





摘要:以某年久失修公路為例,對(duì)其采用共振碎石化技術(shù)進(jìn)行改造施工,對(duì)其技術(shù)原理和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了總結(jié),并從施工前的準(zhǔn)備工作、施工控制參數(shù)確定、共振碎石施工要點(diǎn)等方面對(duì)施工技術(shù)進(jìn)行了分析,并提出了施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方法,對(duì)施工效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。結(jié)果表明:共振碎石化技術(shù)在舊路面施工中的應(yīng)用,確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施,竣工質(zhì)量驗(yàn)收合格,可為類似項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)參考。
關(guān)鍵詞:舊水泥混凝土路面;共振碎石化;施工;檢測(cè)
1 " 工程概況
某公路工程修建于2005年,設(shè)計(jì)速度為80km/h,路面寬度為16m,路基寬度為18m,水泥穩(wěn)定碎石基層厚度為30cm,水泥路面板的尺寸為4m×2.5m。目前該公路已經(jīng)累計(jì)投入使用了17年,待改造施工路線長(zhǎng)度為6.97km。考慮到路面改造工程的交通量較大,因此在施工之前,需要對(duì)歷史交通量進(jìn)行調(diào)查,其中近8年中8月份的歷史交通量調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。
根據(jù)表1的結(jié)果可知,該公路交通量較大,而且車輛數(shù)量不斷增加,特別是大型車和特大型車的增加量也明顯。為確保道路行車的安全性,急需對(duì)路面出現(xiàn)的病害進(jìn)行處治。經(jīng)多方研究,決定采用共振碎石化技術(shù)對(duì)舊水泥混凝土路面進(jìn)行改造處理。
2 " 共振碎石化的技術(shù)原理及優(yōu)勢(shì)
2.1 " 技術(shù)原理
共振破碎機(jī)是依據(jù)共振理論,使高頻低幅的能量連續(xù)產(chǎn)生,由錘頭調(diào)節(jié)改變其振動(dòng)頻率,使其接近舊水泥混凝土面板的固有頻率,激發(fā)其產(chǎn)生共振效應(yīng),在水泥混凝土路面層內(nèi)產(chǎn)生均勻的裂紋,從而達(dá)到破碎功效。
水泥混凝土路面在其共振破裂進(jìn)程時(shí),路面在其共振破碎機(jī)錘頭作用下產(chǎn)生共振的同時(shí)會(huì)急速向前移動(dòng),共振破碎機(jī)沖擊的合力會(huì)均勻地破碎舊水泥混凝土路面,使路面破碎成為均勻粒徑。粒徑與粒徑的棱角相互形成嵌鎖,大大提高破碎后路面的承載力。某共振碎石機(jī)技術(shù)參數(shù)如表2所示。
2.2 " 共振碎石化優(yōu)勢(shì)
共振碎石工藝優(yōu)化了路面結(jié)構(gòu),能使剛性面層變?yōu)榘雱傂缘幕鶎樱苡行е卫砼f水泥混凝土上加鋪瀝青混凝土結(jié)構(gòu)中的反射裂縫問題,解決舊路面改造的技術(shù)難點(diǎn),同時(shí)還可與瀝青面層形成流水施工,有助于節(jié)約工期。
舊水泥混凝土經(jīng)過共振碎石后使用,有效治理反射裂縫的同時(shí)也節(jié)約了大量的基層材料,從而降低了工程造價(jià)和日后的維修成本。由于共振成碎石后直接使用,不需要占用大量的場(chǎng)地來(lái)堆放舊混凝土板,有效解決了工程垃圾的處理問題,有利于減輕白色污染,響應(yīng)國(guó)家提倡的環(huán)保號(hào)召。
3 " 共振碎石化施工流程
共振碎石化施工流程詳見圖1。
3.1 " 施工前準(zhǔn)備工作
施工前應(yīng)對(duì)改造路段情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,包括附件建筑物情況、地下附屬設(shè)施情況、道路沿線的井蓋、涵洞等情況,以便合理制定施工方案,使后期的施工能順利進(jìn)行。對(duì)舊路面進(jìn)行清理以及構(gòu)造物進(jìn)行標(biāo)識(shí),并制定合理的交通管控方案。
