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膠東半島某金礦深部礦體采礦方法優化

2023-07-06 06:37:30董國強王彥張宏偉
黃金 2023年6期

董國強 王彥 張宏偉

摘要:深井開采主要面臨三高一擾動、深井提升、通風和智能化開采等難題,井下工人作業環境差、勞動強度高,造成深部礦體回采過程中生產效率低、作業成本高等問題,嚴重影響井下的安全生產。以膠東半島某金礦深部開采為例,從技術、經濟和管理的角度進行分析,提出了盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法試驗研究。井下作業環境有效改善,盤區生產能力提高了23 %,采礦損失率降低了20 %,資源回收率和生產效率顯著提高。工業試驗表明,優化后的采礦方法能夠滿足技術經濟指標要求,其研究成果可以用于指導礦山生產。

關鍵詞:深井開采;點柱;充填采礦法;采礦工藝;技術經濟指標

中圖分類號:TD853.34文獻標志碼:A開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

文章編號:1001-1277(2023)06-0011-04doi:10.11792/hj20230603

引 言

礦產資源是國民經濟和社會發展的重要物質基礎,是實現可持續發展的重要支撐,礦產資源開采歷史悠久,淺部資源已經消耗殆盡,并隨著礦山產能的不斷增加,正在加快進入深部開采,在較短時間內,中國深井礦山數量將達到世界第一,最大的開采深度可達2 000~3 000 m。目前,膠東地區的玲瓏金礦開采深度已經達到1 150 m,三山島金礦開采深度達1 050 m,山東金洲礦業集團的開采深度為1 000 m,深井開采將成為中國礦業發展面臨的重大難題[1-3]。

深井開采主要面臨著三高一擾動、深井提升、通風和智能化開采等難題,井下工人勞動強度高,施工條件差,嚴重影響井下的安全生產[4]。如何在深井復雜地質條件下選擇合理的采礦方法,改善作業環境,實現高效安全生產,國內許多專家學者進行了研究攻關。程勃等[5]

對沃溪坑口豎分條廢石膠結充填采礦法進行研究分析,選用先進設備和改進充填工藝,使主要技術經濟指標得到明顯提升。黃武勝等[6]

根據阿勒泰某金礦的地質條件變化,設計了階段空場嗣后充填采礦法,使礦山安全生產條件大為改觀,經濟效益明顯提升。章慶松[7]對南非西北省Mponeng金礦深井開采問題進行分析,得出了深井開采的技術特點,并提出了未來發展深井開采技術的建議。賈萬玉等[8]針對三山島金礦上向水平分層充填采礦法進行優化研究,提出“人字形”采聯、“脈外雙通道”、共用風聯、“雙采幅、三采幅”回采工藝等工程布置與關鍵技術,提高了采場綜合生產能力。

為切實有效解決深井礦山開采過程遇到的難題,滿足礦山可持續發展的需求,本文以膠東半島某金礦深部開采為例,根據礦山開采技術條件,在現有采礦方法的基礎上,研究新的安全高效的采礦方法,旨在提高生產效率和降低生產成本、改善礦山深井作業條件,實現資源的安全高效利用。

1 現有采礦方法及存在問題

1.1 開采技術條件

礦體大部分賦存于主裂面下盤的黃鐵絹英巖化碎裂巖、黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖帶內,與主斷裂呈平行分布,屬構造破碎帶蝕變巖型金礦床。礦體呈脈狀產出,走向長度1 260 m,控制斜深1 390 m,真厚度1.09~47.61 m,平均真厚度10.23 m,為厚度變化穩定的傾斜中厚—厚大礦體。礦體總體走向45°,傾向南東,傾角36°~50°,平均傾角47°。

礦體上盤圍巖為絹英巖化花崗質碎裂巖,下盤圍巖為花崗質碎裂巖,賦礦巖性為黃鐵絹英巖和黃鐵絹英巖化花崗質碎裂巖。礦區圍巖屬堅硬—半堅硬巖石,巖體完整,巖石穩固,質量良好,屬工程地質條件簡單的礦床。區域內涌水、淋水現象極少發生,水文地質條件簡單。

