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46 MW燃煤層燃鍋爐中NOx減排與節(jié)能提升的試驗研究

2023-07-01 07:12:48任庚坡
上海節(jié)能 2023年6期
關鍵詞:煙氣工藝

任庚坡

上海市節(jié)能中心

0 引言

我國工業(yè)鍋爐80%以上為燃煤鍋爐,年消耗標煤超6 億t,其中容量在20 t/h 以下的鍋爐約占80%,大部分為傳統(tǒng)鏈條爐排鍋爐[1]。傳統(tǒng)的燃煤鏈條爐排鍋爐普遍存在運行效率低,污染物排放高等問題。目前在我國北方地區(qū),冬季采暖季中,常用燃煤鏈條鍋爐作為基礎性熱源使用[2]。隨著社會對污染物深度減排與低碳能效提升的需求,許多使用鏈條爐的企業(yè)面臨技術升級的需要。

工業(yè)層燃鍋爐通常初始燃燒排放的NOx 濃度在400~800 mg/m3[3]。在機組的氣體污染物排放監(jiān)控方面,部分重點地區(qū)要求燃煤35 t/h 以上層燃鍋爐,實現超低排放要求,即粉塵≤10 mg/m3,SOx≤35 mg/m3, NOx≤50 mg/m3[4]。在鏈條爐的NOx減排技術中,常用的有深度空氣分級[5]、煙氣再循環(huán)[6-7]、SNCR[8]、SCR[5]、層燃改室燃[9]等技術。

同時,層燃鍋爐的能效提升也是重要的工藝研究目標。盡可能減低污染物減排的運行成本消耗,提高鍋爐燃燒效率,是工業(yè)鍋爐有效提升綠色低碳品質的關鍵。層燃鍋爐中爐渣含碳量高,帶來的機械不完全燃燒損失往往是效率中最大的損失項,可達15%~20%以上[10]。煙氣循環(huán)使用也能有效減少煙氣總量,有效降低排煙熱損失[11]。不過,將煙氣循環(huán)輸入一次風室,也會讓爐渣含碳量升高,甚至未燃盡的碳含量占到25%~44%[12],會直接降低燃燒效率。

本文對某46 MW 燃煤鏈條鍋爐,開展了煙氣循環(huán)技術的升級改造。改造后,有效降低NOx 排放;同時也有益于降低SNCR 尿素溶液用量,實現了爐渣含碳量的降低。該技術兼顧實現了降低污染物控制運行成本,提高了鍋爐燃燒效率,有著重要的工業(yè)借鑒意義。

1 升級的煙氣循環(huán)脫硝改造工藝

本文對46 MW 層燃鍋爐進行了脫硝改造。該鍋爐的額定熱功率為46 MW,雙鍋筒設計。出水壓力為1.6 MPa,設計效率82.50%。試驗中煤炭的工業(yè)分析數據見表1。

表1 燃燒煤質的工業(yè)分析數據

對層燃鍋爐的脫硝改造試驗中,主要采用了煙氣循環(huán)工藝、SNCR 工藝。鍋爐改造前NOx 的排放數據為420 mg/m3(考慮工業(yè)鍋爐爐型,使用9% O2折算)。改造試驗的工況有三個(見表2)。改造工況1,將循環(huán)煙氣輸送到爐底的一次風中,通過改變層燃爐底部一次風的含氧濃度,來降低NOx 污染物。改造工況2,將循環(huán)煙氣輸送到爐內的喉口、燃燒室側壁中,通過創(chuàng)造爐內的還原性氣氛,來降低NOx 排放。改造工況3,在改造工況2 的基礎上,增加了SNCR 的尿素噴射。SNCR 噴槍設計在喉口上部約1 m 位置,充分利用了煙氣循環(huán)對SNCR的影響。改造試驗工況見表2。

表2 改造試驗工況

2 循環(huán)煙氣進入爐內不同位置的影響

對兩種不同的煙氣循環(huán)脫硝改造工藝進行了對比。圖1 是工況1 試驗條件下,煙氣的NOx 排放與O2濃度數據。圖2 是工況1 與工況2 的對比,比較了煙氣中的NOx與O2的濃度數據。

圖1 改造工藝1運行后對鍋爐出口煙氣參數的影響

圖2 改造工況1與工況2運行后對鍋爐出口煙氣參數影響

在工況1 下,NOx排放濃度降低14.7%~23.5%的比例,證明了爐底通入煙氣是有脫硝意義的。在試驗進行過程中,觀察了O2濃度的變化,從8%降低到5.5%。O2濃度的降低是煙氣循環(huán)穩(wěn)定后,因為系統(tǒng)中有更多的煙氣占比,形成了對煙氣O2濃度的下降。

在工況1 下,對排入到渣坑的大渣進行取樣。改造前,大渣的含碳量為8%,經過工況1 的工藝改造,大渣含碳量提升到16%。大渣的含碳量提高,樣品顏色呈現灰黑色。這一點與文獻[10]和[12]的敘述一致。由此可見,利用煙氣循環(huán)降低一次風含氧濃度,以降低NOx,技術雖然有效,但是代價較大,直接降低了未燃盡固體含量,降低了整體的鍋爐效率。

