馮鵬飛
(中鐵十七局集團第五工程有限公司,山西 太原 030000)
懷仁制梁場位于集大原鐵路正線DK18+600 線路左側,梁場總建筑面積176666m2。選址在懷仁市親和鄉內,緊鄰懷應線,遠離居民生活區,地勢平坦開闊,交通便利,進出場利用既有021 鄉道。為減少用地,梁場采用橫列式布置,存梁臺座采用雙層存梁方式。梁場承擔821 孔箱梁預制任務,其中24m 梁59 孔,32m梁762 孔。
梁場內共設制梁臺座20 個(預留4 個,32/24m 共用臺座2 個,靜載臺座1 個),存梁臺座70 個(其中32/24m 共用存梁臺座14 個),其中2 個靜載試驗臺座,14個32/24m 共用臺座,地基處理方式為換填及擴大基礎。
擬建場地位于懷仁市,地形較為平坦,所處地貌單元為沖洪積平原。根據鉆探資料、原位測試及室內土工試驗資料綜合分析,擬建場地地基土從上至下共分為8 層,第1 層至第8 層依次為:素填土(Q42ml)、粉土(Q4al+pl)、粉砂(Q4al+pl)、粉質黏土(Q4al+pl)、粉砂(Q4al+pl)、粉質黏土(Q3al+pl)、粉質黏土(Q3al+pl)、粉質黏土(Q3al+pl)。
該場地地下水類型為潛水,主要受側向徑流及大氣降水補給,勘探期間實測測得地下水穩定水位埋深在現狀地面下1.5~3.0m 之間[1]。
擬建場地20.0m 深度范圍內地基土主要由素填土、粉質黏土、粉砂組成,分別屬于軟弱土、中軟土。20m 深度范圍內土層等效剪切波速估算值Vse 介于150~250m/s 之間。
另外,根據鉆探資料可知,場地覆蓋層厚度大于50m,由此根據《建筑抗震設計規范(2016年版)》(GB 50011—2010)表4.1.6 劃分該場地建筑場地類別為Ⅲ類[2]。
存梁臺座支座為0.8×0.8×0.75m,支座上部按100×100mm 間距布設8mm 鋼筋,保護層按50mm 考慮(支座四周可適當配置鋼筋防止局部受壓開裂);擴大基礎按階梯形基礎設計,上層尺寸2×7×0.5m,下層尺寸4×9×0.6m,在基礎的頂部和底部分別布置兩層鋼筋網,配筋按f12mm@200mm,保護層厚度按50mm。臺座與基礎均采用C30 混凝土。
在基礎下面按5.5×11×0.6m 換填水泥土(水泥與土按體積比2∶8),分2 層碾壓夯實,壓實標準需達到《建筑地基處理技術規范》(JGJ 79—2012)第13 頁的要求,且確保其地基承載力不低于250kPa。水泥土下部換填0.9m 砂礫或片石,分層碾壓密實。換填層下部的原狀土地基承載力按140kPa、水位按地面下1.5m 考慮,存梁臺座橫斷面圖和縱斷面圖分別如圖1、圖2所示。

