*張 偉
(晉能控股裝備制造集團長平煤業公司 山西 048000)
瓦斯是一種在礦井開采中形成的無色無味的氣體,在標準狀態下,其密度為0.716kg/m3,透氣性是空氣的1.6倍,在一定的環境下,其含量高達一定范圍,可導致人窒息,嚴重者可引發火災和爆炸。瓦斯通常以游離狀態或依附于煤的形式存在于煤層中,在開采時,易產生大量的瓦斯氣體,若得不到及時有效的通風,在高瓦斯、復雜的地質環境中,將極大地影響隧道的工作效率。為此,本項目以晉能控股裝備制造集團為例,在掘進過程中,研究在復雜的地質環境下如何進行有效的通風。在此基礎上,應提升通風系統運行的可靠性,根據采場工作的不同情況及時調節風量,從而實現了煤層瓦斯含量的有效控制,確保了煤層的安全。
晉能控股裝備制造集團某礦,采區總長度為1900m,開采面積為2.3km2,其中傾斜長度占總長度的65%。
采區中的煤層賦存較為穩定,偽頂板為碳質泥巖,厚度約2m,正頂板下部為鋁質泥巖,自下而上,鋁質泥巖在煤層中不斷降低,直至變成泥巖;直接頂的厚度變化很大,從2.87m到7.74m不等,老頂以砂、泥兩相為主,有明顯的西薄東厚傾向。采區煤層以弱粘性、不粘性為主,因其所在區域的地質構造比較復雜,在地殼運動作用下,煤層被擠壓、牽引,煤層的整體結構已經被破壞,其內部結構變得松散,在其上部有一定的塑性流。
該礦區共設置了五口進風井、三口回風井,形成了一個完整的整體通風體系。井下通風系統的特點是采用了分段對角機抽放通風的方法。該煤礦屬于高瓦斯礦,甲烷的絕對出氣量和相對出氣量分別為174.71m3/min和24.68m3/t。二氧化碳的絕對排氣量為25.84m3/t,相對排放量為4.81m3/t。
103回采工作面共設置了3個巷道,即瓦斯排放巷、回風巷、運輸巷。瓦斯排放巷屬于頂板巷,它對頂板巷起著先期探礦、先期放氣等作用。回風道與運輸道都是底板巷,底板巷與頂板巷并聯。結合本礦實際情況,發現103采區存在7條斷裂,長度在1.4~6m之間。工作面的空氣需求量是1719m3/min,在實際的生產過程中,工作面的需求量不得低于下限的10%,也不得超過上限的20%,因此可以得到工作面對空氣的需求量在1547~2063m3/min之間。
①單次掘進通風設計方案。在掘進巷道圍巖中噴出的瓦斯量關系到施工人員的人身安全,因此,在巷道內的瓦斯含量不能超過1%。在礦山開采中,選擇合適的通風設備或風筒來降低煤巷內的瓦斯濃度,可以保證煤巷的安全開采。第一個方案為一次回采,其原理圖如圖1所示,在東大巷1180m巷1600m的巷道中進行了試驗。

圖1 單次掘進通風方案示意圖
②分兩段掘進通風設計方案。第二類通風方式為分段通風方式,根據各階段所需空氣的不同需求來確定各階段的通風方式。
該采區運輸巷,回風順槽巷,排放巷三巷平行開挖至700m時,應開挖出一條連接巷,使得三巷互通,這樣就可以將整條巷道分成兩個部分進行通風,這種方法能有效地縮短局部通風路線,在聯絡巷中,通過在兩條巷道間安裝風閥,可對巷道進行調整,達到完全負壓的目的。
在第一階段中,由圖2(a)中所示的部分通風系統來對掘進工作面進行通風。第二期聯絡巷完成后,對聯絡巷西面的巷道采用完全負壓通風,對其他巷道采用局部通風方式,見圖2(b)。

圖2 分兩段掘進通風系統示意圖
①技術方面。方案一中一次開挖可以實現長距離通風,但隨著開挖深度的增大,巷道內的總風阻也隨之增大,因此需要進行多次抽采。同時,由于方案一中所用輸風筒較長,所以在系統遠行的過程中,需要進行大量的維護。在方案二中,將送風分為兩個部分,使送風過程變得更短,同時也方便了各部分的管理。由于分步開采的送風筒體積小,極大地提升了維修和保養的便捷性。巷道中風阻的變化整體平穩,可以進行二次集中抽采。
②費用方面。方案一由于空氣輸送管道較長,因此在施工時,空氣輸送管道的成本相對較高,而且還需要通過膠帶輸送機等輔助設備來實現。方案二因為修建了聯絡巷,所以這一部分的造價是最大的。另外,方案二輸風筒的建造和后期的維修成本都要比方案一低得多。通過實證分析得出,備選方案一的成本約為備選方案二的4倍左右。
因此,在巷道通風系統建設中采用方案二。
(1)試驗結果。采用二次采煤工藝在103工作面上進行了施工,試驗情況如下:
在第一階段初期,采用JBT-11型局部通風機及600mm輸送風管,在掘進深度至272m時,工作面瓦斯涌出量增大,后巷中瓦斯含量達最大值;現在換成了一臺30kW的DF系列對轉鼓風機。在圖3中,我們可以看到一段時間內的風量和瓦斯涌出量隨時間變化的曲線。從圖表上可以看到,隨著巷道長度的增大,所需要的空氣與瓦斯的涌出量也隨之增大。

