楊洪增1,2,3,4
(1.河北煤炭科學研究院有限公司,河北 邢臺 054000;2.國家能源充填采煤技術重點實驗室,河北 邢臺 054000;3.河北充填采礦技術有限公司,河北 邢臺 054000;4.河北省充填采煤技術創新中心,河北 邢臺 054000)
在煤炭開采中,煤層上方如果發育有堅硬穩定、整體性強、承載能力大的巖層,在工作面推進過程中難以垮落,形成大面積懸頂,一旦垮落,則會出現嚴重的礦壓顯現,危及人員和設備安全。據統計,在我國,具有堅硬難垮落頂板的煤層占比為30%以上,隨著綜合機械化開采技術的推廣應用,越來越多的工作面出現了頂板垮落不及時的現象[1-5]。因此開展堅硬頂板且切頂卸壓技術研究,對實現煤礦安全生產具有重要意義。
冀中股份邢東礦2129工作面所采煤層為2號煤,煤層厚度3.8~4.1 m,平均3.95 m,煤層平均傾角11°,工作面頂底板巖性及厚度如圖1所示。

圖1 2號煤頂底板巖性Fig.1 Roof and floor lithology of No.2 Coal Seam
2129工作面開采2123、2124、2125、2126工作面與軌道下山之間的保護煤柱,工作面走向長度93 m,傾斜長度381 m,采用綜合機械化一次采全高的開采方式。
2129工作面回采過程中,直接頂垮落較為及時,但基本頂相對比較堅硬,垮落步距長,懸頂面積大。垮落時,造成礦壓顯現劇烈,影響了工作面的正常回采。為保證安全生產,采用水力壓裂技術對基本頂進行切頂卸壓。
當前常用的切頂卸壓方式主要有鉆孔爆破切頂、高壓預注水軟化和水力壓裂切頂等方式[6-8],不同方式的對比見表1。

表1 不同切頂方式的對比Table 1 Comparison of different top cutting methods
根據邢東礦2129工作面的實際情況,直接頂和基本頂厚度相對較小,與石灰巖相比,強度較低,為此,選用水力壓裂切頂的方式。
煤層堅硬頂板在液體壓力和地應力的共同作用下,巖體內部原生裂隙和層理裂隙逐漸擴展并貫通。同時,水在高壓的作用下,形成水力裂縫,所有裂隙和裂縫的擴展形態及大小決定了水力壓裂的效果[9-11]。
將巖體簡化為均質、連續的脆性材料,采用固體力學、彈塑性力學、流體力學等理論分析不同參數下裂隙的擴展和起裂規律,建立圖2的裂隙擴展模型。

圖2 裂縫擴展示意Fig.2 Schematic diagram of crack propagation
根據斷裂力學理論,隨著壓裂液體壓力和流量的增大,水力裂縫和原生裂隙的寬度逐漸增大,當次生裂縫和原生裂隙的逼近角α為30°時,原生裂隙極易受到水力裂縫的影響。如果逼近角小,則原生裂隙的受力狀態會發生較大變化,容易發生失穩。在逼近角足夠小的情況下,水力裂縫極易與原生裂隙組合到一起,在巖體中形成弱面,弱面不斷擴大,不同的弱面組合到一起,在巖體內形成弱面網絡結構,破壞了巖體的完整性,從而促進頂板的垮落,減少垮落步距。
2.3.1 注水壓力的確定
水力壓裂切頂卸壓的注水壓力一般按目標巖體的單軸抗拉強度計算,公式如下:
式中:P為注水壓力,MPa;k為安全系數,一般取1.2~1.4,在此取1.3;Pz為巖體內應力,與煤層賦存條件有關;R為目標層位的單軸抗拉強度,MPa。
根據邢東礦2129工作面的地質條件,代入計算可得,注水壓力不得小于15 MPa。
2.3.2 切頂高度的確定
巷道切頂后,垮落的巖層應能充滿采空區,按公式(2)計算:
式中:H為切頂高度,m;M為煤層采高,m;H1為采后直接頂板下沉量,m;H2為采后采空區底板鼓起量,m;K為目標巖層的碎脹系數。
代入計算可得,2129工作面的切頂高度不應低于20 m。
2.3.3 鉆孔布置
根據邢東礦的實際情況,設計采用3種不同的切頂鉆孔,如圖3所示。

