楊海葉
(山西西山熱電有限責任公司,山西 太原 030021)
該設備以清華大學《帶有加速段的水冷方形分離器》為核心技術,并與我公司多年的CFB 工藝相融合,為新一代的產品。在燃燒體系中,由給煤器將煤炭送至落煤管道,由一次風機和二次風機供給鍋爐所需要的氣體。一次風吹出的氣流經過一次風預熱器的預熱后,從左右兩邊的通道導入到高爐的污水冷卻室內,再從水冷布風盤上的蓋子流入到燃燒室內;由二次風吹出的氣流經過二次風預熱器的預熱,由布置在爐內前、后壁的噴嘴向爐內噴射,以進行增溫、增強干擾和混勻。在爐中,燃油與流動態的循環材料混合,當床層的質量分數到達某一數值時,大量的材料從爐中向外升起,沿著壁板向下的內周向下流動,與受熱面進行熱量的交換[1];大量微粒隨著煙塵排出爐外,經過一個正方形的水冷式旋風機,將大部分的原料重新分開,通過回流裝置回到爐內進行再一次的循環。而較為清潔的煙氣則經轉向室,高溫過熱器,低溫過熱器;省煤器、二次風、一次風預熱器由后煙囪排放。在循環流化床中加入石灰石可以明顯減少SO2的排放量,而采用低氧和大氣分層送風的燃燒技術可以有效地抑制NOx的產生。它具有良好的灰活力,具有很高的綜合利用價值,因而它更能適合日益嚴格的國家環保要求[2]。
給水經過水平布置的二組省煤器加熱后進入鍋筒。鍋筒內的鍋水由集中下降管、分配管進入水冷壁下集箱、上升管、爐內水冷屏、水冷分離器、上集箱,然后從引出管進入鍋筒。鍋筒內設有汽水分離裝置。飽和蒸汽從鍋筒頂部的蒸汽連接管引至尾部汽冷包墻管、低溫過熱器、一級噴水減溫器、爐內屏式過熱器、二級噴水減溫器、高溫過熱器,最后將合格的過熱蒸汽引向汽輪機[3]。
入爐煤種與設計煤種偏差影響煙氣中灰的濃度,實際生產中,由于受經營成本、燃煤來源等多方面的影響,入爐煤很難達到設計煤種及校核煤種的要求。下表1 與表2 分別是設計和入爐煤的數據,實際入爐煤的灰分偏高,而熱值、揮發分遠低于設計及校核煤種,對燃燒造成不利影響。

表1 本單位設計及校核煤種

表2 本單位2020 年入爐煤月平均指標
我廠3# 爐作為調峰鍋爐,排煙溫度設計值是132 ℃,其負荷一般在160~220 t/h 范圍變動根據運行日報表及DCS 數據得知,3# 爐排煙溫度在137~153 ℃之間(如圖1)排煙溫度高于設計值,排煙溫度每增加10~15 ℃鍋爐效率下降1%,為了提高鍋爐經濟性對3#爐進行原因分析并結合實際可以改變的條件進行改造優化。

