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航空發(fā)動機消喘措施試驗驗證

2022-11-28 13:40:36崔金輝韓鵬江
航空發(fā)動機 2022年5期
關(guān)鍵詞:發(fā)動機深度

崔金輝,韓鵬江

(1.中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所,沈陽 110015;2.中國人民解放軍93156部隊,沈陽 110031)

0 引言

喘振是航空發(fā)動機使用過程中的常見問題,一般是發(fā)動機在遭遇外界特殊條件(如進(jìn)氣畸變[1-3]、武器發(fā)射[4-5])或自身控制規(guī)律偏離設(shè)計值時(如加速供油量過大[6]、噴口控制規(guī)律異常[7])喘振裕度不足造成的,根本原因是氣流攻角過大使得氣流在葉片葉背處發(fā)生分離[8],嚴(yán)重時會造成發(fā)動機失控、推力減小、部件損傷、機械振動和熱端超溫等[9-10]。鑒于此,目前已經(jīng)開展大量擴(kuò)穩(wěn)工作改善發(fā)動機的喘振裕度,如機匣擴(kuò)穩(wěn)理論與計算方法研究[11-13]、機匣擴(kuò)穩(wěn)措施的地面與飛行試驗驗證[14-16]、軸流壓氣機變幾何擴(kuò)穩(wěn)多目標(biāo)優(yōu)化分析[17-19]、燃?xì)鉁u輪發(fā)動機擴(kuò)穩(wěn)措施中變幾何原理數(shù)值模擬研究[20-21]、變幾何調(diào)節(jié)規(guī)律擴(kuò)穩(wěn)研究[22-23]、進(jìn)氣道可調(diào)斜板措施擴(kuò)穩(wěn)研究[24]等,但由于發(fā)動機在全包線范圍內(nèi)工作條件復(fù)雜、工作環(huán)境多變,在實際使用中仍然會頻繁發(fā)生喘振,要求發(fā)動機能夠在最短的時間內(nèi)退喘,因此對消喘措施的研究十分必要。

常見的消喘措施主要包括燃燒室短時切油、可調(diào)靜子葉片(variable stator vane,VSV)偏關(guān)調(diào)整、噴管喉部面積放大、機匣處理及優(yōu)化、主動間隙控制、進(jìn)氣道斜板重調(diào)等。消喘措施在控制系統(tǒng)上的最終貫徹離不開臺架試驗的驗證,單純靠數(shù)值仿真驗證是不夠的,但文獻(xiàn)資料表明,對消喘措施的專項試驗驗證工作相對較少。張紹基等[6]利用改進(jìn)的消喘控制系統(tǒng)進(jìn)行了發(fā)動機地面臺架插板逼喘試驗,驗證了消喘系統(tǒng)功能的有效性和可靠性;余麗平等[25]在某渦扇發(fā)動機地面臺架試驗中,開展消喘系統(tǒng)信號邏輯、控制時序和功能的專項試驗驗證;Schobeiri等[26]通過試驗研究了調(diào)整靜子葉片角度VSV進(jìn)行消喘的主動控制方法;劉世官等[27]借助于飛行試驗完成了某消喘控制系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案的可靠性、實時性和適應(yīng)性驗證。上述試驗工作主要完成了消喘系統(tǒng)的功能性驗證,而大多數(shù)關(guān)于消喘的研究集中在消喘控制系統(tǒng)的仿真研究上[28-30],少數(shù)文獻(xiàn)介紹了消喘系統(tǒng)設(shè)計思想[31]、控制策略的優(yōu)化[32]和裝機后產(chǎn)品層面上的可靠性驗證[33],上述研究雖然未涉及消喘措施的專項試驗驗證,但在推動消喘控制系統(tǒng)的發(fā)展和可靠性改善方面具有積極的意義。

為明確不同消喘措施對發(fā)動機消喘功能的影響,以某型發(fā)動機為試驗對象,開展了消喘措施專項驗證試驗。

1 消喘控制系統(tǒng)的組成和原理

航空發(fā)動機消喘控制系統(tǒng),主要包括感知發(fā)動機喘振信號的傳感器、處理喘振信號并發(fā)出消喘指令的消喘控制部分、接收消喘指令后執(zhí)行消喘動作的執(zhí)行機構(gòu)等3大部分,如圖1所示。本文研究的消喘措施主要涉及到燃油供油、VSV角度和噴口控制,因此圖中的執(zhí)行機構(gòu)僅列出了相應(yīng)的3種。

