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真空預壓軟基處理效率提升方法剖析

2023-07-02 03:15:38徐東陽中交廣州航道局有限公司
珠江水運 2023年11期
關鍵詞:施工

徐東陽 中交廣州航道局有限公司

1.概述

1.1 工程概況

翔安南部蓮河片區(東園地塊)造地二期項目(下稱東園造地二期項目)位于福建省廈門市翔安區新店鎮,蓮河片區位于翔安區東南沿海前沿,西側隔潯江港水道與廈門島相距14.7km,南側緊鄰大嶝大橋,與大嶝島一橋之隔。距離大嶝島約1km。施工內容為對東園一期陸域形成區域進行地基處理,地基處理方式主要為道路居民用地區域采用真空預壓(個別特殊區塊采用表層碾壓或淺層換填砂),公園綠地區采用表層回填。總地基處理面積約263萬m2,真空預壓處理面積166.96萬m2,施工面積大、地質情況復雜。

1.2 地質條件

吹填區范圍內,根據其構成成分不同,可分為以下五個亞層:

(1)素填土①:褐紅、褐黃色,干燥-稍濕,稍密。

(2)吹填淤泥②a:灰黑色,飽和,流塑,成分主要由粘、粉粒構成,含少量貝殼等有機質[1]。

(3)吹填砂②b:灰黃色,中濕~飽和,稍密,主要由石英中細砂吹填而成。

(4)吹填淤泥混砂②c:灰黑色,飽和,流塑~軟塑,成分主要由粘、粉粒近期吹填而成,含10%~25%中細砂,含少量貝殼等有機質。

(5)吹填砂混淤泥②d:灰黑色,飽水,松散狀,主要由中顆粒石英砂近期吹填而成,泥質含量約占15%~25%。

1.3 施工要求

(1)抽真空恒載時間按3個月控制,具體時間按固結度和工后沉降確定;

(2)預測工后沉降≤50cm;

(3)固結度一般達到85%以上;

(4)沉降速率連續5d<3mm/d。

2.生產效率提升方法及質量管理要點

真空預壓加固軟基技術是一種快速、簡潔、便宜、無污染的軟基加固方法。經過我國科技工作者多年的努力,該項技術已達到國際先進水平,為廣大的沿海軟土地區的工程建設做出了巨大貢獻。截止2015年我國用該法成功處理了6000多平方公里的軟基,創造了相當大的社會經濟效益。

真空預壓加固效果的好壞主要取決于排水系統、密封系統和動力系統。隨著真空預壓技術在軟基加固中的大量應用,真空預壓的工藝技術水平不斷得到提高,真空預壓處理軟基的深度和處理面積逐步增大,真空預壓的工程應用單位已從港口、進場、公路領域發展到市政、建筑和水利等領域。

真空預壓軟基處理工作原理為將加固土體密封,使用真空設備在土體內形成負壓,通過壓強差將水和氣沿著排水通道排出,快速降低孔隙水壓力,使土體達到排水固結。此項工藝要求加固土體周圍密封性良好,在施工中常采用泥漿攪拌墻、密封膜進行密封處理;加壓抽真空設備一般采用射流泵或水氣分離系統,要求設備能提供足夠的真空壓力;當水體和氣體排出時,需要順暢的排水通道,不能堵塞,否則將加大排水壓力,達不到地基處理效果。本工程真空預壓處理區域面積為166.96萬m2,工程量占比大,并且關鍵工序施工質量差的話難以補救,因此真空預壓的施工關系到整個項目成敗。提高真空預壓地基處理效果,縮短真空預壓施工周期,對于工程整體施工質量控制及降低施工成本方面影響頗大。

2.1 影響生產效率及質量因素

結合本工程現場實際情況,對現階段完成抽真空作業的6個區域施工關鍵數據進行分析。

恒載抽真空時間過長,其中部分區域恒載時間為138d,超過設計要求的3個月。詳見圖1。

圖1 恒載時間統計圖

6個區域在恒載抽真空期間,膜下真空度多次異常波動,導致暫停滿載計時,同時部分區域異常率(異常天數/恒載天數)為21.43%,這意味著有將近五分之一的施工時間被浪費,雖然最終固結度及沉降速率能都滿足設計卸載要求,但是實際抽真空天數大于計劃真空預壓周期天數十幾天甚至更長,會極大地影響工期并增加成本。可通過從真空預壓排水、加壓、密封三個系統各個工序的施工工藝改進著手,結合人、機、法、環綜合分析影響因素,查找真空預壓區膜下真空度異常、滿載時間偏長的原因,原因分析如表1所示。

