董慶歡
(1.中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司;2.天地科技股份有限公司)
以某金屬礦為背景,對(duì)勘查報(bào)告進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)基巖裂隙含水層的厚度較大,井筒穿越必然會(huì)面臨地下水侵入的危險(xiǎn),所以在開挖井筒前要做好設(shè)計(jì)工作。對(duì)副井和主井基巖含水層治理時(shí),采用地面預(yù)注漿技術(shù)。由于某金屬礦地質(zhì)條件復(fù)雜,破碎帶地層破碎嚴(yán)重,裂隙密集發(fā)育及溝通交錯(cuò),注漿施工工藝需要較高的技術(shù)要求。通過對(duì)破碎帶地層的分析和注漿壓力、注漿時(shí)間的控制,便于更好地完成注漿工作,并進(jìn)行壓水試驗(yàn)檢測(cè),確定出最終剩余涌水量。
根據(jù)井檢孔鉆探揭露,擬建副井處場(chǎng)地自上而下巖土層分布主要是第四系巖土層、巖土層、風(fēng)化層和基巖層。
礦區(qū)西部發(fā)育有大斷裂,勘察孔位于向斜構(gòu)造帶東側(cè)。為了確定巖體的主要構(gòu)造,進(jìn)行鉆孔操作,經(jīng)過勘查后確定其結(jié)構(gòu)面屬于破碎帶,同時(shí)對(duì)其規(guī)模做出界定,屬于較小—中等狀態(tài),壓扭性構(gòu)造所占比重較大[1],主要分布在副井436~440 m、463~472 m和主井668~703 m。
對(duì)副井和主井井筒施工采用全直孔注漿的方式,井筒注漿孔的總數(shù)量均為12個(gè),布孔方式采用雙圈布孔法,內(nèi)圈和外圈各為6 個(gè)(圖1)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,在施工作業(yè)時(shí)分別有4 臺(tái)鉆機(jī)同時(shí)操作,其中2臺(tái)負(fù)責(zé)施工內(nèi)圈,另2臺(tái)負(fù)責(zé)施工外圈,按照3個(gè)序次進(jìn)行施工[2]。

以含水層的位置、厚度為重要指標(biāo),結(jié)合注漿泵的性能、巖層巖性、裂隙發(fā)育特點(diǎn)等劃分注漿段高度,同時(shí)還要遵循針對(duì)性、特殊性、一致性的原則,并以目前所掌握的地質(zhì)資料為依據(jù),完成不同注漿段高的劃分工作[3]。不論是巖帽段還是其他注漿段的注漿終壓,顯然都大于靜水壓力,分別超過了1.5~2.5 倍、2.0~2.5 倍。根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié),二序孔施工過程中將全孔注漿段終壓調(diào)整到靜水壓力的2.5~3倍。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,分別對(duì)副井的W5 第6 段(430~455m)和N3 第7 段(455~473m)注漿情況進(jìn)行分析;對(duì)主井的Z10第11段(668~703m)和Z12第11段(668~703m)進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),通過P-t曲線圖對(duì)注漿的結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。
3.1.1 副井鉆探施工
