周利華 杜 亮 馬興國 榮維海 王詩林
(1. 新疆煉化建設集團有限公司,新疆 獨山子 833699;2. 新疆獨山子石化職工職業培訓中心, 新疆 獨山子 833699)
化工企業在生產過程中,采用了較多的管殼式換熱器,在換熱器運行程中因為腐蝕、結垢、堵塞等原因,在很大程度上降低了換熱的效果,無法充分實現換熱作用,影響了裝置的穩定運行,如何提高改善管殼式換熱器的檢修施工方法,能夠有效提升換熱器管程更換的質量和效率,從而有效保證設施的高效、穩定運行,是化工企業中亟需要解決的檢修施工難題。
本換熱器直徑為1400mm,長度為2400mm,重為6410KG,共有904根材質為304,換熱管直徑為32×2.5mm,管板材質為16Mn,直徑1400×60mm,焊縫為鎳基異種鋼,管程最高工作壓力為1.1MPa,更換的新管材質為16Mn,長度為32×2400×2.5mm。按既定的施工計劃進行抽取、更換、焊接安裝。
(1)管板用高壓水槍將油污、鐵銹清除干凈;
(2)采用氣割或機械切割方法,切除原有管子及焊縫余高,焊角度為2mm,熔深為1.5mm,換熱管904×2=1808個管頭切削磨平,采用磁力鉆加工,將原有高異種鋼焊縫削除,使管子徹底脫離管板連接,同時加工了內邊坡口30度×2mm(深);
(3)所有管子徹底脫離管板后,用外徑32的銅棒,按順序將舊管子沖出管板,沖出長度為能使專用夾具有效夾穩為止;
(4)將本公司發明的實用新型專利夾具,一次夾持舊管2~4根,利用電動卷繩機械,將舊管線整體拉出,在密封管殼式換熱器作業中,不能歪拉斜攥,將管子造成變型,給造成施工障礙。
(1)在穿管作業前,舊管板必須將原有焊縫殘余清除干凈,需PT探傷合格,必須將管板內孔壁60mm內,用磨頭機械,打磨清理干凈毛刺、油污、鐵銹等污物,新管兩頭100mm內,打磨出金屬光澤,外徑允許偏差Ⅰ級Φ32±0.15,Ⅱ級Φ32±0.2,長度小于6000mm不允許有接頭。下料應留有足夠的余量;
(2)穿管作業時,應輕放、輕推,不能造成變形,精準穿過每一片折流板,管板接頭伸出長度為4±1mm。
(1)考慮原有焊縫為異種鋼材質,有一定的殘留對焊縫拉應力、強度沒有影響,選擇J507焊材能滿足焊縫的化學成分和抗拉強度要求;
(2)在點固焊前,用氣焊將管板進行焊前預熱,預熱溫度不小于80o,點固焊點按管徑周長均勻分布兩至三點,焊點長度不小于10~15mm。
(1)換熱器管板點固焊接完成后,用吊車或起重行車,將換熱器自立,使管板焊接位置為平角焊縫,更加有利于焊接操作,保證焊縫質量。一個端面焊接完成后翻轉焊接另一個端面;
(2)焊接前應對管板進行焊前預熱,預熱溫度不小于80o,應采用跳焊方法的焊接順序,避免管板產生焊接變型。整體焊接完成后,必需經過PT探傷檢驗合格后,方可進行下一道試壓工序。管板整體焊接后,將焊縫清理干凈,如圖1所示。管板焊后效果,如圖2所示;

圖1 管板焊縫PT試驗

圖2 管板焊后效果
(3)焊接工藝參數 (如表1所示)。

表1 焊接工藝參數表
(1)管壁燒塌 :管壁燒塌會減小焊縫的截面積,使焊縫的機械性能下降,原因分析有:①焊接電流過大;②焊接時焊條角度不當;③焊接速度過慢造成。防止措施:①調整焊接電流;②調整焊條角度,盡量將電弧偏向管板一側,降低到達管子上溫度;③采用合適的焊接速度,保證焊腳高度的情況下,焊速盡量保持一致;
(2)氣孔:管板焊接時產生的氣孔,不僅會使焊縫的機械性能下降,而且還破壞焊縫的致密性。主要原因:①焊縫接頭中或手套上存在油、銹等污物,抓取焊條時沾染在焊條上引起;②低氫型焊條起弧時,劃擦電弧過長、電弧過高都會引起氣孔的產生;③管板焊接時易產生磁偏吹,破壞焊條渣氣聯合保護的效果。防止措施:①焊前應徹底清除管板孔及換熱管兩端的油銹,打磨好的管件應放置在潔凈的地方,帶用潔凈手套抓取管材和焊條;②焊接引弧時應采用壓低焊條短弧起弧,電弧不應拖拉長度不超過10~15mm;③當發現焊條有偏吹現象時,應及時轉動焊條或傾斜焊條,同時采用焊前預熱,溫度150~200°時可降低磁偏吹現象;
(3)夾渣:管板焊接產生的夾渣,會減低焊接接頭的塑性和韌性,會造成應力集中而產生裂紋。管板焊接中主要產生原因是焊接時,焊條的角度和運條的方法不當,對熔渣和鐵水辨認不清,把熔化金屬和熔渣混雜在一起。解決方法:根據熔化情況,隨時調整焊條角度和運條方法。在焊接過程中始終看清熔池,并保持熔池輪廓清晰,盡量避免熔渣流到鐵水前面。
本次檢修的管殼式換熱器,采用了合理的施工順序,采用了專用工裝卡具和電動卷繩機械,較快完成抽取更換舊管作業。采用了合理的焊接材料和焊接工藝,PT一次探傷100%合格,一次管程試壓試驗合格,經過每天6人組合施工,在十個工作日內,即完成設備交付安裝投用,檢修周期相比原來的6個月,延長至1年。