劉秀文
(太鋼集團(tuán)峨口鐵礦,山西 代縣 034000)
磁選工藝是一種工藝簡單、成本低、環(huán)境污染小的高效脫雜工藝,它促進(jìn)了采礦技術(shù)的發(fā)展,促進(jìn)了礦山綠色協(xié)調(diào)發(fā)展。磁力淘洗機(jī)是利用磁力、重力、水流沖力、電磁場、水流場、密度等因素的綜合作用,在磁力分離器內(nèi)部形成一個(gè)整體力場,將細(xì)粒雜質(zhì)、脈石等雜質(zhì)沖洗干凈,達(dá)到高效的凈化效果。因此,設(shè)備的運(yùn)行效率和控制效果都很差,而且很容易給工人帶來危險(xiǎn)。通過分析電磁場、磁系結(jié)構(gòu)等因素對(duì)分離效果的影響,找出最優(yōu)的選礦工藝參數(shù),以確保獲得較高品位和較高的精礦石,這對(duì)于改進(jìn)工業(yè)設(shè)備,設(shè)計(jì)開發(fā)新型磁選設(shè)備,指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)際應(yīng)用都有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
本次實(shí)驗(yàn)由北京重科集團(tuán)提供場地及測試設(shè)備,測試所用的主要設(shè)備是直徑100 mm 的電磁式洗滌器,采用與之相匹配的電控箱,可調(diào)整電流及脈動(dòng)。
這次測試使用的樣品是從黑山的礦體中提取出來的,破碎的流程分為閉路、干選、濕選三個(gè)步驟。黑山礦井煤炭開采量是250×104t/a,分別是1 號(hào)礦井(100×104t/a)和2 號(hào)礦井(50×104t/a);東大洼煤礦年開采量為100×104t。在沒有設(shè)置地下破碎機(jī)的情況下,用4 m 長的礦車把0~800 mm 的礦車用窄軌運(yùn)輸?shù)竭x礦車間,再用彎道把它吊到粗碎料倉。該礦區(qū)的礦石綜合評(píng)價(jià)指標(biāo):原礦品位為22.50%、礦體密度為3.86 t/m3、礦石的P-硬度系數(shù)為f=12~14。
經(jīng)過粉碎、研磨,對(duì)粗礦石進(jìn)行了化驗(yàn)和分析,得到了礦石的總品位為57.54%。
在進(jìn)行洗選前,礦石樣品要經(jīng)過預(yù)處理。首先,采用不同種類的顎式破碎機(jī),對(duì)試驗(yàn)所用的礦石進(jìn)行破碎。將破碎的鐵礦石用球磨機(jī)碾成細(xì)粒。用常規(guī)篩分法對(duì)粉煤灰進(jìn)行了洗選性研究。洗選后的漿液在干燥箱中烘干,以得到試驗(yàn)用的礦石樣本。每次測試前,應(yīng)使用一塊加熱板進(jìn)行二次烘干,以防止由于測試地點(diǎn)、時(shí)間等原因而引起的樣品品質(zhì)問題[1-3]。
選擇1.0 kg 黑山鐵礦粉礦,以1∶3 的鐵礦粉和水比例配制礦漿,設(shè)置1 A 電流,1 A 脈沖磁場,1.0 s,調(diào)節(jié)水流速率,選擇130 mL/s,50 mL/s,170 mL/s 進(jìn)行測試。水流速度測試結(jié)果在表1、圖1 中有所體現(xiàn)。

圖1 水流測試鐵礦品位

表1 水流流速測試結(jié)果
當(dāng)電流速為1 A 時(shí),水流速度由130 mL/s 增至170 mL/s,精礦品位下降,但下降的幅度很小,尾礦收率下降。從低到高的磁場強(qiáng)度,原礦的含鐵率(鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù))從62.32%降低到61.85%,而在150 mL/s 的水流速度下,其回收率達(dá)到98.38%。結(jié)果表明,該因素最大含鐵量(鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù))為62.02%,比原礦平均鐵品位(全文中“鐵品位”均為鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù))提高4.48%[2]。
選擇1.0 kg 的黑山鐵礦粉,以1∶3 的鐵礦粉和水比例配制礦漿,設(shè)置了140 mm/s 的電磁式攪拌器,以1.0 s 的脈沖磁場,并選擇0.6 A、1 A 和2 A 的電流。測試的結(jié)果見表2,鐵礦品位圖如圖2 所示。

