許明飛(中國石油大港油田分公司采油工藝研究院)
目前國內大部分油田處于開發中后期,油井含水率普遍上升,開發初期規劃建設的地面集輸系統布局模式已不能滿足生產需求,存在系統負荷率低、集輸半徑短、一級布站覆蓋率低、能耗高等問題[1-2],優化高含水率油田開發后期接轉站集輸半徑及集輸系統布局模式、提升一級布站覆蓋率,對降低地面工程投資、提高系統效率、促進油田高效可持續開發具有重要指導意義。
然而,目前還沒有文獻、標準針對集輸半徑給出具體參考值,《油田地面工程建設規劃設計規范》也只是給出一個最低參考值:一般水驅接轉站管轄油井的集輸半徑不宜小于5 km。
針對上述問題及目前國內油田開發現狀,對高含水率常規油氣田集輸半徑的確定開展研究。從影響集輸半徑的重要參數即含水率、氣油比、黏度、管徑、管道負荷率等幾大方面,計算出可能存在的各種參數情況下相應的最大集輸半徑,形成表格,進而可以直觀、快速地查表確定各種工況參數下的最大集輸半徑。通過查表,核查現有接轉站接轉半徑是否合理,是否存在可優化空間;亦可指導新建接轉站集輸半徑的確定,更加方便、有效地指導生產實踐。
油田采出液為油氣水三相混合物,這里針對中質油田高含水采出液的管輸進行模擬計算。
油田集輸半徑影響因子可以分為氣油比、管道規格、輸液量、含水率、原油黏度、起點輸液溫度、起末點壓力、原油密度、保溫方式等。高含水油田開發后期最大集輸半徑確定方法,分別考慮集輸半徑的各影響因素,通過計算,得出相應情況下的集輸半徑。
由于是高含水率油田開發后期,依據標準規范、目前國內高含水率中質油田實際運行工況及經驗[3-4],這里確定部分影響因素的取值:輸液含水率90%、95%,起點輸液溫度30 ℃,起點壓力1.5 MPa,末點壓力0.2 MPa,在20 ℃時中質原油密度0.9 g/cm3。
管道經濟輸液量:油田內部原油集輸管道的液體流速宜為0.8~2.0 m/s,取液體流速的上限作為經濟輸量上限值。
結合油田管道負荷率實際生產情況,不同半徑的管道日輸液量取值見表1。管道保溫方式采取30 mm 聚氨酯泡沫保溫層,管道埋地敷設,埋地地層溫度取4 ℃。未考慮管道輸送過程中的高差、轉彎及儀表配件等對輸送流體的影響。

表1 不同半徑的管道日輸液量取值Tab.1 Value of daily infusion volume for pipelines with different radius
管道輸送含水率90%、95%的高含水原油,從不同黏度、不同管徑、不同溫度,不同氣油比下計算最大集輸半徑[5-7]。含水率90%,氣油比為5 時集輸半徑見表2。

表2 含水率90%、氣油比為5 時集輸半徑Tab.2 Gathering and transportation radius at 90% of water content and gasoline ratio of 5
2.1.1 建設現狀
大港某油田以2 座聯合站為中心,建有7 座接轉站。7 座接轉站運行外輸泵6 臺,加熱爐4 臺,其中4 座接轉站需外輸加熱。有2 座接轉站采用電采暖,其余接轉站采用燃氣采暖。目前該油田所轄油井616 口,集輸干線13 條,集輸半徑小于或等于4 km。接轉站主體處理工藝:來液經分離緩沖罐進行氣分離出的氣供站內生活用氣及外輸,分離出的液經外輸泵提升后輸送至聯合站處理[8-9]。接轉站工藝流程見圖1。

圖1 接轉站工藝流程Fig.1 Process flow of transfer station
2.1.2 存在的問題
1)油井集輸距離短、接轉站分布密集。某油田集輸半徑統計見圖2,該油田接轉站共7 座,且集輸半徑1.2~4.5 km,平均集輸半徑僅2.9 km。與其生產工況相近的另一油田,集輸半徑達8 km,且最遠端油井井口回壓1.09 MPa,遠低于集輸規范要求的常規抽油機井井口回壓(1.5 MPa)。

圖2 某油田集輸半徑統計Fig.2 Statistics of gathering and transportation radius in a certain oilfield
2)接轉站作用小,生產貢獻低。接轉站外輸泵壓力分析見圖3,接轉站泵效分析見圖4。通過對該油田接轉站所需外輸壓力、接轉站泵效進行為期一年運行工況分析可知,接轉站所需外輸壓力偏低,0.2~0.38 MPa;整體泵效偏低,平均泵效31.38%,低于油田公司近三年平均泵效。