圖3 掘進初期掘進長度與風量、瓦斯涌出量關系圖
在巷道掘進過程中,瓦斯的排放量持續上升,增加一臺30kW對流風機,并在后巷增加一臺JBT-11局部通風器,3臺風機同時工作,將空氣輸送到排放巷,排放巷總供風長度為1248m,圖4為隨著掘進長度的變化,通風量與瓦斯排放量的變化趨勢。從曲線上可以看到,隨著風扇的增大,氣體排放的濃度將達到一個穩定的水平。

圖4 掘進中期掘進長度與風量、瓦斯涌出量關系圖
可以發現,工作面的進風口空氣流量為2100m3/min,回風口空氣流量2257m3/min,給整個工作面的通風作業帶來一定難度。與此同時,瓦斯含量的的變化與巷道長度呈正相關。在其他工作環境不變的情況下,排放巷中的風機停止運轉,煤層瓦斯的涌出速率也隨之下降。在排放巷的中段,巷道的風量和瓦斯涌出量與巷道的距離曲線見圖5。

圖5 掘進后期掘進長度與風量、瓦斯涌出量關系圖
副聯絡巷的開掘地點是沿著排放巷方向,回風方向840n,排放巷最大長度為1250m,采用60kW的對輪風機,將空氣送到800m的聯絡巷及掘進面,采用30kW的對輪風機,將空氣送到排放巷,并將后巷中的瓦斯進行稀釋。從而使副聯絡巷貫通,通風模式得到調節,供風系統得到了優化。
二次聯絡巷施工完畢并貫通后,可大大縮短通風距離,使巷道的通風變得更加方便。與前幾次相比,1180巷在距離103聯絡巷20~110m的距離上都設置了局部換氣扇。在完全負壓通風條件下,瓦斯含量低于0.05%,通過對部分通風機進行布置,排放巷中瓦斯含量最低可達0.17%,最高可達0.22%,在運輸順槽中瓦斯含量最低可達0.28%,最高可達0.32%。在排放巷回風順槽中,隨巷道長度的增大,采用2個對置式旋風送風,而在輸送順槽中采用2個28kW的2JBT-62風機。對1631m的排放巷完成了改造,在排風巷后方420m的位置設置運輸順槽,并在該段形成一個新的采場,并沿西向進行延伸。
第二段排放巷隨掘進距離的增大,整個排放巷開挖完成后,掘進距離與風量和瓦斯涌出量的關系曲線見圖6。

圖6 全部掘完后掘進長度與風量、瓦斯涌出量關系圖
(2)先抽后掘。通過對該礦區的地質調查,發現103號瓦斯排放巷在采煤過程中,排放巷的掘進位置始終在回風順槽前方150m處,回風順槽的掘進位置始終在運輸順槽前方200m處。在巷道持續開挖的過程中,煤層中的瓦斯滲出越來越多,這時應從排放巷到回風順槽成孔,采用先抽氣后卸壓的方法,從回風方向到輸送方向上的長孔,降低了巷道內的瓦斯涌出,降低了巷道內的瓦斯壓力。通過現場實測,發現采用抽采方式后,回采20m范圍的煤層氣絕對流失量降低0.5~0.8m3/min。
排放巷與回風順槽完全貫通后,在排放巷中形成了19個鉆場,其中排放巷14個鉆場,91個鉆孔,鉆井總長度為17km,每年可抽取的瓦斯總量為244.9萬立方米。
(3)注意事項。當工作面風道出現出風不暢,風量顯著降低時,應立即切斷電源,停止有關操作,并迅速將現場人員從進風道迅速撤離至輔助運巷口,并向上級報告。在對通風設施進行管理和維修的時候,禁止采取任何可能會影響到通風效果的行為,例如:一次打開兩道風門,擅自調整風窗,改變風量的大小。不能有2臺以上的無軌膠輪,不能有130kW以上的總功率。本裝置能同時監控工作面中的甲烷、CO、O2、N2、H2等12種氣體。為了保證工作面的安全,應在瓦斯傳感器上實現高壓斷電和瓦電源閉鎖。
晉能控股裝備制造集團某煤礦為典型的高瓦斯礦山,其通風系統設計是煤礦安全生產的重要環節,經對各方案進行比較,得到以下幾點結論:
(1)針對礦山復雜的施工環境及通風狀況,給出了兩個施工方案,并對其進行了定量分析,得出了方案二較好的效果。
(2)在東面試驗場地,采用“排風巷—回風道—運輸道”的施工方法,可調回風管和輸送管的收放期,從而提高了施工效率。
(3)經實踐計算,在完全負壓通風條件下,瓦斯含量低于0.05%,排放巷中瓦斯的含量在0.17%~0.22%之間,在運輸順槽中,瓦斯含量在0.28%~0.32%之間,在巷道內,瓦斯含量滿足了通風的需要。