副井地面預(yù)注漿工程分3 個(gè)次序進(jìn)行,第1 序注漿孔最先揭露地層,最能真實(shí)反映副井整體地質(zhì)情況,鉆進(jìn)過程出現(xiàn)孔口不返泥漿的現(xiàn)象。第2序、第3序注漿孔造孔已形成了一定的帷幕,其位置在井筒整體地層,能夠發(fā)揮出一定的堵水作用,避免出現(xiàn)大的鉆井泥漿漏失的情況。在室內(nèi)飽和單軸抗壓強(qiáng)度的實(shí)驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)巖石硬度較高,注漿造孔施工過程中鉆進(jìn)效率較低,平均僅10 m/d。按照施工組織設(shè)計(jì),對(duì)注漿孔終孔偏斜率保證低于5‰。施工時(shí)為了解決斜度較大的問題,分別采用加密測(cè)斜法與及時(shí)定向糾偏法。通過現(xiàn)場(chǎng)勘查發(fā)現(xiàn),鉆孔在注漿圈徑上的分布并無異常,基本都處于均勻狀態(tài),落點(diǎn)雖然所處的深度不同,但總體是均布的,能夠達(dá)到注漿所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)[4]。
3.1.2 注漿施工情況
在注漿施工最初階段,金屬礦層有許多微裂隙,且存在裂隙貫通性的問題,難以保證注漿工作正常進(jìn)行。在注漿工程中漿液注入量很難把握[5],在副井鉆一序孔的部分層段中時(shí)有出現(xiàn)漏漿問題;注漿施工中竄漿頻繁,多次發(fā)生本孔注漿,本孔返漿或與其他孔竄漿等現(xiàn)象。副井地面預(yù)注漿工程12個(gè)注漿孔共注漿256次,其中單液水泥漿和黏土水泥漿的注入量分別達(dá)到1 160.5 m3、27 441 m3。漿液總注入量已確定為28 601.5 m3,原設(shè)計(jì)注漿量為18 540 m3,前都超過后者10 061.5 m3,達(dá)到了設(shè)計(jì)總量的154%。
3.1.3 副井破碎帶地層注漿量分析
副井破碎帶地層巖石破碎十分嚴(yán)重,從節(jié)理來看處于裂隙發(fā)育狀態(tài),擠壓揉皺情況較為突出,導(dǎo)致實(shí)際注入量嚴(yán)重超出設(shè)計(jì)注入量[6]。全孔R(shí)QD 值在0~50%的工程地質(zhì)不良層位基本都處在破碎帶中,造成了注漿壓力增大。在注漿過程中出現(xiàn)本孔返漿并與其他孔串漿的現(xiàn)象,為保證注漿質(zhì)量而且避免漿液的浪費(fèi),采用了多次注漿的方式,控制注漿質(zhì)量[7-8]。副井430~455m 和455~473 m 破碎帶注漿實(shí)際注入量分別超出設(shè)計(jì)注入量194%和293%。
3.2.1 試驗(yàn)過程
在主井600 m 以深的深井地層中,對(duì)注漿過程進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,繪制P-t曲線,若注漿P-t曲線符合深井裂隙注漿規(guī)律,則保持注漿;若發(fā)現(xiàn)已經(jīng)注入一定的注漿量,P-t曲線出現(xiàn)異常情況,則立即調(diào)整,按照多次復(fù)注的思路,進(jìn)行復(fù)注施工。在以上思路的基礎(chǔ)上,選取10、12號(hào)孔的深部層位,進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),具體P-t曲線如圖2和圖3所示。

由10 號(hào)孔668~703 m 首次注漿的P-t曲線圖可以看到,在注漿初期出現(xiàn)了平緩升壓的趨勢(shì),開始注漿200 min后,壓力在14~15 MPa 波動(dòng),表現(xiàn)出未升壓型曲線的趨勢(shì),由于曲線類型表現(xiàn)不能達(dá)到最佳的注漿效果,注漿102 m3以后停止了第1 次注漿。第2 次注漿的P-t曲線雖然壓力波動(dòng)范圍更大一些,但整體仍屬于未升壓型曲線,注漿90 m3以后停止注漿。第3 次注漿的P-t曲線呈現(xiàn)出波動(dòng)升壓的趨勢(shì),并且順利升至注漿終壓,達(dá)到了注漿結(jié)束的標(biāo)準(zhǔn)。

由12 號(hào)孔668~703 m 注漿過程P-t曲線圖來看,首次注漿因現(xiàn)場(chǎng)操作失誤而提前結(jié)束試驗(yàn),第2次注漿體現(xiàn)出了持續(xù)升壓的態(tài)勢(shì),但由于在350 min左右出現(xiàn)了較大幅度的降壓現(xiàn)象,所以結(jié)束了第2次注漿。第3次注漿則明顯地出現(xiàn)了波動(dòng)升壓的趨勢(shì),達(dá)到了注漿終壓。
