王志剛,宮學鋒
(山鋼股份萊蕪分公司,山東 濟南 271104)
山鋼股份萊蕪分公司(簡稱萊鋼)4#1 080 m3高爐采用美固美特澆筑爐缸,自2018年3月31日投產以來,高爐逐步強化,產量、質量穩步提升。分析2020年以來的生產條件,高爐高效生產的有利因素主要包括:480 m2燒結礦面臨投產,燒結礦質量好轉;高爐穩定順行模型已經建立,高爐能保持長周期穩定順行;爐前渣鐵排放和主控室能夠協調配合等。不利因素:噴煤量受限,爐溫平衡難度大;鐵水罐緊張形勢依舊嚴峻;自產焦不足,外購焦質量不穩定;環保限產,原燃料質量階段性波動等。通過上述分析,可基本確認高爐外部生產條件趨于好轉,具備進一步提升產能的潛力。
爐況穩定順行,是優化高爐操作參數的基礎。中心氣流與邊緣氣流的合理分布,是高爐順行、指標優化的基礎;下部調劑是高爐維持長周期穩定的關鍵,是上部調劑的基礎。4#高爐爐缸尺寸參照2012年圖紙,爐缸縮減25 m3,致使開爐后壓量關系緊張,鐵前頻繁出現風壓高、頂溫不可控問題。鑒于爐缸縮減,首先更換4個Φ465×110風口;后期生產中渣中鋁較高及渣比較高,逐步將Φ115的風口全部替換成Φ110的風口,風口長度未調整,風口面積長期保持在0.170 9 m2。2019年7月原燃料條件發生變化,渣比下降,高爐加減風頻繁,壓量關系偏緊,高爐穩定性較差。7月6日休風時增加3個Φ 465×110的風口,Φ465×110的風口總數7個,風口面積0.170 9 m2未變,高爐穩定性提高,加減風次數減少。2019年11月提升煤比至180~185 kg/t,熱風風壓提升至310 kPa,壓量關系緊張,加減風比較頻繁,燃耗上升,操作燃料比上升10 kg/t左右,故將風壓逐步降至295~300 kPa。分析認為,風口面積偏小,故12月18日將4個Φ465×110風口更換為Φ465×115,風口面積擴大到0.174 5 m2,至此,風壓在310 kPa左右可以長期保持,壓量關系寬松。由于風口調整,冷卻壁波動幅度較大,水溫差3.0~3.5℃,邊緣氣流較盛,基于規整爐墻的考慮,前期未大幅度調整,待冷卻壁波動幅度趨于一致后,逐步擴角度,降料線,水溫差下降至2.5℃左右,高爐煤比到達185~190 kg/t,產量(2 750~2 800)t/d的情況下,爐況保持穩定,燃料比(505~510)kg/t。2020年3月10日定修時,將鐵口方向的1#、17#風口由Φ480×110更換為Φ465×110。風口調整后,Φ465和Φ480風口均勻分布。此次調整后,根據爐況表現,a角擴大至38.5°,料線由1.40 m調整至1.45 m。
高爐正常生產時,爐內應繼續執行“保中心,保熱量,保透指”的三保方針,加強爐況的穩定性調劑。保熱量,即保持渣鐵熱量達到1 480℃,渣鐵流動性良好,加速爐缸的消化進程;保透指,即保持寬松的壓量管理,透指大于14,嚴格控制上限風壓;保中心,保持中心氣流暢通,實現“兩條腿”走路,保持正常生產。下部調劑是基礎,通過下部送風制度的調整使風口回旋區的形狀適合高爐生產實際,進而使爐缸煤氣流分布合理,為爐況的穩定順行打下基礎。
改造噴吹管道,提升噴吹量,為煤比提升創造條件。2020年4月份以來,由于燒結礦緊張,燒結比例62%左右,理論渣比310~320 kg/t,較2019年380~400 kg/t相比,渣比下降明顯,爐內憋渣鐵情況緩解。2020年以來受噴吹量限制,2月份開始進行噴吹管道改造,將噴煤主管道高爐側由Φ80 mm改為Φ108 mm,噴吹量由22~23 t/h提升到25~26 t/h,為焦比降至315 kg/t創造條件。
原燃料條件好轉,特別是配加480燒結礦后,壓量關系寬松,為加負荷奠定了基礎。480燒結礦外觀質量及粒度優于105燒結礦,高比例配加后,壓量關系顯得比較寬松,熱風壓力下降5~10 kPa,透指基本保持在15以上。分析透指下降的根本原因在于480燒結礦冶金性能好,軟熔區間較窄,使得料柱透氣性更好,壓差下降。
邊緣煤氣流保持穩定,水溫差2~2.5℃,利于渣鐵熱量的保持,從而實現降耗的目的。通過擴大布料角度,使用大礦批、高頂壓等一系列措施,水溫差逐步降低至2.5~3.0℃調劑,高爐燃耗、指標保持較好。
保持渣系的穩定,概括為降R2,穩R4,穩定MgO/Al2O3比。通過配加蛇紋石將R4保持在1.0左右,控制MgO/Al2O3比值0.55左右,爐渣的流動性和穩定性趨好。
良好的爐缸狀態、規整的爐型,是保持高爐長期穩定順行的基礎。高爐日常操作以保持寬松的壓量關系、合攏可控的頂溫、均勻的探尺工作狀態為目標,在此基礎上進行參數的微調,做到有問題早發現、早分析、早處理。高爐日常管控應重點關注以下參數。
