冉啟峰,許寶科,羅映明
(福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司,福建 三明 365000)
福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司(全文簡稱“福建三鋼”)帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)線于2019 年12 月正式投產(chǎn)運(yùn)行,為國內(nèi)首條擁有自主產(chǎn)權(quán)的帶式焙燒機(jī),設(shè)計(jì)生產(chǎn)氧化球團(tuán)礦160 萬t/a。生產(chǎn)初期,由于經(jīng)驗(yàn)不足、設(shè)備故障較多、原料不穩(wěn)定等原因?qū)е履芎钠撸?020 年球團(tuán)工序能耗高達(dá)27.54 kgce/t,在全國30 家球團(tuán)企業(yè)排名第11 名,距離行業(yè)先進(jìn)水平有一定差距。
為了降低能耗,福建三鋼加大“對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),降低工序能耗”技術(shù)攻關(guān),向同行業(yè)其他先進(jìn)的企業(yè)學(xué)習(xí)[1-2],從生產(chǎn)操作、技術(shù)創(chuàng)新和精細(xì)化管理等方面入手,采取多項(xiàng)技術(shù)措施以降低工序能耗,取得了明顯效果。截至2021 年底,該生產(chǎn)線工序能耗已降到19.88 kgce/t,2021 年度平均能耗為21.80 kgce/t,在同行業(yè)27 家企業(yè)中排名第2 名,為公司降本增效作出了貢獻(xiàn)。
表1 所示為2020 年球團(tuán)生產(chǎn)線各項(xiàng)指標(biāo)工序能耗情況,圖1 所示為球團(tuán)工序能耗結(jié)構(gòu)圖。由此可知,球團(tuán)工序能耗主要由三部分構(gòu)成:焦?fàn)t煤氣消耗、電耗和高爐煤氣消耗,其中焦?fàn)t煤氣消耗占比最高,達(dá)60.31%;電耗次之,為18.08%;高爐煤氣消耗占17.86%。

圖1 三鋼球團(tuán)工序能耗結(jié)構(gòu)圖

表1 2020 年三鋼球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)工序能耗 單位:kgce/t
因此,焦?fàn)t煤氣耗量、耗電量以及高爐煤氣耗量是攻關(guān)的重點(diǎn)。
攻關(guān)前,三鋼帶式焙燒機(jī)根據(jù)高爐外購球團(tuán)礦的抗壓強(qiáng)度生產(chǎn)球團(tuán)礦,其抗壓強(qiáng)度保持在≥2 500 N/個(gè)。但是,隨著自產(chǎn)球團(tuán)礦替代外購球團(tuán)礦,且高爐入爐比例不斷提高,由外購時(shí)的5%入爐比不斷提高到15%~20%,不僅導(dǎo)致球團(tuán)焦?fàn)t煤氣消耗居高不下,而且使得高爐爐況不順。究其原因主要是:球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度不斷提高,相對(duì)應(yīng)其還原性能逐漸降低[3],同時(shí)隨著自產(chǎn)球團(tuán)礦高爐入爐比不斷提高,高爐還原性能變差,爐況不順。
為了滿足高爐生產(chǎn),同時(shí)達(dá)到降低煤氣消耗的目的。通過不斷試驗(yàn)、總結(jié),最終得出:在自產(chǎn)球團(tuán)礦高爐入爐比為15%~20%的情況下,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度維持在2 000~2 500 N/個(gè),還原度保持在70%以上時(shí),高爐運(yùn)行穩(wěn)定、順行。此時(shí),焙燒溫度可以從原先的1 270 ℃逐步降至1 200 ℃左右,大大減少了焦?fàn)t煤氣消耗。
確保造球穩(wěn)定性是降低工序能耗的關(guān)鍵。生球濕返率低、粒級(jí)均勻,帶式焙燒機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,五大風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)量小,工序能耗低;反之,生球濕返率波動(dòng)大,粒級(jí)不均勻,焙燒機(jī)運(yùn)行速度快進(jìn)快退,五大風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)量大,工序能耗自然高。
生產(chǎn)線現(xiàn)有4 個(gè)Ф7.5 m 造球盤,前期造球工藝主要靠人工完成,不僅工作強(qiáng)度大,而且造球不夠穩(wěn)定,濕返率波動(dòng)大,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)無法實(shí)時(shí)跟蹤及調(diào)整。為了改善落后的人工造球方式,穩(wěn)定生球質(zhì)量和濕返率,決定對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行球團(tuán)智能造球系統(tǒng)改造。采用自動(dòng)化控制的方式,依靠大數(shù)據(jù)的對(duì)比和計(jì)算,根據(jù)采集到的生球數(shù)據(jù)(粒徑、粒級(jí)、占比等)進(jìn)行快速分析,快速判斷并及時(shí)調(diào)節(jié)水分,以提高生球粒徑均勻性和布料平整度[4](見圖2)。