結(jié)合10號(hào)孔、12號(hào)孔注漿過程來看,在前兩次注漿過程中,P-t曲線表現(xiàn)均不理想,因此,結(jié)合黏土水泥漿深井裂隙注漿模擬試驗(yàn)中總結(jié)出的規(guī)律,多次復(fù)注往往在節(jié)省漿液量的基礎(chǔ)上,達(dá)到較好的注漿效果,所以選擇在100 m3左右的注漿量時(shí)停止注漿,在后面的復(fù)注中,P-t曲線出現(xiàn)了較好的趨勢(shì),達(dá)到注漿終壓并保持穩(wěn)定。因此,當(dāng)注漿過程中,P-t曲線初始表現(xiàn)不佳時(shí),通過多次復(fù)注往往能夠取得較好的注漿效果。
3.2.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
通過對(duì)主井深部地層注漿后的取心及力學(xué)性能測(cè)試試驗(yàn),可以看出在高靜水壓力和高注漿壓力環(huán)境下形成的黏土水泥漿試塊,其抗壓強(qiáng)度要比在試驗(yàn)室中配制的大,可見深部裂隙環(huán)境下的黏土水泥漿能達(dá)到更好的固結(jié)程度和注漿效果。
通過在鐵礦主井600 m 以深地層的工業(yè)性試驗(yàn)研究中得出的以下幾個(gè)結(jié)論:
(1)平緩升壓型、直接升壓型和波動(dòng)升壓型P-t曲線是注漿效果較好的曲線形式,平緩型曲線往往不能達(dá)到設(shè)計(jì)注漿終壓。
(2)當(dāng)初次注漿P-t曲線形式不佳時(shí),采用多次復(fù)注的形式進(jìn)行注漿,往往能夠在節(jié)省漿液的情況下達(dá)到較好的注漿效果。
檢驗(yàn)時(shí)采用壓水試驗(yàn)的方式,在地質(zhì)報(bào)告中經(jīng)過計(jì)算所獲取的井筒涌水量為312.92 m3/h,注漿后實(shí)測(cè)井筒涌水量3.37 m3/h,試驗(yàn)結(jié)果能夠在一定程度上反映出井筒掘砌至注漿段注漿施工情況,井下查看黏土水泥漿通過破碎帶裂隙注漿效果顯著。
(1)在進(jìn)行煤礦井筒建設(shè)時(shí),地面預(yù)注漿施工工藝應(yīng)用廣泛,本次研究把這種方法應(yīng)用于某金屬礦立井井筒,將金屬礦地層與煤礦地層注漿的真實(shí)情況展示出來,指出異同之處,為地面預(yù)注漿技術(shù)應(yīng)用于金屬礦山領(lǐng)域提供了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐數(shù)據(jù),參考價(jià)值較大,能夠促進(jìn)該項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)化。
(2)在設(shè)計(jì)地面預(yù)注漿時(shí),要充分考慮金屬礦地層的特點(diǎn),應(yīng)遵循多布孔、小段高、高壓力原理,可以使注漿堵水具有更高的可靠性。
(3)造孔施工工藝復(fù)雜,漏漿難以避免,注漿升壓緩慢較為常見,加之破碎帶屬于特殊地層,為了使設(shè)計(jì)終壓的目標(biāo)能夠順利完成,要重復(fù)注漿,鉆探是一項(xiàng)難度較大的工作,在進(jìn)行注漿施工時(shí)不論是研究還是控制都要加大力度。
(4)破碎帶地層巖石破碎的情況十分嚴(yán)重,節(jié)理處于裂隙發(fā)育狀態(tài),擠壓揉皺情況較為嚴(yán)重,在施工時(shí)要以破碎帶作為重點(diǎn)和難點(diǎn),采用壓水試驗(yàn)對(duì)其進(jìn)行初步檢測(cè),對(duì)地面進(jìn)行預(yù)注漿,可以降低涌水量的數(shù)值,最后實(shí)測(cè)井筒涌水量3.37 m3/h,符合驗(yàn)收要求。