夏 文 孫茂貴 逯富強 趙宗毅
(安徽馬鋼礦業資源集團姑山礦業有限公司)
地下礦山斜坡道在掘進施工一定距離后,由于通風路線長、彎道多,局部通風設計難度大,若工作面新鮮風流不足,不僅影響生產效率,甚至造成通風安全事故,科學合理的通風設計對于高效生產和通風安全至關重要。鐘九鐵礦斜坡道總長度達到4 430.66 m,掘進方式為獨頭掘進,采用局部通風方式,存在通風路線長、阻力大、工作面新鮮風流不足的問題,不僅影響生產效率,而且存在極大的安全隱患。為確保通風系統的穩定可靠和通風安全,對通風系統進行優化。
鐘九鐵礦輔助斜坡道硐口位于副井西北約50 m處,地表開口標高為+14 m,底標高為-440 m,凈斷面尺寸為4.2 m×3.6 m(寬×高),直道段坡度為12%,彎道段為平坡。輔助斜坡道與各生產中段通過平巷聯通,作為大型設備和材料下放的通道,有助于減輕副井開拓工程施工的負擔,提高礦山井下治水抗風險能力;同時輔助斜坡道兼做礦山的安全出口,并承擔輔助進風任務,在鐘九鐵礦基建過程中擔任非常重要的角色。
斜坡道設計總長度為4 430.66 m,其中,+12~-140 m 水平斜坡道長度為1 458.96 m,-140~-200 m水平斜坡道長度為631.40 m,-200~-260 m 水平斜坡道長度為520.54 m,-260~-320 m 水平斜坡道長度為531.28 m,-320~-380 m 水平斜坡道長度為666.55 m,-380~-440 m 水平斜坡道長度為621.93 m。2021 年,鐘九鐵礦斜坡道正式開工建設,隨著斜坡道不斷向深部掘進。至2021 年底,斜坡道施工已折返4 個彎道,長距離的通風和彎道增多,使得斜坡道掘進工作面的通風越來越困難。目前采用的局部通風方式由于通風阻力明顯增大,存在通風不暢,尤其是迎頭供風不足,致使工作面爆破產生的污風、鏟運設備油煙稀釋時間長,嚴重影響施工進度與安全生產。因此,急需對鐘九鐵礦現有通風系統進行優化,以改善長距離獨頭施工的斜坡道通風質量,保證作業環境良好,提高斜坡道開拓效率。
通風系統設計和改造是一項復雜的技術工作,不僅要考慮當前斜坡道開拓掘進情況、現有通風設備設施情況、通風現狀等,還要考慮到整個斜坡道掘進期間,甚至是掘進完成后進入生產期的各種情況及其變化。因此,本次斜坡道通風系統優化原則:①提高通風系統的穩定性,使得用風地點風量滿足要求、風流方向保持不變;②利用現有的井巷和通風設備,最大限度減少輔助工程及新設備采購;③根據工程計劃要求,合理安排掘進部署,充分發揮現有系統的通風能力;④改善礦井通風狀況,創造良好的職業衛生環境,提高斜坡道掘進效率,保障作業人員身體健康;⑤在改善礦井通風效果的基礎上,盡可能節約能耗,以提高本礦經濟效益;⑥在阻力較大地點,應設法采取降阻措施,以減少通風阻力,使通風系統合理化[1-3]。
礦井通風系統的優化是通風方式、通風類型、通風網絡和調節方法所涉及的各種參數的合理組合。結合鐘九鐵礦斜坡道的實際開拓掘進計劃,確定本次通風系統優化設計的技術路線:調查斜坡道通風現狀,測定斜坡道通風系統阻力,確定礦井通風網絡分支風阻,編制通風網絡圖,確定通風系統優化方案、風機選型,利用通風網絡解算軟件對通風網路進行模擬解算[4]。
根據《金屬非金屬礦山安全規程》(GB 16423—2020)及《金屬非金屬地下礦山通風安全技術規范》(AQ 2013—2008)等國家標準規范要求,并參照國內外類似礦山通風降溫實踐經驗,各掘進工作面通風排塵平均風速要求不小于0.5 m/s。鐘九鐵礦斜坡道設計最大斷面為14.83 m2,故滿足規范要求的最小需風量為7.42 m3/s,考慮到斜坡道的實際通風效率以及損耗,最終確定斜坡道需風量為8.0 m3/s。
根據現場施工條件及通風需求,通風優化方案采用單翼對角抽出通風方式。其施工方法為在斜坡道地表平硐口附近施工一條直徑為2 m 回風井,回風井分5 段進行施工,并施工斜坡道聯巷使該井與各分段斜坡道相通,各分段標高及施工順序如下:①第一段回風井從地表+12 m 水平施工至-118 m水平,在斜坡道-118 m水平施工水平回風聯巷與回風井連通;②第二段回風井從-118 m水平施工至-181 m水平,在斜坡道-181 m 水平施工回風井倒段聯巷回風井連通;③第三段回風井從-181 m 水平施工至-218 m 水平,在斜坡道-218 m 水平施工施工回風井倒段聯巷回風井連通;④第四段回風井從-218 m水平施工至-301 m 水平,在斜坡道-301 m 水平施工施工回風井倒段聯巷回風井連通;⑤第五段回風井從-301 m 水平施工至-344 m 水平,在斜坡道-344 m水平施工施工回風井倒段聯巷回風井連通。
2.5.1 風機的計算風量
風機的計算風量:
式中,Qj為風機的計算風量,m3/s;K為通風機裝置的漏風系數,取1.1;q為礦井所需風量,m3/s。
風機計算風量根據礦井風量計算及礦井風量分配。經計算,斜坡道通風系統-440 m 中段回風機站風量為8.8 m3/s。
2.5.2 風機的計算負壓
風機的計算負壓:
式中,Hj為風機的計算風壓,Pa;H為礦井通風阻力,Pa;△h為通風裝置阻力,一般取150~200 Pa;ho為消聲裝置阻力,可取50~100 Pa;Hz為自然風壓,Pa,當自然風壓起阻力作用時取正號,起動力作用時取負號;Hd為擴散器的動力損失,Pa。
礦井通風阻力是選擇通風機主要參之一,為了經濟合理,同時使得巷道不會因風壓過大造成安裝、維修等管理困難,須控制總阻力不能太大。本次通風阻力計算分3 段進行,第一段為回風井通風阻力,第二段為斜坡道聯巷通風阻力,第三段為斜坡道通風阻力。選擇最困難時期作為通風阻力計算線路,當斜坡道掘進至-344 m 中段時為最困難時期,此時斜坡道長度為3 584.81 m,通過計算,斜坡道通風總阻力H=200.37 Pa。斜坡道通風阻力具體計算結果見表1。
風機工作風壓根據礦井通風負壓計算。經計算,確定斜坡道通風系統通風機全壓為400.36 Pa。
2.5.3 風機選型
根據風機工作風量及工作風壓通過風機選型計算,斜坡道各中段回風井聯巷選擇1 臺K45-6№11 風機(功率15 kW),有風墻形式安裝,葉片安裝角度為40°。該風機為移動式風機,隨著斜坡道掘進深度的增加逐步下移,服務于斜坡道各掘進中段。
風機布置及性能參數見表2。

