



摘要:既有線下頂進橋涵施工具有較高的施工難度,當前施工技術水平較低,在實際工程中橋涵偏差較高,為此提出高速鐵路既有線下頂進橋涵施工技術。以某高速鐵路工程為工程背景,結合該工程實際情況,通過既有線路加固、頂進箱橋工作坑開挖、滑板及后背梁施工、箱體頂進,完成鐵路既有線下頂進橋涵施工。對橋涵頂進偏差測定,橋涵中線偏差、高程偏差、結構變形、基坑位移以及線路偏移等各項指標偏差均在規定范圍內。
關鍵詞:高速鐵路;橋涵施工;既有線;橋涵施工;后背梁
0" "引言
頂進橋涵是高速鐵路橋梁建設施工中一道重要工序,對質量和安全要求比較高,近幾年鐵路、公路等交通運輸行業飛速發展,高速鐵路建設工程數量逐漸增多,規模也在逐漸擴大,據相關統計數據顯示,2020年高速鐵路工程數量為5626個,同比2019年增長了近0.26%,高速鐵路營運總里程達到了15萬km,同比2019年增長了1.26%,其中高鐵約0.56%。為了滿足高速鐵路流量需求,目前大部分高速鐵路平交道口被立交道口所代替,有效緩解了高速鐵路交通堵塞。立交道口形式的應用雖然打破了高速鐵路車輛通行的“瓶頸”問題,但是也為橋涵施工帶來了一定的難度,目前大部分橋涵頂進施工是在既有線路情況下進行,施工路段與其他線路交叉,縮小了施工空間,同時在施工過程中需要注意其他線路損壞問題,并且既要保證施工進度,同時還不能影響既有線路的正常運行,因此高速鐵路既有線下頂進橋涵施工成為施工難題。國內關于鐵路既有線下頂進橋涵施工研究起步比較晚,當前技術水平還比較低,相比較國外還存在較大的差距,在實際施工中難以把控施工質量,施工偏差比較大,比如橋涵高程、中線等,可見當前施工技術還存在較大的優化與完善空間,為此提出高速鐵路既有線下頂進橋涵施工技術。
1" "工程概況
本次研究以某高速鐵路工程為工程背景,該工程橋涵設計涵長為28.5m,橋梁高程為8.56m,橋梁寬度為34.69m,橋梁為鋼筋混凝土框架箱橋,鋼筋總質量為305.84t,混凝土數量為194.68m3,箱橋橋墩下凈寬為28.65m,橋涵采用頂進法施工,箱體整體頂進。
由于該工程位于兩條道路相交處,與既有線路正交,平均線距為3.65m,施工現場線路比較復雜,且線路縱坡為2.56‰的下坡,橋涵軸線與線路軸線交角為68.46°,不利于頂進橋涵施工。故本次結合現場實際施工環境,開展既有線下頂進橋涵施工。
2" "既有線下頂進橋涵施工
2.1" " 線路加固及頂進箱橋工作坑開挖
為了降低在橋涵頂進施工對既有線路的影響,確保施工期間既有線路車輛正常通行以及線路安全,對既有線路加固處理[1]。加固方式有多種,需要根據現場實際情況確定加固方式,對于頂進橋涵跨度小于10m,并且覆土超過1.5m,可以采用軌束梁法或工字鋼束梁法。對于千頂板上沒有覆土,且頂進橋涵跨度大于10m,采用的加固方法為橫梁加固法[2]。
本次施工工程橋涵跨度為15.56m,千頂板上沒有覆土,符合以上第二種情況,利用橫梁對既有線路進行加固處理[3]。首先在既有線下鋪設吊軌,吊軌方式采用3-5-3扣設吊軌,吊軌接頭需要錯開1.5m以上,使用Φ45U型螺栓與Φ12U角鋼將吊軌與枕木連接。
為了保證既有線路行車安全,加設臨時梭頭[4]。鋪設完吊軌后,在既有線下架設橫梁,橫梁采用工字鋼,工字鋼橫梁跨度設計需要滿足以下條件:
(1)
式中:y表示工字鋼橫梁跨度;E表示既有線路現行機床最大軸重;C表示用于加固橫梁的工字鋼重量;A表示用于加固橫梁的工字鋼彈性模量,取值21.9×105MPa;N表示用于加固橫梁的工字鋼的慣性矩力,取值45.55kN;ε表示系數,取值0.1;P表示用于加固橫梁的工字鋼的最大應力值,取值165MPa[5]。
將數據代入到上述公式中,計算工字鋼橫梁跨度為8.46m。兩個工字鋼鋪設間距為2.5m,令工字鋼軌外側距離橋涵橫梁3.5m,距離橋涵橫梁另一側2.5m,采用Φ45U型螺栓與Φ12U角鋼將工字鋼與吊軌連接固定。為了降低橋涵頂進時的阻力,在工字鋼橫梁下方墊以滑道,以此完成對既有線路的加固施工。
對既有線路加固施工完成后,根據施工圖紙對頂進橋涵工作坑開挖,根據該工程實際情況,將工作坑設計為7.5m×1.5m×3.5m矩形坑,工作坑的邊坡為16.5°[6]。使用挖掘機對工作坑分層開挖,在開挖過程中使用自卸汽車及時將挖出的土石料運輸到指定地點[7]。當工作坑挖到基底時,預留50cm厚土方,采用人工方式對其清理,以此避免土方超挖,損壞地基。
2.2" " 滑板及后背梁施工
在頂進橋涵施工過程中,滑板和后背梁起著十分重要的作用。滑板是頂進橋涵施工的墊層,用于保證混凝土橋涵沉降均勻,同時還能隔離土層。后背梁起到支撐的作用。為了保證施工質量與安全,開展滑板及后背梁施工。