冷卻壁溫度變化。各層冷卻壁溫度相對均勻,波動要小而一致。若出現大幅度劇烈波動,應及時對原燃料、渣鐵排放和爐溫情況予以判斷,使壓量關系盡可能寬松,從而使氣流穩定,冷卻壁趨于穩定。
在線水溫差檢測要均勻,且范圍合理。水溫差若周向偏差較大,爐墻可能不規整,有局部掛結跡象,要分析原因。水溫差波動范圍要合理。冷卻壁水溫差直接反映出高爐邊緣氣流的熱交換量,若水溫差過高,邊緣氣流盛,燃耗上升;若水溫差過低,邊緣容易結厚,壓量關系緊張,爐況也會出現波動,因此需要摸索合理范圍。4#高爐水溫差操作范圍在2.0~2.5℃,爐況穩,燃耗低,質量好。一字測溫邊緣要可控,中心保持暢通,中心點溫度是邊緣點溫度的5~7倍,中心點是次中心點的1.5~1.7倍,兩邊的溫度分布相對一致,Z值2.0左右,W值0.45左右。探尺工作要相對均勻,不能忽快忽慢,存有崩料風險。爐頂溫度合理可控,隨布料均勻性波動。
為保持熱制度穩定,4#高爐熱量調劑的目標是鐵水Si含量0.35%~0.40%,物理熱1 480~1 500℃。
2.5.1 造渣制度的調整
煉鐵先煉渣。造渣制度上,爐內要求增加一類鐵,減少二類鐵,杜絕三類及號外,并適當控制特類鐵;爐外要求渣鐵流動性好,主溝前端3 m內及渣溝不結殼,不上漲。為減少爐缸爐渣吸熱,適當提高二元堿度,兼顧四元堿度,提高爐渣熱焓,日常操作中控制二元堿度1.2左右,四元堿度1.0左右,關注渣中MgO/Al2O3和Al2O3的含量,盡量保證鎂鋁比達到0.5,可通過配加蛇紋石或者白云石來進行調劑,配加量可根據實際化驗數據和爐外渣鐵的流動性情況進行微調。
2.5.2 硅硫及物理熱的平衡
充足穩定的爐溫和較好的渣系是保證高爐穩定順行的前提,4#高爐在2020年1月嘗試將鐵水Si含量由0.35%提高至0.40%~0.45%,物理熱由1 470℃提高到1 490~1 500℃。爐渣流動性良好,但是鐵水Si含量較高,經常達到0.7%左右,偏差較大。通過微上調堿度,目標鐵水Si含量0.40%,將熱量降至1 470~1 480℃,爐溫穩定性好轉。在渣鐵流動性較好的情況下,壓量關系比較平穩,爐缸狀態較好。分析確認在熱制度保持上應以鐵水Si含量0.35%~0.40%為基礎,熱量1 480℃為目標,保證良好的渣鐵熱量和流動性,參考生鐵質量情況,對堿度和渣系進行微調,從而更好的保證鐵水化學成分和熱量。
2.5.3 提升理論燃燒溫度
2019年11月初,煤比170~175 kg/t,氧氣較低,T理2 150℃左右,鐵水Si含量合適,物理熱偏低。后提氧至4 500~5 000 m3/h,T理達到2 200℃以上,渣鐵熱量得到了提升。當煤比達到190 kg/t以上時,特別是噴吹蘭炭后:一是要求熱風爐換爐后風溫需達到1 220℃以上;二是富氧嚴格控制使用下限,保證T理2 200℃左右。
2.5.4 穩定燃料比
燃料比是保證爐溫及熱制度穩定的基礎。在爐況順行的基礎上,要求調劑煤量均衡,特別是當前配加120料場外購焦,外購焦和自產焦頻繁轉換,要對焦炭料流的波動及時補償,確保負荷穩定;對渣鐵樣及時判斷,對上個班的燃料比變化、爐溫趨勢、渣鐵排放情況要綜合分析,確保爐溫的穩定。
隨著負荷加重和煤比提升,為保持煤粉燃燒率,T理≥2 200℃,富氧量由3 500~4 000 m3/h提升到5 500~6 000 m3/h,改進后產量提升較多。為此,要加強爐前生產組織管理,細化渣鐵排放管理:出鐵時間按70±10 min控制;配罐后10 min內打開鐵口;鐵后流鐵時間≤10 min;加強工長、爐前和調度室之間的信息溝通,合理控制爐內風、氧水平;加強緊急狀態下的預案管控,樹立止損意識,防止事故擴大化;制定開口機定位裝置,降低高產狀態下的減風堵口風險。延長主溝的使用壽命,改變以往“一大澆+小套澆”的生產模式,每次檢修徹底將主溝耐材清理干凈,最大限度進行澆筑,保證耐材的使用強度,從而將主溝壽命維持在55~60 d的水平,通鐵量15萬t左右,在確保主溝安全運行的情況下減少休風率。
系列優化改進措施實施后,4#高爐產量指標提升顯著,且在穩產高產基礎上其他生產技術指標也穩步提升(見表1)。

表1 2020年高爐生產技術指標
穩定入爐原燃料質量,是高爐強化提升產能的基礎。通過優化高爐操作制度,抑制邊緣煤氣流,上下部相匹配,摸索合理的操作爐型,保持爐況長期穩定順行,降焦比提煤比,在爐況順行的基礎上實現指標的提升,均可有效提升產量。管理水平的進步,開展低硅優質生產、提高入爐風溫、降低工藝休慢風率等工作的開展,均有利于推進產量提升。