張韻晗
大慶榆樹林油田開發(fā)有限責(zé)任公司
榆樹林油田是大慶油田的重要組成部分,其所屬的扶楊油層孔隙度均值為12.3%,空氣滲透率為2.71×10-3μm2,屬于典型的特低滲透油田[1-3]。榆樹林油田采用了注水開發(fā)方案,在注水作業(yè)開展之前,為了防止出現(xiàn)地層堵塞問題,對(duì)含油污水進(jìn)行深度處理,并達(dá)到特低滲透率油藏回注水水質(zhì)控制指標(biāo)要求,即含油濃度≤5 mg/L,懸浮固體濃度≤1 mg/L,懸浮固體顆粒粒徑中值≤1 μm(簡(jiǎn)稱“5.1.1”)[4-5]。榆樹林油田已經(jīng)對(duì)已建含油污水處理工藝進(jìn)行了多次改進(jìn),但處理效果沒有得到明顯改善,已有的處理工藝仍然存在一定的問題。因此,需要對(duì)現(xiàn)有的“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”含油污水處理工藝進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)研究,確保處理后的水質(zhì)滿足回注水水質(zhì)要求。
通過對(duì)目前的污水處理工藝的深入研究和分析發(fā)現(xiàn),已建的“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”處理工藝流程已經(jīng)應(yīng)用多年,其中的超濾使用材料為超濾膜,該種材料對(duì)于進(jìn)水水質(zhì)要求較高,且膜組件容易出現(xiàn)污染問題,對(duì)其進(jìn)行生產(chǎn)管理的難度和運(yùn)行成本相對(duì)較高。本次研究從易于管理和降低成本的角度出發(fā),引進(jìn)高精濾技術(shù),對(duì)該技術(shù)與已建的含油污水處理工藝技術(shù)進(jìn)行對(duì)比,并進(jìn)行應(yīng)用效果評(píng)價(jià),為提高榆樹林油田含油污水處理能力,確保回注水水質(zhì)質(zhì)量奠定基礎(chǔ)[6-8]。
榆樹林油田開發(fā)作業(yè)實(shí)施水驅(qū)開采措施,采出液油水混合物隨著油田開發(fā)的持續(xù)進(jìn)行,含水率逐漸升高,其含水率已經(jīng)高達(dá)90%以上。采出液在處理過程中產(chǎn)生了大量的含油污水,污水中含有部分剩余的油、雜質(zhì)、硫化物及無(wú)機(jī)鹽類等。榆樹林油田于2007 年建成了首座東16 含油污水處理站,該站現(xiàn)采用“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”的處理工藝。為確定現(xiàn)有工藝技術(shù)效果,先后分3次、時(shí)間間隔1個(gè)月,對(duì)該工藝最終處理后的外輸緩沖罐內(nèi)的污水進(jìn)行抽樣檢測(cè),其分析檢測(cè)結(jié)果見表1。

表1 東16含油污水處理站含油污水化驗(yàn)結(jié)果Tab.1 Test results of oily sewage in East 16 Oily Sewage Treatment Station
通過對(duì)表1 的數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”處理工藝處理后的最終出水的硫化物含量、COD含量都相對(duì)較高,含油量、懸浮物含量、粒徑中值及細(xì)菌含量超標(biāo),沒有達(dá)到“5.1.1”的特低滲透率油藏回注水水質(zhì)控制指標(biāo)要求。
榆樹林油田東16 含油污水處理站采用的“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”的處理工藝中的“曝氣”,主要是通過通入空氣進(jìn)行氧化曝氣來去除含油污水中的硫化物。取樣分析發(fā)現(xiàn),含油污水經(jīng)過氧化曝氣處理以后,盡管污水中的硫化物含量降低,但水中的懸浮物含量卻升高[9-10]。氣浮裝置主要是對(duì)含油污水進(jìn)行除油和去除懸浮物;含油污水經(jīng)過氣浮裝置處理以后進(jìn)入到砂濾裝置,該裝置主要是由流砂過濾器和海綠石過濾器共同組成,進(jìn)一步對(duì)含油污水進(jìn)行除油和去除懸浮物[11-13]。為了保障處理后的水質(zhì)滿足“5.1.1”的特低滲透率油藏回注水水質(zhì)控制指標(biāo)要求,經(jīng)砂濾處理的水最后進(jìn)入超濾裝置進(jìn)行處理,超濾裝置使用的膜為PVC 合金中空纖維超濾膜,其孔徑僅為0.1 μm。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),PVC合金中空纖維超濾膜對(duì)于進(jìn)水水質(zhì)的要求相對(duì)較高,當(dāng)水中含油量、懸浮物及硫化物含量較高時(shí),出水水質(zhì)不但不達(dá)標(biāo),而且膜組件在使用的過程中非常容易遭受到污染,生產(chǎn)中需要對(duì)膜組件進(jìn)行頻繁的清洗及更換來確保處理后的水質(zhì),其運(yùn)行成本較高,且對(duì)整個(gè)處理工藝進(jìn)行管理的難度較大。因此,為保障處理后的水質(zhì)達(dá)標(biāo),在對(duì)已建主體處理工藝改變不大的前提下,需要尋找一種便于管理且運(yùn)行成本較低的高精濾技術(shù),從而解決現(xiàn)有處理工藝和處理水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的問題,滿足實(shí)際生產(chǎn)的需要。
本次研究引用的高精濾裝置主要由懸浮污泥和微孔隙濾料過濾聯(lián)合構(gòu)成[14],包括強(qiáng)化絮凝系統(tǒng)、精濾系統(tǒng)、反洗系統(tǒng)以及控制柜(圖1)。