表1 原因分析表

對現場調查分析后,發現5項代表性問題:①抽真空期間密封膜破損情況嚴重。②泥漿攪拌池泥漿攪拌不均。③監測用真空表存在失靈情況。④出膜口接頭漏氣情況嚴重。⑤部分區域塑料排水板、泥漿攪拌墻打設時遇阻,地質情況不明。

2.2 影響因素處理方法

針對出現問題,具體應對措施為:

(1)制定真空預壓異常處理機制:根據真空預壓相關管理流程,制定真空預壓監控——巡查制度,成立真空預壓管理小組,負責真空預壓區抽真空管理工作。

(2)成立真空預壓現場巡查小組:根據人員配備情況及現場實際施工作業情況,成立巡查小組,進行真空預壓區每日日常巡查,巡查中發現密封膜破損、停泵、線纜落水等現象及時處理。每周組織2次膜下真空度比對。

(3)更新真空表及真空導管等設備:組織人員對現場老舊設備使用情況進行比對檢查,對老舊破損設備進行退場處理,更換全新設備,并安排項目部專業電工進行檢查處理。

(4)引入自動化監測技術:可結合傳感技術等信息化手段,引入自動化監測技術,圍繞軟基處理施工過程監測中的關鍵環節進行改進,建立具備數據采集、預警等功能監測及管理平臺。相較于傳統人工監測方法,自動化監測可節省人力、數據采集時間,可實現施工全過程監測,觀測數據形成成果極快,并且數據精度不受觀測優化真空度監測點位。

(5)對現場真空度監測點位進行增設:①分別在水汽分離罐體進水口、頂部增設監測點位,用以實時監控罐體真空壓力;②泥漿攪拌墻墻體內每隔1m深縱向埋設測頭,用以監測泥漿攪拌墻的密封性;③在出膜口、水汽分離罐進水口及兩者之間的進水管道上增設測頭,用以比對真空壓力的傳遞效果。

(6)加強現場巡查:指派專人每天查看膜下真空度情況。對于異常區域異常測點,通知真空預壓現場巡查小組進行異常問題排查處理。每天下午對異常處理情況進行核查,查看膜下真空度數據變化情況,若真空度異常情況未改變,再次組織人員排查直至排除異常。

(7)地質情況多變:通過對泥漿攪拌墻軸線范圍進行補勘,確保地質情況真實準確,對于特殊地質情況進行特殊處理。在泥漿攪拌墻附近補勘,發現夾砂層或硬土層進行多次補打、補漿,保證密封墻的密封性。

2.3 質量控制要點

(1)采用運輸車直接運送至施工區進行攤鋪,如泥層比較厚,地基承載力比較差,會造成部分小區域有淤泥拱起現象。可利用運輸車運砂至倒砂點,通過小裝載車倒運砂進行攤鋪,確保了砂墊層施工平整度。

(2)抽真空過程中,特別是在前期半個月時間(真空膜貼合砂墊層過程),由于砂墊層存在較多貝殼碎片、粗砂顆粒等尖銳物,在較大負壓下尖銳物經常性頂破密封膜,造成多處漏氣。

需安排工人24h值班巡視,發現漏氣孔及時修補。主要方法是待水面平靜下來后,開始進行觀察,若發現水面有氣泡浮出或形成小漩渦,且單位時間內水位下降,則可確定該嫌疑區有密封膜破損點,破損位置為氣泡浮出或形成小漩渦的部位。