圖1 存梁臺座橫斷面圖

圖2 存梁臺座縱斷面圖
按雙層存梁考慮,單片箱梁重量按720t 計。
其一,梁體與臺座接觸面積A=4×0.8×0.8=2.56m2,臺座承受壓力f==5.62MPa<[ fc]=14.3MPa,滿足要求。
其二,擴大基礎受力按柔性基礎,則換填水泥土的受力:
pk1=+ 1.85 × 26=248kPa < 250kPa,滿足要求。
其三,根據《建筑地基處理技術規范》(JGJ 79—2012)第12 頁:
粉細砂原狀土承載力修正:faz=140 + 1.0××( 2.6 - 0.5 )=169kPa。
換填墊層底部:
pk2=+( 1.5 - 1.1 )×18 +( 2.6 - 1.5 )×18=166.6kPa 試驗臺座開挖至3.35m,實測承載力為196kPa。根據地勘顯示,該層位于粉細砂層,承載力為140kPa,滿足要求。開挖完成后對地基進行回填片石,分3 層填筑壓實,每層厚30cm。片石換填完成后,回填2∶8水泥改良土,分2 層填筑壓實,每層厚30cm。換填完成后,對地基承載力進行檢測,均大于250kPa,試驗合格后進行擴大基礎施工[3]。 待擴大基礎混凝土達到設計強度后進行預壓,采用20t 汽車吊進行配重壓載,預壓方式采用逐塊預壓,分三級進行:50%、80%、100%。預壓總重量為150t,預壓滿載后必須保證連續24h 最大沉降量不超過2mm,累計持荷不少于72h。滿載觀測穩定后,繼續逐塊施加承載力至破壞狀態,記錄極限承載力。 在配重塊上標記承壓位置,用吊車四點平衡起吊,按標記位置緩慢輕放,每次吊放時使臺座均衡受力,第一級加載按50%(75t)觀測,第二級加載按80%(120t)觀測,第三級加載按100%(150t)觀測,累計堆載10 層[4]。 5.4.1 在距離預壓臺座30m 外,隱蔽性、通視性好的地方選取基準點,基準點在沒有確定穩定性前不得使用,在臺座側邊對稱埋設2 個沉降觀測點。臺座預壓前,確定沉降觀測點穩定后可開始觀測。觀測分兩階段,第一階段為未施加承載力的穩定觀測,在臺座上預埋觀測點。第二階段為加載后的沉降速率觀測,觀測點設在第一塊配重塊的固定點位[5]。 5.4.2 在臺座預壓載荷達到50% 后用水準儀對臺座每4h 記錄1 次沉降數據,觀測1 天后如無異常,可加荷到80%;開始二級沉降觀測,每4h 記錄1 次沉降數據,觀測1 天后如無異常,可加荷到100%;開始三級沉降觀測,持續3 天,直到穩定后進行數據分析,確定臺座沉降值[6]。 5.4.3 每次觀測后應及時對觀測資料進行整理,計算出沉降量沉降差、平均沉降量和沉降速度,并進行分析。如出現變化量異常時,則停止預壓試驗,分析臺座承載力情況。 試驗結束后處理試驗數據得到沉降試驗沉降變化圖,如圖3所示。 圖3 沉降試驗沉降變化圖 5.5.1 臺座強度達到30MPa 狀態穩定無明顯沉降變化后,進行首次加載。從沉降試驗沉降變化圖可以看到,首次加載50%(75t),加載16h 后,沉降2.7cm,持續8h 后趨于穩定,沉降0.3cm。 5.5.2 首次加載穩定后進行二級加載。沉降數據顯示:二級加載80%(120t),加載8h 后,沉降0.6cm,持續16h 后趨于穩定,沉降0.2cm。 5.5.3 二次加載穩定后進行三級加載。沉降數據顯示:三級加載100%(150t),加載2h 后,沉降0.8cm;8h 后,沉降0.4cm,19h 后趨于穩定,沉降0.2cm。 5.5.4 當出現下列情況之一時,即可終止加載: 第一,周圍的土明顯側向擠出; 第二,壓力-沉降曲線出現徒降段; 第三,在某一級荷載下,24h 內沉降速率不能達到穩定標準。 試驗臺座沉降形式為均勻沉降,加載后整體沉降5.2cm。通過沉降數據顯示:首次加載時,沉降較為顯著,約3cm;二級、三級加載時,沉降量較小,約1cm,沉降趨勢較小,約0.2cm,滿足要求[7]。 按照試驗臺座施工工藝,對現場雙層存梁臺座基礎進行開挖,開挖至粉細砂層后進行換填施工,檢驗合格后進行擴大基礎施工,擴大基礎具體尺寸為9×4×0.6m,加臺尺寸為7×2×0.6m,墊石尺寸為0.8×0.8×0.75m。施工完成達到設計強度后進行雙層存梁。在存梁過程中,通過對存梁臺座加強監控,觀測存梁臺座四支點沉降,整理觀測數據得到CL9-1-1 沉降及沉降速率隨累計天數變化圖,見圖4。從圖中可以看出,沉降為均勻沉降,誤差均不大于2mm,滿足要求[8]。 圖4 CL9-1-1 沉降及沉降速率隨累計天數變化圖 存梁臺座采用擴大基礎,采用擴大基礎與管樁或鉆孔樁基礎效益對比如表1所示。采用擴大基礎每個存梁臺座成本約4.3 萬元,每天可施工完成5 個臺座。若采用管樁或鉆孔樁基礎每個臺座成本約14.7 萬元,每天施工完成2 個臺座。相比較每個臺座可節約10.4萬元,同時減少了管樁靜壓設備的投入,工期也得到了可靠的保障,為項目快速進場奠定了基礎[9]。 表1 采用擴大基礎與管樁或鉆孔樁基礎效益對比 對懷仁制梁場富水軟弱地質雙層存梁臺座地基進行處理施工,通過試驗臺座及現場實際施工檢驗,達到了預期效果,為今后高速鐵路類似地質地基處理積累了一定的經驗,具有非常重要的意義。類似地質雙層存梁臺座采用該種地基處理方式,提高了施工功效,有效縮短了施工工期,為鐵路施工快速上場建設奠定了基礎,同時也大大節約了施工成本。5 試驗臺座施工
5.1 施工流程
5.2 試驗過程
5.3 配重加載辦法
5.4 沉降觀測方法
5.5 沉降數據分析

5.6 試驗總結
6 雙層存梁臺座施工

7 效益分析

8 結語