結合本次工程實際情況,滑板采用鋼筋混凝土滑板,鋼筋量為35.46t。與后背梁垂直的鋼筋為Φ16,分布筋為Φ64,分布筋距離滑板頂面4.55cm。混凝土量為46.15m3,滑板厚度為27.56cm,滑板表面使用KGH64水泥砂漿抹平,水泥砂漿厚度為1.25cm。
利用OHYIFA-45型強度測量儀對預制的滑板強度進行實時測量,當滑板強度達到設計值時(本次滑板強度設計值為4.56MPa),在滑板表面涂抹一層潤滑劑。潤滑劑制備原料為滑石粉和FAK45機油,將兩種材料按照3:1的比例攪拌均勻,將其涂抹到滑板表面,涂抹厚度為1.35cm,以此形成一層潤滑隔離層,起到降低摩擦力的作用[8]。
后背梁采用板樁式后背形式,兩個相鄰的樁體間距為35cm,樁體直徑為55cm。將滑板縱向鋼筋伸入到后背梁內,將滑板與后背梁連接在一起,具體如圖1所示。
為了減小在頂進施工過程中滑板所承受的拉力,將滑板垂直于后背梁。考慮到連接處拉力最大,為了避免滑板出現損壞,在連接處增設鋼筋。
2.3" "箱體頂進
箱體頂進是整個工程的關鍵環節,此次采用機械施工法對其頂進施工。頂進施工中最大頂力是一個重要技術參數,根據橋涵外形、頂進長度以及土層等實際情況,確定箱體最大頂力,其計算公式為:
(2)
式中,X表示橋涵箱體最大頂力;L表示安全系數,取值1.1;S1、S2分別表示橋涵涵頂荷載、橋涵結構自重;F1表示箱身底板與基底土的摩擦因素,取值為0.75;F2表示箱身頂板與覆土的摩擦因數,取值為0.85;z表示橋涵結構側面土壓力;F3分別箱體側面摩擦因數,取值為0.35;P表示鋼刃角正面阻力;Q表示鋼刃角正面積。
將數值帶入到上述公式,計算得到本次橋涵頂進施工最大頂力為5646.15t。據此選擇FA-A4TFG型千斤頂,將每個油頂頂力設置為450t,共布設15個油頂,將千斤頂行程設置為450mm。安放千斤頂時令其與橋涵箱體軸線順直一致,當頂進1.5m后,加設一道橫梁,以此防止千斤頂頂鐵拱起。
當橋涵箱體頂進就位后,將施工便梁移除,并且在頂進施工期間,既有線路列車限速60km/h。為了保證頂進施工質量,每完成1.5m頂程,使用水平儀和全站儀對頂進偏差連續觀測,控制橋涵的中心線。如果中心線偏差超過20mm,要進行及時糾偏,直到完成頂程,以此完成高速鐵路既有線下頂進橋涵施工。
3" "實驗論證
在施工過程中容易受到多種因素影響,比如測量人員配備不足、施工方法有缺陷、施工人員專業知識欠缺等,從而使橋涵施工出現偏差。其中包括橋涵中線偏差、高程偏差、結構變形、基坑位移以及線路偏移。
施工偏差直接關系到既有線下頂進橋涵施工質量,因此將其作為本次施工質量檢驗指標。在橋涵頂進施工過程中每隔4m設立一個測點,初始測點為頂程0.5m處,每個測點使用IHFA-A4F5型全站儀、OUFA-A4F8型水平儀測量橋涵中線、高程、結構變形、基坑位移以及線路偏移等數據。為了避免出現測量誤差,每個測點測量3次,取平均值作為最終實驗結果,以此確定各個指標偏差。
相關規范規定,高速鐵路既有線下頂進橋涵施工,橋涵中線允許偏差為0~50mm之間,高程允許偏差為0~50mm之間,結構變形允許偏差為±100mm,基坑位移最大允許值為±50mm,線路偏移最大允許值為±50mm。將以上要求作為本次實驗施工質量檢驗標準,將記錄到的各個指標偏差數據與其對比,具體實驗數據如表1所示。
從表1中數據可以看出:本次施工橋涵中線偏差最大值為1.26mm;高程偏差最大值為0.51mm;結構變形最大值為1.21mm;基坑位移最大值為2.48mm,偏差值在±2.15mm左右平緩、穩定;線路位移最大值為2.48mm,偏差值在±1.96mm左右平緩、穩定。各項技術指標均在規定范圍內,說明本次高速鐵路既有線下頂進橋涵施工質量較高,所提出的施工技術方案具有較好的可行性與可靠性,能夠有效保證施工質量。
4" "結語
此次結合相關文獻資料與個人經驗,對高速鐵路既有線下頂進橋涵施工技術進行了探究,有效降低了橋涵施工偏差,保證了施工質量,實現了對傳統技術的優化與創新。此次研究對提高高速鐵路既有線下頂進橋涵施工技術水平,豐富施工工藝理論,為實際工程提供參考依據,具有良好的現實意義。由于本次研究時間不足,本文僅對施工技術進行了探究,在內容方面可能存在不足,今后會對高速鐵路既有線下頂進橋涵施工質量控制、安全控制等進行研究,推動高速鐵路建設行業又好又快發展。
參考文獻
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