圖1 消喘控制系統(tǒng)

喘振信號由操作人員按壓試車臺架“喘振模擬”開關(guān)發(fā)出,以模擬發(fā)動機在實際使用過程遭遇喘振時控制器接收到的喘振信號。喘振信號傳遞給控制系統(tǒng)的消喘控制模塊(發(fā)動機并未真正進(jìn)喘,只是1個假信號,激發(fā)控制器的消喘功能),由消喘控制器發(fā)出消喘指令,最后由執(zhí)行機構(gòu)完成消喘動作。控制器工作原理[6]如圖2所示。

圖2 消喘控制器工作原理

2 消喘過程參數(shù)說明

控制系統(tǒng)接收到喘振信號后,執(zhí)行消喘指令,按設(shè)定的邏輯實現(xiàn)對燃油、VSV角度和噴口的精確調(diào)節(jié)。在消喘的過程中各參數(shù)的變化如圖3所示(圖中參數(shù)已無量綱化,即將每個參數(shù)與發(fā)動機中間狀態(tài)對應(yīng)的該參數(shù)相除得到百分比),喘振信號給出后(持續(xù)0.5 s,持續(xù)時間可在軟件中進(jìn)行設(shè)定),由于切油的原因,渦輪剩余功短時下降,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速nH、推力F、排氣溫度T6和壓氣機出口壓力P3隨之下降,同時關(guān)小VSV角度并放大噴口喉部直徑D8。待消喘成功喘振信號消失后,各個參數(shù)逐漸恢復(fù)到喘振信號給出之前的水平。從數(shù)據(jù)看,在消喘過程中,推力和轉(zhuǎn)速等發(fā)動機性能參數(shù)均出現(xiàn)了短時下降,對發(fā)動機整機穩(wěn)定性和性能的發(fā)揮產(chǎn)生不利影響,若推力下降較大,會使飛機產(chǎn)生側(cè)偏或脈動,因此消喘時間要盡可能短,盡快恢復(fù)喘振前的性能,這要求控制系統(tǒng)內(nèi)部延遲時間短,執(zhí)行機構(gòu)響應(yīng)速度快。

圖3 在消喘的過程中各參數(shù)的變化

3 試驗方案

驗證試驗共進(jìn)行4次,每次試驗都會進(jìn)行多次消喘檢查,通過調(diào)整控制邏輯或改變控制規(guī)律,達(dá)到相應(yīng)的試驗?zāi)康摹?/p>

在第1次試驗時,通過參數(shù)標(biāo)定、邏輯控制和控制規(guī)律的調(diào)整,使消喘系統(tǒng)能夠成功消除喘振,對應(yīng)的供油切油深度、VSV角度瞬時關(guān)小量、噴口喉部面積瞬時放大量記為基準(zhǔn)規(guī)律;第2次試驗在第1次試驗基礎(chǔ)上僅改變切油控制邏輯,其它控制規(guī)律不變,使喘振信號給出后的供油切油深度逐漸減小,直到無法消除喘振為止;第3次試驗在第1次試驗基礎(chǔ)上僅改變VSV角度控制邏輯,其它控制規(guī)律不變,使喘振信號給出后的VSV角度瞬時關(guān)小量逐漸減小,直到無法消除喘振為止;第4次試驗在第1次試車基礎(chǔ)上僅改變噴口控制邏輯,其它控制規(guī)律不變,使喘振信號給出后的噴口喉部面積瞬時放大量逐漸減小,直到無法消除喘振為止。

在試驗過程中,為保證不出現(xiàn)損壞發(fā)動機的現(xiàn)象,當(dāng)喘振無法消除時,認(rèn)為本次試驗結(jié)束,可將油門桿拉回到慢車狀態(tài),若慢車狀態(tài)喘振仍未退出,可直接拉停發(fā)動機。

4 試驗結(jié)果分析

第1次試驗主要是確定消喘成功時的基準(zhǔn)規(guī)律,后續(xù)的3次試驗分別驗證切油深度、VSV角度關(guān)小量和噴口喉部面積放大量對消喘的影響,根據(jù)試驗現(xiàn)象對試驗結(jié)果做了分析和說明,并借助壓縮部件特性圖解釋了產(chǎn)生相關(guān)現(xiàn)象的原因。本文設(shè)定喘振信號給出前的無量綱化相對換算轉(zhuǎn)速nH=90%。