圖1 高精濾裝置構(gòu)成Fig.1 Composition of high precision filtration device
含油污水經(jīng)過加藥后進(jìn)入混合罐中進(jìn)行充分的反應(yīng),然后進(jìn)入到精濾裝置(精濾罐),污水中形成的高濃度絮體在經(jīng)過碰撞架橋后,可以在精濾罐的上部位置處形成過濾層,對(duì)含油污水中的懸浮固體以及剩余油進(jìn)行初步的截留處理[15-16];再進(jìn)入精濾罐下部濾料濾層進(jìn)行進(jìn)一步的過濾,去除污水中的懸浮固體和剩余油,達(dá)到要求的處理水質(zhì)后進(jìn)入后續(xù)的外輸。精濾罐每運(yùn)行24 h后,需要通過反洗系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,反沖洗排水可直接進(jìn)入精濾裝置進(jìn)行處理。強(qiáng)化絮凝系統(tǒng)主要是在被處理的污水中投加無(wú)機(jī)絮凝劑和有機(jī)絮凝劑,通過對(duì)兩種類型絮凝劑的加藥量進(jìn)行合理控制,來提高含油污水后續(xù)的處理效果。
精濾系統(tǒng)中的精濾裝置主要由動(dòng)態(tài)收油部件、微孔鍍膜陶瓷顆粒濾層部件、濾床出水收集部件以及氣水洗部件共同構(gòu)成。裝填的微孔鍍膜陶瓷顆粒濾料與常規(guī)使用的石英砂粒徑相比,放大了5倍左右,由0.5 mm~1.2 mm 提升到了3 mm~5 mm。微孔鍍膜陶瓷顆粒濾料經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)后,其內(nèi)部產(chǎn)生了大量的孔隙,在受到高溫蒸騰作用時(shí),可以將納米材料鑲嵌在濾料表面以及孔隙中,污水在通過微孔濾料的過程中,將會(huì)受到截留以及吸附的作用,以此達(dá)到過濾的效果;另外,裝填的微孔鍍膜陶瓷顆粒濾料,由于其彎曲孔徑處于不斷變化的狀態(tài),因此其除了可以對(duì)大顆粒雜質(zhì)發(fā)揮截留作用以外,對(duì)于顆粒小雜質(zhì)還可以產(chǎn)生電荷吸附作用,使雜質(zhì)在孔徑的任意位置處滯留,濾層的表面積將會(huì)逐漸增加,可以吸附的雜質(zhì)量提升,從而提高雜質(zhì)吸附的效率[17],并形成雜質(zhì)濾渣。
反洗再生系統(tǒng)主要是采用了氣、水反沖洗的模式,并通過設(shè)置的空壓機(jī)和儲(chǔ)罐來實(shí)現(xiàn)。空壓機(jī)產(chǎn)生的多層脈沖氣體,通過管道進(jìn)入微孔鍍膜陶瓷濾料層,首先將微孔中的污泥以及雜質(zhì)快速吹掃脫落,并經(jīng)過反洗排污口排出精濾罐,接著通入一定強(qiáng)度的濾后水,進(jìn)一步對(duì)微孔鍍膜陶瓷濾料進(jìn)行水洗。需要說明的是,在進(jìn)行氣洗時(shí)不會(huì)對(duì)上部形成的污泥濾層的使用產(chǎn)生影響;另外在進(jìn)行反洗作業(yè)的過程中,還配置了濾料回流裝置,以此防止濾料出現(xiàn)流失問題[18]。
為了對(duì)高精濾裝置的應(yīng)用效果做出合理的評(píng)價(jià),在某聯(lián)合站內(nèi)建造了150 m3/d的試驗(yàn)設(shè)施。試驗(yàn)時(shí)將高精濾過濾裝置接入已經(jīng)過污水處理站的曝氣和氣浮處理之后的出水,替代已有的砂濾和超濾部分,試驗(yàn)用高精濾過濾裝置處理工藝流程見圖2。

