*馬立強 張環(huán)平
(1.濟源市恒順新材料有限公司 河南 459000 2.河南省豫隆科學技術(shù)研究院有限公司 河南 450001)
對氟苯甲酰氯是化工行業(yè)的一種重要原料,作為合成醫(yī)藥、農(nóng)藥等精細化工品的一種重要的中間體,對氟苯甲酰氯可用于合成新型高效殺菌劑氟嗎啉、強效腦血管擴張藥“氟苯桂嗪”等[1]。對氟苯甲酰氯的合成能夠以對氟苯甲酸、對氟甲苯為原料經(jīng)過不同的反應路線合成制備。
經(jīng)對氟苯甲酸與氯化亞砜反應制得對氟苯甲酰氯的方法雖然流程簡單,含量較高,但是生產(chǎn)成本較高,適宜小批量定制合成。以對氟甲苯為原料,經(jīng)過氯化、滴水水解反應制得對氟苯甲酰氯的方法成本較低,適合大批量合成[2],但是此方法生產(chǎn)過程控制較為復雜,使用此方法需要能對生產(chǎn)過程進行精準的控制。
目前我國大部分化工生產(chǎn)企業(yè)自動化程度不高,主要以人工操作為主。人工操作的缺陷主要有:一是操作時間不固定,操作方式不正確,比如取樣分析不及時、催化劑添加量不精確等;二是職業(yè)衛(wèi)生方面,防護不到位可能引起人員受傷,比如取樣分析時,反應釜有氣味氣體溢出,或反應釜溫度偏高,造成人員受傷;三是安全操作方面,人員的不正確操作可能引起安全隱患。自動化程度嚴重影響了企業(yè)的勞動生產(chǎn)率及企業(yè)產(chǎn)能。針對以上問題,濟源市恒順新材料有限公司根據(jù)近兩年的生產(chǎn)實踐,引進自動化控制技術(shù),改進對氟苯甲酰氯生產(chǎn)線裝置,使對氟苯甲酰氯產(chǎn)品生產(chǎn)線自動化程度不斷提高,不僅降低員工的工作強度,還大大提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
濟源市恒順新材料有限公司對氟苯甲酰氯生產(chǎn)工藝以對氟甲苯為原料,經(jīng)過氯化、滴水水解、精餾提純工藝路線制備對氟苯甲酰氯。由于此生產(chǎn)過程控制相對復雜,測試環(huán)節(jié)較多,人工操作已無法滿足生產(chǎn)需要。為確保此生產(chǎn)過程準確無誤,需將原本分散監(jiān)控的設(shè)備、設(shè)施等進行統(tǒng)一管理[3-4],因此我公司通過調(diào)研,引進自動化控制技術(shù)應用于我公司對氟苯甲酰氯生產(chǎn)線的自動化改造。通過對對氟苯甲酰氯水解反應的自動化控制研究,達到提高企業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低企業(yè)成本的目的。
(1)對氟苯甲酰氯生產(chǎn)工藝流程。以對氟甲苯為原料,對氟甲苯由氣動隔膜泵輸送至氯化釜中,在光照條件下通入氯氣引發(fā)反應,經(jīng)過氯化反應得到對氟三氯芐。對氟三氯芐自流至水解釜中進行水解反應,得到對氟苯甲酰氯粗品。用真空把水解釜中水解完全的物料抽到精餾塔中,經(jīng)精餾提純得到對氟苯甲酰氯成品,成品包裝入庫。
化學反應方程式如下:
氯化反應過程:
水解反應過程:
(2)自動化控制技術(shù)在自動取樣中的應用。在對氟苯甲酰氯生產(chǎn)過程中,為及時準確地掌握氯化終點是否合適,需要對反應釜中的氯化液進行取樣分析。但是人工取樣存在多方面的弊端,經(jīng)自動化改造后實現(xiàn)自動取樣,即在氯化反應時,反應釜內(nèi)的壓力大于大氣壓,反應釜壓力將尾氣閥門打開,物料在反應釜壓力下流入自動取樣處,此時尾氣閥門關(guān)閉,通入氮氣,自動取樣處的物料在氮氣壓力下又回流到反應釜,通過反復三次,自動取樣處物料被反應釜氯化液置換。我公司在實現(xiàn)自動化控制后,自動取樣代替人工取樣,產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅度提升。自動取樣控制示意圖如圖1所示。

圖1 自動取樣控制示意圖
(3)自動化控制技術(shù)在反應釜溫度控制中的應用。在有機氟產(chǎn)品生產(chǎn)中,反應釜溫度決定產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全,因此需要對反應釜溫度進行精細化控制[5-6],通過自動化控制技術(shù)可以實現(xiàn)反應釜溫度的精細化控制。
我公司對氟苯甲酰氯生產(chǎn)線將蒸汽閥、循環(huán)水閥全部改成自控閥門,并將蒸汽閥門、循環(huán)水閥門與溫度聯(lián)鎖,利用電偶信號實現(xiàn)對反應釜溫度的自動化控制。在氯化反應初始階段,反應釜溫度較低,氯化反應不能進行,此時控制器打開蒸汽閥門,對反應釜進行加熱。隨著反應釜溫度的不斷上升,氯化反應逐步加劇,化學反應熱放出。當反應釜溫度高于設(shè)定值時,控制器將逐步關(guān)閉蒸汽閥門,同時緩慢打開循環(huán)水進水閥門,將化學反應熱帶走來降低反應釜溫度。保證氯化反應溫度在規(guī)定值±1℃范圍內(nèi),符合理想氯化工藝曲線,實現(xiàn)工藝過程的自動控制要求。溫度控制示意圖如圖2所示。

