永登縣弘陽新能源發(fā)電有限公司 劉東東
變壓器同相高低壓繞組均繞在同一鐵心柱上,由同一主磁鏈繞制。當主磁通變化時,高低壓繞組中的感應(yīng)電勢存在一定的極性關(guān)系。變壓器接線組是一次繞組與二次系統(tǒng)相結(jié)合的一種表示方法。 變壓器接線組別一次側(cè)接線方式用大寫字母表示,二次側(cè)接線方式小寫字母表示。
變壓器繞組有兩個連接,即,“三角形連接”和“星形連接”;“d 表示為三角形連接,”n“表示與中性線星形連接,Y 表示星形;“YN,d11”,其中11是指當一次側(cè)電壓相位作為一針細針指向時鐘的12:00位置時,次級側(cè)的線路電壓相量位于時鐘的11:00位置。也就是說,二次側(cè)的線路電壓UAB落后于一次側(cè)電壓UAB330度(或前方30度)。繼電保護的連接組別定值整定應(yīng)和主變銘牌連接組別輸入一致。
某電廠新擴建的330 kV 升壓站#2主變間隔2022年1月11日初次投入運行,主變保護A 套、主變保護B 套無動作,一次設(shè)備沖擊試驗合閘成功,風(fēng)電場站用變T 接在35C4風(fēng)電集電線上,站用變高壓側(cè)跌落保險送電合閘操作時,發(fā)生A、B 相間短路故障,致使330kV 變電站35C4風(fēng)電4線過流I 段保護動作,35C4開關(guān)跳閘,330kV 變電站#2主變A 套保護縱差保護動作,#2主變高壓側(cè)3302開關(guān)、#2主變低壓側(cè)350C 開關(guān)跳閘,#2主變A 套保護故障相別為C 相,縱差保護動作時間34ms,縱差最大差流0.682Ie。#2主變保護B 套未動作。
330 kV 升壓1#主變已正常運行,本期擴建1×240MVA#2主變一臺,#2主變高壓側(cè)電壓等級330kV,斷路器編號3302;#2主變低壓側(cè)電壓等級為35kV,斷路器編號350C,室內(nèi)35kV 母線采用擴大單元接線形式。#2主變預(yù)接入風(fēng)電場200MW項目(可研),本期建設(shè)100MW,安裝23臺直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機組。以4回35kV 架空線路匯集入330kV 升壓#2主變間隔低壓側(cè)。
35C4風(fēng)電集電線上站用變故障明顯,為站用變內(nèi)部故障所致。此次故障為主變保護區(qū)外故障,主變保護動作原因需進一步查明原因。
高壓側(cè)(330kV 側(cè)):1000/1,低壓側(cè)(35kV側(cè)):2500/1,高壓側(cè)電流取自主變高壓側(cè)CT,低壓側(cè)電流取自350C 開關(guān)柜CT,定值中主變高低壓側(cè)額定容量240MVA,實際裝機容量100MVA,根據(jù)計算公式:
得出主變高壓側(cè)額定電流:
實際運行額定電流:高壓側(cè)實際二次額定電流:
差動保護是利用基爾霍夫電流定律,具體到主變差動保護,將低壓側(cè)電流折算到高壓側(cè),變壓器正常運行,低壓側(cè)流入的電流值等于高壓側(cè)流出的電流值,即差動電流為0,此次動作電流0.682Ie,大于定值0.5Ie,保護動作正確,但需進一步分析產(chǎn)生差流的原因。
一是變壓器保護定值整定錯誤,如變壓器的設(shè)備參數(shù)定值,導(dǎo)致裝置內(nèi)部模型計算錯誤,經(jīng)檢查主變高壓側(cè)額定容量設(shè)置240MVA,主變低壓側(cè)額定容量設(shè)置240MVA,高壓側(cè)CT 一次值1000A,高壓側(cè)CT 二次值1A,低壓側(cè)CT 一次值2500A,低壓側(cè)CT 二次值1A,差動啟動定值0.5Ie,與定值單核對無誤。
二是負荷不平衡。330kV 升壓站330kV 設(shè)備、35kV 設(shè)備全部投入后,電壓幅值檢查A、B、C 三相正常在349kV,相位互差120°。電流幅值較小,相位互差120°,差流檢查正常為0.因電流幅值小,不滿足極性六角圖測試,按照啟動方案,投入站用變,增加負荷電流。排除負荷不平衡導(dǎo)致的主變保護誤跳。