圖2 高精濾過濾裝置試驗(yàn)處理工藝流程Fig.2 Experimental treatment process flow of high precision filtration device
經(jīng)過曝氣和氣浮的含油污水,首先進(jìn)入到混合罐中,同時(shí)啟動(dòng)加藥系統(tǒng)把絮凝劑和助凝劑投放到混合罐中;然后與被處理的含油污水一并經(jīng)過加壓水泵提升,將含油污水提升至多功能反應(yīng)罐進(jìn)行充分的混合反應(yīng),經(jīng)反應(yīng)的含油污水先后分別進(jìn)入到兩級(jí)精濾器中,對(duì)污水中的污油和懸浮固體進(jìn)行去除。兩級(jí)精濾裝置的規(guī)格均為Φ600 mm×4 700 mm,裝填的微孔鍍膜陶瓷顆粒濾層厚度為2 500 mm,其中一級(jí)填裝的濾料粒徑為3 mm,二級(jí)填裝的濾料粒徑為1 mm。要求進(jìn)入一級(jí)精濾器試驗(yàn)裝置的含油污水含油濃度≤50 mg/L,懸浮物含濃度≤50 mg/L,經(jīng)過兩級(jí)高精濾過濾處理以后,出水水質(zhì)達(dá)到“5.1.1”的控制指標(biāo)要求。
3.2.1 藥劑投加量的優(yōu)化
試驗(yàn)中選擇使用的無(wú)機(jī)絮凝劑為聚合氯化鋁,有機(jī)絮凝劑為超細(xì)微粉復(fù)合絮凝劑。在含油污水處理量為150 m3/d,對(duì)應(yīng)的濾速為17.7 m/h 的前提下,進(jìn)行藥劑投加量的優(yōu)化,每次試驗(yàn)時(shí)間為4~5天。藥劑投加優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果見表2。

表2 藥劑投加試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Reagent dosing test results
綜合分析可以發(fā)現(xiàn),在無(wú)機(jī)絮凝劑的添加量為40~60 mg/L、有機(jī)絮凝劑的添加量為1.0~1.5 mg/L時(shí),過濾后出水的含油量以及懸浮固體含量可以達(dá)到“5.1.1”標(biāo)準(zhǔn)要求,可以確定為適宜的加藥量范圍。
3.2.2 濾速的調(diào)整
在無(wú)機(jī)絮凝劑的添加量為40~60 mg/L、有機(jī)絮凝劑的添加量為1.0~1.5 mg/L 的前提下,將含油污水的處理量從150 m3/d 提升到180 m3/d,對(duì)應(yīng)的濾速?gòu)?7.7 m/h 提升到21.2 m/h,測(cè)得濾后出水含油濃度均值為0.673 mg/L,懸浮固體濃度均值為2.163 mg/L、粒徑中值均值為1.132 μm,均未達(dá)到“5.1.1”回注水水質(zhì)控制指標(biāo)要求。由此可見,提高濾速以后,含油污水的過濾處理效果下降,因此選擇最佳的濾速為17.7 m/h(對(duì)應(yīng)的處理量150 m3/d)。
3.2.3 反洗參數(shù)優(yōu)化
反洗采用氣水反沖洗模式,其參數(shù)優(yōu)化設(shè)定見表3。通過對(duì)水頭損失及出水水質(zhì)情況進(jìn)行對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),其最佳的反洗周期為24 h,反洗的強(qiáng)度需要達(dá)到3.93 L/s·m2,此時(shí)對(duì)應(yīng)的反洗水量為4 m3/h。

表3 反洗參數(shù)設(shè)定Tab.3 Backwashing parameter setting
在開展反洗試驗(yàn)的過程中,每間隔2 min 對(duì)濾罐排水取樣,通過觀察反洗排水水樣的外觀顏色,得出最佳的反洗時(shí)長(zhǎng)為30 min,其中氣洗作業(yè)時(shí)長(zhǎng)為10 min,氣水聯(lián)合作業(yè)時(shí)長(zhǎng)為10 min,水洗作業(yè)時(shí)長(zhǎng)為10 min;另外,采用最佳反洗參數(shù)對(duì)濾罐進(jìn)行反洗作業(yè)時(shí),在含油污水處理量不變的前提下,水頭損失的穩(wěn)定性相對(duì)較高,出水的水質(zhì)較為穩(wěn)定,說明濾料具有很好的再生效果。
3.2.4 穩(wěn)定運(yùn)行試驗(yàn)
選擇最佳的加藥量、濾速以及反洗參數(shù),開展高精濾過濾處理含油污水的驗(yàn)證試驗(yàn)。試驗(yàn)分別對(duì)過濾的進(jìn)、出水水質(zhì)進(jìn)行取樣分析化驗(yàn),水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果見表4。