在施工區(qū)進(jìn)行封道,在施工區(qū)的起點(diǎn)及終點(diǎn)設(shè)置水馬及警戒線,禁止與施工無(wú)關(guān)的車輛同行,并安排施工員進(jìn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)管控。做好揚(yáng)塵控制,在施工前、施工中和施工后適量灑水降塵。施工前所準(zhǔn)備的主要材料如表3所示,主要機(jī)械設(shè)備如表4所示。共振碎石化施工豎直向安全距離和水平向安全距離分別如表5和表6所示。
3.2 " 施工控制參數(shù)的確定
為保證破碎效果,該項(xiàng)目選擇選K43+900~K44+000段右幅典型路段作為試振區(qū),以取得共振破碎機(jī)的振動(dòng)頻率、振幅、橫向錘間距等工業(yè)參數(shù)。通過試振區(qū)的破碎效果,確定共振碎石化施工的各項(xiàng)工藝施工。
選用RPB-GP60型水泥路面共振破碎機(jī)進(jìn)行施工,該機(jī)型是水泥路面改造工程的主力機(jī)型和碎石化技術(shù)比較成功的示范機(jī)型。RPB-GP60型共振碎石機(jī)整體工作頻率可達(dá)到0~60Hz,可隨水泥板塊厚度調(diào)節(jié)破碎厚度,錘頭振動(dòng)頻率可調(diào)節(jié),振幅約10~20mm,并滿足上小下大、碎塊相互嵌鎖等要求,施工效率高,振動(dòng)沖擊小。
在試振區(qū)的橫向接縫或工作縫設(shè)置1~3個(gè)檢查坑,觀察碎石化后的顆粒是否在規(guī)定的粒徑范圍內(nèi)。若碎石化粒徑不滿足要求,則根據(jù)碎石化效果調(diào)整施工參數(shù),并重新選擇試振區(qū)進(jìn)行試振,直至碎石化施工效果滿足設(shè)計(jì)要求,確定施工控制參數(shù)。
3.3 " 共振碎石施工
3.3.1 " 破碎施工
施工順序由外側(cè)車道邊緣開始向內(nèi)進(jìn)行破碎。每一錘頭破碎寬度約0.2m,在破碎一遍后,緊接著破碎第二遍時(shí),第二遍破碎區(qū)域間隔應(yīng)控制在半個(gè)錘頭寬度以內(nèi),嚴(yán)格控制隔行破碎現(xiàn)象,避免漏振。在共振碎石化工藝處理過程中,可針對(duì)水泥混凝土路面的強(qiáng)度差異進(jìn)行差別化的施工參數(shù),并記錄下來(lái)。共振碎石應(yīng)采用同一機(jī)械對(duì)混凝土路面全幅進(jìn)行全寬度、全方位、全截面、全深度的共振粉碎,且不得留邊和死角。不得依靠非共振設(shè)備的輔助破碎,以保證不產(chǎn)生因?yàn)槭┕し椒ú煌鴮?dǎo)致的施工縫,有效防止日后反射裂紋的出現(xiàn)。施工時(shí)遇雨,則應(yīng)停止施工。
3.3.2 " 碎石化層的清理
對(duì)碎石化層上舊水泥混凝土面層接縫、裂縫之間的條狀填料進(jìn)行人工清除。對(duì)碎石化表層尺寸大于5cm的碎塊予以清除,并采用連續(xù)型級(jí)配碎石回填。對(duì)于豎向深度約5cm的凹地,也應(yīng)采用連續(xù)型級(jí)配碎石回填。
3.3.3 " 碎石化層的保護(hù)
共振碎石后應(yīng)按要求設(shè)置排水設(shè)施。及時(shí)進(jìn)行碾壓,防止雨水浸泡。破碎后的碎石化層可以適當(dāng)開放交通,讓自然交通行車的膠輪對(duì)碎石進(jìn)行交錯(cuò)揉碾,加速表層碎石的嵌鎖,提高早期強(qiáng)度,防止瀝青面層疲勞損傷。
3.4 " 碎石化層壓實(shí)
待碎石化層局部差異沉降穩(wěn)定后,進(jìn)行碾壓施工。第一次和最后一次壓實(shí)前都需進(jìn)行灑水浸潤(rùn)。初壓采用振動(dòng)壓路機(jī)(關(guān)閉振動(dòng)模式)進(jìn)行靜壓1遍。復(fù)壓采用振動(dòng)壓路機(jī)振壓3遍。終壓采用振動(dòng)壓路機(jī)(關(guān)閉振動(dòng)模式)進(jìn)行靜壓2遍。為提高碾壓效果,宜在初壓和終壓前灑水,以增強(qiáng)石粉與骨料之間的嵌鎖能力。碾壓速度不宜超過5km/h,碾壓過程嚴(yán)禁使用強(qiáng)振。
3.5 " 灑布透層
