*胡芳周
(中煤平朔集團有限公司 山西 036000)
利用齒輪、鏈條、鋼索滑輪組等傳動件傳遞動力的單斗挖掘機的電鏟,又稱為繩鏟、鋼纜鏟,但其重量大、機構性能不能很好地滿足作業要求及操縱不夠靈便的缺點,致使中小型機基本已被液壓傳動挖掘機代替。
P&H2800XPB電鏟是安家嶺露天礦剝離巖石和坑下煤炭開采的主力軍[1]。電鏟是一種先進的礦業設備,其產能大、效率高,已成為煤礦企業重要的生產設備。由于電鏟構造復雜,其內部機械設備工作時會產生大量的熱量,對這些熱量進行冷卻、凈化機房內的空氣,需要借助外部環境中的冷空氣。
圖1是現有的2800XPB電鏟所配置的簡易過濾裝置。

圖1 原有的2800XPB電鏟所配置簡易過濾裝置
現有2800XPB電鏟在粉塵過濾上采用非常簡易的過濾器。其過濾原件為一層濾網。濾網側方是接塵的軟管和風機。工作原理是將氣流中攜帶具有一定運動速度的粉塵進入金屬濾網,由于慣性作用,粉塵撞擊濾網被截留下來。
過濾器非常簡易,對于粉塵的過濾效果極低,尤其是對于空氣中漂浮的小顆粒粉塵,過濾效率機會等于零,除塵的效果非常不理想。因此,大量的細小粉塵會進入到控制室內,這些粉塵危害很大,容易引起設備的故障。
原有的除塵系統設有2臺簡易的過濾器和2臺單葉片軸流風機。
礦區作業環境的空氣中漂浮著大量粉塵,現有除塵設備除塵效果不好,大量粉塵不僅對電氣控制元件造成極大損壞,而且大大縮短電機使用壽命,電氣故障頻繁,增加維修成本,嚴重影響電鏟出動率。因此,計劃對現有除塵設備進行改造,空氣有效過濾,使電鏟有一個良好的作業環境,則這些故障就自然而然不存在了[2]。
本改造技術方案參照平朔東露天4100XPC電鏟除塵設備確定。
只有對現有設備、結構、電氣等方面進行改動才能完成設備的改造。以下步驟為將設備改動降到最低方案的思路設計。
①將機房內粉塵含量降到最低需要有效的過濾設備。②為了保證車體結構的穩固安全,需要減少對現有車體結構的破壞。③現有電氣系統的改動需要降到最低。④安全可靠,經濟可行。
①增壓風艙本體及其護罩鋼結構材質要求A514低合金高強度鋼板。②54個除塵過濾器(總過濾面積950m2)采用美國唐納森公司的過濾器,濾材過濾精度要求達到MERV15標準或F9標準,透氣性≥520m3/m2.hat200Pa。③27個脈沖電磁閥[5]采用澳大利亞高原公司原裝進口閥,壽命>100萬次。④輸灰的螺旋輸送機及旋轉卸灰閥1.5kW。⑤電控柜配置西門子PLC及電機控制柜、操作顯示屏。⑥噪音等級≤85dB(A)。⑦進風口防御措施:預過濾器采用椰棕過濾網。⑧有組織排放,粉塵排放濃度≤10mg/m3,煙氣凈化后排放濃度、排放速率應符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)要求。⑨溫度要求:夏季室外溫度<30℃,冬季室外溫度>-20℃。⑩壁板有足夠的強度和剛度(殼體厚度≥3.5mm Q345,花板厚度≥5mm Q345)。
系統組成:塵器本體、濾芯、反吹系統、風機、輸灰裝置和電控柜組成,以及鋼結構、防雨頂棚和支撐件。
根據圖2所示,從除塵器頂部進入臟氣室的室外空氣,經過濾芯過濾進入凈氣室,進入凈氣室的干凈空氣通過風機送入機棚內。粉塵由除塵器收集,通過臟氣室下部輸灰裝置排出。系統配有壓縮空氣反吹系統,自動清理濾芯,延長濾芯使用壽命[3]。

圖2 過濾裝置系統組成
原有慣性式除塵器對小顆粒粉塵過濾效率不高,設計選用濾筒式除塵器。根據同行業中使用情況,唐納森濾筒除塵器可以有效提高過濾效率,特別是針對0.2~4μm的粉塵效果很好(表1)。(慣性除塵器無法過濾0.2~0.3μm的粉塵)。