3.施工工藝優化

3.1 密封膜鋪設工藝改進

施工過程中發現密封膜破損嚴重,并且修補后效果不佳,出現二次破損情況,經過進一步調查發現,砂墊層中貝殼等尖銳物含量過多,大面積刺破密封膜導致漏氣,對其他正在鋪設砂墊層的區域進行排查,發現各區均存在貝殼過多的情況。針對此類情況,經調查砂墊層砂源的砂質情況,確認是取砂區自身砂質問題,因此在砂質情況無法改善的情況下,雖然在鋪膜前已對砂墊層進行整平及表面尖銳物清理,但在真空加壓過程中,貝殼等尖銳物還是會露出砂墊層頂破密封膜。影響抽真空質量的同時,加重工人的工作負擔,進而影響到工作積極性。

為防止砂墊層中粗顆粒、貝殼等尖銳物在抽氣加載過程中刺破密封膜影響真空預壓效果,可對真空預壓施工工藝中三層密封膜進行改進。將部分貝殼等尖銳物含量較多的真空預壓區底層密封膜替換為200g/m2無紡布,即一層無紡土工布+二層密封膜。利用無紡土工布較為堅韌的材質將砂墊層與密封膜分隔開,避免其直接接觸,降低密封膜破損情況發生[2]。

3.2 出膜裝置改進

出膜裝置安裝時,需將安裝位置處的密封膜開口后進行安裝,破壞密封膜的整體性。可通過優化裝置的出膜管和連接彎管,可實現無須提前將密封膜開口后再連接出膜裝置,而后對出膜口進行密封處理,避免了煩瑣的出膜施工,有效地提高了真空預壓抽氣排水過程中的密封性。

3.3 泥漿攪拌墻施工工藝改進

泥漿攪拌墻因自身施工原因導致的漏氣情況進行分析調查,一般有以下四種情況,但是根據現場施工質量管控情況來說,以前兩種情況為主:①泥漿攪拌墻完工時間較長,外部出現干裂,從而影響密封性[3];②泥漿攪拌墻打設過程中,泥漿比重控制不達標,影響墻體滲透系數;③泥漿攪拌墻打設深度不足,未打入下臥不透氣土層;④泥漿攪拌墻軸線附近塑料排水板垂直度控制不合格,導致排水板打入泥漿墻。

解決措施為:①使用泥漿比重計實時監測泥漿攪拌池內的泥漿濃度[4],確保泥漿比重達標。②對于出現干裂情況的區段,需及時覆水養護。針對部分干裂情況嚴重的,可使用注漿管路對泥漿墻進行補注漿。泥漿制備時加大膨潤土摻入量,利用加壓設備將泥漿注入漏氣段泥漿墻中。根據施工實例,漏氣區域補漿后膜下真空度有一定提升。③泥漿攪拌墻打設完畢后,可取樣送檢,檢測墻體滲透系數等各項指標,確保密閉效果。④組織專業鉆孔隊在泥漿攪拌墻打設困難區域進行補勘,確保地勘資料詳細準確。當補勘后發現地層中存在較深較厚砂層或建筑石塊時,需針對不同情況進行最優處理,確保后續真空預壓作業的密封性。具體處理措施可根據砂層厚度及范圍進行靈活處理。若砂層范圍較小,可根據地質補勘資料繞過砂層范圍,對泥漿攪拌墻進行“改道”。若砂層范圍大,避免不了時,可調整技術參數,加大泥漿注入量,增加噴攪次數進行施工,以成本與時間換質量,確保密封效果。在真空預壓過程中泥漿墻可能會因為下臥砂層產生較大沉降,使密封膜與泥漿攪拌墻脫離。日常巡查時,發現此類情況,應立即回填黏土或進行補漿處理,重新踩膜保證密封性。

在泥漿攪拌墻打設完畢后,為了檢測墻體滲透系數等各項指標,確保密閉效果,需對其進行取樣送檢,但是此類超軟土的取樣工作存在諸多困難,對精確地在某一深度取出相應的土樣時最為關鍵。

4.結語

通過加強真空預壓巡查管理、改進施工工藝、更新監測設備、引入自動化監測技術等多個方面措施,由內到外,加強管控。可做到降低膜下真空度異常率,保證真空預壓地基處理效果,真空預壓恒載時間控制在合理范圍內。整體真空預壓地基處理效果得到一定提升,同時可以減少施工工期,節約機械、人力等成本,降低真空預壓異常情況發生頻率,保證地基處理質量,避免了返工等情況發生,帶來可觀的經濟效益。

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