三是有載調(diào)壓切換不一致,檔位切換不到位,擋位所在繞組電阻值不一致,計算所得電流不平衡導(dǎo)致差流過大。變壓器在投運前,調(diào)試人員對變壓器全檔位做了切換試驗,未發(fā)現(xiàn)異常,變壓器交接試驗時,試驗人員對全檔位直流電阻做了測試,試驗數(shù)據(jù)較出廠值無明顯變化,不平衡率小于2%,符合電氣交接試驗標準DL/T596-2021變壓器試驗規(guī)定要求。
四是極性錯誤。主變CT 極性是指一次繞組和二次繞組間電流方向的關(guān)系。按照規(guī)定,CT 一次繞組的首端標為P1,高壓側(cè)P1在330kV 母線側(cè),尾端標為P2,高壓側(cè)P2在主變側(cè);低壓側(cè)P1在35kV母線側(cè),低壓側(cè)P2在主變側(cè);二次繞組的首端標為S1,尾端標為S2。在接線中,P1和S1、P2和S2稱為同極性端。假定一次繞組的電流I1從首端P1流入,從尾端P2流出時,二次繞組中感應(yīng)的電流I2是從首端S1流入裝置,從尾端S2流出裝置,此時在鐵芯中產(chǎn)生的磁通方向相同,這樣的CT 極性標志稱為減極性。除有特殊規(guī)定外,均采用減極性。極性接反會引起繼電保護拒動或誤動。根據(jù)故障現(xiàn)象及繼電保護裝置動作情況做了分析,可能是主變保護A套誤動或主變保護B 套PRS-778拒動。
一是極性測試。差動定值0.5Ie,差動電流0.682Ie,針對動作差流大問題,初步判定為#2主變保護A 柜電流線CT 極性接反,將4節(jié)1.5V#1干電池串聯(lián),正極接于CT 的一次繞組P1,負極接在P2上,CT 的二次側(cè)S1接指針式電流表的正極,S2接負極。接好線后,若開關(guān)S 在合閘瞬間指針正偏,拉閘瞬間指針反偏,則P1、S1是同名端,電流互感器是減極性,如指針擺動與上述相反為加極性。同時按照保護主變,電流極性指向主變的原則,主變高壓側(cè)P1在330kV 母線側(cè),主變低壓側(cè)P1在35kV母線側(cè),極性均指向主變,二次側(cè)S1均進入裝置1A首端,電流極性無誤。測試其他保護、計量、測量繞組極性均正確。對高壓側(cè)、低壓側(cè)電流二次通流,裝置采樣值正確,
二是相線核對。對主變高壓側(cè)端子箱至主變保護A 柜 的A4101、B4101、C4101,N4101二 次接線唯一正確性進行校驗,接線正確。對主變低壓側(cè)開關(guān)柜二次端子排至主變保護A 柜的A4111、B4111、C4111,N4111二次接線唯一正確性進行校驗,接線正確。測試其他保護、計量、測量繞組相線均正確,二次線相序核對無誤。對330kV 一次設(shè)備全部進行相序核對,相序核對無誤。
三是根據(jù)二十五項反措要求,電流互感器二次繞組有且僅有一點接地,同時考慮端子箱接地可能發(fā)生的開關(guān)場的接地事故將地位差引至保護裝置,主變差動保護電流互感器二次接地選擇在保護屏柜接地,檢查電流互感器二次接地保護A 柜高壓側(cè)N4101、低壓側(cè)N4111接地正確、B 柜接地正確,采用4mm2黃綠色標的接地線,對CT 二次接地全部進行了核查,接地均按照圖紙可靠接地。
四是對故障錄波波形及開關(guān)量動作情況與保護裝置進行核對分析,故障錄波模擬量與開關(guān)量與保護裝置采集到的故障量一致。
五是對#2主變保護A 柜跳閘出口接線與圖紙進行了核對,接線無誤。裝置I 側(cè)與III 側(cè)電流與出口和一次設(shè)備330kV、35kV 設(shè)備對應(yīng)無誤。查看對比分析雙套配置的#2主變保護B 柜PRS-778未動作的原因,無有效引起保護動作的條件。
六是現(xiàn)場檢查#2主變保護A 柜高低壓側(cè)電流回路接入方式,檢查發(fā)現(xiàn)330kV 側(cè)電流接入保護裝置對應(yīng)高壓側(cè)電流(對應(yīng)接線組別YN)回路,35kV側(cè)電流接入保護裝置對應(yīng)低壓側(cè)電流(對應(yīng)接線組別d11)回路。
