顏培旭
(呼倫貝爾金新化工有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021506)
BGL氣化煤氣水裝置煤泥脫水機下料時伴有大量的氣體排出,氣味難聞,含水量較大。部分氣體上串至煤泥脫水機設(shè)備安裝層,氣味嗆人,檢修及工藝巡檢人員必須佩帶巴固等防護(hù)用具才能進(jìn)入屋內(nèi)開展設(shè)備的檢修維護(hù)工作,給設(shè)備檢修及工藝巡檢帶來很大的不便[1]。同時,煤泥脫水機下料時產(chǎn)生的氣體對周圍的環(huán)境有一定的污染。
為了不影響檢修及工藝巡檢人員對設(shè)備開展正常檢修維護(hù)工作,減少煤泥脫水機下料時產(chǎn)生的氣體對周圍環(huán)境的影響,需對煤泥脫水機下料產(chǎn)生的氣體通過離心風(fēng)機輸送至熱電鍋爐,進(jìn)行回收、焚燒。
工作介質(zhì):一氧化碳、二氧化碳、氮氣、硫化氫、氨氣、氧氣等;工作溫度:50 ℃;工作壓力:105 kPa;設(shè)計溫度:80 ℃;設(shè)計壓力:500 kPa;介質(zhì)狀態(tài):氣態(tài);管道長度:280 m;熱電鍋爐工作壓力:-0.3 kPa;起點、終點:煤泥脫水機下料口至熱電鍋爐。
煤泥脫水機下料口空間:長×寬×高=12×10×6.5(m)。由于煤泥脫水機下料時沒有規(guī)律性,有時連續(xù)下料,有時間斷下料,每次下料產(chǎn)生的煙氣大約 2 m3。在滿足煤泥脫水機連續(xù)下料產(chǎn)生的氣體需要的空間外,考慮降低風(fēng)機投用的成本,并滿足車輛能夠正常進(jìn)出情況下將煤泥脫水機下料口的空間減小至長×寬×高=12×10×3.2(m)。通過增加隔斷方式將煤泥脫水機下料口空間減少一半,并且隔斷起到氣體緩沖,減少氣體往煤泥脫水機設(shè)備安裝層串氣現(xiàn)象。
煤泥脫水機下料口氣體通過離心式風(fēng)機送至熱電裝置1、2#鍋爐進(jìn)行回收、焚燒,并且在離心式風(fēng)機進(jìn)、出口,靠近熱電鍋爐位置安裝閥門,方便設(shè)備檢修時氣體進(jìn)行切斷、隔離。在管道的低點位置安裝液體排放導(dǎo)淋,防止設(shè)備檢修時管道內(nèi)存積大量冷凝液。從煤泥脫水機下料口至熱電鍋爐整根管線均加伴熱,防止冬季管內(nèi)冷凝液凍堵,影響離心風(fēng)機的除味效果。
煤泥脫水機下料口除味工藝流程如圖1所示。

圖1 煤泥脫水機下料口除味工藝流程
管道布置力求簡單、緊湊、占地面積小、帶形彎盡量少、管路短、導(dǎo)淋安裝在低點易排放位置,并且要求安裝、操作以及檢維修方便等[2]。
管徑的確定按下列公式計算:
(1)
式中:Q為工況下管內(nèi)氣體流量,m3/s;V為氣體流速, m/s。
煤泥脫水機下料口空間為長×寬×高=12×10×3.2(m)。按照GB50073-2013潔凈廠房設(shè)計規(guī)范中空氣清潔度要求,并結(jié)合現(xiàn)場實際情況,空氣清潔度等級按6~7級換氣次數(shù)核算換氣量[3]。
Q=12×10×3.2×(40~50)/3600 m3/s
=4.27~5.33 m3/s
一般風(fēng)機入口管道內(nèi)的氣體流速取10~15 m/s。
風(fēng)機入口共計3根吸入管,每根吸入管內(nèi)徑:
依據(jù)管道標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管道直徑選擇DN400風(fēng)機入口吸入主管內(nèi)徑[4]:
依據(jù)管道標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管道直徑選擇DN600。
一般風(fēng)機出口管道內(nèi)的氣體流速取15~20 m/s。
風(fēng)機出口共計2根排放管,每根排放管內(nèi)徑:
依據(jù)管道標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管道直徑選擇DN450
風(fēng)機出口排放主管內(nèi)徑:
依據(jù)管道標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管道直徑選擇DN600
煤泥脫水機下料口除味風(fēng)機的吸入、排放管主管為DN600,吸入管為DN400,排放管為DN450。
雷諾數(shù)按下式計算:
式中:Re為雷諾數(shù),無因次;u為流體平均流速,m/s;d為管道內(nèi)直徑,mm;μ為流體黏度,mPa·s;W為流體的質(zhì)量流量,kg/h;Vf為流體的體積流量,m3/h;ρ為流體密度,kg/m3。
d=596.9 mm,ρ=1.2 kg/m3,u=15~20 m/s,μ=0.0176 mPa·s。
Re=610159>4000 (湍流區(qū))
具有輕度腐蝕的無縫鋼管絕對粗糙度(c)0.2~0.3 mm
相對粗糙度ε/d= 0.00034~0.0005
查摩擦系數(shù)與雷諾數(shù)及管壁相對粗糙度的關(guān)系表,得摩擦系數(shù)λ=0.018(最大值)。
單位管道長度摩擦壓力降:
式中:d為管道內(nèi)直徑,mm;W為流體質(zhì)量流量,kg/h;Vf為流體體積流量,m3/h;μ為流體粘度,mPa·s;D為管道內(nèi)直徑,m;u為流體平均流速,m/s;L為為管道的長度,m;其余符號意義同前。
D=596.9 mm,ρ=1.2 kg/m3,u=15 m/s。
單位長度摩擦壓力降為:ΔPf=4×10-3kPa
煤泥脫水機至熱電鍋爐阻力降計算過程如下:
查常用閥門以管徑計的當(dāng)量長度表中彎頭、閥門、三通等折算成當(dāng)量長度。
90°彎頭30個,30D;法蘭連接閥門6臺,400D;異徑三通4個,60D;管道直管段 280 m。
合計總長度:(900+2400+240)×0.5969+280=2393 m
總摩擦壓力降為:
2393×4×10-3kPa=9572×10-3kPa
靜壓力降:
ΔPs=(Z2-Z1)ρg×10-3
式中:ΔPS為靜壓力降,kPa;Z2、Z1為管道出口端、進(jìn)口端的標(biāo)高,m;ρ為流體密度,kg/m3;g為重力加速度,9.81m/s2。
ΔPs=8×1.2×9.81=94×10-3kPa
式中,ΔPN為速度壓力降,kPa;u2、u1為出口端、進(jìn)口端流體流速,m/s;ρ為流體密度,kg/m3。
煤泥脫水機至熱電鍋爐的總阻力降為:
ΔP=ΔPS+ΔPN+ΔPf≈10 kPa
式中,ΔP為管道系統(tǒng)總壓力降,kPa;ΔPS為靜壓力降,kPa;ΔPN為速度壓力降,kPa;ΔPf為摩擦壓力降,kPa。
式中: 1.1為風(fēng)量備用系數(shù);Q為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下風(fēng)機前風(fēng)量,m3/h;tp為風(fēng)機前煙氣溫度,℃;p為當(dāng)?shù)卮髿鈮海琸Pa。
Qy=21466.066~26832.5 m3/h
式中:1.2為風(fēng)壓備用系數(shù);ΣΔh為系統(tǒng)總阻力,Pa;Sy為鍋爐抽力,Pa;tp為風(fēng)機前煙氣溫度,℃;ty為風(fēng)機性能表中給出的試驗用氣體溫度,℃;ρy為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下煙氣密度,kg/m3。
Hy=14.35 kPa
經(jīng)煤泥脫水機下料口除味設(shè)計計算,風(fēng)機3根DN400吸入管線;DN600吸入主管;2根DN 450排放管線;DN600排放主管,通過離心式風(fēng)機將煤泥脫水機下料口氣體輸送至熱電鍋爐進(jìn)行回收、焚燒處理,解決煤泥脫水機下料口氣體上串至設(shè)備安裝層,及對周圍環(huán)境污染的影響。
考慮現(xiàn)場設(shè)備的修舊利廢,繼續(xù)使用。經(jīng)公司討論決定將現(xiàn)場閑置的離心式風(fēng)機(出口壓力 51.6 kPa、流量 90 m3/min)繼續(xù)使用,并檢查煤泥脫水機下料口除味設(shè)計是否能起到作用。
2018年8月大修結(jié)束,將煤泥脫水機下料口除味整改的風(fēng)機、管道進(jìn)行投用,在煤泥脫水機下料口位置能明顯看到氣體被風(fēng)機吸走。由于現(xiàn)場的風(fēng)機與原始設(shè)計的風(fēng)機風(fēng)量有一定的偏差,盡管不能將氣體全部吸走,但當(dāng)將煤泥脫水機下料口位置的門關(guān)閉時,基本上看不到煤泥脫水機下料口產(chǎn)生的氣體往外飄的現(xiàn)象。
通過現(xiàn)場煤泥脫水機下料口除味整改的效果,證明該設(shè)計是成功的,對環(huán)保裝置煙氣、氣體凈化具有一定的借鑒意義。