圖2 反應釜溫度控制示意圖
(4)自動化控制技術(shù)在水解反應中的應用。自動化控制系統(tǒng)引入之前采用高位滴水,使用流量計控制滴水速度,滴水速度和總滴水量控制并不精確。引入自動化控制系統(tǒng)之后,采用齒輪泵和流量計聯(lián)鎖控制,并在尾氣管道上加裝尾氣流量表檢測水解反應情況,以控制水解反應正常進行。尾氣流速和滴水速度聯(lián)鎖控制示意圖如圖3所示。

圖3 尾氣流速和滴水速度聯(lián)鎖控制示意圖
(5)自動化控制技術(shù)在精餾過程中的作用。精餾過程中冷凝液的出料量大,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證;冷凝液的出料量小,產(chǎn)品收率降低[7-8],因此需對回流比精細控制。
在精餾過程中,通過自動化改造使流量計和調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖,形成一個穩(wěn)定的進出料系統(tǒng),確保物料進出量平衡,從而使物料進入到精餾塔后得到高標準的分離產(chǎn)物,提高整體分離效率[9-10]。除此之外,通過自動化控制技術(shù)還可以降低塔底排出物的濃度,在提高產(chǎn)品分離質(zhì)量的同時,避免不必要的資源浪費[11]。
(1)對氟苯甲酰氯水解過程的控制。利用自動化控制系統(tǒng)進行對氟苯甲酰氯的水解反應時,通過量熱儀對水解反應過程進行分析,水解反應過程的反應溫度-比放熱速率-加料率曲線見圖4。由圖4可知,在反應溫度120.0℃下添加物料時即有明顯放熱,加料2.0h時比放熱速率達到最大值33.4W/kg(反應釜內(nèi)每kg總物料的放熱速率),此時反應溫度為120.6℃。保溫反應1.5h后比放熱速率基本為0,說明反應基本結(jié)束。

圖4 對氟苯甲酰氯水解反應的反應溫度-比放熱速率-加料率曲線
(2)對氟苯甲酰氯滴水控制的研究。對引入自動化控制系統(tǒng)前后高位滴水和聯(lián)鎖控制兩種不同方式控制的水解反應的成功率進行統(tǒng)計及分析,結(jié)果見圖5。

圖5 不同控制方式的水解反應成功率
水解反應后若一次完成反應達到指標,我們統(tǒng)計為一次成功,補充一次物料達到指標,我們統(tǒng)計為二次成功。高位滴水一次成功率為18.52%,二次成功率為37.04%,兩次合計成功率55.56%,聯(lián)鎖控制后一次成功率為43.75%,二次成功率為37.50%,兩次合計成功概率81.25%。由圖5可知,與引入自動化控制系統(tǒng)之前高位滴水控制相比,采用聯(lián)鎖控制后水解反應一次成功率提高一倍以上,合計成功率提高達到25.69%。
(3)自動化控制系統(tǒng)引進前后各項指標對比。通過對2018年(改造前)、2020年(改造后)各項指標對比發(fā)現(xiàn),自動化改造后的對氟苯甲酰氯生產(chǎn)效率比改造前提升50%,對氟苯甲酰的收率由88.7%提高至96.3%,生產(chǎn)成本降低25%,單位產(chǎn)值能耗降低30%,單批生產(chǎn)周期由35個小時減少到24個小時,產(chǎn)品合格率從90%~92%上升到95%以上。圖6反映了2018年、2020年產(chǎn)品合格率,從圖6可以看出,自動化改造后對氟苯甲酰氯合格率比改造前上升4~5個百分點。

圖6 2018、2020年度對氟苯甲酰氯產(chǎn)品合格率
通過對對氟三氯芐的水解反應進行聯(lián)鎖控制自動化研究,水解反應的合格成功率由55.56%提高至81.25%。對氟苯甲酰氯生產(chǎn)線自動化改造后,對氟苯甲酰氯生產(chǎn)效率比改造前提升50%,生產(chǎn)成本降低25%,單位產(chǎn)值能耗降低30%,單批生產(chǎn)周期由35個小時減少到24個小時,產(chǎn)品合格率從90%~92%提高至95%以上。運行結(jié)果證明:自動化控制系統(tǒng)可將對氟苯甲酰氯生產(chǎn)工序所有過程數(shù)據(jù)融為一體,能夠迅速準確地對各過程變量進行監(jiān)控,能快速對異常數(shù)據(jù)進行報警并完成相應聯(lián)鎖操作[12],不僅減輕員工的負擔,節(jié)約了產(chǎn)品成本,杜絕了運行事故的發(fā)生,還提升了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,同時也驗證了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性,為以后的有機氟產(chǎn)品生產(chǎn)控制系統(tǒng)設(shè)計提供了實際應用案例和技術(shù)支持。