4.1 切油深度對消喘的影響

第2次試驗主要驗證切油深度對消喘的影響,僅通過采取逐漸減小切油深度的措施進(jìn)行單項驗證,切油深度每減小一次,消喘檢查便進(jìn)行一次。在試驗中,切油深度單次調(diào)整量為0.05 MPa,本次試驗中最后一次檢查消喘即消喘失敗(喘振未退出)時對應(yīng)的切油深度對比如圖4所示。圖中同時給出了第1次試驗消喘成功時的切油規(guī)律(作為切油基準(zhǔn)規(guī)律)作為對比。對應(yīng)的切油時序?qū)Ρ热鐖D5所示。從圖中可見,切油初始時刻轉(zhuǎn)速為90%,切油終止時刻轉(zhuǎn)速為86%~87%,當(dāng)無法退喘時,油門桿在轉(zhuǎn)速為86%以下拉桿降低狀態(tài),待喘振消除后再推桿回復(fù)到進(jìn)喘前的狀態(tài)。

圖4 切油深度對比

圖5 切油時序?qū)Ρ?/p>

試驗結(jié)果表明,當(dāng)切油深度從基準(zhǔn)值減小到圖中紅色線對應(yīng)的切油深度時(減小幅度約為0.3 MPa),發(fā)動機無法退出喘振,只有當(dāng)切油曲線低于紅色線時發(fā)動機才能退喘,說明紅色線是該發(fā)動機的切油邊界。即對于該發(fā)動機來說,當(dāng)切油后供油曲線高于紅色線時,切油深度小,燃燒室供油相對較多,壓氣機剩余裕度改善程度小,無法保證發(fā)動機退出喘振。說明切油深度是影響發(fā)動機消喘的主要原因之一。

從壓氣機特性圖上解釋切油深度對剩余裕度的影響。根據(jù)發(fā)動機原理,燃燒室出口溫度T4越高,工作線越靠近喘振邊界;T4越低,工作線離喘振邊界越遠(yuǎn)[34]。T4變化對共同工作線的影響如圖6所示。因此,當(dāng)切油程度越深、供油量越少時,T4降低越快,工作點離喘振邊界的距離越遠(yuǎn),壓氣機裕度改善量增加,發(fā)動機更容易退出喘振;反之,切油深度越淺(或油多),發(fā)動機則越不容易退喘。

圖6 T4變化對共同工作線的影響

但由于試車時無法測量壓氣機進(jìn)口換算流量,因此無法準(zhǔn)確畫出特性圖上工作點的變化,可以借助于壓比和換算轉(zhuǎn)速的關(guān)系曲線(如圖7所示)代替壓氣機特性圖,定性地描述切油時工作點的變化,穩(wěn)態(tài)工作線是發(fā)動機穩(wěn)態(tài)性能錄取時所得到的。切油過程是1個短時減速過程,減速時工作線位于穩(wěn)態(tài)工作線以下,從圖中可見,相對于第1次試驗(藍(lán)色線),本次試驗消喘失敗時切油深度不足,對應(yīng)的紅色線向左上方移動,即更加靠近喘振邊界,說明剩余裕度相對第1次試驗有所減小。

圖7 壓比和換算轉(zhuǎn)速的關(guān)系

為進(jìn)一步解釋切油深度對剩余裕度的影響,從壓氣機氣動性能變化的角度進(jìn)行了理論分析。壓氣機轉(zhuǎn)子基元級速度三角形如圖8為所示。圖中u為轉(zhuǎn)子圓周速度,與發(fā)動機轉(zhuǎn)速成正比;w為來流相對速度;c為絕對速度。當(dāng)切油時,渦輪前溫度降低,引起渦輪作功減小,發(fā)動機轉(zhuǎn)速減小,即轉(zhuǎn)子圓周速度u減小,從速度三角形上看,相對速度w隨之減小,致使來流相對速度與圓周速度u的夾角變大,因此攻角減小、葉背表面氣流分離減弱,從而改善了喘振裕度。

