和珍寶,王中山
(河北普陽鋼鐵有限公司,河北 普陽 056305)
耐候鋼,即耐大氣腐蝕鋼,是介于普通鋼和不銹鋼之間的低合金鋼系列。耐候鋼由普碳鋼添加少量銅、鎳等耐腐蝕元素而成,是普碳鋼耐腐性的2~8 倍。同時(shí),它還具有耐銹性,使構(gòu)件抗腐蝕延壽、減薄降耗、省工節(jié)能等特點(diǎn)。耐候鋼主要用于鐵道、車輛、橋梁、塔架等長期暴露在大氣中使用的鋼結(jié)構(gòu)。用于制造集裝箱、鐵道車輛、石油井架、海港建筑、采油平臺及化工石油設(shè)備中含硫化氫腐蝕介質(zhì)的容器等結(jié)構(gòu)件。與普碳鋼相比,耐候鋼在大氣中具有更優(yōu)良的抗腐蝕性能。與不銹鋼相比,耐候鋼只有微量的合金元素,合金元素總量僅占百分之幾,而不像不銹鋼那樣,達(dá)到百分之十幾,因此價(jià)格較為低廉。
河北普陽鋼鐵有限公司(以下簡稱普陽)于2018年6 月開始開發(fā)生產(chǎn)耐候鋼,產(chǎn)品涉及中厚板和卷板,牌號覆蓋了Q235NH、Q295NH、Q355NH、Q415NH、Q355GNH 等GB/T 4171—2008 標(biāo)準(zhǔn)牌號,質(zhì)量等級包括B/C/D/E 等全部級別。同時(shí)這幾年也陸續(xù)開發(fā)生產(chǎn)了鐵標(biāo)TB/T 1979—2014、美標(biāo)ASTM A588/A588M等標(biāo)準(zhǔn)牌號鋼種。
近幾年來,普陽耐候鋼生產(chǎn)量逐步攀升,產(chǎn)品質(zhì)量也十分穩(wěn)定。其中卷板生產(chǎn)的Q355NHB 很多用于了制作管道,尤其是工廠煤氣管道。但隨著生產(chǎn)條件的變化,近期卷板Q355NHB 16 mm 規(guī)格在生產(chǎn)過程中遇到了沖擊值低的問題,影響了產(chǎn)品交貨。
普陽卷板Q355NHB 生產(chǎn)工藝流程:鐵水→轉(zhuǎn)爐→LF 精煉→連鑄→鑄坯檢驗(yàn)→加熱→除鱗→粗軋→精軋→冷卻→卷曲→取樣及表面檢查→入庫。鑄坯為230 mm×1 010 mm 雙流連鑄機(jī)生產(chǎn)。熱卷廠為1 250 mm 軋機(jī)。其成分設(shè)計(jì)為低碳高錳,采用Ti 元素強(qiáng)化。
鋼中加入Nb、V、Ti 等微合金元素,在控制軋制和控制冷卻過程中形成碳化物和氮化物,能夠有效提高鋼材的強(qiáng)度,改善其韌塑性及焊接性能[1]。而在Nb、V、Ti 三種常用的微合金元素中,Ti 合金化成本最低,對降低生產(chǎn)成本具有明顯的優(yōu)勢[2-3]。Ti 在鐵素體區(qū)析出納米級TiC 第二相粒子可以阻止位錯(cuò)運(yùn)動(dòng)從而提高屈服強(qiáng)度[4],并且進(jìn)一步達(dá)到固碳目的。Ti 的細(xì)晶強(qiáng)化和沉淀強(qiáng)化效果能顯著提高鋼的綜合力學(xué)性能。Ti 元素易在鋼中生成彌散分布的穩(wěn)定析出相,可大幅度提高鋼的強(qiáng)度。Cu、Cr、Ni 元素的加入可有效提高鋼的耐大氣腐蝕性能,低C、S 和P 可保證良好的韌性、焊接性能、成形性能,同時(shí)有利于改善耐腐蝕性。成分體系見下表1。

表1 板坯的化學(xué)成分 %
在近期生產(chǎn)過程中,Q355NHB 部分批次出現(xiàn)了沖擊值偏低甚至不合格的情況,且集中在16 mm 厚度規(guī)格,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品正常交貨。部分性能如表2 所示。

表2 部分批次性能
查詢該批次生產(chǎn)工藝,并與之前對比。并對沖擊不合沖擊樣進(jìn)行金相及氣體分析,金相結(jié)果如表3 所示、圖1 所示和圖2 所示。

圖1 基體組織

圖2 一側(cè)邊部組織

表3 金相分析結(jié)果
氣體分析結(jié)果如表4 所示。

表4 氣體分析結(jié)果
由金相及氣體分析結(jié)果可知,其夾雜物評級和氣體含量不高。夾雜物和氣體含量不是造成該批次沖擊功低的原因。其金相基體組織晶粒偏大,且晶粒不均勻。同時(shí)期生產(chǎn)的13.5 mm 厚度及以下較薄規(guī)格沖擊值普遍較高,也未出現(xiàn)有沖擊偏低的問題。軋制厚度不同,壓縮比不同,晶粒度細(xì)化程度不一,這是其中原因之一。對比此次和以往冷卻工藝,該批次層流水水溫為22 ℃,較平時(shí)軋制時(shí)水溫明顯偏低,同時(shí)卷曲溫度也偏低。冷卻水水溫低,冷卻速率大,造成屈服和抗拉強(qiáng)度高,韌性降低,這也是原因之一。
通過以上分析,為提高沖擊,再軋制時(shí)采取了以下優(yōu)化改進(jìn)措施:
1)降低了精軋軋制溫度。精軋開軋溫度由1 050 ℃降為1 020 ℃。
2)增加中間批開坯厚度。16 mm 規(guī)格中間坯厚度由之前40 mm 提高至42 mm。
3)提高層流水水溫。層流水水溫保持在29 ℃。返紅溫度提高至700 ℃。
采取上述改進(jìn)措施再生產(chǎn)后,軋后性能明顯得到優(yōu)化。沖擊值明顯提高,并且得到穩(wěn)定。優(yōu)化工藝后性能如表5 所示。

表5 工藝優(yōu)化后軋后力學(xué)性能
層流水水溫偏低,冷卻速率大,鋼強(qiáng)度偏高。鋼板厚度偏厚,晶粒較大。是造成此次批量沖擊偏低的主要原因。通過提高層流水水溫,降低冷卻速率,明顯降低了屈服和抗拉強(qiáng)度。通過提高中間坯厚度,提高壓下率,降低精軋軋制溫度,使晶粒進(jìn)一步得到細(xì)化,明顯提高了鋼的塑韌性。工藝優(yōu)化改進(jìn)后,沖擊得到明顯提高并穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了順利交貨。