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長(zhǎng)鋼煉鐵廠九高爐鐵水硅穩(wěn)定率的提升實(shí)踐

2024-01-07 08:50:28李國(guó)強(qiáng)王保國(guó)
山西冶金 2023年7期

李國(guó)強(qiáng),王保國(guó)

(首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司,山西 長(zhǎng)治 046031)

0 引言

目前,首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司(全文簡(jiǎn)稱“首鋼長(zhǎng)鋼公司”)制定的鐵水硅穩(wěn)定率w[Si]=0.3%~0.6%的鐵量占總鐵量的比例為80%,該比例越高,即硅穩(wěn)定率越高。正常爐況下,鐵水硅穩(wěn)定水平可以代表爐溫的穩(wěn)定水平[1],同時(shí)鐵水硅穩(wěn)定率也是影響煉鋼工序能耗高低的主要指標(biāo),尤其是近年來(lái)首鋼長(zhǎng)鋼公司鐵鋼界面推行“一罐到底”工藝后,鐵水硅的不穩(wěn)定直接影響一罐到底的運(yùn)行,增加了煉鋼冶煉難度。

為此,煉鐵廠九高爐作業(yè)區(qū)結(jié)合首鋼長(zhǎng)鋼公司制定的鐵水硅穩(wěn)定率在80%以上目標(biāo),通過(guò)強(qiáng)化原燃料管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、改善出鐵管理、優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案、實(shí)施績(jī)效考核激勵(lì)等措施,提高了鐵水[Si]的穩(wěn)定率,使煉鐵廠九高爐鐵水硅穩(wěn)定率穩(wěn)步上升,2022 年全年平均達(dá)到90%以上,超過(guò)公司計(jì)劃目標(biāo)10%左右。為首鋼長(zhǎng)鋼公司推行“一罐到底”運(yùn)行、節(jié)能降耗、降低成本作出了較大貢獻(xiàn)。

1 穩(wěn)定鐵水硅含量的措施

1.1 強(qiáng)化原燃料管理

1.1.1 保證入爐爐料結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定

長(zhǎng)鋼煉鐵廠目前裝備2 座1 080 m3高爐和2 臺(tái)200 m2燒結(jié)機(jī),球團(tuán)和生礦主要靠外購(gòu)。爐料結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期穩(wěn)定在85%燒結(jié)+5%球團(tuán)和10%生礦(質(zhì)量占比),生礦和球團(tuán)比例主要根據(jù)季節(jié)和成本情況酌情調(diào)節(jié),球團(tuán)礦占比基本在3%~5%,生礦占比基本在10%~12%范圍內(nèi)波動(dòng)。

焦炭結(jié)構(gòu)全部采用首鋼長(zhǎng)鋼公司焦化廠生產(chǎn)的干熄焦炭,焦炭質(zhì)量及成分相對(duì)穩(wěn)定,為高爐的穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

1.1.2 強(qiáng)化原燃料篩分和倉(cāng)位管理

強(qiáng)化槽下篩分工作。制定槽下給料器的給料速度標(biāo)準(zhǔn):焦炭≤20 kg/s,燒結(jié)礦≤40 kg/s,球團(tuán)礦≤30 kg/s,生礦≤30 kg/s。降低給料速度后,篩板上的料層厚度明顯減薄、均勻,篩分效果明顯變好,入爐料中≤5 mm粉末量降到3%以下。

嚴(yán)格控制原燃料倉(cāng)位。為減少原燃料在運(yùn)輸和倒搬過(guò)程中二次摔碎比例,煉鐵廠制定了料倉(cāng)管理制度,杜絕半倉(cāng)以下放料。

1.1.3 制定涮倉(cāng)制度

針對(duì)雨季、冬季,生礦潮濕黏結(jié)、粉末多、凍塊影響下料和篩分效果差,制定了定期用高溫?zé)Y(jié)礦進(jìn)行涮倉(cāng)的制度,該項(xiàng)制度實(shí)施后,不僅降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,而且篩分效果明顯好轉(zhuǎn)。

1.2 推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

結(jié)合首鋼長(zhǎng)鋼公司目前的原燃料情況及高爐裝備水平,根據(jù)鐵鋼界面“一罐到底”工藝對(duì)鐵水質(zhì)量的要求,細(xì)化日常操作制度,嚴(yán)格在高爐主控室等關(guān)鍵崗位推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。