圖2 智能造球系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集到的生球照片及其粒徑分析結(jié)果
運(yùn)行智能造球系統(tǒng)后,生球落下強(qiáng)度達(dá)到6~10次/0.5 m,生球粒徑控制在8~16 mm,其中8~14 mm 粒級(jí)占比80%以上,10~12.5 mm 粒級(jí)占比55%以上,濕返率<20%,能夠根據(jù)需求調(diào)節(jié)生球的粒度,且調(diào)節(jié)時(shí)間不超過10 min,設(shè)備故障率小于0.5%。
脫硫、脫硝系統(tǒng)是球團(tuán)生產(chǎn)重要組成部分。據(jù)估算,脫硫系統(tǒng)電耗占球團(tuán)總電耗的16%,脫硝系統(tǒng)電耗占總電耗的8%(不含主抽風(fēng)機(jī)),脫硫、脫硝工序能耗占球團(tuán)生產(chǎn)總能耗的26%。因此,降低脫硫、脫硝系統(tǒng)的工序能耗對(duì)于降低球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗具有重要意義。
為了有效降低脫硫系統(tǒng)耗電量,嘗試對(duì)生產(chǎn)線脫硫主機(jī)采用低負(fù)壓運(yùn)行模式,不斷降低脫硫煙道入口負(fù)壓,在不影響脫硫、脫硝效率的情況下,最終將脫硫煙道入口負(fù)壓由原有的1.5 kPa 降至1.0 kPa,實(shí)現(xiàn)節(jié)電。
三鋼球團(tuán)生產(chǎn)線脫硝系統(tǒng)采用的是選擇性催化還原技術(shù)(SCR),其反應(yīng)原理為:在催化劑的作用下,利用還原劑(NH3)有選擇性地與煙氣中的NOx反應(yīng)并生成無毒、無污染的N2和H2O。影響脫硝效率的主要因素為催化劑類型及其催化溫度[5-6]。球團(tuán)生產(chǎn)線采用錳系催化劑,其催化溫度在230~280 ℃。生產(chǎn)前期,由于經(jīng)驗(yàn)不足,為了保證脫硝效果,催化溫度一直保持在258 ℃以上,隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,在保證氨水消耗不變、氮氧化物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)的前提下,逐步降低催化溫度,將該溫度由原來的258 ℃降至235 ℃,減少了高爐煤氣消耗。
通過采取上述攻關(guān)措施,球團(tuán)工序能耗指標(biāo)完成情況如表2、圖3 所示。從表2 可以看出,攻關(guān)措施取得了明顯的效果,每月工序能耗逐步降低,并保持在較低水平。將2021 年球團(tuán)工序能耗控制在了21.80 kgce/t,在同行業(yè)27 家企業(yè)中排名第2 名,獲得了公司2021年重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

圖3 2020、2021 年球團(tuán)工序能耗月對(duì)比柱狀圖

表2 2020、2021 年球團(tuán)工序能耗指標(biāo) 單位:kgce/t
通過技術(shù)攻關(guān),2021 年三鋼共生產(chǎn)球團(tuán)礦184.75 萬t,2020 年和2021 年球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)單耗如表3 所示,2021 年球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)單價(jià)如表4 所示。產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為[(40.02-32.56)×0.08+(30.22-21.50)×0.56+(40.52-37.42)×0.57+(0.005-0.009)×67+(28.59-29.12)×0.1+(2.72-2.72)×0.25+(0.05-0.17)×0.49](元/t)×184.75 萬t=1 268.72 萬元。

表3 2020、2021 年球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)單耗

表4 2021 年球團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)單價(jià)
通過技術(shù)攻關(guān),產(chǎn)生的社會(huì)效益計(jì)算如下:據(jù)估算,1 kg 標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生約2.5 kg CO2,2021 年實(shí)現(xiàn)碳減排為5.74 kgce/t×2.5 kg×184.75 萬t/1 000=2.65 萬t。
1)通過降低焙燒溫度的攻關(guān)與實(shí)踐,使系統(tǒng)溫度降低了70 ℃,不僅滿足了高爐生產(chǎn)需求,也減少了焦?fàn)t煤氣消耗。
2)采用智能造球系統(tǒng),提高了生球粒徑均勻性和布料平整度,從而提高了焙燒機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性,同時(shí),避免了因球粒過大而增加的煤氣消耗,減少浪費(fèi)。
3)創(chuàng)新實(shí)施脫硫主抽風(fēng)機(jī)低負(fù)壓運(yùn)行,進(jìn)一步降低脫硝催化劑的催化溫度,減少了脫硫、脫硝系統(tǒng)電耗和高爐煤氣消耗。