王虎強
(山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司大陽煤礦分公司,山西 晉城 048000)
隨著煤炭資源向深部開采,采掘力度的逐年提升,巷道變形、圍巖應力集中的現(xiàn)象越發(fā)嚴重,頂板下沉、底板鼓起等問題時有發(fā)生。巷道掘進和煤層開采都會對底板巖層巷道的圍巖穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響[1-2]。大陽煤礦巷道直接底為砂質(zhì)泥巖與細砂巖,膠結程度差、結構疏松,并且容易破碎、風化,在巷道開掘后會對底鼓產(chǎn)生破壞[3-4]。
大陽煤礦目前開采3 號煤層,煤層結構復雜,埋深為324~438 m,平均厚度為6.3 m。3 號煤層偽頂為灰黑色泥巖,厚度為0~0.5 m。直接頂為灰黑色泥巖,局部有粗粉砂巖,中上部有小煤層,平均厚度為4.3 m。老頂為灰色中砂巖,平均厚度為8.8 m,硅鈣質(zhì)膠結,局部含大量白云母片,有時含炭質(zhì)條帶。由于頂?shù)装逡越Y構疏松的黑色薄層狀砂質(zhì)泥巖與細砂巖為主,隨采隨落,容易出現(xiàn)底鼓現(xiàn)象,需要對可能出現(xiàn)的底鼓進行提前支護工作。
為了解底板巖性結構屬性,對底板巖樣進行采樣分析,并使用D/MAX-2400 型X-射線衍射光譜儀對礦物組成進行了定性、定量的分析。X-射線衍射光譜儀主要由主機、水冷循環(huán)系統(tǒng)、礦物分析工作站組成。需對煤巖樣品進行研磨,制成粒徑<2 μm 的微粒后,再使用X-射線以1°/min 的2θ 掃描速度,最終分析數(shù)據(jù)見圖1 所示。

圖1 3 號煤直接底泥巖礦物成分X-衍射圖譜
對大陽煤礦3 號煤層直接底泥巖的測試結果見圖1 和表2 所示。測定結果表明,直接底泥巖主要為石英、高嶺石、蒙脫石和珍珠石組成,其中高嶺石、蒙脫石與珍珠石均為黏土礦物。經(jīng)計算得出石英質(zhì)量分數(shù)占48%~62%,平均55%;高嶺石質(zhì)量分數(shù)占11%~18%,平均14%;蒙脫石質(zhì)量分數(shù)占13%~19%,平均16%;珍珠石質(zhì)量分數(shù)14%,也就是說3 號煤層直接底泥巖中黏土礦物質(zhì)量分數(shù)高達48%~62%,遇水易膨脹的蒙脫石占比達10%。礦物分析數(shù)據(jù)表明直接底的力學強度較低,并且遇水易崩解。
根據(jù)對大陽煤礦3 號煤層大巷的圍巖地質(zhì)力學特征(包括圍巖物理力學特性、水理崩解特性、礦物組成等)分析可知,造成大巷底鼓的原因主要包括:
1)應力狀態(tài)。巷道出現(xiàn)底鼓與所受應力的狀態(tài)有極大關系,3 號煤層巷道埋深較深,在巷道開始采掘后,圍巖所受應力由三向應力轉為二向應力,在應力狀態(tài)重新分布期間SIP 集聚的能量會快速釋放,是造成底板巖層破壞和出現(xiàn)底鼓的主要原因。
2)圍巖性質(zhì)。直接底為抗拉強度較低的泥巖,且泥巖中黏土礦物含量較高,遇水易膨脹的蒙脫石質(zhì)量占比達10%,且遇水會發(fā)生崩解。
3)支護狀態(tài)。3 號煤層大巷頂板與兩幫采用的是聯(lián)合支護,并未對底板進行有效保護,巷道在采掘過程中,圍巖應力將重新分布。此時,聚集在頂板和兩幫處的應力無法釋放便會向底板傳遞,造成底板起鼓、圍巖破壞。
綜上所述,3 號煤層大巷發(fā)生底鼓的類型屬于擠壓流動型底鼓,形成過程如圖2 所示。此類底鼓常見于兩幫和頂板巖層條件較好(或支護措施完善時),但底板巖層軟弱或缺乏支護處理的區(qū)域。在巷道掘進過程中圍巖應力會重新分布,聚集在頂板和兩幫的圍巖應力無法充分釋放而向底板傳遞,松軟結構的巖層底板受到擠壓傳向巷道中部,從而產(chǎn)生形變并出現(xiàn)底鼓。

圖2 擠壓流動型底鼓示意圖
