王 偉,田 剛,盧春光
(1.中鋼集團西安重機有限公司,陜西 西安 710201;2.陜鋼集團產業創新研究院有限公司,陜西 漢中 723000)
非調質鋼是在傳統碳鋼的基礎上加入Nb、V 和Ti 等微合金化元素,采用控鍛(軋)控冷等強韌化方法,達到或接近調質鋼力學性能的一類優質或特殊質量的結構鋼。隨著國內汽車制造行業的快速發展,市場競爭日趨激烈。從降低成本的角度出發,越來越多的車企使用非調質鋼替代常規調質鋼制造汽車曲軸、連桿和液壓桿等零部件,符合汽車輕量化的設計前沿理念[1]。據國際汽車制造商協會數據顯示,我國2021年汽車年產量約2 608 萬輛,隨著我國汽車工業的迅速發展,國內對于非調質鋼的需求量不斷增長。非調質鋼1E1106 做為液壓缸材料,是挖掘機、叉車等主機的強度構件。非調質鋼1E1106 與調質的42CrMo、40Cr 和45 鋼相比,機械性能更好,從心部到邊緣的硬度更均勻,疲勞壽命更長,且無需調質處理及相關的矯直、運輸,可大幅度降低制造成本。非調質鋼1E1106 是響應政府節能減排要求的新型產品,同時也符合發達國家的準入制度,更容易得到政策支持,并能提高產品的國際市場競爭力。某鋼鐵企業在開發1E1106 鋼種時,各項性能指標均滿足用戶要求。但是,軋材出現“黑心”超標,摩擦焊將導致桿心部生成馬氏體,產生很大的組織應力,甚至造成心部開裂,最終產生廢品。本文對合格批次及不合格批次生產過程、檢驗結果進行對比分析,查找其產生的原因。
某鋼鐵企業生產非調質鋼的工藝流程為:150 t電爐冶煉+120 tLF 精煉+VD 脫氣→連鑄機連鑄Φ500 mm 圓坯→緩冷→檢查、修磨→連軋產材→控冷(穿水)→冷床冷卻→入坑緩冷→矯直→表面清理→探傷→檢驗、檢查→包裝、上交。
本試驗采用生產Φ140 mm、Φ125 mm 和Φ110 mm三個規格。對Φ140 mm、Φ125 mm 和Φ110 mm 三個規格進行低倍冷蝕檢驗,不同程度出現了“黑心”超標情況,且同一規格、同一爐號不同取樣位置所檢測的“黑心”直徑不同。
首先,將試樣浸入15%硝酸酒精溶液中進行充分腐蝕,用棉球擦拭腐蝕面,使腐蝕均勻一致,時間為0.5~2 min。然后,將試樣放入鹽酸中,用質地柔軟的棉球(棉布)擦拭,腐蝕時間為10~15 s,以達到腐蝕效果。樣品的表面顏色會變淺,特征腐蝕點的侵蝕顏色會變深。
采用游標卡尺測量試樣中心黑色腐蝕點的最大長度,按照公式計算“黑心”直徑是否符合要求,“黑心”判定標準如表1 所示。

表1 鋼材“黑心”判定標準
對不同規格不同程度出現“黑心”超標試樣進行低倍、成分偏析、晶粒度和金相組織分析,結果表明,由于成分C、Mn 偏聚在鋼坯中心,造成心部大顆粒珠光體產生。因此,成分偏析是導致非調質鋼1E1106 冷蝕“黑心”的主要原因。
為驗證“黑心”是否為中心疏松造成,選取在低倍冷蝕檢驗過程中“黑心”直徑較大的低倍片做熱蝕試驗,結果如圖1 所示。由此可見,中心疏松并非造成“黑心”的原因。

圖1 中心疏松0.5 級
為驗證“黑心”是否為中心成分偏析造成,選取在低倍冷蝕檢驗過程中“黑心”直徑不同的低倍片做成分偏析試驗。選取爐號X33200、X33201,黑心直徑為5 mm 和0 mm(合格成品)的低倍片為試驗樣品,低倍檢驗,進行成分偏析試驗。具體取樣方法見圖2。

圖2 取樣方法圖
試驗結果如圖3 所示。從圖3 的C 成分和Mn 成分偏析分布圖可看出,“黑心”直徑5 mm 的爐次偏析明顯嚴重。

圖3 C、Mn 成分偏析分布圖
取中心存在“黑心”的試樣小塊觀察金相組織,用2%的硝酸酒精溶液腐蝕20 s,其宏觀形貌出現“黑心”,且“黑心”周圍存在環狀白亮區域。放大100 倍發現,“黑心”部位以粗大珠光體為主,而白亮區域出現大量細小鐵素體,如圖4 所示。

圖4 鋼材黑心部位組織圖
取Φ125 mm 鋼材的邊緣、1/2R 處和中心處三種不同位置組織,放大200 倍后,發現鋼材不同位置存在明顯的組織差異,具體結果如圖5 所示。

圖5 規格Φ125 mm 鋼材不同位置組織圖
分別從三種鋼材Φ110 mm、Φ125 mm 和Φ140 mm的表面、1/2R 處和中心處取樣,采用面積法,測定晶粒度級別,具體結果如表2 所示。由表2 可知,鋼材從表面至心部晶粒度存在極差,不同規格晶粒度不同。

表2 不同規格鋼材晶粒度
非調質鋼因其省略調質熱處理工序,對鋼的化學成分及成分偏析控制有很高的要求。通過分析可知,由于成分C、Mn 偏聚在鋼坯中心,造成心部大顆粒珠光體產生。“黑心”處存在較嚴重C、Mn 成分偏析,摩擦焊將導致桿心部生成馬氏體,產生很大的組織應力,造成心部開裂,最終產生廢品。因此可知,造成非調質鋼1E1106 冷蝕“黑心”的原因應為成分偏析。通過控制過熱度,調整拉速,使電磁攪拌與拉速最佳配合,減輕鑄坯芯部偏析,產品在摩擦焊接后心部就不出現馬氏體組織。高溫大壓下對鋼坯進行粗軋,使鋼坯心部充分焊合,枝晶充分破碎細化,精軋前進行控溫,精軋后快速冷卻,對控軋控冷技術的精確掌握,可大幅度降低“黑心”廢品。