圖1 不同負荷時對應的排煙溫度
2.1.1 鍋爐漏風的影響
在爐膛出口過量空氣系數不變的情況下,風煙系統漏風將使送風量下降,空預器的傳熱系數下降。此外送風量的下降也是的空預器出口熱風溫度升高、傳熱溫壓降低,使空預器的吸熱量降低,最終使排煙溫度升高。
2.1.2 吹灰器的影響
3#爐吹灰系統為乙炔吹灰。該系統正常情況下每天持續吹灰1 h,且需要運行人員就地進行操作、巡查,效率低。
2.1.3 煤種的影響
入爐煤種與設計煤種偏差較大,設計煤種灰分30.87%,入爐煤灰分48%~49%,煙氣中灰濃度高,最終使排煙溫度升高.
2.1.4 回燃、煤泥系統的影響
為了降低飛灰含碳量,將電除塵3、4 電場分離下的灰再打入爐膛參與燃燒;煤泥中的灰分含量較高。這兩個系統的投入增加了煙氣中灰的濃度,最終使排煙溫度升高。
2.1.5 分離器的影響
我廠使用的是方形水冷分離器,其切割粒徑d50=2 mm,分離效率低,大量的細灰捕捉不到,最終使煙氣中灰濃度增加,排煙溫度升高。
2.1.6 運行調整的影響
燃燒調整存在問題,一次風與二次風的配比不良,一次風較大,同時爐膛負壓較高,爐內煙氣流速快。
2.2.1 聲波吹灰器改造
聲波除灰是將一定強度、頻率的聲波導入運行中的鍋爐尾部受熱面,通過聲能量的作用,使這些區域中的空氣分子與粉塵顆粒產生振蕩,由于聲波振蕩的反復作用,破壞了粉塵粒子與熱交換面以及粒子之間的結合,再加上煙氣流的沖刷和粉塵粒子之間的碰撞,使之處于懸浮狀態,被煙氣流帶走。進而改善過熱器換熱效果。
該吹灰系統共9 臺吹灰器,排列順序為由高過依次向下排列。1#設備在高過右側,2#設備在高過左側,3#設備在一級低過后墻,4# 設備在二級低過后墻,5#設備在一級省煤器左側,6#設備在二級省煤器后墻,7#設備在一級一次空預器后墻,8#設備在二次空預器左側,9#設備在二級一次空預器后墻。吹灰器單臺設備運行時間為3 min,間隔2 min,周期75 min,連續進行。大大提高了吹灰效率。
2.2.2 運行調整優化
1)一、二次風量的配比要達到60∶40 左右,一、二次風空與器進口風量分別為:140 500、93 700 m3;風溫分別為211 ℃、182 ℃。
2)二次風的調整:在升降負荷過程中,二次風要隨著一次風根據氧量及時調整(粗調),穩定工況后,小幅度調整二次進風量,使爐膛中上部、爐膛出口溫度接近設計值,二次風機在190 t/h 負荷以上要求滿出力。
3)返料風的調整:目前返料風壓、風量都偏大,說明書給定值為581 m3/h,運行時根據不同負荷將風壓通過返料風至一次風調門調整到15~16 kPa,左右返料風量均為320~480 m3/h,調整時要同時兼顧風量、風壓、流化風機電流均在范圍之內。每一工況下要到就地勤觀察返料情況,保證燃燒、流化穩定。
4)床溫850~950 ℃之間,高負荷對應高床溫。
5)要求水冷風室參數范圍:(30~40 MW)75%~80%負荷為8.5~8.6 kPa,一次風機電流95~100 A,50 MW負荷為8.9~9.1 kPa,一次風機電流100~105 A。
6)屏過出口溫度控制在460~470 ℃之間。
2.2.3 分離器優化改造
1)旋風分離器四周為直段澆注結構,標高從25 600~35 400 mm,把原有四周直段結構改為圓形結構。
2)旋風筒四面尖角處均需先預焊壓筋板,上下焊接三道支撐件,然后用Y 形抓釘在鰭片上生根。
3)爐膛出口靶區耐火層厚度為160 mm,此處澆注料層與平面澆注料層平滑過渡,以沒有出現凹凸面為好。
2.2.4 鍋爐漏風處理
在每次檢修過程中認真檢查尾部煙道、分離器、空預器漏風情況,并對漏風處進行檢查處理,保證嚴密不漏風。
上述辦法實施后,對3#爐排煙溫度進行了統計在126~138 ℃之間(如圖2)比改造前排煙溫度降低了11~15 ℃。節約原煤:排煙熱損失是鍋爐各項熱損失中最大的一項,一般為送入爐膛熱量的6%左右,排煙溫度降低了10.6 ℃,發電標煤耗下降2.335 1 g/(kW·h);鍋爐效率提高0.73%。

圖2 實施辦法前后排煙溫度對比