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芳烴聯合裝置重沸爐烘爐新方法工業實踐

2024-01-08 10:26:02李宏恩
化工管理 2023年36期

李宏恩

(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315812)

0 引言

中海石油寧波大榭石化有限公司(簡稱“大榭石化”)新建一套1.6 Mt/a 芳烴聯合裝置,采用美國LUMMUS 公司的兩段重漿化結晶分離PX 專有技術,裝置以抽提裝置的混合二甲苯、歧化裝置的C8+ 芳烴、重整氫等為原料,生產對二甲苯、含苯輕烴、C9/C10 芳烴、重芳烴以及燃料氣等產品。

芳烴聯合裝置由異構化及二甲苯分餾單元、結晶單元、制冷單元、冷火炬系統以及界區內配套的公用工程設施組成。該裝置共有2 臺加熱爐,其中1 臺二甲苯塔重沸爐F402 采用單面輻射和雙排雙面輻射組合立管立式爐,設計熱負荷為63 MW,由中石化洛陽工程有限公司設計,江蘇東方成套設備制造集團有限公司制造及現場安裝,于2022 年10 月安裝完成,準備烘爐工作。

一般煉廠的重沸爐烘爐的傳統方案是使用蒸汽作為烘爐介質,在爐出口設置蒸汽放空消音器。在烘爐過程中,蒸汽放空導致現場噪音大,蒸汽浪費,開工成本增加[1]。隨著裝置規模越來越大,傳統的蒸汽烘爐方案經濟性非常差,且爐出口溫度遠遠高于正常生產時的溫度控制,已不能滿足烘爐需要,烘爐效果也會受到影響[2]。

個別煉廠為了節約開工成本、保證烘爐效果,以油運物料作為保護介質,采用烘爐和熱油運相結合的方法,但對新建裝置首次開工來說,該方法危險系數非常高,沒有被廣泛使用[3]。

通過對不同烘爐方法的對比分析,大榭石化芳烴聯合裝置采用低壓除氧水作為爐管保護介質,并與二甲苯分餾系統熱水聯運相結合,取得了不錯的效果。

1 二甲苯分餾系統熱水聯運工藝流程

二甲苯回收塔的主要作用是從異構化反應產物和歧化裝置而來的C8+ 芳烴進料中分離出燃料氣、含苯輕烴、混合二甲苯、C9/C10 芳烴和重芳烴,混合二甲苯作為結晶單元的進料,含苯輕烴、C9/C10 芳烴,送回歧化裝置做原料。

自芳烴聯合裝置結晶單元而來的貧對二甲苯的C8 芳烴進入異構化進料罐(TK-401),經異構化進料泵(P-401)升壓并通過開工跨線送至二甲苯回收塔(T-401),塔頂氣相經過二甲苯回收塔頂熱媒水換熱器(E-406)換熱冷卻,再通過塔頂空冷器(A-402)冷凝后進入二甲苯回收塔回流罐(V-404),V-404 補入低壓除氧水,通過回流泵(P-402)升壓后送回T-401。自T-401 第29 層塔盤下方抽出一股液相C8 芳烴,經T-401 側線采出泵(P-405)升壓后,經過結晶進料熱媒水換熱器(E-505)和結晶進料空冷器(A-501)冷卻后,返回送至TK-401。T-401 底部產物是重芳烴,大部分經二甲苯回收塔重沸爐泵(P-403)升壓后送至二甲苯回收塔再沸爐(F-402)加熱重沸后返回塔釜,另外一部分經P-403 最小回流線直接返回T-401。二甲苯回收塔熱水聯運工藝流程簡圖如圖1 所示。

圖1 二甲苯回收塔熱水聯運工藝流程圖

2 二甲苯回收塔重沸爐烘爐前情況分析

2.1 二甲苯回收塔重沸爐概況

二甲苯回收塔重沸爐采用單面輻射和雙排雙面輻射組合立管立式方爐,該爐采用雙對流室結構,介質從對流段上部進入加熱爐,經對流段加熱后進入輻射段加熱。輻射段爐襯采用陶瓷纖維毯+納米板+整體陶瓷纖維模塊結構,對流段襯里采用陶瓷纖維板+高強低導澆注料。

重沸爐設計熱負荷為63 MW,操作熱負荷為52.5 MW,正常生產時爐管內介質為重芳烴,對流段入口溫度為273.1 ℃,壓力為0.453 MPa,輻射段出口溫度為276.2 ℃,壓力為0.253 MPa,介質流量為1 278 t/h。

