*史健赟
(國能浙江北侖第一發(fā)電有限公司 浙江 315800)
GB/T 12145—2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質量標準》,對貧氧模式(溶解氧≤30μg/L)的pH控制標準為7.0~8.9、電導率(25℃)≤2.0μS/cm,銅含量≤20μg/L。
DL/T 561—2013《火力發(fā)電廠水汽化學監(jiān)督導則》對不加緩蝕劑的發(fā)電機內冷水提出的水質控制標準為:電導率(25℃):0.4~2.0μS/cm,銅含量≤20μg/L,對貧氧模式(溶解氧≤30μg/L)的pH控制標準為7.0~8.0。
DL/T 801—2010《大型發(fā)電機內冷水質及系統(tǒng)技術要求》水質控制標準為:電導率(25℃):0.4~2.0μS/cm,對貧氧模式(溶解氧≤30μg/L)的pH控制標準為7.0~9.0。

表1 發(fā)電機手冊對發(fā)電機定子冷卻水水質的控制要求
電導率(25℃)≤0.5μS/cm,銅含量≤20μg/L。
綜上所述,在控制定子冷卻水貧氧運行的前提下,pH控制在7.0~8.0是符合相關標準要求的一種水質控制方式。同時,基于東芝發(fā)電機手冊對電導率0.5μS/cm的控制要求,一般只能提升pH到7.5左右,pH根本提升不到8以上。如果pH大于8時,電導率將超過東芝發(fā)電機手冊要求的0.5μS/cm控制指標。
①監(jiān)測方式和項目。在線監(jiān)測:定子冷卻水系統(tǒng)安裝了在線電導率表,分別在發(fā)電機進口、發(fā)電機出口、去離子器出口各安裝1塊。離線監(jiān)測:含銅量、pH值、溶解氧。②水質控制指標。溶解氧≤30μg/L、電導率(25℃)≤0.5μS/cm、銅含量≤20μg/L、pH7~8.9。
①正常運行下的線棒腐蝕情況。從某電廠三臺東芝發(fā)電機組近20年的運行數(shù)據(jù)來看,貧氧控制下,定子冷卻水系統(tǒng)運行情況良好,水質指標符合控制要求。
①事件經過。某電廠三號機在A修后投運,出現(xiàn)定冷水系統(tǒng)壓差異常上升,流量持續(xù)下降的問題。2021年12月10日,經定冷水系統(tǒng)酸洗,系統(tǒng)流量和壓差恢復到A修前水平。
②定子冷卻水系統(tǒng)酸洗后的水質評價。
A.水質控制指標:水質控制按照機檢修前的控制方式,即:溶解氧≤30μg/L、電導率(25℃)≤0.5μS/cm、銅含量≤20μg/L、pH7~8.9。
B.酸洗后水質控制評價:從酸洗后的水質指標分析數(shù)據(jù)來看,定子冷卻水pH、銅離子、溶解氧均在各標準控制的要求內,同時也符合東芝發(fā)電機手冊中對定冷水的水質要求。其中銅離子取樣化驗結果如表2所示。

圖1 銅的腐蝕速率與溶氧的關系圖

表2 酸洗后定子冷卻水系統(tǒng)銅離子分析數(shù)據(jù)(μg/L)
通過圖2可以看出,當水中的溶氧含量在200~400μg/L之間時,銅的腐蝕速率出現(xiàn)峰值。當溶解氧較多時(一般認為大于4mg/L),銅線表面會氧化形成致密氧化層,以阻擋銅的腐蝕。當溶解氧含量小于30μg/L時,可以將銅的腐蝕速率控制在較低水平。
2013年,根據(jù)GB/T 7064—2008和DL/T 801—2010兩個標準中對發(fā)電機定冷水水質的控制要求,五號機組定冷水水質的控制方式進行調整,通過優(yōu)化樹脂配比的方式,目標將定冷水水質pH值提高至8.0~8.5,同時控制電導率小于東芝發(fā)電機要求的0.5μS/cm,以減少對發(fā)電機線棒的腐蝕。主要技術參數(shù):①定冷水水質:定冷水pH值>8.0;電導率0.6~1.3μS/cm;銅離子含量<5μg/L。②樹脂有效使用壽命:1年以上。
①第一次樹脂添加及使用情況
A.2014年3月18日,五號機組定冷水專用樹脂提供單位按照技術協(xié)議,由廠家的人員到現(xiàn)場進行樹脂的現(xiàn)場調配和安裝。由原來的羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂更換為專用的XG-100型樹脂,同時完成樹脂的清洗工作。清洗結束后,出水電導率為0.2~0.3μS/cm,小于0.5μS/cm的控制指標。B.2014年3月19日,五號機組定冷水系統(tǒng)水箱和管道完成注水,下午起開始啟動定冷水泵,打發(fā)電機外循環(huán)。就地從小混床出口和定冷水箱出口兩個點進行取樣分析,電導率均在0.1μS/cm左右,pH7.5~7.6。C.2014年3月28日,五號機組并網,對相關的定冷水水質情況進行檢查。就地取樣分析結果,去離子裝置混床出水:電導率0.3μS/cm,pH7.8~8.0,發(fā)電機出口定冷水的銅離子分析結果小于5μg/L。D.2014年4月10日,新樹脂更換后投入運行兩周以來,五號機組定冷水電導率數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定。就地取樣分析,pH8.0左右(31℃),電導率就地表計讀數(shù)為發(fā)電機進口和去離子裝置混床出口均為0.3μS/cm左右。2014年4月18日到10月22日數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 2014年4月—10月連續(xù)七個月的運行情況(取樣點為發(fā)電機進口水樣)
②第二次樹脂添加及使用情況
A.11月6日,廠家對五號機組定冷水系統(tǒng)失效樹脂進行了整體更換。更換的樹脂共250L,依然采用了杭州西港水處理科技有限公司研制的定冷水專用樹脂。樹脂型號和配比與前一次相比基本相同,略有改進。新樹脂換上以后,進行了10min沖洗,至出水電導率0.3μS/cm(手測)后,再投入使用。
B.11月10日,五號機組定冷水去離子器更換樹脂后,在線電導率表讀數(shù)(就地)為0.34μS/cm,手測銅離子濃度,去離子交換器出水:0.6μg/L,發(fā)電機進口:8.8μg/L。水質情況已正常。
C.從2014年11月份第二次更換樹脂以來運行12個月,離子交換器出水電導率基本維持在0.5μS/cm以下,對應的銅離子平均為5μg/L左右,pH7.2~7.5,達不到標準要求的8.0~8.5。至12月22日銅離子已開始上升,2016年1月4日測得離子交換器出水的銅離子是13μg/L,定冷水的銅離子18μg/L,樹脂已失效,更換新樹脂。2015年1月28日到2016年1月數(shù)據(jù)如表4~表5所示。