主扇的控制系統為出廠自帶,主要涉及主控系統、變距系統、安全系統等,用于控制主扇風機的運行狀態,保障礦井通風系統的正常與安全運行。主扇風機的工作狀態有運行、暫停、停機、緊急停機,每種狀態是1 個活動層次,運行狀態層級最高,急停狀態最低。風機特性曲線如圖1所示。

通風系統方案確定后,根據井下開采條件,對井下各種類型井巷規格及作業中段布置、作業點分布、典型巷道的通風阻力等進行了調查與數據整理,建立了井巷風阻原始數據、網絡節點分支原始數據、風機參數原始數據、機站參數原始數據等通風網絡數據庫。利用Ventsim 三維通風模型對方案進行系統通風效果模擬解算,最終確定的實施方案達到預期效果[5]。
針對通風系統所設置的回風機站,將礦井參數及風機型號帶入Ventsim 三維通風模型進行三維動態仿真模擬,具體解算模型見圖2。通過解算,斜坡道進風量與回風井相等,均為12.4 m3/s,說明本通風系統是合理的。

針對鐘九鐵礦斜坡道實際問題及通風需求,根據現狀測定及分析得到目前存在的關鍵通風問題(通風網絡、污風循環現象、風機效率低),制定出單翼對角抽出通風方式斜坡道通風系統方案,通過計算確定斜坡道獨頭掘進工作面需風量為8.0 m3/s、斜坡道通風阻力為200.37 Pa。再根據風機工作風量及工作風壓,確定斜坡道各中段回風井聯巷選擇1 臺K45-6№11 風機(功率15 kW),采用有風墻形式安裝,葉片安裝角度為40°。最后通過Ventsim 三維通風模型進行三維動態仿真模擬,確定了該方案及各類參數能夠解決獨頭長距離斜坡道通風問題,大大減小斜坡道因通風除塵問題而帶來的安全隱患,顯著提高了斜坡道的建設效率。