選擇高強度的U 型鋼反底拱+注漿錨桿+注漿錨索補強+混凝土對底板進行支護。U 型鋼反底拱的主要作用是提高底板圍巖的初始支撐力,阻止底板破碎巖體受力向巷道內(nèi)部釋放的可能性,降低底鼓變形量。錨桿、錨索及U 型鋼反底拱的具體參數(shù)設置如下:
1)底板注漿錨桿參數(shù):型號GY28 的中空注漿錨桿,外徑為28mm,長度為2400mm,間排距為800mm×800 mm。
2)底板補強錨索形式和規(guī)格:采用Φ21.6 mm 注漿錨索,長度為6 300 mm。
3)U 型鋼反底拱參數(shù):對巷道進行臥底后,即開始安裝U 型鋼,U 型鋼規(guī)格為U29 型鋼,拱弧水平長度為5 000 mm,弧長為5 500 mm,高度為1 000 mm,曲率半徑為3 600 mm。U 型鋼安裝完成后,通過U 型鋼中的預留孔安裝注漿錨桿。U 型鋼反底拱間距為800 mm,噴射混凝土厚度400 mm。通過錨桿注漿起到反底拱下部圍巖強度增強作用,可以有效預防圍巖的變形,該方法的特點在于施工較快,但治理效果有限。
3 號煤層巷道底板為泥巖,具有遇水易軟化、膨脹的特點,因此需在底板敷設隔水層來隔絕礦井水進入底板巖層。同時泥巖較松軟、結構松散,對應力的抵御能力有限,由此可以選擇在巷道底角或底板施工錨桿增強支護。鋼筋混凝土反拱具有較強的支護阻力,能使底板所受應力通過反拱傳遞至巷幫,進而減少巷道變形的可能性,在巷道底板為膨脹性軟巖中采用鋼筋混凝土反拱,其優(yōu)勢更為明顯。該方法的優(yōu)點在于防治效果好,但存在施工周期長、費用高的缺點。
底板中部切槽可以使支撐壓力峰值向巷道圍巖深部轉移,縮小巷道應力峰值范圍,同時卸壓槽為底板的變形提供了補償空間,使得巷道圍巖變形量減小。切槽寬為0.5 m,深為3 m。采用分次爆破對底板切槽,保證卸壓槽深度不低于3 m。另外,在底角補打錨索,可以起到以下作用:
1)阻止底板塑性區(qū)發(fā)展。進入采掘工作后,巷道底板尤其是兩底角隨之產(chǎn)生較大的水平應力集中。3號煤層底板為軟弱巖層更容易受到二次破壞。隨著時間的推移,塑性區(qū)向其他部位擴展,進行底板錨索可以明顯增強圍巖強度,降低塑性區(qū)的影響程度。
2)阻止底板巖體塑性流動。類似于平面應變條件下地基的滑動面形狀,即主動應力區(qū)、過渡區(qū)和被動應力區(qū),在底角方向布置錨桿(索),主動應力區(qū)的底板巖層動就必須克服錨桿(索)阻力,如果該阻力足夠大則可以使應力區(qū)的巖體保持受力均衡,弱化底鼓發(fā)生的可能性。
3)減少兩幫下沉。底角的錨索可以減少兩幫和頂板巖體的垂直位移,對維護巷道圍巖整體穩(wěn)定性起到積極作用。
經(jīng)核算,方案1 中混凝土施工總長260 m,需要約330 塊混凝土磚塊,混凝土磚塊經(jīng)地面加工完成后運至井下壘砌,每日施工20 m,施工周期13 d,以單價為1 800 元/m 計算則需投資23.4 萬元,同時需要疊加大量錨桿及其耗材的投入,總費用約為60 萬元;方案2 需混凝土施工總長320 m,需要約400 塊混凝土磚塊,單日施工費用與方案1 相近,費用達到54 萬元,錨桿投資約30 萬元,總計投資84 萬元;方案3 采用掘進機施工,預計工期15 d,總費用50 萬元,同時可以保留大量煤炭資源。因此,最終采用方案3 進行底鼓防治。
在3306 回采工作面生產(chǎn)過程中,根據(jù)巷道受礦壓的影響頻次設置了3 個位移觀測站,分別距切眼50 m、100 m 和150 m,3 個測點的底鼓變形趨勢基本一致,距離切眼越近則底鼓量越小,并且所有的測定在30 d 時趨于穩(wěn)定,最大底鼓量為出現(xiàn)在測點3,達到24 mm,對生產(chǎn)幾乎沒有影響。
1)大陽煤礦3 號煤層大巷底鼓為擠壓流動型。底鼓主要影響因素是高水平應力、直接底為厚3.65 m的軟弱泥巖、底板無支護。
2)大陽煤礦3 號煤層大巷底鼓治理建議方案有3 種,最終選用底板中部切槽+底角錨索支護的治理方式。經(jīng)過監(jiān)測發(fā)現(xiàn),最大底鼓量約為24 mm,在3 號煤層掘進期間并不影響井下正常生產(chǎn)。