表4 水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果Tab.4 Water quality test results
由表4看出,在進(jìn)入高精濾裝置的進(jìn)水含油濃度范圍為10.2~16.7 mg/L、懸浮固體濃度為8.3~24.8 mg/L 情況下,經(jīng)過兩級(jí)過濾之后,出水含油濃度均值為1.03 mg/L、懸浮固體濃度均值為0.89 mg/L、粒徑中值均值為0.84 μm,出水水質(zhì)達(dá)到了特低滲透率油藏回注水水質(zhì)“5.1.1”的控制指標(biāo)要求。
為了證明高精濾技術(shù)應(yīng)用的先進(jìn)性,本次研究將榆樹林油田已建的“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”含油污水處理工藝和“曝氣→氣浮→高精濾過濾”處理工藝進(jìn)行多方面的對(duì)比,按照含油污水處理量為2 000 m3/d進(jìn)行評(píng)價(jià)。
在已建的含油污水處理工藝中,砂濾包括2臺(tái)10 00 m3海綠石過濾罐、3臺(tái)800 m3流砂過濾罐以及1套超濾膜裝置,全部設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用為1 056.4萬(wàn)元;而在使用高精濾過濾的處理工藝中,需要購(gòu)置800 m3混合罐和反應(yīng)罐2 臺(tái)、高精濾器4 臺(tái),全部設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用為732.6 萬(wàn)元。可以看出,采用“曝氣→氣浮→高精濾過濾”的處理工藝,相比已建的處理工藝的主體設(shè)備購(gòu)置費(fèi)可節(jié)省323.8萬(wàn)元。
運(yùn)行成本費(fèi)用主要包括設(shè)備運(yùn)行過程中使用的電費(fèi)及含油污水處理過程中投加的藥劑費(fèi),已建處理工藝和過濾部分采用高精濾處理工藝所需要的運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比情況見表5。

表5 運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比Tab.5 Comparison of operating costs
通過對(duì)比看出,與已建含油污水處理工藝相比,高精濾處理工藝的運(yùn)行成本可以減少25.9%,同時(shí)每年還可以節(jié)省濾料更換的費(fèi)用達(dá)到51萬(wàn)元。
在已建的含油污水處理工藝中,使用的砂濾裝置數(shù)量較多,反沖洗過程時(shí)間長(zhǎng)且復(fù)雜;使用的超濾膜因?qū)M(jìn)水水質(zhì)要求較高且容易被污染,為了保證出水的水質(zhì),需要頻繁的反洗,以及不定期的化學(xué)清洗,致使生產(chǎn)管理過程中需要管控的細(xì)節(jié)點(diǎn)數(shù)量相對(duì)較多和復(fù)雜。使用高精濾處理工藝,設(shè)備的結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單、數(shù)量少,自動(dòng)化程度較高,生產(chǎn)管理的過程中需要管控的細(xì)節(jié)點(diǎn)數(shù)量相對(duì)較少,生產(chǎn)管理維護(hù)的難度較小。
在對(duì)榆樹林油田現(xiàn)有含油污水水質(zhì)分析的基礎(chǔ)上,針對(duì)目前“曝氣→氣浮→砂濾→超濾”含油污水處理工藝,處理后水質(zhì)不達(dá)標(biāo)及處理工藝存在的問題,引入高精濾技術(shù)進(jìn)行處理工藝的改進(jìn),通過試驗(yàn)研究可得出以下結(jié)論:
(1)采用高精濾過濾技術(shù)最終處理后的出水含油濃度平均值為1.03 mg/L,懸浮固體濃度平均值為0.89 mg/L,粒徑中值平均值為0.84 μm,出水水質(zhì)滿足“5.1.1”的標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)高精濾技術(shù)與已有處理工藝(PVC合金中空纖維超濾膜)相比,對(duì)進(jìn)水水質(zhì)的要求不高,解決了使用過程中膜組件容易遭受污染所造成的出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo),以及對(duì)整個(gè)處理工藝進(jìn)行管理難度大的問題;相比同等處理量的已建處理工藝,引入高精濾技術(shù)投資建設(shè)費(fèi)用可以節(jié)省323.8 萬(wàn)元,運(yùn)行成本費(fèi)用可以降低25.9%,每年還可以節(jié)省濾料的更換費(fèi)用51萬(wàn)元,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。