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某純電動汽車空調壓縮機支架NVH性能分析

2023-04-12 00:00:00李永越楊樹崗劉巧紅張曉坤
汽車與駕駛維修(維修版) 2023年10期

摘要:某純電動汽車在怠速工況下打開空調開關,車內出現振動、噪聲過大的問題,導致車內乘坐舒適性較差。采用LMS 數據采集前端SCADAS Mobile對整車在怠速開空調工況下的振動和噪聲進行測試,經過頻譜分析發現,問題頻率主要集中在72.00 Hz 左右,與壓縮機工作轉頻吻合。對支架進行模態測試及仿真分析,確定問題原因為壓縮機在某特定轉速下轉頻與支架固有頻率過于接近,產生了共振,導致車內振動、噪聲異常?;谝陨戏治?,對壓縮機支架結構進行了結構優化,優化后有效控制了壓縮機支架共振的問題,改善了車內振動、噪聲水平,提高了乘坐舒適性。

關鍵詞:純電動汽車;NVH ;壓縮機支架;傳遞路徑;模態分析

中圖分類號:U463.63+1 文獻標識碼:A

0 引言

近年來,隨著環保意識的不斷提高和能源危機的日益嚴峻,新能源汽車作為未來出行的重要選擇,受到全球汽車行業和消費者的廣泛關注。新能源汽車的電動化特性帶來了零排放和靜音駕駛的優勢,然而,隨之而來的是對車輛NVH 性能更高的要求。

在汽車的NVH 問題中,空調壓縮機作為主要的激勵源之一,其振動與噪聲問題越發顯著。傳統燃油車由于內燃機本身的噪聲掩蓋效應,使得空調系統的噪聲問題相對較輕。然而,在新能源汽車中,由于電動驅動的靜音特性,空調壓縮機引發的噪聲和振動問題變得更加突出,嚴重影響了乘坐舒適性和駕駛體驗。

當前,雖然對于傳統燃油車空調系統的振動和噪聲問題已經有了較多的研究和解決方案,但針對新能源汽車空調壓縮機的NVH 性能分析研究還相對較少。因此,深入探討新能源汽車空調壓縮機支架的NVH 性能,對于提高車輛乘坐舒適性,增強新能源汽車市場競爭力具有重要意義。

本文以某純電動汽車空調壓縮機支架系統為研究對象,通過頻譜分析及模態測試等相關手段確定問題頻率,并利用有限元分析手段進行驗證。最終確定,振動噪聲問題為壓縮機支架固有頻率過低導致共振。通過對壓縮機支架進行結構優化,有效提升了整車NVH 水平。

1 模態分析理論

模態分析是對結構動態特性的解析分析和試驗分析,通過用模態參數來表征。因此模態分析的最終目標是識別出系統的模態參數,為結構系統的振動特性、振動故障診斷和預報以及結構動力特性的優化設計提供依據[1]。

因為任何連續結構都可以認為是無限多個微元剛體質量的組合,所以這樣的結構都有無窮多個自由度。但是,所有這些結構又可以近似看做是有限個小剛體質量的組合,因此它們又可以認為具有有限個自由度數n 。該自由度數決定了解析質量矩陣、剛度矩陣和阻尼矩陣的維數,也決定了理論上存在的固有頻率數和模態振型階數[2]。對于有n 個多自由度的振動系統,可用對應的n 階向量描述相對應的物理參數模型。在線性范圍內,可將其看做n 個主振動的線性疊加。每一個主振動都有其特定的自由振動形態,其振動頻率即系統的固有頻率,振動形態即為系統的固有振型(模態)[3]。

壓縮機支架及其相連接的零部件可以看做一個連續體,是一個復雜且有無限個自由度的系統結構。應用以上方法,可將其離散為有限個自由度的多自由度振動系統。根據牛頓第二定律,可以得到結構系統的微分方程組。

式中:M 為系統的總質量矩陣,C 為系統的阻尼矩陣,K 為系統的總剛度矩陣,u (t ) 為位移向量,f (t ) 為激勵向量, 和為系統的加速度向量和速度向量,t 為時間變量[4]。

壓縮機支架固有頻率的分析計算只與自身的材料、質量和外形結構有關,所以f (t )=0。同時,根據壓縮機支架外形結構可將其看做無阻尼自由振動,可將公式(1)表示為:

2 噪聲及模態測試分析

LMS Test. Lab 在噪聲數據采集和模態試驗中的應用是一項重要的工程實踐,旨在分析機械系統的振動和噪聲特性。該過程包括傳感器安裝、數據采集、模態試驗、噪聲數據分析、模態分析和數據可視化等關鍵步驟。通過配置傳感器并使用LMS Test. Lab軟件進行數據采集,可以實時記錄和監測振動和噪聲數據。模態試驗通過激勵信號的施加和系統響應的測量來確定結構的振動模態參數。噪聲數據可以在軟件中處理和分析,以識別噪聲源和頻譜特性。同時,模態分析有助于確定結構的固有頻率和阻尼比。模態分析是研究結構動力特性的一種近代方法,是系統辨別方法在工程振動領域中的應用,它同時也是結構動態設計及設備故障診斷的重要方法[5]。

該純電動汽車空調系統使用的是渦旋式壓縮機,空調壓縮機的安裝支架與車身前橫梁與縱梁采用螺栓剛性連接的方式(圖1)。因此壓縮機在運轉過程中可能會與支架系統的低階模態重合,引起支架系統共振,從而通過車身前橫梁與縱梁向車內輻射噪聲。

2.1 怠速開空調工況噪聲測試

本測試應用LMS Test. Lab 測試系統中的Signature Testing - Advanced模塊進行數據測試采集。分別在車內駕駛員和中排右側乘客內耳布置傳聲器,在方向盤12 點、壓縮機本體、冷卻風扇本體、壓縮機支架及其安裝梁位置布置加速度傳感器。然后在空調吹面全冷內循環模式工況下對整車的振動噪聲水平進行測試,共采集3組數據。駕駛員及中排右側乘客內耳噪聲頻譜圖如圖2 所示,可以看出主要以低頻結構噪聲為主,尤其在72 Hz 左右較為明顯,且與壓縮機工作轉頻吻合。為根據壓縮機本體的振動頻譜圖(圖3),初步判斷問題來源主要是因為壓縮機與支架共振導致噪聲過大。

2.2 壓縮機支架模態測試

本測試應用LMS Test. Lab 測試系統中的Impact Testing 模塊進行數據測試采集。使用力錘敲擊空氣壓縮機支架+X、+Y 和+Z 三個方向。本測試在整車狀態下完成,在壓縮機本體、壓縮機支架、橫梁、縱梁和水泵布置6 只加速度傳感器,對壓縮機支架進行模態測試。前文分析可知,振動能量主要集中在低頻,并且支架的結構動態特性主要取決于其低階模態。即外界由于壓縮機產生的激振頻率會與支架低階模態頻率相近,因此主要對100 Hz以內的頻率和振型進行分析和計算。

模態測試得到支架頻響函數( 圖4)。由頻響函數圖可以看出, 壓縮機支架系統固有頻率較低, 前3 階分別為26.80 Hz、63.49 Hz 和72.33 Hz, 不符合要求, 十分容易引起共振。其中第3 階固有頻率在72.33 Hz 左右,與問題頻率十分接近。為進一步驗證其問題原因, 下一步將對支架進行有限元模態分析。

3 有限元模態分析

本文采用HyperWorks 軟件對壓縮機支架系統模態進行求解。首先,使用HyperMesh 工具建立了支架系統的有限元模型,包括幾何建模、網格劃分、材料屬性和加載條件的定義。隨后,通過OptiStruct 求解器執行了模態分析,確定了結構的固有頻率和振動模態。最后,使用HyperView 進行結果后處理,得到模態頻率、振型等信息。

3.1 模型的建立

為了體現壓縮機支架的實際工作特性,本文對壓縮機的約束模態進行分析。建立了壓縮機支架的三維模型,將三維模型導入仿真軟件HyperMesh 中,采用四面體單元進行劃分網格,網格尺寸為2 mm,單元總數為314 002,節點總數為73 394。定義材料屬性,其中彈性模量為7.1×104 MPa,泊松比為0.33,密度為2 700 kg/mm3。確定了各單元連接方式,為充分體現整車狀態,創建壓縮機和水泵的質量點,分別賦予其質量,通過rbe3 單元連接質心及安裝點,安裝點及支架螺栓孔均采用完全約束的rbe2剛性單元代替(圖5)。