圖8 速度三角形

4.2 VSV角度瞬時關(guān)小量對消喘的影響

第3次試驗主要驗證VSV角度瞬時關(guān)小量對消喘的影響,僅通過采取逐漸減小VSV角度瞬時關(guān)小量的措施進(jìn)行單項驗證,關(guān)小量每減小一次,消喘檢查便進(jìn)行一次,試驗中VSV控制規(guī)律單次調(diào)整量為0.2°~0.3°。本次試驗中最后一次檢查消喘即消喘失敗(喘振未退出)時對應(yīng)的VSV角度瞬時關(guān)閉曲線對比如圖9所示。圖中VSV數(shù)值上變大表示關(guān)小角度,VSV變小表示開角度;給出了第1次試驗消喘成功時的VSV角度變化規(guī)律(作為基準(zhǔn)VSV規(guī)律)作為對比。從圖中可見,本次試驗大部分轉(zhuǎn)速段對應(yīng)的VSV角度較基準(zhǔn)規(guī)律偏開。VSV角度動作起始時刻轉(zhuǎn)速為90%,動作終止時刻轉(zhuǎn)速為86%~87%,當(dāng)無法退喘時,油門桿在86%轉(zhuǎn)速以下拉桿降低狀態(tài),待喘振消除后再推桿回復(fù)到進(jìn)喘前的狀態(tài)。

圖9 VSV角度瞬時關(guān)閉曲線對比

試驗結(jié)果表明,當(dāng)VSV角度瞬時關(guān)小量曲線處于或低于圖中紅色線時,發(fā)動機無法退出喘振;當(dāng)VSV關(guān)小曲線高于紅色線時,發(fā)動機可以退出喘振。即對于該發(fā)動機來說,當(dāng)VSV角度按照圖中的基準(zhǔn)規(guī)律(黑色線)關(guān)小時,壓氣機剩余裕度可以保證發(fā)動機退喘,但當(dāng)VSV角度按照第3次試驗的紅色規(guī)律線關(guān)小時,由于瞬時關(guān)小量不夠,壓氣機剩余裕度較小,控制系統(tǒng)無法完成消喘(例如在轉(zhuǎn)速為87%時VSV角度相對于第1次試驗的基準(zhǔn)規(guī)律偏開約1.6°)。VSV角度響應(yīng)時序如圖10所示。本次試驗VSV角度整體上響應(yīng)時間長,關(guān)小到最大刻度時比基準(zhǔn)規(guī)律慢了約0.06 s。以上分析說明VSV角度瞬時關(guān)小量及響應(yīng)速度快慢是發(fā)動機能否及時退喘的關(guān)鍵因素。

圖10 VSV角度響應(yīng)時序

VSV角度可以改變壓氣機進(jìn)氣流量和氣流方向,改善絕對流動和轉(zhuǎn)葉相對流動角度間的不匹配,從而消除氣流和轉(zhuǎn)子葉片之間的分離現(xiàn)象,使壓氣機級間流動達(dá)到最佳狀態(tài),達(dá)到改善裕度的目的[9]。VSV開關(guān)角度對壓氣機特性的影響如圖11所示。圖中實線表示偏關(guān)角度特性,虛線表示偏開角度特性。從圖中可見,當(dāng)VSV角度偏關(guān)時,壓氣機的喘振邊界向左上方移動,剩余裕度隨之變大;當(dāng)角度偏開時,喘振邊界向右下方移動,剩余裕度變小。因此,控制系統(tǒng)在執(zhí)行消喘操作時,VSV需迅速關(guān)小一定的角度(響應(yīng)時間要快),才能保證剩余裕度滿足發(fā)動機退喘需求。

圖11 VSV開關(guān)角度對壓氣機特性的影響

同樣地,借助于速度三角形進(jìn)一步分析關(guān)小VSV角度對壓氣機氣動特性和剩余裕度的影響。攻角為葉片前緣進(jìn)口幾何角與進(jìn)氣角之差,當(dāng)關(guān)小VSV角度時,進(jìn)口幾何角減小而進(jìn)氣角不變,所以攻角減小,葉背表面氣流分離減弱,從而改善了喘振裕度。同理,當(dāng)打開VSV角度時,攻角增大,氣流分離加強,喘振裕度降低。

