王大娃,趙 媛,王義領,丁良奇Wang Dawa,Zhao Yuan,Wang Yiling,Ding Liangqi
減振器低溫漏油問題分析與優化
王大娃,趙 媛,王義領,丁良奇
Wang Dawa,Zhao Yuan,Wang Yiling,Ding Liangqi
(北京汽車研究總院有限公司 底盤部,北京 101300)
結合具體案例,對減振器低溫下漏油故障進行排查分析、原因驗證,發現側向力較大是導致低溫漏油的主要因素;通過優化減振器彈簧布置角度,可以有效減小側向力。
減振器;低溫漏油;側向力;彈簧布置角度
目前,汽車常用的雙筒充氣式減振器內部填充有減振器油液和高壓氣體,油液和高壓氣體通過油封密封在減振器筒內,減振器活塞桿通過高速往復運動實現動能和熱能轉換。油封與活塞桿合理配合保證減振器正常工作,也避免出現漏油問題。減振器自身結構限制了所能承受的側向力大小,側向力對減振器密封性能和使用壽命有很大影響,尤其在低溫環境下過大的側向力會使密封瞬間失效,造成氣體和液體泄漏。
減振器所能承受的側向力大小由整車布置決定,屬于整車級范疇。
本文結合具體案例,對由側向力過大導致的減振器漏油問題進行分析驗證,并通過優化彈簧布置角度對側向力進行改進。
某款車型在黑龍江省漠河市進行寒區路試過程中,出現了兩只前減振器均漏油問題。試驗路況如圖1所示,為顛簸強化路面,試驗里程為20 000 km,行駛車速為40~50 km/h,故障發生時最低溫度為-42 ℃。試驗車輛前懸架為麥弗遜獨立懸架,后懸架為拖曳臂獨立四連桿。

圖1 試驗路況
針對減振器漏油問題,通常按照外觀尺寸檢查、性能測試、漏油復現、拆解分析等步驟進行詳細排查。
對問題車輛的減振器進行外觀檢查,發現:(1)減振器儲油缸焊縫位置無漏油,彈簧盤上部及下部有油跡現象;(2)滑柱總成外聯無錯裝、漏裝現象;(3)減振器芯子無氣體反彈力,活塞桿不能自動復原,已漏氣;(4)取掉頂蓋后發現油封表面有油跡,說明油液從油封部位溢出,如圖2所示。

圖2 減振器漏油位置
對問題減振器進行示功測試,復原、壓縮阻尼力均符合要求,見表1。

表1 復原、壓縮阻尼力測試
但圖3所示示功圖異常,圖中右下部位曲線不連續,存在明顯缺陷,當減振器油量不足、無氣體時會如此表現,判定減振器存在漏油、漏氣問題。

圖3 示功圖異常
對問題減振器進行臺架測試,驗證減振器漏油工況。在低溫環境中對減振器施加側向力,隨著力增大,油封口出現漏油現象,如圖4所示,漏油位置出現在側向力相反位置。測試中低溫測試條件與路試條件一致,使漏油現象復現,臺架測試結果見表2。

圖4 低溫臺架測試中增大側向力

表2 臺架測試漏油問題復現
對漏油減振器進行拆解,排查漏油原因。在拆解中發現了3個異常點:(1)活塞桿某部位燒蝕發黃,如圖5所示;(2)燒蝕發黃部位的硬度為837.64 HV(標準900 HV);(3)油封某部位的唇部磨損面存在輕微的貫穿縱向磨損,但磨損量不足以引起漏油,如圖6所示。這些異常位置均對應了漏油部位,并在對應側向力方向,進一步驗證此款車前減振器受到了較大側向力。拆解中測試油液清潔度、活塞桿跳動(0.01 mm,標準要求<0.02 mm)、工作缸端面跳動(0.05 mm,標準要求<0.06 mm)均無異常。

圖5 活塞桿發黃部位

圖6 油封檢查過程
經過以上步驟排查,鎖定減振器漏油主要原因為受到較大側向力,并且在極低溫度(-42 ℃)下油封橡膠彈性降低,二者共同作用造成瞬時漏油。
油封常用材質為NBR(Nitrile Butadiene Rubber,丁腈橡膠)和HNBR(Hydrogenated Nitrile Rubber,氫化丁腈橡膠),其主要參數見表3。

表3 油封材料的主要參數
漏油減振器的油封材料為NBR,當溫度低于-40 ℃時,其彈性快速降低,在減振器承受較大側向力情況下,密封效果急劇下降,出現瞬時漏油;與后懸架進行對比,問題車輛的后懸架為四連桿形式,后減振器不承受側向力,因此未出現漏油,驗證了兩只前減承受側向力偏大是漏油的主要原因。前懸架結構如圖7所示,減振器受垂向力和一部分側向力;后懸架結構如圖 8所示,減振器只承受垂向力,側向力由懸架桿系承受。前后減振器結構形式都是雙筒充氣式液壓減振器,密封結構、活塞桿工藝均相同。

圖7 前懸架結構

圖8 后懸架結構
通過臺架對比試驗,進一步驗證了此結論,試驗結果見表4。

表4 漏油機理對比驗證
綜合以上分析,對產品設計進行優化,主要從油封材料和結構布置降低側向力兩個方面進行。針對油封材料優化問題,與油封供應商確認,此款油封的許用溫度為-40~120 °C,已在國內各車型大量使用,目前并無適用更低溫度的專用油封,所以通過優化布置,改善減振器受力。
目前,優化減振器的側向力主要通過優化懸架幾何結構實現[1]。為確保彈簧可以抵消系統側向力以使減振器所受側向力最小,需要在布置上盡量使彈簧側載中心線與彈簧理想受力線重合,基于此,對彈簧側載中心線進行優化,將螺旋彈簧側載中心點坐標由上(0,0)、下(0,20),優化為上(0,0)、下(0,35)。優化前、后各參數值對比見表5[2],優化后側向力值明顯減小,滿足小于200 N的目標要求,設計合理,且通過僅更改彈簧即可實現,改動工作量最小。

表5 減振器結構優化前、后對比
注:為理想彈簧受力線與減振器軸線夾角;為減振器軸線夾角;為彈簧實際受力與減振器軸線夾角;為減振器所受側向力。
將優化后的彈簧數據進行DMU(Digital Mock-Up,數字化虛擬樣機)校核,各間隙滿足設計要求;優化后彈簧進行了50萬次全行程臺架耐久試驗,無斷裂,衰減滿足設計要求。
將優化后方案搭載整車在北京通州試驗場完成綜合耐久驗證,未出現異響、偏磨、減振器漏油等故障,方案驗證可行。
針對某款車型出現的低溫漏油故障,進行了原因查找、對比測試和優化改進。發現麥弗遜式懸架前減承受側向力過大是低溫漏油的主要因素,同時極低溫度下油封橡膠彈性降低,易造成瞬時漏油,所以在寒冷地區剛啟動車輛后盡量避免壞路劇烈駕駛。通過優化彈簧側載中心點可使減振器側向力明顯降低,為懸架設計提供工程指導。
[1]柳江,喻凡,樓樂明.麥弗遜懸架側載螺旋彈簧優化設計[J].汽車工程,2006(8):743-746.
[2]王萬順,潘筱,丁良奇,等.麥弗遜懸架減振器側向力理論分析[J].北京汽車,2022(1):17-18,42.
2022-05-20
1002-4581(2022)06-0021-04
U463.33+5.1
A
10.14175/j.issn.1002-4581.2022.06.006