1.2 采礦現狀

礦山經過30余年的開采,淺部資源已經枯竭,目前礦山開采深度超過800 m,開拓深度超過1 000 m,已進入深部開采階段。目前主要采礦方法為上向水平分層充填采礦法,局部邊角礦體或小礦體采用上向水平分層進路充填采礦法開采。

沿礦體走向方向將礦體劃分為60 m長盤區。采場垂直礦體走向布置,每個分層回采寬度7.0 m,高度3.6 m,充填過程底部墊廢石、頂部澆面,采場間留設1.5 m左右間柱,采場頂部留設3 m頂柱。

采準布置由分段運輸巷施工聯絡平巷,每個盤區施工2~3個盤區聯絡巷,每個盤區聯絡巷施工1條沿脈巷道,由沿脈巷道分3~4支分層聯絡道聯通礦體下盤,然后進行上向水平分層回采,相鄰進路間留設1.5 m左右礦體做間柱。

采場垂直礦體走向布置,首層回采時需先施工鑿巖巷道(3.0 m×3.0 m),然后以鑿巖巷道作為補償空間進行劈幫、壓頂回采作業。

進路回采結束后,進行充填作業,首先利用廢石充填1.5 m,然后采用分級尾砂膠結充填對采場進行澆面,澆面高度0.5 m,留1.6 m自由面作為上分層回采補償空間,充填體強度達到1.0 MPa即可進行下分層回采。將進入采場的聯絡道挑頂,使聯絡道底板與分層充填高度在同一高度位置。每個分層聯絡道控制5~ 6個分層回采,礦石采用鏟運機運至分段運輸巷溜井進行出礦。

1.3 存在問題

1)礦山開采歷史悠久,目前礦山開采深度超過800 m,深部礦體工程地質條件復雜,上盤圍巖和礦體之間充填的斷層泥造就了極為不利的回采條件,易垮塌冒落。

2)深部礦體厚大,巷道至部分采場端部距離可達60 m,采場內主要依靠局扇進行輔助通風,通風效果差,同時深井作業面臨高溫熱害,井下作業環境惡劣,嚴重危害井下作業人員身體健康,導致生產效率低。

3)部分采場暴露面積較大,在深井高應力作用下,回采過程中冒頂、片幫等現象時有發生,造成采礦損失率偏高、生產效率低,常規開采面臨生產規模、作業環境、安全條件等瓶頸制約。

2 采礦方法優化

2.1 設計原則

1)保證深部采礦作業的安全高效進行。以安全生產為前提,在生產過渡期內,保證開采礦量合理分配,為后期產能擴大奠定基礎。

2)有效改善井下作業環境。在深井高溫、高壓、通風困難等情況下,采礦方法應統籌規劃,增加采區通風量,提高采場空氣質量,改善勞動作業條件。

3)充分利用礦山現有設施、設備,減少建設投資。目前,礦山建有完善的分級尾砂充填系統,為有效控制地壓活動,確保安全生產,充填采礦法是礦山開采的必然選擇。

綜上所述,擬采用盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法(見圖1)開采,并選取有代表性的礦段進行工業試驗。

2.2 盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法

2.2.1 盤區布置及構成要素

盤區沿走向長60 m,寬為礦體水平厚度,中段高度40 m,分段高度10 m,整體采用膠結充填,采場內根據礦巖穩固性狀況適當布置規則點柱,點柱尺寸4 m×4 m,點柱間跨度約8 m。相鄰盤區間垂直走向留3 m寬連續間柱。