1.2.1 制定爐溫控制標(biāo)準(zhǔn)

生鐵w(Si)按0.3%~0.6%控制,正常操作爐溫按0.45%中線控制,當(dāng)w(Si)連續(xù)三爐低于0.35%,必須采取適當(dāng)增煤提爐溫措施,當(dāng)w(Si)連續(xù)3 爐大于0.55%時(shí),必須采取減煤降爐溫措施。原則上早動(dòng)、少動(dòng),避免因爐溫變化而造成大的波動(dòng)。

1.2.2 嚴(yán)格控制料速

結(jié)合九高爐當(dāng)前礦批情況,規(guī)定料速8 批/h,(64±1)批/班,發(fā)現(xiàn)料速連續(xù)2 h 超過(guò)9 批時(shí),必須采取減風(fēng)控制措施,保證當(dāng)班料速不超標(biāo),為爐溫穩(wěn)定和下個(gè)班操作打好基礎(chǔ)。

1.2.3 優(yōu)化裝料制度

堅(jiān)持“發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)兼顧邊緣氣流為輔”的煤氣流控制標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制高爐壓差≤160 kPa。高爐操作上始終堅(jiān)持“以下部調(diào)劑為主,上部調(diào)劑為輔”上下部調(diào)劑相結(jié)合原則,做到“上穩(wěn)下活”。結(jié)合長(zhǎng)鋼布料溜槽為半圓形溜槽,料流軌跡較散而且寬,逐步摸索出具有自身特色的裝料制度。礦石角差3°~4°,焦炭角差10°,礦石平臺(tái)較窄。原燃料質(zhì)量好時(shí)采取“礦四環(huán)焦五環(huán)”;原燃料質(zhì)量轉(zhuǎn)差下降時(shí),高爐裝料制度逐步降為“礦三環(huán)焦四環(huán)”或“礦兩環(huán)焦三環(huán)”進(jìn)行縮窄布料平臺(tái)過(guò)渡。

1.2.4 嚴(yán)格控制渣相管理

結(jié)合長(zhǎng)鋼燒結(jié)礦澳粉比列較高特點(diǎn),渣中w(Al2O3)在15.5%~16%,含量較高,嚴(yán)格要求渣中鎂鋁質(zhì)量比>0.50~0.55,當(dāng)發(fā)現(xiàn)鎂鋁質(zhì)量比低于0.50,技術(shù)科要及時(shí)排查原因并采取應(yīng)對(duì)措施,為高爐穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造條件。

1.3 改善出鐵管理

九高爐于2019 年大修后,出鐵模式由過(guò)去的固定罐位出鐵變成擺動(dòng)溜槽出鐵。優(yōu)點(diǎn)是降低了勞動(dòng)強(qiáng)度、改善了作業(yè)環(huán)境、節(jié)約了耐材成本,缺點(diǎn)是由于兩鐵口80°夾角和鐵路線的布局情況不能實(shí)現(xiàn)兩鐵口同時(shí)出鐵。隨著高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效的進(jìn)一步強(qiáng)化,高爐爐前渣鐵能否及時(shí)排放已經(jīng)成為高爐順行和指標(biāo)提升的關(guān)鍵因素之一。

煉鐵廠在滿足“一罐到底”出鐵模式基礎(chǔ)上,不斷摸索細(xì)化進(jìn)罐和出鐵模式,采用“5+1”出鐵模式,同時(shí)要求兩鐵口間隔時(shí)間不超過(guò)30 min;對(duì)爐前制定了防止跑泥、防止淺鐵口以及保證出鐵速度和時(shí)間的一系列措施;對(duì)爐前推行量化管理,將打泥量、鐵口深度、出鐵時(shí)間進(jìn)行詳細(xì)記錄;將鐵次控制在14 次/d,鐵口深度在2 400~2 800 mm,出鐵時(shí)間控制在80~100 min,保證出鐵的均勻性。通過(guò)一系列改善措施的推行,目前每天出鐵爐次達(dá)到14.5 次,實(shí)現(xiàn)了14 次/d 的目標(biāo),大大減少了因不能及時(shí)出鐵引起的高爐憋風(fēng)而造成的爐溫波動(dòng)現(xiàn)象。