2.2 烘爐和熱水聯運目的

新建加熱爐的爐襯采用高強低導澆注料以及耐火磚筑砌,在工程施工過程中不可避免地帶入系統中,通過烘爐,脫除加熱爐耐火材料中所含的自然水和結晶水,提高耐火材料的強度,延長使用壽命,避免在生產過程中因爐膛溫度急劇升高,引起水大量汽化而造成爐墻、襯里龜裂或變形。同時,通過烘爐可以評估結構施工質量、加熱爐燃燒系統燃燒器及各附件的使用效果、爐管在熱狀態下的性能、加熱爐儀表控制系統性能等,使操作人員進一步熟悉加熱爐的操作。

烘爐與熱水聯運結合起來一起進行,更容易清除容器或管道內殘存一些焊渣、鐵銹等雜質,進一步沖洗貫通設備、管線,保證暢通無阻、密封不漏,確保容器或管道內在進油開工后保持潔凈。同時,進一步考驗機泵、塔、容器、換熱器等設備的機械性能與施工質量、技術性能以及聯運一致性,考驗相應儀表測量精確度和調節靈活性,檢查水、電、風、氮氣等系統的可靠性。操作人員應熟練掌握工藝流程及設備操作,檢驗DCS 系統性能,學習DCS 操作,進行崗位實操練兵。

2.3 低壓除氧水作為烘爐介質的可行性分析

2.3.1 烘爐曲線

二甲苯回收塔重沸爐廠家提供的理論烘爐曲線如圖2 所示。由圖2 可知,烘爐時F-402 爐膛最高溫度為500 ℃,而正常操作時裝置在100% 負荷時,爐膛設計溫度為790 ℃。一般來說,烘爐時的加熱爐熱負荷應遠低于正常操作時的熱負荷,在討論分析烘爐方法時,首先要確定烘爐在最高溫度時的熱負荷即烘爐的最大熱負荷,在最大烘爐熱負荷能滿足要求情況下,烘爐方法才切實可行。F402 烘爐時的最大熱負荷為:52.5×500÷790 =33.23 MW。

圖2 F-402 理論烘爐曲線

2.3.2 低壓除氧水作為烘爐介質可行性

二甲苯回收塔操作壓力0.13 MPa,水汽化溫度理論在124 ℃左右。二甲苯回收塔壓力控制在 0.10 ~0.20 MPa 之間,二甲苯回收塔底溫度控制在125 ℃以下,可保證塔內除氧水不汽化。隨著F-402 烘爐溫度不斷上升,塔釜除氧水的溫度會不斷升高并接近125 ℃,如果能通過除氧水有效帶走烘爐產生的熱量,那么就能保證烘爐的正常進行。重沸爐的循環動力來自重沸爐泵,設置了三臺重沸爐泵,每臺額定流量1 075.7 m3/h,揚程99 m,允許汽蝕余量7 m,設計介質溫度273.8 ℃,介質密度743 kg/m3。烘爐期間加熱爐最大熱負荷為33.23 MW,折合熱負荷為119 628 MJ/h。為保證烘爐水不汽化,并預留部分余量,以水溫由46 ℃升至100 ℃計算,所需的循環量為527 t/h。查詢重沸爐泵的性能曲線,并計算該泵有效功率為142 kW,其軸功率為212 kW,小于該泵設計軸功率(269.4 kW),因此即使在烘爐的最高溫度階段,重沸爐泵也可滿足使用要求。

二甲苯回收塔側線抽出的結晶進料熱媒水換熱器(E-505)和結晶進料空冷器(A-501)的設計最大熱負荷分別為18.60 MW、26.77 MW,總的熱負荷為45.37 MW,大于烘爐期間最大熱負荷(33.23 MW),烘爐產生的熱量可通過E-505 和A-501 帶走,理論上滿足烘爐要求。

2.3.3 烘爐和熱水聯運工藝流程情況

芳烴聯合裝置根據低壓除氧水作為烘爐介質的可行性分析,進一步完善了烘爐工藝流程,即在二甲苯回收塔重沸爐泵P-403 出口的最小回流線上增設臨時跨線,跨至T-401 側線抽出泵P-405 出口,見圖1 中加粗線處,可充分利用E-505、A-501 帶走烘爐產生的熱量。按照二甲苯分餾系統熱水聯運工藝流程,在TK-401 和T-401 回流罐設置低壓除氧水臨時補水線,這樣整個烘爐的工藝流程合理,并與熱水聯運的工藝流程緊密結合。