圖2為改造工況1 與2 的對比。可見,NOx 排放濃度都有效降低,特別是較低的26~32 MW 負荷下,脫硝率有27.3%。工況2 脫硝的效果與工況1是相同。另外,對比煙氣中O2濃度的數據,與工況1不同,改造工況2 與改造前的O2濃度相同,O2濃度未降低。在改造設計中,將約15%的煙氣返回輸送到爐內,并沒有更改一次風空氣的量,所以經過爐排的O2量并沒有差異。雖然也有煙氣循環(huán)操作,但是整體的O2濃度沒有明顯的降低。脫硝是利用煙氣循環(huán)在爐內創(chuàng)造了還原性氣氛,與工況1 的機理不同。

對于大渣含碳量,工況2 下取樣的測試數據為7.8%,與改造前并沒有太多差異。由此可見,工況2比工況1更能保證鍋爐效率,是推薦的改造工藝。

3 煙氣循環(huán)改造后對爐內溫度場的影響

對脫硝工藝2 的爐內溫度場與組分場的影響進行了討論(詳見圖3 與圖4)。圖3 為滿負荷下,改造前(即關閉煙氣循環(huán)風機)與改造工況2 的溫度數據進行了對比。圖3 中的數據,是位置基于喉口(縱高4 m),從爐排到爐頂的不同高度處采集的。可見,改造前,爐內煙氣溫度較高的位置在6 m附近,即喉口上方約2 m 的位置。該位置煙氣溫度較高(1 120 ℃),源于爐內未燃盡的燃料(可燃氣體與炭黑)與O2接觸后的燃燒行為。改成了工況2后,會發(fā)現從爐排上自2~6 m 的位置,煙氣溫度都達到了1 150 ℃。圖4 是把喉口前后兩個位置的四個量都進行了測試對比,包括NOx 濃度、CO 濃度、O2濃度、煙氣溫度。可見,在改造前,后拱附近的O2濃度為12.6%,增加煙氣循環(huán)后讓喉口位置的氣流進行了充分混合,使后拱附近的O2濃度降低到7.4%。因為更多的O2在充分混合中,與CO反應與燃燒。改造前,前拱附近的高濃度CO(2 238 ppm),改造后趨于零,前拱附近痕跡的CO 量是140 ppm。正是因為煙氣的充分混合,讓燃燒溫度有提升,前拱附近煙氣溫度到了1 099 ℃,后拱煙氣溫度高到了771 ℃。同時,考慮爐內的煙氣循環(huán)作用,讓喉口處的NOx也有降低,從改造前的334~373 mg/m3降低到218~225 mg/m3, 實現了有效的脫硝效果。

圖3 滿負荷工況爐內不同縱高處煙氣溫度的變化

圖4 煙氣循環(huán)改造后滿負荷工況在喉口附近的各量變化

4 煙氣循環(huán)與SNCR協同作用的影響

由于喉口附近的煙氣溫度有效的提升,考慮讓SNCR 噴槍位置下移,即安置在喉口上方。SNCR的工作溫度窗口為850~1 100 ℃,期望噴入的尿素溶液霧滴可以在較高溫度下,并且有更多的反應停留時間。本文把工況2煙氣循環(huán)工藝不使用和使用的情況,進行了對比(見表3)。

表3 煙氣循環(huán)與SNCR 協同作用的效果

將NOx 降低到98.4~107.3 mg/m3,兩個工況的噴尿素量是不同的。單獨使用SNCR 整體脫硝效率為69.3%,使用煙氣循環(huán)與SNCR 協同的脫硝效率為71.9%。特別是計算使用的尿素量(干粉),改造前為1.51 t/d。使用煙氣循環(huán)與SNCR 協同,使用尿素量是1.19 t/d。由此可見,尿素使用量減少了21.1%。

在實現同等煙氣脫硝效果的同時,新技術能夠降低大渣的含碳量,也降低尿素用量,是經濟、低碳、高效的污染物減排模式,是一種節(jié)能的技術。

5 結論

本文在46 MW 的層燃燃煤鍋爐中,通過現場工藝改造與試驗。討論了三種脫硝技術工藝的差異。研究結果如下:

1)采用煙氣循環(huán)進入爐底一次風的技術(工藝1),可以有效降低NOx。但是,該技術的不足是讓大渣含碳量提升,降低了鍋爐效率。

2)采用煙氣循環(huán)進入爐內(工藝2),營造還原性氣氛,實現NOx 的有效降低。試驗發(fā)現,脫硝效果能夠與循環(huán)煙氣進入爐底的脫硝效果保持一致,不同的是煙氣中的O2濃度沒有降低。

3)讓煙氣循環(huán)進入爐內,可以讓喉口附近的煙氣充分混合,使爐內溫度有效提升。該溫度對SNCR 噴射很有利,也使尿素溶液霧滴可以在爐內有更多的停留時間。工藝技術2 與SNCR 協同(工藝3),可以實現尿素用量減少,并且爐內綜合的脫硝效率達到71.9%。

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