4.3 噴口喉部面積放大量對消喘的影響

第4次試驗主要驗證噴口喉部面積瞬時放大量對消喘的影響,放大量每減小一次,消喘檢查便進(jìn)行一次,試驗中噴口直徑單次調(diào)整量為0.2~0.3個刻度(刻度與直徑的對應(yīng)關(guān)系在試驗前的標(biāo)定中已確定,本次試驗中,1個刻度約為直徑的2.5%)。本次試驗中最后一次檢查消喘即消喘失敗(喘振未退出)對應(yīng)的噴管喉部直徑D8隨轉(zhuǎn)速nH的變化如圖12所示。圖中給出了第1次試驗消喘成功時的D8變化規(guī)律(作為D8變化基準(zhǔn)規(guī)律)作為對比。D8放大動作起始時刻轉(zhuǎn)速為90%,動作終止時刻轉(zhuǎn)速為86%~87%,當(dāng)無法退喘時,油門桿在86%轉(zhuǎn)速以下拉桿降低狀態(tài),待喘振消除后再推桿回復(fù)到進(jìn)喘前的狀態(tài)。

圖12 D8與nH變化關(guān)系

試驗結(jié)果表明,當(dāng)噴管喉部面積放大量降低到本次試驗中給定的5.6個刻度時(圖中紅色線),發(fā)動機無法退出喘振;當(dāng)喉部面積放大量大于5.6個刻度時(例如黑色線放大量為6.4個刻度),發(fā)動機可以退出喘振。噴管喉部直徑D8隨時間變化的時序如圖13所示。從圖中可見,在喉部放大過程中,當(dāng)喉部直徑達(dá)到同一刻度時,本次試驗所需時間更長,噴管動作響應(yīng)時間長不利于發(fā)動機的及時退喘。以上分析說明噴口喉部面積瞬時放大量和噴口響應(yīng)速度是決定發(fā)動機退喘的關(guān)鍵因素。

圖13 噴口喉部變化時序

研究表明,噴管喉部面積對發(fā)動機壓縮部件剩余裕度的改善有重要影響[35-37],喉部面積主要影響特性圖上共同工作線的位置(如圖14所示),對風(fēng)扇工作線的影響更大。喉部面積放開量越大,風(fēng)扇和壓氣機共同工作線越遠(yuǎn)離喘振邊界,剩余裕度越大,發(fā)動機更容易退喘;放開量越小,剩余裕度越小,退喘的成功率會降低。這是因為當(dāng)D8增大時,渦輪落壓比和渦輪功增大,破壞了原來工作點上的功平衡,根據(jù)功平衡的約束條件,要獲得新的平衡須降低渦輪前進(jìn)氣溫度,在等換算轉(zhuǎn)速線上,降低渦輪前進(jìn)氣溫度對應(yīng)著工作線下移。同理,若D8減小則共同工作線上移。

圖14 喉部面積變化對壓縮部件共同工作線的影響

同樣地,借助于速度三角形進(jìn)一步分析放大噴口對壓氣機氣動特性和剩余裕度的影響。進(jìn)氣氣流絕對速度的軸向分量反映了流量的大小,當(dāng)放大噴口后,發(fā)動機進(jìn)氣流量增加,氣流絕對速度的軸向分量增大,而圓周速度不變,從速度三角形上看,氣流進(jìn)氣角增大,所以攻角減小,葉背表面氣流分離減弱,改善了喘振裕度;同理,當(dāng)收小噴口時,攻角增大,氣流分離加強,喘振裕度降低。

5 結(jié)論

(1)試驗驗證了供油切油深度、VSV角度和噴口喉部面積瞬時變化量對消喘的影響,摸清了發(fā)動機無法退喘時對應(yīng)的控制規(guī)律“邊界”,為后續(xù)控制器參數(shù)的調(diào)整提供了依據(jù),也為設(shè)計消喘系統(tǒng)提供了試驗方法;

(2)在允許范圍內(nèi),適當(dāng)增大切油深度、增加噴口喉部面積瞬時放大量、增加VSV角度瞬時關(guān)小量,可改善發(fā)動機喘振裕度,有利于發(fā)動機消喘;

(3)加快幾何可調(diào)特征部件(如VSV、噴口)的響應(yīng)速度,縮短響應(yīng)時間,有利于發(fā)動機快速消喘。

受試驗客觀條件限制,本次試驗僅對文中提到的3項措施進(jìn)行了單項驗證和分析,未對其它消喘措施如開啟級間放氣活門、重調(diào)發(fā)動機進(jìn)氣道、優(yōu)化功率提取、主動間隙控制等進(jìn)行驗證,后續(xù)可借助科研階段試驗完成其它消喘措施的試驗驗證,為消喘系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計提供技術(shù)支撐。

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