3 低壓除氧水作為烘爐介質的工業實踐

3.1 烘爐及熱水聯運過程

芳烴聯合裝置在烘爐之前,已對烘爐涉及的設備、工藝管道進行了沖洗,已脫除大部分機械雜質,并對參與烘爐的人員進行技術方案培訓和交底。2022 年12 月10 日,二甲苯回收塔回流罐V404 開始補入低壓除氧水,待V-404 液位達到80% 時,啟動P-402 向T401 注水,同步向異構化進料罐補水,待液位達到50% 后,啟動異構化進料泵P-401 通過開工跨線向二甲苯回收塔補水,集液槽液位達到60% 后,啟動P-405 經異構化進料換熱器殼程跨線、異構化冷分離器底液加熱器殼程跨線、E-505、A-501 冷卻至40 ℃后,通過開工線循環回至TK-401,建立熱水聯運循環流程,循環量維持在245 t/h。待T-401 塔釜液位達到80% 后,啟動重沸爐泵P-403,建立加熱爐烘爐循環流程,并將T-401 液位控制在80%;通過V-404 頂部氮氣線增壓,控制T-401 頂壓力在0.13 MPa。

待熱水聯運工藝流程中各設備運行平穩,液位、流量等儀表控制系統趨于穩定后,于12 月13 日點爐,F-402 爐膛以不大于11 ℃/h 的速度升溫至120 ℃,恒溫24 h,以去除磚襯泥漿及澆注料中的游離水,并監測記錄爐膛溫度,檢查設備管線、支吊架、管線支架、熱電偶、耐火磚、襯里等設備狀況,升溫后啟動A-501 空冷器風機和水泵,控制復合空冷冷后溫度小于46 ℃;F-402 爐膛以20 ℃/h 升溫,15 日升溫至350 ℃,恒溫24 h,以去掉結晶水。通過控制燃料氣量保證爐膛溫度穩定在350 ℃左右。350 ℃下恒溫脫水完畢后,F-402 按15 ℃/h 繼續升溫,17 日升溫至500 ℃,再恒溫15 h 以去掉自由態的氫、氧,充分燒結,達到泥漿及澆注料的固化;在爐膛500 ℃恒溫的過程中,輻射室出口部分爐管出現震動現象,原因是除氧水流量波動導致少量水汽化造成管線沖擊,采取的措施為穩定各路爐管流量,同時在T-401 補充少量低溫除鹽水置換,可使爐管震動逐漸消失。爐膛500 ℃恒溫結束后,以不大于30 ℃/h 的速度開始降溫,逐步切斷燃料氣,12 月19 日烘爐結束。整個烘爐過程較為平穩,安全受控。

3.2 烘爐效果

烘爐期間,爐膛溫度變化趨勢如圖3 所示,實際烘爐曲線和理論曲線基本吻合。爐出口最高溫度為124 ℃,遠低于正常運行時的276 ℃,滿足SH/T 3115—2000《石油化工管式爐輕質澆注料襯里工程技術條件》規定的允許最高爐出口溫度不超過350 ℃的要求。烘爐過程中,重沸爐泵P-403 運行穩定,未發生汽蝕抽空現象。

圖3 F-402 實際烘爐曲線

烘爐結束后,打開F-402 爐膛及對流室進行檢查,爐管支架正常,襯里良好,沒有出現龜裂情況。通過烘爐期間各階段支、吊架的記錄情況看,彈簧支、吊架的安裝標高與彈簧工作載荷以及活動支架的位移方向、位移值均符合設計文件的規定。

打開T-401 各人孔對塔內部進行檢查,塔盤良好,沒有出現脫落情況,塔盤較為干凈,僅在塔釜封頭底部出現少量銹泥,從后期裝置油運及投料來看,各機泵運行穩定,未出現過濾器堵塞情況,說明烘爐和熱水聯運結合,達到了良好效果。

3.3 經濟效益情況分析

大榭石化所用蒸汽來自化工園區其他企業,若采用常規1.0 MPa 蒸汽烘爐的方法,按照理論烘爐曲線核算,1.0 MPa 蒸汽消耗量共計消耗約1.86 萬t。2022 年大榭石化外購1.0 MPa 蒸汽均價為265 元/t,采用蒸汽烘爐方法經濟核算約為493 萬元。芳烴聯合裝置烘爐介質采用自產的低壓除氧水,價格低廉,相對蒸汽價格可忽略不計,因此新烘爐方法大幅降低了開工成本。

4 結語

大榭石化芳烴聯合裝置二甲苯回收塔重沸爐采用低壓除氧水作為烘爐介質的新型烘爐方法,完善了烘爐工藝流程,烘爐與分餾系統的熱水聯運工作同步開展。經過工業實踐,烘爐和熱水聯運工作取得了良好效果,大幅度減少了開工蒸汽耗量,降低了開工成本,經濟效益和安全效益顯著。

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