表5 第二次更換樹脂后發(fā)電機進口的定子冷卻水水質數(shù)據(jù)(二)
D.2017年5月份機組檢修后啟動,檢修五號機組發(fā)電機定子絕緣不合格,判斷為定子冷卻水電導率偏高。后經討論決定,將XG-100型樹脂重新更換為羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂,降低定冷水電導率后,發(fā)電機定子絕緣合格。羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂使用至現(xiàn)在,五號機組發(fā)電機定子運行正常。
從五號機組先后更換定冷水專用樹脂及其使用的情況來看,與原羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂相比,主要有以下幾個結論:
①杭州某水處理科技有限公司研制的定冷水XG-100型專用樹脂對于定冷水pH的提升效果不明顯,達不到pH提升到8.0以上的要求(這主要與東芝發(fā)電機要求控制的電導率小于0.5μS/cm的要求有關)。系統(tǒng)整體銅離子是有所降低的,從2015年幾臺機組的定冷水全年的銅離子數(shù)據(jù)看,控制在10~15μg/L,而試驗機組五號機組則將平均值控制在5μg/L左右。②當XG-100型定冷水專用樹脂失效時,電導率變化并不明顯,而銅離子上升卻很快。對于水質監(jiān)督和控制而言,這樣的運行方式是不可靠的。而羅門哈斯樹脂在使用中以電導率控制為標準,其數(shù)值上升是一個緩慢變化過程。正常時定冷水電導率在0.1μS/cm左右,距離0.5μS/cm的指標有很大的空間,所以安全系數(shù)高。③XG-100型定冷水專用樹脂在使用過程中,對樹脂的配比及失效時的更換和安裝,都需要廠方的專業(yè)人員到現(xiàn)場進行操作,因此不如羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂使用來得方便。另外它不是通用型樹脂,只能單一來源采購,在樹脂備品及計劃采購方面,不如原羅門哈斯樹脂,不能保證樹脂失效時得到及時更換。④在樹脂的價格方面,羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂當年的單價為150元/升,更換一次38000元左右;而XG-100型專用樹脂當年的單價為250元/升,折合62000元/套左右,價格上接近翻倍。在使用周期上,一般正常情況下羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂3~4年左右更換一次。而XG-100型定冷水專用樹脂使用期限只有1年,更換頻率遠遠低于羅門哈斯AMBERLRREIRN 160樹脂。⑤XG-100型定冷水專用樹脂運行幾個月后定冷水電導率已基本接近0.5μS/cm的東芝發(fā)電機廠家控制值,可能引起定子絕緣降低,運行風險增大。⑥其他問題。A.樹脂比較貴,采購麻煩,而且屬于單一來源采購。B.樹脂使用周期短,第一次只有8個月,第二次剛好1年,更換操作過于頻繁。C.銅離子穿透時,電導率上升不明顯,日常監(jiān)督困難。D.樹脂更要廠家專門到人員現(xiàn)場進行操作,沖洗也需要他們的人員,實施比較麻煩。E.根據(jù)東芝發(fā)電機對電導率0.5μS/cm的控制要求和限制,所以pH根本提升不到8以上,一般只有7.5左右,達不到提升pH的要求。
(1)在貧氧水質控制下,東芝發(fā)電機組定子冷卻水水質指標數(shù)據(jù)符合國標和行標的要求。20多年來的水質控制符合預期,建議維持當前水質控制方式。(2)pH提升與東芝發(fā)電機手冊電導率控制相沖突,建議加強與東芝公司的聯(lián)系溝通和參數(shù)確認,在滿足發(fā)電機手冊控制指標的前提下開展相關試驗。同時,從五號機組2014年和2015年兩次更換樹脂提升pH的試驗情況來看,效果不理想。(3)加強檢修期間的線棒溶氧控制,一次檢修工作中,應控制空心導線內壁與空氣接觸時間累積不超過7天,防止貧氧和富氧模式頻繁切換。若進行吹掃作業(yè),建議使用氮氣。(4)機組啟動前應對定冷水壓力、流量進行核對,若發(fā)現(xiàn)異常應及時處理。(5)若運行中發(fā)現(xiàn)定冷水系統(tǒng)腐蝕現(xiàn)象,可采用流量、溫度擾動等措施臨時處理,必要時停機進行化學清洗。