圖3 水力壓裂鉆孔布置(單位:m)Fig.3 Borehole layout of hydraulic fracturing(unit:m)
Ⅰ類鉆孔在2129工作面運輸巷和運料巷內向工作面前方施工,鉆孔角度為向頂板方向傾斜30°,鉆孔深度為50 m。Ⅱ類鉆孔在兩巷內向非回采幫施工,角度為向上傾斜40°,深度為43 m。Ⅱ類鉆孔與巷道夾角為10°,鉆孔交替布置,鉆孔間距為20 m。
水力壓裂的設備主要包括地質鉆機、柱塞泵、封孔器以及相應的高壓膠管等,設備布置如圖4所示。

圖4 水力壓裂主要設備布置Fig.4 Main equipment layout of hydraulic fracturing
水力壓裂的流程主要包括鉆孔施工、封孔、注水、保壓以及觀測等工序。
(1)鉆孔施工并開槽。
利用地質鉆在巷道內指定位置施工水力壓裂鉆孔,每個鉆孔施工完成后,利用窺視設備對鉆孔進行檢查。在孔壁完整未塌孔的情況下,利用切槽鉆孔開槽。鉆孔施工可超前壓裂鉆孔2個,也可平行作業。
(2)封孔。
鉆孔施工并開槽后,調試壓裂儀器設備,利用注水鋼管將封孔器推入壓裂鉆孔中,利用手動泵進行加壓,加壓過程中隨時觀測鉆孔及壓力變化,如果壓力穩定,則證明封孔良好,可進行下一步工作,如果有水流出并且壓力下降明顯,則證明封孔有問題,需及時檢查處理。
(3)高壓泵加壓壓裂。
封孔完成后,連接高壓泵開始進行水力壓裂。為保證安全,壓裂鉆孔前后20 m范圍內設置警戒線,嚴禁無關人員通行。操作人員遠距離操作。
壓裂開始時,高壓泵先通水后通電,逐漸加大壓力。每個鉆孔采用后退式壓裂方式,間隔為2~3 m。在距離孔口一定距離時停止壓裂。
(4)壓裂監測。
在壓裂過程中,隨時關注高壓鍋和手動泵的壓力變化及頂板情況,如果壓力驟降或者頂板出現響動、錨桿索鉆孔出現大面積淋水等現象時停止加壓,利用封孔器卸壓,利用孔窺視儀觀察壓裂效果并及時記錄。
3.3.1 支架工作阻力和來壓步距
根據支架工作阻力判斷工作面來壓情況,在推進前50 m的過程中,2129工作面僅來壓一次,為初次來壓,未觀測到周期來壓,并且初次來壓期間,由支架工作阻力監測可知,動載系數為1.86。在采用水力壓裂切頂后,在60 m的推進距離內監測到3個周期來壓,平均步距為20 m,且平均動載系數僅為1.52。
3.3.2 工作面煤壁片幫統計
未切頂前,工作面回采過程中多次發生片幫情況,最大片幫長度為1.5 m,最大片幫深度為0.6 m。水力壓裂切頂后,工作面片幫狀況明顯好轉,未觀測到片幫尺寸大于0.4 m的片幫。
3.3.3 巷道變形統計
工作面初期回采過程中,由于回收的是大巷保護煤柱,經歷了多次回采的影響,因此巷道變形嚴重,尤其是底板下沉和底臌,變化量較大,對生產造成了影響。采用水力壓裂切頂后,巷道變形明顯減小,底板下沉和底臌量有大幅減小,對生產無影響。
(1)與鉆孔爆破和注水軟化等切頂方式相比,水力壓裂成本低,可靠性高,是邢東礦2129工作面頂板理想的切頂方式。
(2)高壓注水使得水力裂縫與原生裂隙組合到一起,在巖體內形成弱面網絡結構,破壞了巖體的完整性,從而促進頂板的垮落,減少垮落步距。
(3)水力壓裂切頂后,2129工作面來壓步距和來壓強度均明顯減小,巷道頂板下沉和底臌量大幅度下降,煤壁片幫明顯好轉,取得了較好的卸壓效果。