圖2 電流測試鐵礦品位圖

表2 電流大小測試結(jié)果
在140 mL/s 的條件下,磁場強(qiáng)度和精礦的產(chǎn)率呈現(xiàn)正相關(guān),并有明顯的提高,因此降低了尾礦的產(chǎn)出。在電流為1.0 A 時(shí),精礦的鐵品位可達(dá)62.52%,回收率為97.65%。在不同的測試條件下,此因素的鐵品位最高,為62.52%。
在電磁淘洗機(jī)分選過程中,其工作磁場是以脈沖磁場為主。在直流電流的作用下,分離桶外部的線圈會(huì)形成一條呈正弦形的交流磁場,并利用濾波器的作用,將交流磁場變成一個(gè)沿磁場向下的脈沖磁場。利用現(xiàn)有的流速和流量,調(diào)整脈沖磁場頻率,提高礦石在分選機(jī)中的聚集-分散-凝聚的效率,降低磁性礦石的下降速率。
在1.0 A 運(yùn)行電流,140.0 mL/s 時(shí),用電控箱控制脈沖磁場的頻率,按磁場變化周期分別為0.5 s,0.8 s,1.0 s,1.2 s。測試結(jié)果見表3。

表3 磁場脈沖測試結(jié)果
在相同的電流強(qiáng)度條件下,隨著磁場頻率的提高,尾砂的品位將會(huì)降低。在磁場強(qiáng)度為1.0 的情況下,礦石的鐵品位最高,達(dá)到62.52%,而到了這個(gè)階段,礦石的回收率達(dá)到了97.65%。
在進(jìn)行測試之前,需要對(duì)原有測試裝置的磁性系統(tǒng)進(jìn)行改造。將原有的電磁淘汰機(jī)的所有線圈都拆掉,選擇直徑1 mm 的銅絲,銅絲的軸向長度為11,然后排出25 條,總共275 根磁鐵,然后用膠水把第一個(gè)線圈粘在圓筒上,然后用絕緣膠把最外面的一圈固定住[3]。采用條件為電流1 A、磁場變化周期1.0 s、流速140 mL/s 的黑山鐵粉為原料,按照1∶3 的鐵礦粉和水比例,制備了一種礦漿。選擇了20 mm、30 mm、40 mm、50 mm、60 mm 等不同的磁線圈間距。
使用電子控制箱,設(shè)定1 A 電源、磁場變化周期1.0 s 磁場、140 mL/s 流速、40 mm 的勵(lì)磁線圈間隔。選擇1.0 kg 黑山粉礦,按照1∶3 的鐵礦粉和水比例配制礦漿,并調(diào)整勵(lì)磁線圈啟動(dòng)位置,將起始繞組和分選筒頂間距調(diào)整為0,5 mm,10 mm,15 mm,20 mm,25 mm,30 mm。結(jié)果由圖3 可知,精礦在20~40 mm 范圍內(nèi)有增加,在40~60 mm 范圍內(nèi)有降低,表明由于線圈間距的增加,在無磁場范圍內(nèi)的鐵團(tuán)會(huì)受到水流的沖刷,在40 mm 范圍內(nèi),鐵礦和非磁性礦物粒子的分離率最高,而鐵礦的分選效果最好,這時(shí)鐵礦石的鐵品位為最優(yōu)化,值為62.56%。尾礦的鐵品位隨間距的增大而從20~60 mm逐步增大,從29.53%~30.41%,總體上有上升的趨勢,但沒有明顯的增大,因此可以忽略磁場間隔對(duì)尾礦品位的影響。精、尾兩種礦石的產(chǎn)率曲線基本上是線性的,差別不大。實(shí)驗(yàn)表明,精礦的回收率為最低值,97.04%。

圖3 前后線圈間距測試結(jié)果
設(shè)定測試條件,1 A 電流、磁場變化周期1.0 s 磁場、140 mL/s 的流速、40 mm 的磁線圈間隔。選擇1.0 kg黑山粉礦,按照1∶3 的鐵礦粉和水比例配制礦漿,并調(diào)整磁線圈啟動(dòng)位置,將起始繞組和分選筒頂間距調(diào)整為0、5 mm、10 mm、15 mm、20 mm、25 mm、30 mm。
通過合理的繞組間距,可以使沒有磁場區(qū)域的鐵礦團(tuán)塊在水流中得到均勻的分布,在40 mm 的距離下,最大程度地分離了非磁性礦物,從而達(dá)到最佳的分選效果。在實(shí)際生產(chǎn)中,由于工藝等因素的影響,從開始繞組至分選筒的邊緣距離應(yīng)盡量減小,以獲得最佳的分離效果。
本文在黑山礦采樣的基礎(chǔ)上,對(duì)礦漿濃度、水流速度、電流、磁場頻率等條件進(jìn)行了限制,利用數(shù)值模擬的方法,對(duì)各種影響因素進(jìn)行了分析,并進(jìn)行了一次單變量試驗(yàn),將實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了綜合,得到了精礦、尾礦品位的最佳電磁場參數(shù);根據(jù)所獲得的最佳工藝參數(shù),對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)化,并經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。經(jīng)改造后,鐵礦石鐵品位提高1%~2%。改進(jìn)后的繞組設(shè)在內(nèi)桶頂部,間隔40 mm,單圈繞組高度與內(nèi)圈半徑之差近似。