該方法只留頂柱、條形礦柱和少量點柱,不留底柱,優先將夾石留作點柱,降低采礦損失貧化,同時提高回采效率,條柱和點柱所占礦量不大,作為永久損失。

2.2.2 采準切割工程布置

1)分段運輸巷。分段運輸巷位于礦體下盤,大致平行礦體走向,根據分段高度和鏟運機爬坡能力,分段巷道一般距礦體下盤50 m左右,巷道規格為3.6 m×3.2 m。

2)拉底與聯絡道。首分層先沿礦體下盤施工拉底巷道(3 m×3 m)至上盤礦體,用以準確控制礦體并作為采場切采時的最初自由面,并在適當位置施工通風井,保證采場通風條件;自第二分層起,采場分層回采完后將原聯絡道挑頂,作為下一分層的聯絡道,在其坡度大于11°之前,由上分段向下掘進聯絡道,在該分段最后一分層回采后與采場貫通。

3)采場天井、溜井布置。

采場天井。在采場拉底巷道中向上掘進規格2 m×2 m的采場天井作為通風行人井,傾角大于50°,與上中段運輸巷的通風充填巷貫通,用于采場通風和充填,并作為采場內第二安全出口。

礦石溜井。在中段運輸巷下盤每隔60 m掘進礦石溜井,規格均為2.5 m×2.5 m,坡度為55°~65°,將中段運輸巷與各分段運輸巷相通。

4)切割工程。切割工程是以拉底巷道為最初自由面,將礦體向兩邊擴幫刷大至采場寬度,為大量落礦創造條件,切割工程按先上盤后下盤的順序進行。

2.2.3 回采工藝

1)回采順序。整體回采順序為自下而上分層回采,分層作業由礦體下盤向上盤回采。

2)回采方式。采準切割工作完成后,進行回采作業。回采工作由分層聯絡道進入采場挑頂開始,挑至設計分層回采的頂板標高后向兩幫拉開回采工作面至采場設計邊界,采用前進式回采步驟,垂直礦體走向從礦體下盤向上盤推進(剔出預留點)至上盤礦體邊界。每個分段分層聯絡道控制4~5個分層回采,為提高回采效率,盤區可同時進行多工作面回采,落礦方式為壓頂落礦。

3)鑿巖機械化。采場采用阿特拉斯液壓鑿巖臺車鑿巖,孔深3.7 m,孔徑45 mm。

4)爆破工藝。采場爆破采用控制爆破技術,光面孔遵循“多鉆孔少裝藥”的原則,盡量減少對周圍巖石的破壞程度,使頂板形成一個平整的拱形。光面爆破孔間距不大于0.6 m,最小抵抗線為0.4 m。大孔距落礦炮孔間距0.6~0.8 m,最小抵抗線0.6 m。各炮孔相互平行,交錯排列,周邊孔為兩幫垂直,頂板呈拱形。采用反向起爆法,起爆藥包裝在孔底,光面孔用導爆索連接至孔口,然后用炮泥堵塞至孔口,長度不小于1 000 mm,最后用導爆管連接導爆索。

5)礦石運輸機械化。為改善井下作業條件,礦石運輸全過程采用機械化作業。礦石采用電動鏟運機出礦,由電動鏟運機運至相對應脈外溜井,再由振動放礦機裝入底卸式礦車,然后通過電機車運輸至主井提升到地表。

6)充填工藝。分層回采結束后,采用分級尾砂膠結充填,先采用廢石或尾砂充填1.5 m,然后采用膠結充填0.5 m(灰砂比1∶6,濃度68 %),預留1.2~1.5 m作為下分層落礦補償空間,充填體養護3 d強度達到1.0 MPa即可進行上分層回采,依次循環,直至回采完畢。

2.2.4 地壓管控措施

1)分段運輸巷和分層聯絡道施工過程中,對于圍巖節理裂隙發育的部位,采用錨桿或錨桿金屬網聯合支護,錨桿錨固厚度不低于1.4 m,網度不大于1 m×1 m,對于破碎帶及大斷層等構造復雜區域,應采用錨噴網支護及鋼支架聯合支護。

2)對于采場內頂板穩固性差,發生離層破壞的區域,應采用臨時木支護或長錨索支護的方式,并對頂板下沉量加強實時監測,確保人員和設備安全及連續正常生產。

3)盤區內應加快采礦作業施工進度,縮短盤區作業周期,減少頂板暴露時間,同時應采用光面落礦工藝,以保證頂板平整,頂板和間柱及點柱連接部分呈拱形,避免局部邊界的應力集中。

