付景慧,李 勇,郭佳寧,范立新,王晨亮
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,河北 唐山 063200)
煉鋼過程使用螢石作為造渣劑,它可以使較稠的爐渣變稀,增加爐渣的流動性,使之易于脫硫、脫磷,而轉爐渣中氟化鈣是侵蝕爐襯、包襯的重要因素。此外,螢石的使用還產生大量氟離子,對生態環境產生污染,導致地球大氣層中臭氧層空洞擴大;氟離子還對水資源產生污染,間接導致人體骨質硬化和骨質疏松,對人類健康帶來極大的危害。長期以來,使用的礦石、螢石質量不穩定,造成化渣困難,加入量大,增加了消耗,也加劇了對爐襯、包襯等的侵蝕及對環境的污染。因此,在全社會保護環境的呼聲日益高漲的今天,進行少氟化煉鋼技術的研究具有明顯的社會效益。
首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司(全文簡稱“首鋼京唐”)采用轉爐脫碳冶煉和半鋼冶煉工藝冶煉高品質鋼種,由于高品質鋼種對脫碳轉爐脫磷、回硫量的高要求,脫碳轉爐在無氟條件下的化渣則變得至關重要,建廠初期曾對無氟化煉鋼進行過階段性試驗,由于試驗過程中出現的問題較多而暫停了試驗。近些年通過使用新技術、新設備,如高效化冶煉生產、鋼包加蓋的投入等,使得出鋼溫度和鐵水成分有了很大改觀,為無氟化煉鋼提供了有利條件,可以保證高的煉成率,減少成分出格情況,特別是磷含量出格導致鋼種改判造成的損失,為此,團隊成員展開對少氟化煉鋼工藝的工業試驗[1-2]。
首鋼京唐有5 座300 t 轉爐,采取頂底復合吹煉技術,其中包括2 座脫磷轉爐和3 座脫碳轉爐,根據生產的需要,現在冶煉高端品種產量穩步上升,脫碳轉爐冶煉超低碳鋼種時,以高級汽車板為例,要求出鋼w(C)=0.03%~0.05%,w(P)<0.01%,出鋼溫度在1 645~1 675 ℃。
首鋼京唐高爐鐵水條件如表1 所示,鐵水中磷含量相對較穩定,為采用無氟煉鋼穩定生產提供了先決條件。表2 為高級汽車板出鋼要求。

表1 鐵水溫度及成分

表2 汽車板脫碳轉爐終點鋼水主要成分及溫度要求
脫磷反應方程式如反應式(1)—反應式(4)所示,由(2)(4)可以看出,脫磷反應為放熱反應,根據化學平衡移動的原理,通過脫磷反應式可以看出,提高反應物FeO 和CaO 濃度、降低生成物磷酸鈣濃度有利于平衡向右移動,適當低溫有利于平衡向放熱反應方向移動,這些條件都對脫磷有益[3]。故脫磷條件是:高氧化性、高堿度、適當的爐溫和渣量、良好流動性的熔渣以及充分的熔池攪拌。
加入螢石的目的是為了促進化渣,為了找到替代螢石的措施,需要將石灰在吹煉過程中快速溶解[4],影響石灰溶解速度的因素有以下方面:
1)熔渣成分:FeO 含量對石灰溶解速度影響最大,它是石灰溶解的基本溶劑。FeO 可以顯著降低熔渣黏度;改善熔渣對石灰的潤濕和向石灰中的滲透;FeO 與CaO 同屬立方晶系,而且Fe2+、Fe3+、O2-離子半徑皆不大,有利于氧化鐵向石灰晶格中遷移,并與CaO 生成低熔點的化合物,促進石灰的熔化;減少石灰表面C2S 的生成。
2)溫度:熔池溫度高,高于熔渣熔點以上,可以使熔渣黏度降低,加速石灰熔化。
3)熔池的攪拌:加快熔池的攪拌,可以顯著改善石灰溶解的傳質過程,擴大反應界面,提高石灰溶解速度。
4)石灰質量:表面疏松、氣孔率高、反應能力強的活性石灰,有利于熔渣向石灰塊內滲透,擴大了反應界面,加速了石灰溶解過程。
5)助熔劑:助熔劑的加入可以降低C2S 熔點的組元,使C2S 的形態發生改變。
6)渣料的加入方式:根據爐內溫度和化渣情況,確定合理的渣料批量和加入時間[5]。
為了保證良好的去磷效果,需要早化渣、化好渣,根據化渣所需條件,從留渣操作、槍位控制、輔料比例、熔渣劑替代螢石幾個方面對京唐公司無氟造渣工藝進行工業性試驗。
煉鋼過程中,鋼中溶解氧含量主要受爐渣中FeO含量控制,同時氧化生成的P2O5能夠被爐渣中的CaO俘獲,在渣鋼界面,鋼中溶解氧含量主要受爐渣中FeO 含量控制,同時氧化生成的P2O5能夠被爐渣中的CaO 俘獲,形成穩定的4CaO·P2O5相。轉爐吹煉前期要想獲得良好的脫磷效果,控制前期階段的溫度、爐渣堿度以及FeO 含量尤為關鍵[6]。
采用高槍位操作,氧氣射流對鋼液面的沖擊減弱,氧化鐵的消耗較少,減少了氧氣與鋼液面的直接接觸,同時對爐渣的沖擊面增大,這樣鋼液升溫速度變慢,碳氧反應不會劇增,同時渣中液滴被氧化,渣中FeO 含量升高促進化渣,過程槍位控制如圖1 所示,終點槍位按1.7 m 控制,為保證終點渣中FeO 含量不會過高,終點槍位時間按不低于2 min 控制。