3.2 壓縮機支架仿真結果

利用HyperWorks 軟件計算得到支架系統100 Hz 內存在3階模態,頻率分別為24.36 Hz、58.74 Hz 和71.80 Hz,與試驗測試結果十分接近(圖6)。通過有限元模態和試驗模態對比分析可知(表1),試驗和仿真結果的頻率相差均在3% 以下,驗證了支架系統有限元模型的準確性。

4 優化方案及驗證

4.1 優化方案確定

基于以上分析結果,可以確定壓縮機在工作中的某個特定轉速下與壓縮機支架產生共振,導致整車在怠速開空調工況下振動噪聲明顯??紤]到以上試驗及仿真結果可知,產生共振的原因主要是壓縮機支架為鈑金件,且剛度過小,導致固有頻率太低。為了避免壓縮機與支架產生共振,考慮到在盡量不更換其他零件的情況下,對壓縮機支架結構進行優化,以提高其模態頻率。

通過以上分析,共提出2 種解決方案:方案一為更改壓縮機支架安裝位置,將壓縮機支架與動力總成進行剛性連接,利用動力總成懸置減小振動沖擊;方案二為對現有壓縮機支架進行結構優化,提高剛度,提升模態頻率??紤]到方案一需要更換壓縮機支架安裝位置,優化過程復雜,周期較長,并有可能對動力總成產生不可預知影響,因此本研究采取方案二對支架結構進行優化。結構優化主要在相對薄弱的位置增加三角筋板,以對其進行結構加強。另外,分別在兩側板之間增加拉板,以提高其整體剛度,再對底板兩側進行壓邊處理。優化后壓縮機支架結構如圖7 所示。

4.2 驗證分析

采取以上改進措施后, 再次對壓縮機支架結構在HyperWorks 軟件中進行模態仿真計算,得到改進后的壓縮機支架系統的固有頻率和振型。其中,一階模態提升至為173.30 Hz,遠大于原狀態壓縮機支架仿真計算得到的一階固有頻率24.36 Hz ;二階模態為202.87 Hz,三階模態為307.68 Hz,均有較大的提升,符合預期要求(圖8)。

基于以上分析與改進,再次進行了整車狀態下怠速開空調工況噪聲測試,各測點均與之前相同。測試完成后,分析得到的噪聲頻譜圖發現,在問題頻率72.00 Hz 處,噪聲值下降顯著,總體噪聲值分別由44.15 dB 和42.46 dB 下降至40.42 dB 和39.77 dB,效果改善明顯(圖9)。

5 結束語

本文針對某純電動汽車怠速開空調工況下整車噪聲振動過大的問題,通過頻譜分析及模態試驗等手段,確定了問題為壓縮機支架與壓縮機本體共振所致?;谝陨戏治觯瑢嚎s機支架進行了結構優化,通過增加三角筋板、拉板及壓邊等方式提升了壓縮機支架剛度,并再次對其進行了仿真與測試,結果發現壓縮機支架模態頻率提升顯著,而且整車在怠速開空調工況下噪聲改善明顯,為純電動汽車領域空調壓縮機支架的NVH 性能研究提供了案例支持。

【參考文獻】

[1] 何志剛. 大客車車身結構強度及剛度分析[J]. 機械研究與應用,2001(04):4-6.

[2] 劉玉博. 某汽車變速箱箱體振動模態研究[D]. 沈陽: 沈陽理工大學,2021.

[3] 胡海巖. 機械振動基礎[M]. 哈爾濱: 哈爾濱工業大學出版社,2004.

[4] 沃德· 海倫, 斯蒂芬· 拉門茲, 波爾· 薩斯. 模態分析理論與試驗[M]. 白化同, 郭繼忠, 譯. 北京: 北京理工大學出版社,2001.

[5] 李嘉通, 向宇, 靳江濤, 等. 某車型空調壓縮機支架NVH 性能分析與優化[J]. 機械設計與制造,2015(03):58-61+64.

作者簡介:

李永越,碩士,助教,研究方向為汽車NVH 試驗與仿真。

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