圖3 接轉站外輸泵壓力分析Fig.3 Pressure analysis of export pump at transfer station

圖4 接轉站泵效分析Fig.4 Pump efficiency analysis of transfer station
2.1.3 耗能工況
目前7 座接轉站,年耗電178.32×104kWh,耗氣858.736×104m3/d,優化員工62 人。輸油單耗為37.8 kg/t(標煤),輸液單耗為2.78 kg/t(標煤)。
2.1.4 提升一級布站覆蓋率
該油田平均原油黏度為220 MPa·s(50 ℃)和350 MPa·s(20 ℃),屬于中質高含水率油田。下面以該油田某接轉站為例進行模擬計算:
某接轉站距離某聯合站2.3 km,所轄油井61口,集油管道4 條。所轄油井產液量2 963 m3/d,產氣量6 336 m3/d,含水率為94.8%,氣油比為41,接轉站外輸溫度40 ℃,原油黏度為220 MPa·s(50 ℃)和350 MPa·s(20 ℃)。4 條集油管道運行參數見表3。

表3 集油管道運行參數Tab.3 Gathering pipeline operating parameters
首先,這些管道集輸半徑均遠遠小于《油田地面工程建設規劃設計規范》要求的“一般水驅接轉站管轄油井的集輸半徑不宜小于5 km”的標準。其次,通過查表可以看出,該接轉站集輸半徑遠遠小于理論半徑,存在集輸半徑短、能耗高、布局不合理等問題,不能滿足現階段生產需求,存在可優化空間。
針對上述問題,對該接轉站現狀進行模擬計算[6-7],發現取消該接轉站完全滿足生產需求,取消后集輸半徑最長為6.3 km,最遠端井回壓為1.016 MPa。
同理,對該油田其他6 座接轉站進行查表、取消接轉站模擬計算,最終結果為:可取消該油田6座接轉站,停運輸油泵6 臺,停運加熱爐4 臺。
目前,現場已成功實施停運3 座接轉站。實施后,所轄油井回壓上升符合預期(精度96% ),最高1.2 MPa,且油井產量穩中有升。集輸系統輸液單耗降低14%,輸油單耗降低11.6%,一級布站率提升18.34%,最大集輸半徑達8.15 km,是優化前平均集輸半徑2.8倍。年可節電88×104kWh,可節氣394×104m3/d,優化員工43 人,年創效1 300 萬元。
待6 座接轉站全部實施停運后,集輸系統輸液單耗將降低26.6%,輸油單耗降低24.1%,一級布站率提升72.04%,年可節電166.46×104kWh,節氣784.385×104m3/d,優化員工56 人,同時減少場地維護費、降低管道漏失率。全年總計創效將達到2 000 余萬元。由此實例可以看出,一級布站優化后更加經濟有效地指導了油田生產實踐。某油田集輸系統優化前后效果分析見圖5。
該技術成果已在大港其他常規油氣田成功應用并推廣,完成成果轉化,經濟、社會效益顯著。接下來將由常規油田向凝析油田、稠油油田進一步推廣、實施,并完成效果評價。預計可進一步精簡接轉站20 座,減少39%,使大港油田整體一級布站覆蓋率提升57%。
要實現碳中和,能源消費端要做到開源節流。“開源”主要是提高清潔能源供給水平,“節流”則是降低能源消耗,所以節能才是能源消費革命的核心。
通過開展集輸半徑關鍵技術研究,利用該集輸半徑確定方法,高含水常規油氣田通過查表即可選擇所需的管道規格,而且相對手工的單點計算,管道全程模擬計算的結果更符合實際情況。亦可通過查表,結合接轉半徑初步判斷現有接轉站布局是否合理,進而判斷哪些接轉站存在可優化空間,更快捷、高效指導生產實踐,有效提高優化效率和質量,高質量助推地面集輸系統綠色低碳轉型發展[10]。
大港某油田現場應用效果表明,該方法具有技術可行性和經濟可行性,可以向其他油田推廣應用,以大幅降低運行能耗,減少化石能源消耗,縮減勞動用工總量,節約土地資源,使地面系統提質增效工作更上新臺階。
同時,在工藝技術推廣應用中,與新能源相結合,開辟節能降耗新路徑。在工藝優化過程中,引用清潔能源光熱、空氣源熱泵、綠電等新型工藝,替代能耗較高的電伴熱、燃氣加熱等傳統工藝,實現地面“綠色健身”,達到提質增效和提高“凈能源”的綜合效果,開啟多能互補清潔生產新模式,形成綠色、高效的地面工藝系統。