表1 粉塵粒徑與過濾器匹配表
除塵器外形結構如圖3。

圖3 改造后的除塵器立體圖

圖4 改造后的濾筒

圖5 風機的位置圖

圖6 脈沖控制器

圖7 風口的位置圖

圖8 整體效果圖
唐納森濾筒除塵器的主要參數:型號:DFT3-54(非標);濾筒數量:54支;濾芯:唐納森圓形Ultra-Web濾筒;反吹閥數量:27組;反吹控制器:唐納森Delta-P C01控制器,AC220V;輸灰設備:螺旋輸送機+卸灰閥1.5kW。
在這次改造方案中,考慮到濾筒備件供貨的及時性,建議選用唐納森標準尺寸的DFT圓形濾筒,在無錫工廠有充足的備貨。①濾筒材質:唐納森Ultra-web超細納米濾材。②濾筒尺寸:350mm×680mm。③過濾面積:23.6m2。④鋼護網、端蓋材質:內外鋼護網、鍍鋅材質。⑥墊圈:氯丁膠墊圈。
現有2800XPB電鏟配2臺單葉片軸流風機用于鼓風,與原有簡易過濾器組裝為一體。現有風機安裝為斜朝上,會對濾筒除塵器的安裝發生干涉,因此,需要將風機拆除并移位安裝。
風機的主要參數:
①型號:雙風葉軸流風機。②額定風量:30000 m3/h。③額定風壓:1500Pa[4]。④轉速:1800rpm。⑤額定功率:40kW,380V/50Hz/3P。⑥數量:2臺。
現有2800XPB電鏟利用軸流風機的正壓風將粉塵吹出機體外。改造后采用負壓引風形式,需增設螺旋輸送機用于排塵,對除塵器需要進行一些特別配置[5]。
①除塵器配置槽型塵斗,槽型塵斗內部貫通,上部法蘭與除塵器過濾單元連接,下部與螺旋輸送機連為一體。
②輸送機尾端出口連接旋轉卸灰閥,卸灰閥出口連接排塵軟管,將粉塵排至地面。
③螺旋輸送機有足夠的長度,使卸灰閥和排塵軟管位于機體側面外部。
④集塵斗上設檢修門,在除塵器的支撐鋼結構上設置檢修口,以便于安裝檢修。
螺旋輸送機的主要參數:型號:LS-200;長度:7300mm;轉速:24rpm。
旋轉卸灰閥的主要參數:型號:YJD-200;口徑:200mm×200mm;轉速:24rpm。
減速機的主要參數:減速機:SEW;轉速:24rpm;額定功率:1.5kW,380V/50Hz/3P。
除塵器自帶脈沖控制器用于產生脈沖,控制壓縮空氣反吹。脈沖控制器可根據設定自行工作,無需額外控制,只需提供電源。
脈沖控制器布置在除塵器的側部,其制器面板上配置有壓差表以便于觀察壓差參數;脈沖控制器通過電纜與凈氣室內的反吹閥進行連接,提供4~20mA的壓差信號輸出;用電規格:220V/50Hz/1P,200VA。
原有的防雨罩,由于外形尺寸的原因無法留用,需要重新制作以配合新濾筒式除塵器。防雨罩采取牢固支撐,連接于除塵器底座及頂部。出風口位于除塵器凈氣室頂部,通過風管與風機相連。
拆除原有的防雨結構和簡易過濾器,拆除原有的慣性式除塵器及鋼結構,增加除塵器塵斗支撐鋼結構底座。
鑒于現場環境,冬季達到-30℃以下,對除塵系統相關設施采取低溫防護措施:除塵器配置寒冷氣候組件以保障脈沖閥在低溫下能正常工作。脈沖控制器配置自動加熱措施。電機配置低溫自加熱線圈。減速機采用低溫潤滑油。
在新除塵系統中除了增加脈沖控制箱,還需增加PLC控制柜和顯示屏。使除塵系統控制滿足獨立運行要求,適合于未來集中一體化驅動平臺的控制。對系統中所涉及的各電氣設備改造如下。
①供電規格:380V/50Hz/3P。②主風機:雙風葉軸流風機為40kW,電機控制元器件采用原器件。③PLC柜:配置SIEMENS系列PLC和I/O模塊以及網絡模塊;螺旋輸送機及卸灰閥電機的控制,設置1.5kW電機的供電380V/50Hz/3P,以及控制回路。輸灰設備的啟停,建議每小時工作5~10min。④脈沖控制器:在主電柜中增加1路供電220V/50Hz/1P,以及控制回路。脈沖控制器的啟停與除塵器同步。⑤顯示屏:顯示屏布置在司機操作室與PLC柜連接。實時顯示除塵系統運行狀態、故障報警等信息。⑥系統信號:脈沖控制器輸出4~20mA的模擬量壓差信號,通過網絡傳輸供中控監控使用。脈沖控制器輸出高壓差報警信號通過網絡傳輸供中控監控使用。螺旋輸送機及卸灰閥配置零速開關,輸出報警信號通過網絡傳輸供中控監控使用。

表2 系統組成及工作內容
改造后,除塵設備的除塵凈化效果將滿足《工業企業設計衛生標準》(TJ36-79),《工業“三廢排放”排放試行標準》(GBJ4-73)。噪聲優于《工業企業噪聲設計規范》(GBJ114-88)。將極大的改善機棚內的粉塵狀況[6],改善機電設備的運行環境,顯著減少設備的故障率。
除塵器系統的改造涉及設備、電氣、鋼結構等內容的改造,需要安排在電鏟大修時,在比較充裕的時間下進行。主要包括:設備及鋼結構預制、新設備安裝、電氣改造、調試運行。現場的安裝及調試由賣方負責,平朔公司協助提供吊車等機具,供電、供水、供氣等措施。
通過對P&H2800XPB電鏟增壓風艙系統升級改造,我們可以改變P&H2800XPB電鏟作業環境,避免粉塵、灰塵較大,避免對電氣控制元件造成極大損壞,而且大大增加電機使用壽命,降低電氣故障,減少維修成本,嚴重影響電鏟出動率。因此,改造后的除塵設備,空氣有效過濾,使電鏟有一個良好的作業環境,則對電鏟機房內的設備產生較好的除塵效果,避免電鏟停機時間長,提升電鏟設備的出動率。