4)盤區作業結束后,及時對盤區進行膠結充填,要求充填體強度不小于2.0 MPa,采場底部8 m高的范圍內采用強度3.0 MPa的充填體充填,底部鋪設鋼筋網提高充填體強度,其他充填體強度不低于2.0 MPa。

2.3 主要技術經濟指標

盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法與原上向水平分層充填采礦法主要技術經濟指標對比見表1。

由表1可知:采礦方法優化后盤區生產能力為138 t/d,比原采礦方法約提升了23 %,采礦損失率為16 %,比原采礦方法降低了20 %,同時作業成本比原采礦方法降低了約16 %,生產能力達到預期效果,滿足技術經濟指標要求。

3 結 論

實踐表明,礦山采用盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法開采后,采場地壓得到有效控制,采礦作業條件有效改善,生產期間未發生較大規模垮落現象,盤區內實現了連續正常生產,研究成果可以用于指導礦山生產。

1)針對礦山深部礦體高壓、熱害、作業條件差和生產效率低等難點,提出盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法,新采礦方法盤區生產能力約提高了23 %,采礦損失率降低了20 %,有效解決了深部礦體的安全生產難題。

2)采用盤區機械化點柱式上向水平分層充填采礦法,解決了原采礦方法長距離獨頭施工的通風難題,可以有效排除工作面炮煙,降低粉塵濃度和工作面溫度,改善勞動作業條件。

3)分層充填采礦法能夠有效處理采空區和管理地壓,減小采動巖移影響,尤其是對于靠近上盤泥質斷層的破碎地段礦體進行回收,有效控制采礦損失貧化,提升回采作業的安全性和可靠性。

[參 考 文 獻]

[1] 何滿潮,錢七虎.深部巖體力學基礎[M].北京:科學出版社,2010.

[2] 蔡美峰,薛鼎龍,任奮華.金屬礦深部開采現狀與發展戰略[J].工程科學學報,2019,41(4):417-426.

[3] 張雯,連民杰,任鳳玉,等.點柱式上向水平分層充填采礦法充填體作用機理及點柱形狀優化研究[J].采礦與安全工程學報,2017,34(2):295-230.

[4] 謝和平.深部巖體力學與開采理論研究進展[J].煤炭學報,2019,44(5):1 283-1 305.

[5] 程勃,徐家慶,謝偉斌,等.沃溪坑口深井開采采礦方法優化[J].礦業研究與開發,2021,41(3):1-4.

[6] 黃武勝,蔡嗣經,黃剛,等.阿勒泰某金礦采礦方法優化研究[J].有色金屬(礦山部分),2015,67(2):10-14.

[7] 章慶松.深井開采技術應用研究思考[J].黃金,2016,37(6):46-48.

[8] 賈萬玉,吳若菡,萬串串.三山島金礦深部礦體上向水平分層充填采礦法優化研究與應用[J].有色金屬(礦山部分),2021,73(1):22-27.

Abstract:The main challenges in deep mining include three highs and one disturbance,deep mine hoisting,ventilation,and intelligent mining.The poor working environment and high labor intensity of underground workers result in low production efficiency and high operating costs during the deep mining of mineral deposits,which seriously affects the safety of production underground.Taking the deep mining of a gold mine in the Jiaodong Peninsula as an example,the paper analyzes it from a technical,economic,and management perspective,proposing the mechanized point-column upward horizontal layered filling mining method in the mining area.The underground working environment is effectively improved,and the production capacity of the mining area is increased by 23 %,while the mining loss rate is reduced by 20 %.The resource recovery rate and production efficiency are significantly improved.Industrial experiments show that the new mining method can meet the technical and economic index requirements,and its research results can be used to guide mine production.

Keywords:deep mining;point pillar;filling mining method;mining technology;technical and economic indicators

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