施文振 莫勇求 黃昱揚
廣西柳州鋼鐵集團有限公司 廣西 柳州 545002
熱軋廠2032生產線飛剪電機采用的是1975年生產的500HP(馬力)英制直流電機,電機功率約合367.5kW(1馬力=0.735千瓦),由于工藝升級,產品外觀、實物質量提升等需求,2032線要求飛剪對全品規進行剪切[1]。在對一些厚規格進行高速切尾過程中,由于電機能力不足,飛剪跟隨給定滯后等原因,經常出現切尾切小或是切不中的情況,需要操作工不斷調整切尾參數,且切尾速度越快,誤差越大。當換規格速度降下來后,如果操作工沒有及時將高速切尾時設定的切尾量改回,又會導致換規格第一塊突然切大尾。最終反饋到現場給人的直觀印象就是一線飛剪剪切十分不穩定,忽大忽小。不僅使切損率大幅上升,板尾還經常切不斷帶進精軋機架引起廢鋼,對生產十分不利。
熱卷箱夾送輥后HMD404AB檢得,飛剪立即啟動切頭預擺(從120°轉至220°),隨后HMD405檢得,飛剪延時(延時時間是根據跟蹤信號計算出來的)后進行切頭動作,切頭完成后剪刃回到等待位置(120°);隨后HMD406檢得,作為連鎖保護條件;當熱卷箱夾送輥后HMD404AB檢失,飛剪進行切尾預擺(從120°轉至220°);隨后405檢失,飛剪延時后進行切尾動作,切尾完成后,剪刃回到等待位[2]。
切頭延時:當HMD405檢得,系統根據當前帶鋼行進速度(切頭使用熱卷箱1號托卷輥速度)和HMD405至飛剪剪切點的距離;HMI畫面設定切頭長度;電機滯后補償距離計算出HMD405檢得后飛剪切頭延時啟動的時間。
切尾延時:當HMD405檢失,系統根據帶鋼行進速度(切尾選用精軋首機架速度或精除磷箱夾送輥速度)和HMD405至飛剪剪切點的距離;HMI畫面設定的切尾長度;電機滯后補償距離計算出HMD405檢失后飛剪切尾延時啟動的時間。(飛剪剪切設定速度越大,電機滯后補償距離越大)。
由于精除磷箱與飛剪之間的水汽大,飛剪406熱檢信號非常容易出現斷點,嚴重時直接檢測不到帶鋼,所以目前已將飛剪406熱檢取消,利用406熱檢前的404C、405AB熱檢等邏輯信號模擬出406熱檢信號進行使用,目前暫未發現因模擬406熱檢信號而發生故障的現象。飛剪剪切原理如圖1所示。

圖1 飛剪剪切原理
板頭畸形。來料頭部偶爾會出現頭部不規則的情況,頭部不規則部分使飛剪405熱檢提前檢得,然后啟動計算進行切頭,從而出現切小的情況。
飛剪頭部跟蹤距離過長。之前對飛剪切尾提速優化,將飛剪熱檢HMD405位置提前,由原來的2.7m提前至3.3m[3]。飛剪切頭延時啟動時間T是由熱檢405檢得后開始進行計算,系統根據飛剪熱檢405至飛剪剪切中心線的距離(3.3m)、電機滯后補償距離(程序根據不同設定速度進行分檔補償)、HMI畫面設定的切頭長度及板坯行進的速度(1號托卷輥速度),通過T=X/V計算得出。板坯在行進過程中速度難免會出現或多或少的偏差,從而影響切頭啟動時間的計算。
用于進行切頭計算的1號托卷輥速度不準。一線飛剪切頭計算速度取的是熱卷箱1號托卷輥的速度,在熱卷箱進行開卷時,熱卷與1號托卷輥之間有可能存在打滑現象,1號托卷輥反饋速度與實際板速存在較大速差,導致飛剪頭部跟蹤距離計算得不準。
