楊秀才
(貴陽市公共交通投資運營集團有限公司,貴陽 550081)
貴陽某隧道設計起止里程YD1K1+327~YD1K1+855,全長528 m,單洞雙線結構,開挖面積約110 m2(寬×高:11.8 m×9.3 m),馬蹄形復合式襯砌。其中,進口端YD1K1+327~+425(98 m)段隧道拱頂最大埋深23 m,為Ⅳ級圍巖,主要為二疊系下統茅口組(P1m)中厚層至塊狀、白云質灰巖地層,為較硬巖;隧道洞頂、側壁、洞底大部為中風化巖體。
支護參數:洞口YD1K1+327~YD1K1+360段33 m為雙線Vb型襯砌,初支厚度28 cm,采用I20b工字鋼,間距0.6 m/榀,二襯采用55 cm厚C35鋼架混凝土;YD1K1+360~YD1K1+380段20m為雙線IVb型襯砌,初支厚度26 cm,采用I18工字鋼,間距0.8 m/榀,二襯采用45 cm厚C35鋼架混凝土;YD1K1+380~YD1K1+456段76 m為雙線IVd型襯砌,初支厚度28 cm,采用I20b工字鋼,間距0.5 m/榀,二襯采用50 cm厚C35鋼架混凝土。中隔墻采用30 cm厚鋼筋混凝土。
隧道主體于2015年12月施工完成,2017年12月開通初期運營。
2022年2月中旬,隧道運營里程2+400(對應施工里程YD1K1+380)、2+803~+840(對應施工里程YD1K1+780)左右線均發現不同程度的開裂現象,隨即對裂縫進行監測,至3月25日現場勘查共計有裂縫11條:右線仰拱填充頂面3條,右線邊墻1條;左線邊墻3條,仰拱填充頂面2條;中隔墻2條。裂縫大部出現在拱腰、仰拱填充頂面及中隔墻部位,以環向裂縫為主,裂縫未出現滲漏水及無明顯表面錯臺現象,其中,2+400附近5條裂縫較為嚴重,監測數據顯示,單條裂縫寬度累計變化最大值達4.1 mm。根據地質縱斷面顯示,隧道裂縫范圍基底均位于中風化巖體內,本文以對該段的調查分析為主。
鑒于該隧道二襯結構開裂情況有發展趨勢,為及時采取措施,確保運營安全,2022年3月25日,勘察單位重點對隧道運營里程2+400(對應施工里程YD1K1+380)段采用地質雷達法及地震散射波法進行探測,進一步查明隧道基底是否存在隱伏巖溶的情況,并采用兩種方法進行復核,保證探測質量。
1)地質雷達探測分別沿隧道左右線底部各布置2條測線,沿拱腳布置1條測線,共計布置6條測線,測線總長約3.2 km,測線位置如圖1所示。
地質雷達測線成果如下:
測線1為左線拱腳測線:探測有效深度約3 m,探測范圍內未見明顯空洞、塌陷異常,局部存在欠密實異常,對應運營里程分別為2+387 m~2+398 m。
測線2、測線3為左線底板相鄰測線:探測有效深度約3~10 m,探測范圍內未見明顯空洞、塌陷異常,局部存在欠密實異常,對應運營里程分別為2+422 m~2+426 m。
測線4、測線5為右線底板相鄰測線:探測有效深度約3~10 m,探測范圍內未見明顯空洞、塌陷異常,局部存在欠密實異常,對應運營里程分別為2+423 m~2+428 m。
測線6為右線拱腳測線:探測有效深度約3 m,探測范圍內未見明顯空洞、塌陷異常。
2)地震散射波法探測在道床上布設2條地震散射波法測線,均沿著軌行區方向鋪設。
地震散射波測線成果如下:
L1測線(Z2+363~+448):本測線無明顯異常。
L2測線(Y2+362~+430):Y2+376-+378,該區道床下方16~20 m存在低速區,判定為巖溶。Y2+418~+421,該區道床下方10~13 m存在低速區,判定該區域存在巖溶。
根據地質雷達、地震散射波法探測成果顯示,沿測線10 m深度范圍內未見明顯脫空及巖溶現象,局部存在異常區域,體現在拱腳側面3 m深度范圍內存在欠密實異常,道床下方3 m深度范圍內存在欠密實異常,道床下方6 m范圍內存在破碎帶異常。
3)結合檢測結果,在運營里程Y2+400裂縫前后區域進行鉆孔驗證,并在鉆孔內開展孔內電視錄像工作。孔內錄像情況見表1。

表1 孔內錄像情況
通過鉆孔及孔內電視錄像驗證,所有混凝土澆筑層多較完整,混凝土層無較明顯的異常,但在混凝土和灰巖接觸界面處左側3個孔、右側2個孔局部3 m深度范圍內存在一定殘渣、欠密實。
混凝土強度、鋼筋配置、鋼筋保護層厚度檢測結果基本符合設計要求,雷達檢測二襯厚度滿足設計及規范要求,測線范圍內不存在脫空及溶洞。Y2+400前后區域裂縫5條:Y2+400右處裂縫寬度8.00 mm,長1 100 mm,鉆芯檢測只有上層混凝土開裂,裂縫深度165 mm;Y2+407.5右裂縫寬度0.22 mm,長1 100 mm;Y2+428.1右裂縫寬度1.35 mm,長1 100 mm;Y2+403.4左裂縫寬度0.50 mm,長1 100 mm;Y2+380左裂縫寬度5.0 mm,長1 100 mm。
本隧道前期進行了凈空收斂和道床沉降監測,巡查發現裂縫后,對裂縫區域兩端各延長50 m增設了道床沉降和凈空收斂監測點,并增設裂縫觀測板9個;同時在地表山體及農田對應位置增設了4個地表沉降監測點。為確保裂縫處理期間運營安全,明確了監測控制值(紅色預警):整體道床沉降10 mm,隧道結構收斂5 mm,隧道結構上浮5 mm。
監測點主要布設于裂縫周邊及裂縫同斷面,位置如圖2所示。
監測數據表明,左右線道床沉降及凈空收斂監測數據正常,裂縫觀測數據從2022年2月24日~3月25日呈擴大趨勢,至4月8日數據顯示變化穩定,右線裂縫累計最大變化量為4.1 mm,點號為LFY2+400;左線裂縫累計最大變化量1.9 mm,點號為LFZ2+400。
根據現場調查、補充勘察、實體檢測、監測等多方面分析,裂縫成因主要為:隧道底部施工時,在基底虛渣未清理干凈、局部不密實[1-2]、存在軟弱夾層情況下,隧道基底縱橫向均存在較大承載剛度差異,受力不均,在列車動荷載反復作用下,長期沉降回彈引起結構表面拉裂。
處置建議措施為:一是對隧道基底進行注漿填充,固結改善基底地層;二是對中隔墻裂縫進行持續觀測。
在隧道施工過程中,加強施工管理,清理干凈隧道底部虛渣或軟弱夾層,控制鋼筋保護層厚度,仰拱、填充分次澆注等細節不容忽視,看似微小的質量問題也會導致安全隱患存在,為確保運營安全,必須高度重視。建議在巖溶發育地區,施工單位應進一步加大隧道基底豎向探測深度,如有不良地質夾層、脫空或空洞,應采用注漿、灌注砂漿或混凝土等措施,改良固結土體或填充密實,以利于后期運營安全。