七是核對保護定值和壓板投退情況,定值輸入與定值單均一致,軟壓板、硬壓板控制字均按照定值要求投入。但是保護裝置參數(shù)設(shè)置和定值單均無變壓器“接線組別”設(shè)置選項,查看2#主變保護B柜,保護接線組別為“YN/yn0”接線,與一次設(shè)備“YN/yn0”接線組別一致。1#主變和2#主變保護型號配置一樣,查看1#主變保護A 柜參數(shù)設(shè)置的接線組別,與一次設(shè)備“YN/yn0”接線組別一致。查看#2主變保護A 柜此裝置版本的說明書,發(fā)現(xiàn)此保護版本是用于Y0/d11的保護,初步判斷此次故障是由于定值中保護接線組別設(shè)置錯誤導(dǎo)致。該(V4.01)程序僅適用Y0/Y0/D-11接線,由于調(diào)整方式與主變接線方式不符,導(dǎo)致低壓側(cè)區(qū)外故障時出現(xiàn)差流。
此次保護誤動是因為繼電保護裝置輸入定值中連接組別(Y0/Δ-11)與被保護一次設(shè)備連接組別(YN/yn0)不一致造成補償偏差而引起的保護誤動,對于Y0/Δ-11保護,存在補償校正:
Y0側(cè):I'A=(IA-I0);I'B=(IB-I0);I'C=(IC-I0)I
Δ 側(cè):I'a=(Ia-Ic)/√3;I'b=(Ib-Ia)/√3;I'c=(Ic-Ib)/√3
式中:Ia、Ib、Ic 為Δ 側(cè)CT 二次電流;I'a、I'b、I'c 為Δ 側(cè)校正后的各相電流;IA、IB、IC 為Y0側(cè)CT 二次電流;I'A、I'B、I'C 為Y0側(cè)校正后的各相電流。
差動保護啟動電流定值為0.5Ie,區(qū)外故障時,三相差流分別為0.534Ie,0.159Ie 和0.688Ie,差流制動門檻為0.839Ie,0.994Ie 和0.576Ie,C 相差流滿足方程,因此縱差保護動作跳閘
正常運行時,高低壓側(cè)電流向量關(guān)系,兩側(cè)電流相差約180°。采用Yn0,y0接線方式離線計算各側(cè)調(diào)整后的電流及差流,低壓側(cè)區(qū)外故障時三相差流為0。
A 套變壓器保護各側(cè)CT 二次電流相位由于軟件調(diào)整,裝置采用Δ →Y 轉(zhuǎn)化調(diào)整差流平衡,這樣可明確區(qū)分涌流和故障的特征,加快了保護的動作速度。應(yīng)將A 套保護定值Y0/Δ-11修改成YN/yn0。
現(xiàn)場升級主變保護A 柜裝置程序,開放“鐘點數(shù)”選擇設(shè)置,將保護的“接線組別”由(Y0/Δ-11)更改為和主變銘牌一樣都為YN0/y0,并變更保護定值單,開放前后鐘點數(shù)選擇選項對比見表1。

表1 開放前后鐘點數(shù)選擇選項對比
升級后按照保護定值單對所有保護重新做了整定,防止軟件升級造成保護其他保護定值的變更,重點對主變接線組別做了檢查,檢查主變保護A 柜裝置控制整定無誤,檢查軟壓板整定無誤,檢查硬壓板整定無誤,檢查主變跳閘矩陣整定無誤,
屏柜二次空開投退無誤,電流、電壓短接可連片均在導(dǎo)通連接狀態(tài),二次接線均做了緊固,非電量開入狀態(tài)均正常,通訊通道均正常,與后臺通訊的A 網(wǎng)、B 網(wǎng)通訊狀態(tài)正常,遙信及中央信號開入正常。出口線正極線+220V,負極線-220V,電壓正常。查看直流系統(tǒng)正對地絕緣電阻999kΩ,負對地絕緣電阻999kΩ,GPS 對時正常,與網(wǎng)絡(luò)時間一致,打印機電源正常,進紙退紙無卡頓。
差動是微機保護特有的一種主保護,差動將相量轉(zhuǎn)變?yōu)楦鞑蓸狱c(瞬時值)的比率差動,并依靠多點重復(fù)判斷來保證可靠性。差動保護的設(shè)置主要是為一般的非輕微變壓器內(nèi)部故障提供一個速動段,有助于消除二次諧波判據(jù)帶來的長延時影響。差動可快速切除絕大多數(shù)非輕微的變壓器相間、接地故障。采樣值差動保護可作為對常規(guī)差動的補充,繼電保護定值是保護動作的依據(jù),定值的計算、整定嚴格按照設(shè)備參數(shù)實施,新建電站調(diào)試、運行人員應(yīng)熟悉設(shè)備,施工工藝、安裝調(diào)試符合相關(guān)規(guī)程,運行人員不斷提高設(shè)備運行技能水平。