式軸流通風機結構如圖1 所示??梢钥闯?,對旋式軸流通風機有2 個直徑、輪轂比、轉速形同,但旋向相反的葉輪,由2 個電機分別進行驅動,可根據需求的風壓、風量的不同,進行前置葉輪、后置葉輪同時運轉;前置葉輪運轉、后置葉輪停止;后置葉輪運轉、前置葉輪停止。通常后兩種運行方式效率低、噪音大,一般不選用。

圖1 礦用對旋式軸流局部通風機結構示意圖Fig.1 Structure diagram of mine counter-rotating axial flowlocal fan
傳統軸流風機的核心部件是葉輪,近些年對軸流風機的改造基本都在葉輪上,如增加葉輪、改變葉片形狀、增設導葉片等,均未能大幅度提高風機效率,其根本原因在于無法降低風流在風機中的流動阻力,而對旋式軸流風機可以解決這一問題。對旋式軸流風機結構中無導葉片,風流運動阻力大幅下降,風機效率提升,而且在相同的通風要求條件下,風機尺寸可以做的更小,同時,雙電機驅動可以降低電控系統的單機最大負荷,對電控系統的技術等級要求也隨之下降,減少風機供電和電控設備的成本投入。
隨著電子技術、信息技術、現代控制理論的發展,變頻調速系統得到越來越廣泛的應用,是節能降耗的重要舉措。對泊里煤礦對旋式軸流風機進行變頻改造,將電機調速、計算機控制等技術進行有機結合,當工作面用風需求變化時,可以自動調速,將電機轉速控制在合理范圍內,減少耗電量。變頻調速技術具有調速效率高、可調范圍廣、調節精度高、啟動電流小、易于進行閉環控制等特點。變頻改造過程中,不需要更換原有電機,既減少的改造費用投入,同時又減少了改造工作量,是一種理想的調速改造技術。
交流異步電機轉速公式:

式中:n 為電機轉速;s 為轉差率;p 為定子磁極對數;f 為電源頻率。
p、s 是電機的固有參數,由式(1)可知,n和f 呈正比例關系,電源頻率改變,則電機轉速隨之發生變化。
當工作面用風量減少時,降低電源頻率,可以將低耗電量。根據泊里煤礦對旋式軸流風機現場測試,風量和轉速均為90%時,實際功率為額定功率的73%;風量和轉速均為80%時,實際功率為額定功率的51%;風量和轉速均為70%時,實際功率為額定功率的34%;風量和轉速均為60%時,實際功率為額定功率的21%。由此可知,電機轉速降低,其耗電量明顯下降。對旋式軸流通風機節能調節原理,如圖2 所示。

圖2 對旋式軸流通風機節能調節原理Fig.2 Energy saving regulation principle of counter-rotating axial flowfan
風機處在管道阻力最小工作狀態A 點時,對應的流量、壓力、轉速分別為Q1、p1、n1。該狀態下風機功率與Q1×p1的乘積呈正比例關系。當生產所需風量減少,由Q1減小到Q2時,進行風門開度調整,提高管道風阻,降低通風量。此時風機工作狀態由A 點轉至B 點,對應的流量、壓力、轉速分別為Q2、p2、n1。此時風量減少(Q2<Q1),風壓有所增加(p2>p1)。該狀態下風機功率與Q2×p2的乘積呈正比例關系。此時風機消耗功率無明顯變化,調節風門控制通風量,顯然不利于節能。
采用變頻器進行電機調速,風機轉速由n1降低至n2,管道阻力未發生變化,此時風機工作狀態由A 點轉至C 點,對應的流量、壓力、轉速分別為Q2、p3、n2。風量未發生改變(Q2),風壓有所下降(p3<p1)。該狀態下風機功率與Q2×p3的乘積呈正比例關系,風機所需功率明顯下降。
查閱GB12497-2006《三相異步電動機經濟運行》,對電機經濟運行管理的規定有如下的計算公式。
調節流量對應電動機輸入功率P1V與流量Q 的關系,見式(2)。

式中:P1e為額定流量時電機輸入功率,kW;QN為額定流量,m3/s。
節電率為:

泊里煤礦對旋式軸流通風機型號為FBDCZ(A)No18,風量為21.4~67.4 m3/s,配套電機Y315M2-6,功率185 kW×2。
取Q/QN=0.65,由式(3)計算可得:

由式(2)計算可得

采用風門進行風量調節時的消耗功率為126.24 kW,變頻器調節風量相對風門調節的節電率為0.6。
年節約用電量(以300 d 工作日計算)=年工作日×小時數×功率×節電率=300×24×126.24×0.6=545 356.8 kW·h;年節約電費(以0.5 元/度計算)=電費單價×電量=0.5×545 356.8=272 678.4 元。
改造設備資金投入。變頻調速柜1 臺、內置森蘭BT40S80kW 變頻器1 臺、電表、熔斷器、指示燈等,合計9.7 萬元。投資回報期=改造資金投入/年節約電費=97 000/194 558.76=0.36 a,即4個月。
上述計算可知,泊里煤礦對旋式軸流通風機經變頻改造后,每年可節約電費27.27 萬元,變頻改造投入資金9.7 萬元,投資回報周期為4 個月,經濟效益可觀。
該通風機變頻改造在泊里煤礦實際應用后,消耗功率明顯下降,具體數據見表1。
由表1 可知,前置、后置葉輪同時進行變頻調速耗電量得到大幅下降。頻率為50 Hz 時,功率為181.38 kW,頻率為40 Hz 時,功率為95.96 kW,年節約電量615 024 kW·h,節省電費約30.85 萬元,與理論計算27.26 萬元基本吻合,投資回報期為4 個月。
對旋式軸流通風機變頻調速,是通過改變電機頻率實現電機轉速的改變,從而控制通風機風量輸出,變頻調速效率高、無轉差損耗、調速范圍廣、精度高,能夠實現無極調速,易于進行閉環控制。實踐表明,泊里煤礦對旋式軸流通風機經過變頻改造后,節電效果顯著,能較好的適應生產需求,風機轉速下降,風阻降低,減少了設備的磨損,延長了設備使用壽命,減少了設備維護工作量,取得了良好的經濟效益。