柴達木盆地G區塊垂向地層巖性波動大、天然裂縫多處發育、長裸眼段地層壓力系統復雜,鉆井作業時漏失次數較多,并且呈現漏失類型多、漏點分布規律性差、局部多種漏失疊加等特點。以近期完鉆的10口井為例,單井平均漏失次數多達9次。由于缺乏漏層預測手段,現場鉆遇漏失后主要依靠人為經驗判斷漏失類型,再逐一試驗用已有的顆粒、水泥等封堵材料進行封堵,一次堵漏成功率不足40%,單次堵漏需要3天以上,堵漏材料選擇準確率低。此外,多種材料多次試堵將加大現場材料準備難度和作業周期、增加作業成本。為此,引入完全原生數據再現技術,建立礦場入井材料性能、施工工藝參數與鉆遇漏層后地面可直接獲取信息的定量關系,計算設計工藝下垂向地層漏速分布,實現漏點鉆前預測。通過反算具體漏層漏速下降為零時的入井材料性能、施工工藝參數取值,確保人工選擇堵漏材料的準確性,提高礦場漏失控制的成功率。
收集G區塊內10井次鉆完井76項原生參數的35萬余個數據,以漏失速度為目標函數,利用多元線性回歸分析、神經網絡等數學方法,每10 m擬合原生參數與實際漏失速度間的定量關系400套。以自身誤差最小為指標,優選多元線性回歸分析法建立的數學關系,代入設計的鉆進工藝參數,計算垂向4 000 m的漏點分布及漏速大小,實現鉆前漏層預測。采用擾動分析法逐一篩選各漏層漏速主控因素,反算漏速降至零時,主控因素中一系列入井材料性能與施工工藝的優化值,指導現場封堵材料的選擇。如圖1所示,完成了垂深2 480 m設計工藝鉆進漏速預測及應用優化封堵材料漏速預測。

圖1 預測垂深2 480 m處漏點漏速(左)及應用優化后封堵材料漏速(右)分布圖
C3-X井設計垂深約4 050 m,鉆前利用漏失主控方程預測出全井筒垂向上共4處漏點,分布在垂深30~ 40 m、2 740~2 760 m、3 250 ~ 3 270 m、3 370 ~ 3 390 m 等 4 個井段內,預測漏速范圍為3.20~28.96 m3/h,據此提前制訂了適合的堵漏材料性能和施工工藝參數調整方案。實際完鉆后全井筒鉆遇漏點共5處,分布在垂深 32 ~ 43 m、2 726 ~ 2 738 m、2 751 ~ 2 757 m、3 253 ~ 3 262 m、3 381~3 385 m等5段內,漏層預測準確率達到80%。其中,預測準確的4個漏點應用推薦的封堵材料與工藝后實際一次封堵成功率為100%,單次堵漏平均損失工時僅1.18天,較區域平均水平下降了67.10%,封堵材料選擇準確,堵漏效率提升明顯。