1.4 優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案

首鋼長(zhǎng)鋼煉鐵廠近年來(lái)一直推行設(shè)備點(diǎn)檢定修制,每年計(jì)劃?rùn)z修3~4 次,每次大約14~16 h 不等,檢修后爐況恢復(fù)時(shí)間一般在16~24 h,并且造成爐溫持續(xù)偏高,鐵水硅含量不達(dá)標(biāo)爐次較多,不僅影響產(chǎn)量還嚴(yán)重制約高爐鐵水硅穩(wěn)定率。2021 年煉鐵廠開始對(duì)標(biāo)兄弟單位生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),開展計(jì)劃休風(fēng)、快速?gòu)?fù)風(fēng)管理技術(shù)研究,不斷優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案,通過(guò)休風(fēng)前確保高爐穩(wěn)定順行的爐況控制、休風(fēng)料位置安排、休風(fēng)料的爐料結(jié)構(gòu)及增加硅石等輔料入爐、休風(fēng)后堵風(fēng)口數(shù)目及快速噴煤富氧等爐況恢復(fù)節(jié)奏控制等措施[2],使高爐恢復(fù)時(shí)間縮短到8~16 h,鐵水硅含量不達(dá)標(biāo)爐次明顯減少,2021 年和2022 年優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案前后鐵水硅不達(dá)標(biāo)爐次情況如表1 所示。

表1 2021 年和2022 年優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案前后鐵水硅不達(dá)標(biāo)爐次情況

2021 年計(jì)劃休風(fēng)4 次,累計(jì)造成鐵水硅不達(dá)標(biāo)爐次73 次,平均每次休風(fēng)恢復(fù)鐵水硅不達(dá)標(biāo)爐次占18次;2022 年計(jì)劃?rùn)z修3 次,累計(jì)造成鐵水硅不達(dá)標(biāo)爐次35 次,平均每次休風(fēng)恢復(fù)鐵水硅不達(dá)標(biāo)爐次占12次。優(yōu)化方案后硅不達(dá)標(biāo)爐次明顯減少。

2 取得成效

2021 年以來(lái),為了響應(yīng)公司鐵鋼界面推行“一罐到底”工藝對(duì)鐵水硅穩(wěn)定率的要求,煉鐵廠九高爐作業(yè)區(qū)人員群策群力,以保證高爐長(zhǎng)期穩(wěn)順為基礎(chǔ),以降低鐵水成本為中心,通過(guò)強(qiáng)化原燃料管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、改善出鐵管理、優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案等措施,使鐵水硅的穩(wěn)定率穩(wěn)步提高,由2021 年的82%提高到2022 年的90%以上(見圖1)。

圖1 2021 年和2022 年鐵水w(Si)=0.3%~0.6%穩(wěn)定率情況

3 結(jié)論

2021 年以來(lái),煉鐵廠九高爐鐵水硅的穩(wěn)定率呈穩(wěn)步升高趨勢(shì),圓滿完成了公司制定的鐵水硅達(dá)標(biāo)率目標(biāo),不僅實(shí)現(xiàn)了爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,降低了鐵水成本,還有效地保證了鐵鋼界面“一罐到底”工藝的順利進(jìn)行。從中吸取的主要經(jīng)驗(yàn)有:

1)穩(wěn)定的原燃料條件是高爐穩(wěn)定順行的前提條件,只有控制好原燃料質(zhì)量,才能為鐵水硅穩(wěn)定率提供有力保障。

2)高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行是提供鐵水硅穩(wěn)定率的基礎(chǔ)。通過(guò)強(qiáng)化高爐操作,推行主控室等關(guān)鍵崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作,實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)期穩(wěn)順及爐溫穩(wěn)定率的逐步提高。

3)改善爐前出鐵管理,堅(jiān)持爐內(nèi)爐外一盤棋,互打基礎(chǔ),采取優(yōu)化休復(fù)風(fēng)方案、減少爐況恢復(fù)期的高爐溫運(yùn)行狀態(tài)等措施,為高爐鐵水硅穩(wěn)定率的提高提供了保障。

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