














摘 要:為解決某高壓共軌系統油嘴開裂故障,通過宏觀形貌分析、掃描電鏡分析、能譜分析、斷口金相分析、硬度測試等查找故障原因,并對油嘴材料、結構和工藝進行優化。分析結果表明:機組用燃油中含有P、K等腐蝕性元素形成酸性環境,安裝工藝導致油嘴肩胛處存在非對稱拉應力,肩胛圓角過小導致應力集中,油嘴表面馬氏體組織粗大、硬度高造成的應力敏感是油嘴開裂的主要原因。采取優化油嘴材料,將油嘴肩胛處圓角半徑由0.45 mm加大到1.20 mm,在噴油器和高壓連接器最終緊固前增加預緊工序等優化措施,優化后油嘴經過4 000 h的耐久試驗未開裂,有效解決油嘴開裂故障。
關鍵詞:高壓共軌;噴油嘴;沿晶開裂;氫應力腐蝕
中圖分類號:TK423.8文獻標志碼:A文章編號:1673-6397(2024)04-0027-06
引用格式:張進,李凱,王浩,等. 高壓共軌系統噴油嘴開裂失效分析及優化[J].內燃機與動力裝置,2024,41(4):27-32.
ZHANG Jin,LI Kai,WANG Hao,et al.Cracking failure analysis of nozzle for high pressure common rail injector and its optimization[J].Internal Combustion Engine amp; Powerplant, 2024,41(4):27-32.
0 引言
隨著石油資源日漸枯竭以及排放標準要求日益嚴格,經濟性和排放性能更好的電控高壓共軌燃油系統已取代傳統機械式燃油系統成為現代柴油機的主流[1-2]。高壓共軌系統主要由噴油泵、共軌管、高壓油管和噴油器組成[3-4]。噴油器作為燃油系統的末端執行機構,其頭部噴油嘴結構(以下簡稱油嘴)直接伸入燃燒室內,對燃油的霧化效果產生決定性影響。油嘴失效可能導致發動機出現燃燒不充分、冒黑煙、抖動等故障。由于油嘴在柴油機工作時直接與燃燒產物接觸,因此其材質的要求除了耐高溫高壓外,還需要耐腐蝕[5]。
某型噴油器在使用過程中出現油嘴開裂故障,本文中通過進行宏觀形貌分析、掃描電鏡分析、能譜分析、斷口金相分析、硬度測試等,確定故障的根本原因并針對性地提出了改進建議。
1 故障描述
某型高壓共軌發動機在東南亞海邊作為常用發電機組使用,常用運行溫度在45 ℃左右。油嘴結構如圖1所示。
在運行過程中發動機出現冒黑煙、油耗增大故障。3個故障噴油器的運行時間分別為2 825、2 454、3 000 h。更換噴油器后故障解決。將故障噴油器在臺架上進行打壓試驗,發現在油嘴螺帽處存在燃油泄漏的情況。
2 故障原因分析
2.1 宏觀形貌分析
拆檢故障噴油器,目視可見油嘴前端表面及肩胛圓角處有黑色附著物,與在實驗室進行2 500 h耐久試驗后的同型號噴油器有明顯差異。故障油嘴肩胛圓角圓片及與同型號油嘴臺架試驗形貌對比如圖2所示。
對故障噴油器進行滲透探傷[6],結果如圖3所示。由圖3可知:在油嘴肩胛存在圓弧形裂紋,長度為截面周長的1/6~1/3。開裂導致燃油嚴重外漏,從而導致噴油器噴射失效。
將肩胛圓角處裂縫剖開后,斷口宏觀形貌如圖4所示。由圖4可知:裂紋在外壁開裂向內壁擴展,且斷口表面氧化嚴重。
高壓燃油經高壓連接器(high pressure connector,HPC)進入噴油器油口,噴油器與HPC的安裝示意圖如圖5所示。通過進一步檢查發現,HPC對側的噴油器表面均有明顯磨損痕跡,如圖6所示,油嘴肩胛裂縫所在的位置正在此側。
油嘴裂縫及噴油器磨損區域分布示意圖如圖7所示。由圖7可知:3個噴油器的裂縫位置和磨損區域在同一側,說明裂縫產生原因和噴油器磨損原因有一定關系。
對照安裝要求查核噴油器的配合間隙,均滿足要求。繼續核查噴油器與HPC的安裝工藝,發現噴油器最終緊固之前并沒有進行預緊,推斷肩胛處存在非對稱拉應力。油嘴肩胛圓角半徑僅為0.45 mm,該位置為應力集中處,容易產生裂紋和疲勞破壞等問題。但同樣機型在試驗室與其他裝機地區并沒有發現油嘴肩胛開裂故障,推斷應力集中與非對稱拉應力并不是故障的主要原因或單一原因。
2.2 掃描電鏡與能譜分析
對噴油嘴進行分區域電鏡掃描[7],表面的掃描結果如圖8所示。由圖8可知:油嘴肩胛面和小外圓表面均有明顯的腐蝕痕跡。
結合臺架試驗噴油器和故障噴油器油嘴形貌,推測開裂油嘴上的黑色附著物為腐蝕產物,腐蝕元素來自故障機組使用的燃油。油嘴斷口的電鏡掃描結果如圖9所示。由圖9可知:整個斷口上斷裂路徑沿晶界延伸,屬于典型的沿晶斷裂特征,并且在A區域,即油嘴外壁區域存在腐蝕坑。
為了進一步分析腐蝕物成分,對油嘴斷口進行能譜分析[8],掃描區域如圖10所示,掃描結果如表1所示。由表1可知:1)O元素的質量分數大于20%,說明斷口氧化嚴重,與體視及電鏡結果相對應;2)斷口處存在Na、P、K等腐蝕性元素。同時在肩胛表面還檢測出Cl元素。
檢測機組用燃油和國內用燃油的成分,結果如表2所示。
由表2可知:機組用燃油中也含有S、P、Cl、K等元素,推斷油嘴斷口的腐蝕性元素來自燃油。此外故障機組的常用工況負荷較低,燃料燃燒不充分產生碳煙,腐蝕性元素隨碳煙附著在油嘴上,肩胛處間隙小,空氣流動性差,碳煙在此處附著、堆積形成積碳。積碳進一步隔絕肩胛與燃燒室內的環境,噴油器襯套周圍的冷卻水降低環境溫度,使水蒸氣冷凝,S、P、Cl、K等腐蝕性元素形成酸性環境,對油嘴進行腐蝕。發動機高溫高濕的工作環境加速了腐蝕過程。根據油嘴肩胛處腐蝕情況以及應力集中情況推測油嘴開裂的原因為氫應力腐蝕。
2.3 斷口金相分析與硬度測試
油嘴材料為18CrNi8滲碳鋼,對斷口附近表面進行金相分析,根據文獻[9]確定其馬氏體、殘留奧氏體和碳化物的等級并對芯部組織進行評價。油嘴非斷裂表面、斷口附近表面、芯部金相組織如圖11所示。由圖11可知:油嘴表面組織為細針狀馬氏體,級別為3~4級,該等級的馬氏體組織硬脆且比較粗大,增加了內部應力和產生微裂紋的傾向,在局部高應力作用下容易發生開裂[10];殘余奧氏體級別為3~4級,碳化物級別為3級;在金相上可以看到斷口表面存在腐蝕坑;芯部基體組織為低碳馬氏體加少量游離鐵素體,等級為3級。
