李 峰
(華電國際電力股份有限公司十里泉發電廠,棗莊 277103)
信息化時代,我國科學技術不斷發展,促使機械制造水平和設備自動化水平不斷提高,有利于提升人工操作的便捷性。但是,復雜的機械操作原理無形中增加了機械維修費用,一旦機器在運行中出現重要故障,易給企業帶來巨大的經濟損失[1]。故障檢測在企業運行中所占地位逐漸提升,主要通過專業工具檢驗設備的運行情況,提前預測可能出現的故障,并及時定位故障原因,針對性地提出解決措施,避免設備損壞出現運行停止、錯誤報警等,確保系統能正常運行。本文通過分析火電企業日常運行過程,發現企業在故障檢測方面存在的問題[2]。
傳統主元分析法(Principal Component Analysis,PCA)將側重點放在穩定運行方面,對動態條件下的運行重視程度不足。如果在動態環境下采用傳統方式,很容易產生大量錯誤信號或者漏檢等,嚴重影響系統檢測可靠性。因此,企業需要通過改進PCA方式來更好地面對不穩定系統。主元模型利用歷史建模數據構建,不僅擁有變量間的相關關系,也擁有各種統計特性如方差統計、數據變量均值統計等。當工作人員利用主元模型檢測時,新的數據樣本需要利用元數據進行標準化。在日常運行過程中,方差和變量間的相關性基本不變。當工況出現改變時,變量會出現不同程度的變化,這時變量和方差間的相關性會出現較大改變。專業人員分析發現,當出現工作狀態變化時,平方預測誤差(Squared Prediction Error,SPE)和T統計量會呈現逐漸增加趨勢,導致統計量超過控制規定,但不一定會出現機械故障。因此,工作人員要注重主元模型單一性問題和實用性問題,不能隨便將主元模型應用到其他環境。工作人員要合理優化固定控制限,使得控制限不再像傳統模式中毫無變化,確保其根據不同情況變化,即科學推理適應控制限[3]。
通過分析數據矩陣X統計的變量,能利用專業方式測量基本數據,得到方差和均值。所以,工作人員可合理利用統計學方法進行相關計算。在統計學中,數據方差和均值都能根據數據變化出現改變,無論整個過程出現何種變化,其方差和均值都會出現隨機變動。為了能達到預期目標,工作人員能利用控制限將方差和均值相互連接,從而使其可在動態過程中使用PCA方法進行分析[4]。
均值和方差用式(1)和式(2)表示,即

通過推理T2自適應控制限,能大致掌握SPE自適應控制限的推理思路。SPE的方差和均值能利用專業方式獲得,所以工作人員可應用上述方法或者直接套用z值,將SPE固定控制設置為δSPEα和自適應控制限為δSPEadp。
自適應控制限δSPEadp為

針對工作情況變化,可獲得SPE控制限為

為檢驗優化PCA方法控制限的作用,將其應用于日常運行過程。由于火電廠參數過于復雜,無法利用直接方式體現新方法在故障檢測中的作用,選擇使用仿真軟件來實施。MATLAB軟件具有操作簡單、效率高等特點,可利用火電廠基本數據來對比新舊控制限方法的效果。在選擇數據方面,工作人員科學選擇工況出現改變的數據,才能真正對比新方法的作用。本文選擇的數據來自某火電廠的磨煤機數據,其中磨煤機的給煤量經過一段時間的沉淀后出現10 t左右的數據變化[5]。該機械數據采樣時間為1 min,選擇使用前498 min的數據構建主元模型,在模型建設完成后利用360 min進行測試。選擇的磨煤機參數,用數據矩陣X來表示,如表1所示。

表1 建模用量列表
為確定PCA方法自適應控制性,工作人員要從運行中選擇一段穩定到動態的階段,如圖1所示。通過圖1可知,前190 min,給煤量長期停留在43 t左右,后給煤量出現大幅度增加,上升到55 t左右。因此,工作人員可將前190 min作為穩態處理,將190 min后作為變工況處理。

圖1 給煤量
為更好地對比2種PCA方法,利用對照法進行研究。一組利用傳統測量值計算固定測量值,判斷后期數據真實性;另一組利用自適應控制限的主元分析法分別測量2個測量值,有利于工作人員從圖像上觀察超限問題。MATLAB仿真實驗結果如圖2所示,可查看利用傳統PCA方法計算呈現的3個測量值和控制限的關系,其中虛直線為固定控制限[6]。

圖2 采用傳統方法的平方預測誤差及其控制限
分析圖2可知,正常情況下平方預測誤差完成超過標準值,一旦將這種方法應用于實際工作,很容易觸發報警系統。初期平方預測誤差出現少量超限問題,直到190 min后,由于給煤量不斷增加,平方預測誤差數值同樣出現不同程度的增加,但其控制限仍處于固定值,超限問題嚴重,影響整個企業的正常運行。另外,傳統PCA計算的控制限存在誤差,即使在穩態情況下運行也無法達到故障檢測的作用。所以,站在平方預測誤差角度來看,在穩態和動態相結合的情況下,傳統PCA無法達到行業標準[7]。
圖3利用傳統主元分析法檢測T2測量值和固定控制限的關系。可見,在工況變化前,利用固定控制限能提高運行穩定性,但在190 min后隨著給煤量的不斷增加,T2值會明顯增長,出現超限問題而觸發報警系統。

圖3 采用傳統PCA的T 2值和控制限
通過分析可知,火電企業在故障檢測方面存在很多問題。本文主要深入研究了火電企業在故障檢測方面的誤報警,根據多元統計方法,提出將主元分析法用于控制限,推導出自適應控制限的公式,提出平方預測誤差和T2統計指標對應控制限的自適應算法。將該方法應用于火電廠磨煤機運行狀態檢測,選取單臺磨煤機,利用MATLAB進行仿真測試。實驗證明,改進后的自適應控制限對火電廠穩態與暫態都是有效的。最后,運用綜合評價方法對該技術改造的技術性與經濟性進行了評價,得出該技術改造的綜合效益為優。