亓增艷,張永剛,張 麗,侯元新,盧玉琪
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 濟南 271100)
山東泰山軋鋼有限公司現有950退火機組、1 700退火機組兩條生產線。950機組罩式退火爐使用氮氫混合保護氣,1 700機組罩式退火爐采用全氫保護氣,氫氣的純度直接關系鋼卷表面的光亮度。為解決氫氣純度波動大的問題,通過降低產氫量,確保純度滿足產品質量要求,但產氫量降低不能滿足后續48臺氮氫退火爐和38臺全氫退火爐的產能要求;因此,必須找到影響氫氣純度波動的主要原因,進一步提升企業的經濟效益。
泰鋼制氫裝置工藝由壓縮工序(100#)、預處理工序(200#)、變壓吸附工序(300#)和氫氣精制工序(400#)組成,見圖1。焦爐煤氣經過原料氣緩沖罐后,進入煤氣壓縮機進行一級冷卻和一級壓縮后進入200#預處理系統除焦油、奈、硫化氫、氨及重烴類組分,再自預處理塔頂部排出回壓縮機二級入口。加壓后的煤氣進入下一工序——變壓吸附氫提純。提純后的氫氣經過脫氧塔脫氧后進入等壓再生干燥系統干燥,干燥后經PV401穩壓后送入球罐。

圖1 制氫工藝流程
氫氣純度標準及現狀分析。氫氣的純度統計見表1。

表1 氫氣純度現狀分析統計
實施前,氫氣純度波動較明顯,特別是兩退火機組用氫量較高的情況,波動尤為突出。
根據現場純度異常波動情況,對比分析出以下影響因素:
(1)通過查看流量趨勢圖中PV302的開度發現,同樣在38%情況下,A、C、D、E塔運行正常。當B塔工作吸附時,氫氣純度波動明顯?,F場操作過程中將開度調整至30%左右,純度波動較小,但是B塔流量出現驟降現象。通過這一現象發現,B塔吸附劑存在半失效狀態,吸附效果差。
(2)通過查看300#壓力趨勢圖,5個吸附塔的均壓線并不在同一直線上,出現明顯的上下浮動現象。
(3)通過查看吸附塔的沖洗壓力,發現A、C吸附塔沖洗后的壓力在25~30 kPa,其余吸附塔都小于20 kPa。沖洗壓力越低,吸附劑再生效果越好,氫氣純度越高。當吸附塔再生時沖洗壓力高于20 kPa,導致吸附劑沖洗再生效果差,直接影響氫氣純度。
(4)通過對均壓曲線和沖洗壓力的分析,發現A、C塔部分程控閥301A、303A、305C、301C、304C因關不嚴串氣,存在內漏現象,導致吸附壓力高,均壓線波動大。
B塔吸附劑處于半失效狀態,而吸附劑性能的好壞直接影響氫氣的純度和氫氣回收率指標、裝置連續長期穩定運行以及裝置的使用壽命。在無法立即更換吸附劑的情況下,根據變壓吸附原理,通過調整B塔吸附時間,確保其持續運行。在保持T31、T32、T34時間不變情況下,將B塔T33沖洗時間由90 s調整為80 s,縮短每次的吸附工作時間,確保氫氣純度。經實際運行檢測,純度波動有所改善。
程控閥是變壓吸附裝置的重要的運轉設備,PSA裝置故障的95%都發生在閥門及其控制系統。通過更換新閥,各吸附塔吸附壓力逐漸趨于穩定,吸附塔入口壓力控制在1.6~1.65 MPa。
吸附壓力的高低直接影響氫氣純度和氫氣產量。吸附壓力越高氫氣純度越高,氫氣產量越高。針對這個問題,通過提高制氫工序的吸附壓力,將制氫工序控制吸附壓力的PV302調節閥設定值,由1.55 MPa調整為1.65 MPa;制氫工序入口的壓力調節閥PV301的設定值由1.56 MPa調整為1.66 MPa。
焦爐煤氣經過煤氣壓縮機三級壓縮后,溫度達到130℃以上,經過三級冷卻器冷卻后進制氫工序的焦爐煤氣溫度≥55℃,針對這種現象,通過使用兩臺防爆軸流風機進行強制降溫,使焦爐煤氣溫度降低到≤45℃,從而提高了吸附劑的吸附容量。
為確保氫氣純度符合工藝要求,在不影響產氫量的情況下,通過采取調整變壓吸附時間、更換程控閥解決內漏等措施,保證了流量趨勢及壓力曲線的穩定,解決了制氫系統運行過程中存在的問題,為后續光亮退火提供了良好的保障,提高了冷軋鋼帶的板面光潔度。