圖1 吹煉槍位控制
低溫對脫磷有利,提高熔池溫度,會使磷的分配比降低,不利于磷從金屬向爐渣的轉移。但溫度升高降低了爐渣的黏度,加速了石灰的熔解,從而有利于磷從金屬向爐渣的轉移。理論研究證明,最有效的脫磷有一個最佳的溫度范圍,即1 450~1 500 ℃。冶煉初期要根據鐵水溫度采用不同的操作制度。鐵水溫度低時(1 300 ℃以下),要采用低槍位操作,以提高熔池溫度,加速石灰的熔解,迅速形成初期渣,充分利用前期爐渣FeO 含量高、爐溫低的優勢,快速脫磷;若鐵水溫度特別高(大于1 350 ℃),冶煉初期要適當采用高槍位操作,并加入部分礦石,抑制爐溫的快速升高,同時也有利于石灰的溶解,延長冶煉在低溫區(1 500 ℃以下)的運行時間。
目前國內無氟復合造渣劑的研究主要包括以下幾個方向[1]:硼酸鹽、CaO-Fe2O3基、Al2O3基和MnO基。實際生產應用中,硼酸鹽基B2O5基助熔劑的資源有限、價格較高;CaO-Fe2O3基的制備過程需要高溫設備,工藝較為復雜,且不符合節能減排的總體要求;而Al2O3基助熔劑的主要礦物鐵礬土和MnO 基助熔劑的主要礦物錳礦均為國內分布廣泛的普通礦物,因而具有供應充足、價格穩定的特點,這兩種助熔劑投入工業試驗及應用也是較為成功的。京唐公司熔渣劑的主要成分如表3 所示。