在噴油器斷口附近兩處圓角(位置1、3)及內壁(位置2)進行載荷為1.96 N的維氏硬度(vickers hardness,HV)梯度測試,測試位置及結果如圖12所示。由圖12可知:3個位置的淬硬層深度分別為0.10、0.48、0.25 mm;芯部的平均硬度為HV441,而外壁表面硬度接近HV650;相對于芯部,油嘴肩胛表面應力較高,對應力腐蝕更敏感。
氫應力腐蝕發生的條件包括材料具有較大的硬度、存在較大的拉應力、處于腐蝕環境等。通過上述分析可知:由于機組使用的油品較差,燃油中含有P、K等腐蝕性元素,發動機低負荷工況與高溫高濕的工作環境促進了油嘴腐蝕的產生;安裝工藝導致油嘴肩胛處存在非對稱拉應力,結構上肩胛圓角過小導致應力集中,油嘴表面馬氏體組織粗大、硬度高,對應力腐蝕有較高的敏感性;腐蝕、應力與材料本身的性質共同作用導致肩胛處發生氫應力腐蝕,酸性物質首先在肩胛處腐蝕出微裂紋,在拉應力作用下氫原子沿晶界滲透,使裂紋沿著晶界延伸,最終導致肩胛開裂,燃油在開裂處泄漏使噴油器噴射失效。
3 優化與驗證
針對故障原因采取以下優化措施:1)提高油品質量減少腐蝕性;2)提高材料性能,將油嘴材料由18CrNi8改為4Cr5MoSiV1,與之前相比表面強度相當,芯部強度更高,高溫性能更好;3)改進結構,將油嘴肩胛處圓角半徑由0.45 mm增大到1.20 mm,避免應力集中;4)優化工藝,在噴油器和高壓連接器最終緊固之前增加預緊工序,消除或減小裝配應力。
將優化后的噴油器裝在發動機上進行實機驗證,在常用工況下運行4 000 h,未發生故障。試驗后將噴油器進行拆解,噴油器油嘴外觀如圖13所示,在肩胛部位沒有發現微裂紋。
4 結束語
通過宏觀形貌分析、掃描電鏡分析與能譜分析、斷口金相分析與硬度測試等對某高壓共軌系統油嘴開裂故障原因進行分析,確定故障的根本原因是氫應力腐蝕導致油嘴肩胛部位發生沿晶開裂,燃油泄漏最終導致噴油器失效。針對失效原因對噴油器的材料、結構、裝配工藝以及使用油品進行優化后,噴油器滿足預期使用壽命。
參考文獻:
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Cracking failure analysis of nozzle for high pressure
common rail injector and its optimization
ZHANG Jin, LI Kai, WANG Hao, LIU Jingnian, XU Lianchao
Weichai Power Co., Ltd., Weifang 261061, China
Abstract:To slove the nozzle cracking failure in a certain high-pressure common rail system, macro morphology analysis, scanning electron microscopy, energy spectrum analysis, fracture metallographic analysis, and hardness testing," are investigated to find the causes of failure. The nozzle material, structure and process, are"optimized.The analysis results show that the presence of corrosive elements such as P and K in the fuel used by the unit created an acidic environment, the installation process leads to asymmetric tensile stress at the shoulder of the nozzle, and the small radius of the shoulder corner causees stress concentration,these factors result in coarse martensitic microstructure and high hardness on the nozzle surface, making it sensitive to stress, which is the primary reason for the nozzle cracking. By improving the nozzle material, increasing the shoulder corner radius from 0.45 mm to 1.20 mm, and adding a pre-tightening step before the final fastening of the injector and high-pressure connector,after 4 000 h of durability testing, the optimized nozzle does not crack, the cracking fault of the oil nozzle has been effectively solved.
Keywords:common rail system; injector nozzle; intergranular cracking; hydrogen stress corrosion
(責任編輯:臧發業)