杜疆,劉偉,劉長濤
(濟寧中銀電化有限公司,山東 濟寧 272500)
濟寧中銀電化有限公司(以下簡稱“中銀電化”)燒堿裝置生產能力30萬t/a,離子膜電解全部采用膜極距電解槽,自動化程度高且電耗低。
中銀電化使用的脫鹽水是由原水分別經過疊片過濾器、超濾裝置截留水中的顆粒狀雜質、膠體,再經過反滲透裝置、混床進一步深度脫鹽,達到用水要求(電導率<0.2 μS/cm)后,送至鍋爐和各生產崗位。混床失效后要用酸堿進行再生,混床再生過程中產生的水全部外排,沒有進行任何回收,每次再生產生的水量約160 m3,造成水資源嚴重浪費。
濟寧中銀針對混床再生各個環節水質的分析情況,綜合統籌考慮經濟效益,實現再生廢水的分級回收,提高水資源利用率。
再生過程共7個步驟,其中5個步驟均用到反滲透裝置的產水(電導率10 μS/cm,鈣硬度5 mg/L),通過多次試驗對比,分析再生各階段水質含鹽量等指標,發現這5個步驟的水可以進行選擇性地回收至循環水系統[1],且均為高品質水,可優化循環水質。表1為再生各階段水質分析情況。

表1 混床再生各階段水質分析情況
(1)反洗分層。混床失效后的第一步,讓樹脂充分膨脹流動,以陰陽樹脂分層界限分明為反洗分層終點。反洗分層的時間為20~25 min,耗反滲透水量約30 m3,經多次取樣分析后,具備回收利用的條件。
(2)沉降。反洗結束后,樹脂自然沉降下來,并將罐內液面降至上視鏡處,排水量約3 m3,具備回收利用的條件。
(3)再生。酸、堿和反滲透水同時進入混床,時間為25~35 min。此階段的水含鹽量高,電導率高,再生過程水量約12 m3,用酸0.57 t,用堿0.65 t。此階段產生的廢水中NaCl質量濃度為24 g/L,因含鹽量高,不具備回收至循環水系統的條件,如果外排,會增加排水的含鹽量。經過改造,將該廢水單獨收集后,通過水泵送入一次鹽水工序配水罐,用于鹽水精制[2]。
(4)清洗。酸堿再生完成后,用反滲透水進行清洗,時間約2 h,清洗全過程總水量約50 m3。期間分析取樣多次,從分析結果看,清洗中后期階段的水可以回收,水量25~30 m3;前期清洗水和再生階段含鹽廢水合并后,通過水泵打入一次鹽水工序配水罐,用于鹽水精制。
(5)正沖洗。繼續用反滲透水進行清洗,從混床下排閥排水,時間約為15 min,正沖洗耗水量18~20 m3。期間分析取樣多次,從分析結果看,此階段水可以全部回收。
(6)混脂。先將容器內積水排至上視鏡處,使樹脂層有充分的活動空間;然后通工藝空氣,使樹脂充分混合,待混合完再次排水。本階段排水約6 m3,從分析結果看,此階段水可以全部回收。
(7)正沖洗。繼續用反滲透水進行清洗,時間為20~30 min,此過程耗水量25~35 m3,此階段的水質和第(1)、(2)步的水質基本一致,可以回收。該過程完成后,混床再生結束,具備投入產水的條件。
根據生產負荷,混床每月再生20次左右,每次排水145~162 m3,其中110~124 m3為高品質水,可以將這部分水全部回收至回收水池。原再生廢水排入地溝,與回收水池的排水溝距離10 m左右。可以在各套混床的中排管(Φ159)和下排管(Φ133)的排污閥之前各加一個電磁閥,改變方向配管至回收水池;為便于及時切換,防止因水質影響循環水,在排水管道增加電導率實時分析儀,對再生過程的水質進行實時監控。
反洗階段高濃鹽水進入原有的再生廢水池,因含鹽量較高,不具備回收至循環水系統的條件,如果按照原流程送污水外排,則會增加排水的含鹽量。改造方案是:將廢水單獨收集后,通過水泵打入氯堿裝置一次鹽水工序配水罐,用于鹽水精制,實現再生廢水的零排放。
改造前,每次再生排水量約160 m3,改造完成后,可以實現再生廢水零排放。混床再生減少外排水量160 m3/次,每月大約可減少3 200 m3,污水處理費用每年降低約19.2萬元。
再生一次約120 m3的水進入循環水系統,一定程度上減少循環水補水費用,合計每年減少4.9萬元。
酸堿再生過程中的廢水打入鹽水工序,一定程度上降低了鹽水精制過程中原鹽的用量,全年合計約69 t,降低生產成本2.4萬元。
如果維持現有的生產負荷,預計每年減少26.5萬元的成本費用。且回收的水全部為高品質水,可以降低循環水的鈣硬度和濃縮倍率,緩解換熱系統的結垢問題。
該項目改造共計花費約1.7萬元,屬于典型的投資少、見效高的技術項目。
該節水項目實施完成后,從一定程度上解決了混床再生廢水的排放問題,也緩解了循環水質硬度過高的問題,可以使換熱設備穩定度過夏季生產期,也減輕了企業面臨的環保壓力,實現了經濟效益和社會效益雙盈利。