表3 熔渣劑成分
利用熔渣劑中的Al2O3等元素與渣中CaO、FeO等元素的共同作用,可以降低爐渣的熔點,形成更低熔點的化合物,達到快速化渣的目的。冶煉初期,石灰塊表面會形成硅酸二鈣層(C2S),C2S 的生成造成石灰溶解緩慢,為了加速石灰溶解,必須設法破壞并去除C2S 殼層。熔渣劑中的Al2O3能夠促使C2S 的形態發生改變,形成CaO-Al2O3-SiO2和CaO-SiO2-Fe2O3兩個主要的三元渣系[2]。在1 500 ℃時,前一個三元渣系中w(CaO)約為55%、w(SiO2)為38%,當w(Al2O3)為5%~12%時,爐渣黏度最低,約0.3 Pa·s,此處三元渣系的熔點在1 310~1 400 ℃。后一個三元渣系,在保證與前者渣系的堿度相同,w(TFe)在15%~20%時,爐渣熔點在1 300~1 400 ℃。可見無氟化渣劑的加入可以促進C2S 殼層解體,促進冶煉前期早化渣[3]。
采用雙渣留渣法操作,在出鋼后將上一爐冶煉的終渣留一部分在轉爐內,作為部分初期渣供下一爐冶煉使用,由于終渣堿度高,渣溫高,FeO 含量較高,流動性好,有助于前期石灰熔化,加速初期渣的形成,有利于減少螢石的使用。首鋼京唐公司少氟冶煉具體操作為:
1)常規連續冶煉:采取全濺渣后留渣操作方式,即第一爐冶煉結束后直接進行濺渣操作,濺渣結束后將爐渣倒入渣罐,最后留部分爐渣在爐內,供下爐冶煉使用,倒渣角度也是根據爐齡、爐嘴的不同而有所區別,一般倒渣角度160°~180°,原則上下爐冶煉鐵水w(Si)大于0.45%時不進行留渣操作。
2)半鋼連續冶煉:第一爐半鋼冶煉結束后,如果后續繼續冶煉半鋼,對爐渣進行全留渣操作,即第一爐出鋼完成后,不進行倒渣,直接進行濺渣操作。濺渣過程中根據爐內渣量多少加入500~1 000 kg 制劑,500~2 000 kg 輕燒白云石,如果終點w(C)偏低也可加入部分焦炭,根據爐底測厚情況加入300~1 000 kg生白云石。濺渣槍位一般在1~2 m,原則上先高再低,濺渣過程也可根據現場實際情況調整槍位,一般將濺渣時間控制在2~5 min,要求爐渣濺干,不能有未濺干的液態渣存在,濺渣提槍以爐口無明顯渣粒蹦出為準。濺渣結束后,必須由搖爐煉鋼工檢查爐渣狀態,符合留渣標準后可不進行倒渣,全部留渣在爐內,繼續裝半鋼冶煉下爐鋼,第3 爐冶煉結束后采用先倒后留方式,即冶煉完畢后先不濺渣,先向前搖爐(搖爐角度根據爐齡和爐嘴積渣情況而有所不同,一般在110°~120°倒出一半爐渣后再搖直濺渣,濺渣結束后不倒渣,需要檢查爐渣狀態,繼續進行留渣操作,如此重復之前操作。
采用留渣操作后,各種副原料消耗大幅降低,加大了爐渣的循環利用率,減少了爐渣的外排,減少了對環境的污染。
根據爐內溫度和化渣情況,確定合理的渣料批量和加入時間,渣料加的過早或批量過大,都影響爐溫,不利于化渣。輔原料加入方式具體為:
1)加料操作仍選用分批加料操作,原則上輔原料分2 批或3 批加入,第1 批料根據鐵水w(Si)可以配加適當的熔渣劑、礦石、除塵球,以利于初期渣形成,采用留渣操作時,化渣速度較未留渣快,化渣時間也適當提前,因此第1 批料和第2 批料可適當較未留渣提前500~800 m3氧耗時加入。
2)留渣時白灰加入量可較未留渣適當減少1~2 t,參考留渣2 t 減少1 t 白灰,留渣2 t 減少0.5 t 輕燒白云石,參考本爐爐渣中氧化鎂和爐渣堿度,適當調整白灰輕燒白云石加入量。
3)采用了留渣操作,整個化渣速度提前,爐渣化渣好、化渣快,返干期縮短,甚至基本沒有返干期,留渣爐次吹煉過程不加入螢石化渣,也可以確保終點磷、氮含量滿足要求。
留渣爐次與未留渣爐次TSC 樣中w(P)對比情況如圖2 所示。

圖2 TSC 樣中w(P)對比情況
從圖2 可看出,留渣爐次TSC 樣中的磷含量明顯低于未留渣爐次,采用留渣操作可以提高渣量,加快吹煉前期爐渣熔化速度,脫磷效果明顯大于未留渣爐次。由于留渣會帶來部分溫度損失,不能因為留渣造成提溫劑的浪費,因此留渣時要選擇鐵水條件滿足生產條件的爐次。
2022 年1—3 月螢石消耗量為0.3 kg/t,4 月份后逐步進入少氟煉鋼試驗,冶煉低硅鐵水時化渣相對困難,6—10 月針對鐵水條件較差和終點要求高的鋼種適當增加熔渣劑用量以促進化渣,熔渣劑用量有所增加,具體使用量如圖3 所示。

圖3 熔渣劑使用量
1—10 月TSC 與TSO 中磷含量情況如圖4 所示。

圖4 1—10 月份TSC 與TSO 中磷含量
從圖4 可以看出,2022 年4—5 月TSC 和TSO 中磷含量偏高,6 月份后對操作進行調整,終點平均磷含量逐步降低,脫磷率明顯提高。
1—10 月螢石的平均使用量如圖5 所示。

圖5 螢石平均使用量
從圖5 可以看出,螢石使用量逐步降低,2022 年9、10 月均保持在0.1 kg/t 以下,少氟冶煉取得了很好的試驗效果。
1)轉爐冶煉時采用留渣操作、合理的槍位控制、熔渣劑替代、優化輔原料等措施可以減少螢石的使用量,同樣能達到很好的化渣效果。
2)試驗結果證明,在減少螢石使用量的同時,依然可以穩定控制所需鋼種磷含量。
3)少氟煉鋼后可節省螢石消耗0.2 kg/t,每年降低生產成本500 萬元。