在加鋪層與碎石化層之間灑布透層改性乳化瀝青。灑布透層油前,要將路面上的一切雜物清理干凈。
4 " 施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)
共振碎石化施工完工后,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,取試驗(yàn)段右幅開挖,進(jìn)行顆粒篩分試驗(yàn)和回彈模量檢測(cè)。對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以便對(duì)其施工質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.1 " 顆粒篩分試驗(yàn)
開挖試坑取樣,分別在試驗(yàn)段右幅行車道與超車道各取一處。干燥試樣總量分別為3917g與3557.9g,分別在溫度23℃、相對(duì)濕度65%的環(huán)境下進(jìn)行水洗干燥后篩分試驗(yàn)。經(jīng)水洗法篩分稱重后進(jìn)行計(jì)算,得到通過率,繪制出級(jí)配曲線。結(jié)果顯示該曲線均未超出級(jí)配范圍的上下限,由此可知,該破碎粒徑滿足設(shè)計(jì)破碎粒徑要求。行車道0.075mm篩下量為234.8g,計(jì)算可得0.075mm的通過率為6%。超車道0.075mm的篩下量為213.4g,計(jì)算可得0.075mm的通過率為6%。將兩個(gè)車道的0.075mm的通過率進(jìn)行平均,可得平均數(shù)為6%,滿足設(shè)計(jì)要求的不大于7%的要求。由此說(shuō)明,該樣品所檢項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)文件中相關(guān)技術(shù)要求。
4.2 " 共振碎石化回彈模量試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告
該樁號(hào)共振碎石化完成后,采用現(xiàn)場(chǎng)土基回彈測(cè)定儀(WJ-3)、貝克曼梁彎沉儀(WJ-0.1)百分表(WJ-2)等主要的試驗(yàn)儀器設(shè)備,對(duì)該樁號(hào)的行車道、超車道選取具有代表性區(qū)域進(jìn)行回彈模量測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示均合格。
5 " 效益分析
5.1 " 經(jīng)濟(jì)效益
該水泥混凝土路面經(jīng)共振碎石化處理后,路面的承載力可以得到明顯提高,可提高路面承載能力5%~10%,能夠延長(zhǎng)路面使用壽命2~3年,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
5.2 " 社會(huì)效益
舊水泥混凝土路面經(jīng)共振碎石化處理后,可以減少車轍、坑槽、沉陷等病害的產(chǎn)生,并可以節(jié)約養(yǎng)護(hù)費(fèi)用,延長(zhǎng)道路使用壽命,具有較好的社會(huì)效益。
5.3 " 環(huán)境效益
經(jīng)破碎后的碎石回填后,可減少對(duì)地表植被的破壞,具有較好的環(huán)境效益。
5.4 " 社會(huì)效益
經(jīng)破碎后的碎石回填后,可有效改善原路面排水系統(tǒng)和提高原路表溫度,減少因基層破損而產(chǎn)生的反射裂縫對(duì)瀝青層造成的破壞,具有較好的社會(huì)效益。
6 " 結(jié)束語(yǔ)
本文以某年久失修公路為例,對(duì)其采用共振碎石化技術(shù)進(jìn)行改造施工,并提出了施工現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方法,并對(duì)施工效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。研究結(jié)果表明,舊水泥混凝土路面共振碎石化施工技術(shù)的應(yīng)用,有效提高了該項(xiàng)目的質(zhì)量,延長(zhǎng)了公路的使用年限,取得了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
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