飛剪熱檢405AB熱檢照射位置發生偏移。在對軋線熱檢做日常的檢查、維護、調整工作時,會不可避免地出現熱檢位置移動、檢測位置偏移的情況,且雙工位熱檢檢測存在時間差,影響板坯定位的準確和走位計算精度。
飛剪切尾不準,波動大,時大時小,不穩定。原因分析是飛剪切尾的精度與首機架速度波動及熱檢關系很大,如果主機速度在切尾過程中波動較大,將引起切尾不穩定,如果熱檢有延遲也會引起切尾不穩定。因此可能的原因有[4]:①首機架速度不穩定,造成計算誤差大;②飛剪前熱檢拖尾較嚴重,造成剪切點計算不準;③飛剪前過渡板冷卻不到位,造成過渡板較熱,引起熱檢拖尾。
飛剪第一次切頭正常,第一次剪切后自由停車后又轉動360°再次剪切,導致頭部又被切1.5m,卡在除磷箱中。剪頭后自動停車的原因是:剪頭后計算帶坯速度跟隨剪后速度(下夾送輥或F1F2跟蹤速度),剪后速度當時是選擇精軋前入口除鱗箱下夾送輥速度,當時下夾送輥速度反饋為0,導致當時程序計算帶坯速度也給定0,此時飛剪也要把速度降為0,導致剪頭后自動停車連切。
飛剪切頭不斷。可能有以下原因:①板帶頭部形狀不平,導致熱檢檢得時間有偏差,計算不準。②鋼板與輥道打滑,實際帶坯速度與計算帶坯速度不符。③飛剪本體性能差,有間隙,切頭不斷。
飛剪擺動距離過短,加速行程不足。即使將熱檢位置前移讓飛剪提前啟動,即便飛剪剪刃能勉強切到鋼板,但是由于加速距離過短,飛剪轉鼓速度沒有足夠的行程加速到設定的剪切速度,轉鼓速度會與帶鋼尾部實際速度存在較大速差,差速剪切易造成飛剪刀片崩口。
飛剪電機采用的是1975年生產的500HP(馬力)英制直流電機,電機功率約合367.5kW(1馬力=0.735千瓦),直流電機響應速度慢,在啟動時從給出速度給定到現場實際動作有0.4s的響應延遲,而整個高速切尾過程通常只有1.5s左右,導致飛剪經常由于響應慢切不中尾,具體如圖2所示。

圖2 飛剪電機速度曲線
增加飛剪定速剪切功能,當飛剪即將切尾的過程中,鎖定F6主機速度直到剪切完成,這樣可以提高飛剪的剪切精度,降低飛剪剪切異常率。
使用熱檢校驗棒校驗熱檢,使飛剪前熱檢的檢測位置同步在中間40cm的位置,防止燕尾影響熱檢的檢測導致剪切不穩定。
精除鱗箱夾送輥改造后,封水效果提升,熱檢檢測更加穩定。
采用雙熱檢進行切頭切尾連鎖,優化熱檢邏輯,提升了飛剪剪切穩定性。
增加熱檢的吹掃風機風道的改造,使霧氣影響降到最低。
通過程序優化,將飛剪切尾預擺角度由220°放大到240°,這樣飛剪電機才有足夠的加速行程提升至1.6m/s。由于速度加快,飛剪熱檢距離過短,導致飛剪啟動時間不足,因此要將飛剪熱檢整體往粗軋移位改造。提速后飛剪速度補償程序已不試用,需重新開發飛剪速度補償程序進行匹配。
更換飛剪控制器PLC通信網卡,重新配置MAC地址,更新一級畫面服務器飛剪MAC通信地址,網卡綁定飛剪的 IP地址,減少網絡通信的延遲和丟包情況。
經過剪切優化,目前柳鋼2032mm熱軋線飛剪已達到最高1.6m/s速度對鋼板進行穩定剪切,剪切長度誤差范圍控制在±30mm以內,滿足了生產現場對全品規鋼種進行切尾的要求,并且飛剪切損率指標有顯著提升,為提升產品質量,降低生產損耗,減少故障率打下了良好的基礎。