陳 琦
(廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司,廣東惠州 516080)
為提高聯合循環效率,三菱M701F4 機組在F3 機型的基礎上對空冷型TCA(Turbine Cooling Air,燃機冷卻空氣)換熱器進行改進,改進后分為TCA 換熱器和FGH(Fuel Gas Heater,燃料加熱器)換熱器。其中,FGH 換熱器利用中壓省煤器出口的熱水對天然氣進行加熱,以達到燃燒器燃燒的要求。燃機FGH 系統如圖1 所示。

圖1 燃機FGH 系統
燃機發出啟動指令后,FGH 進口旁路閥打開進行注水,當FGH 內壓力達到4.5 MPa 后,進口主路閥打開。燃機點火至低負荷階段,通過FGH 至凝汽器的流量調節閥調整流量。當機組負荷高于135 MW 后,FGH 至低壓省煤器前的流量調節閥開始工作,至凝汽器流量調節閥關閉。燃機停機階段,當燃機熄火降速時,流量控制閥關閉,FGH 進口主路、旁路閥延時600 s 關閉。FGH 至凝汽器的流量控制閥在低真空時閉鎖開啟。
為降低廠用電率,電廠會對非兩班制運行機組進程破壞真空,停運軸封、輔汽、凝結水系統的操作。當凝結水泵停運后,在凝結水系統壓力下降的過程中,燃機FGH 系統管道及凝結水系統管道會發生水沖擊現象,且持續時間較長,對管道設備造成很大危害。典型的停運凝結水泵過程中FGH 出現水沖擊的曲線如圖2 所示。

圖2 典型凝泵停運后出現水沖擊的FGH 系統曲線
由圖2 可見,在A 點FGH 進口主路、旁路閥關閉后,FGH 內壓力迅速從6.0 MPa 降至與凝泵出口壓力一致(2.23 MPa),FGH出口溫度測點也有明顯上升,FGH 內的熱水流出。在B 點凝結水泵壓力由2.23 MPa 調整降至1.3 MPa,FGH 內壓力逐漸下降,下降趨勢明顯強于前一階段。在C 點凝結水泵停運,凝結水系統壓力迅速降至0,FGH 壓力雖然下降明顯,但明顯高于凝結水系統壓力,FGH 出口水溫逐漸上升。當FGH 出口水溫達到最高點(D 點190 ℃,接近于A 點)時,FGH 系統及凝結水系統出現水沖擊現象,FGH 出口水溫隨即緩慢降低。初步判斷為FGH 內的水通過至低壓省煤器前調節閥沖入凝結水系統,造成FGH 系統與凝結水系統管道的水沖擊。
為減緩水沖擊現象,運行人員在停運凝結水泵前打開FGH水側放水閥,對FGH 系統進行泄壓。壓力降低后,停運凝結水泵時水沖擊現象有所減緩。FGH 水側放水口與放水手動閥距離較短,在放水過程中,存在人員燙傷風險。有計劃在FGH 至低壓省煤器管路增加電動隔離閥,阻斷FGH 內的水沖入凝結水系統,以解決水沖擊現象。
從圖2 曲線可以看出,機組停運后FGH 內水壓基本與凝結水系統壓力一致,可見FGH 至凝汽器的調節閥嚴密性較好,將機組停運后的熱水“憋”在FGH 內。當凝結水系統壓力降低時,FGH 內相對壓力較高的水通過FGH 至低壓省煤器流量調節閥“漏”入凝結水系統,并保持與凝結水系統的壓力一致。
對多次水沖擊曲線進行分析后發現,FGH 出現水沖擊時的系統壓力、水溫均不同。停機時間越長,水沖擊出現時的壓力越低、水溫越低,且水溫為該壓力下水的飽和溫度。海南文昌F4 燃機聯合循環電廠調試過程中也出現類似的水沖擊現象。出現水沖擊時,FGH 內水壓約0.2 MPa,FGH 出口水溫120 ℃。
由此推斷,在凝結水泵停運后,FGH 系統壓力下降的過程中,FGH 內的熱水發生汽化并造成水沖擊現象。為確定FGH 水沖擊的產生機理,設計以下對照試驗。
機組狀態:機組維持真空,凝結水泵出口壓力1.5 MPa。
試驗目的:檢驗當FGH 內為常溫水時,利用FGH 至凝汽器調節閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動(與試驗三做對比)。
試驗步驟:①啟動中壓給水泵,打開FGH 進口旁路閥,往FGH 內注入常溫水;②當FGH 注水完成后,關閉FGH 進口旁路閥;③打開FGH 至凝汽器調節閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動,若發生振動,記錄振動開始及結束時刻。
機組狀態:機組維持真空,凝結水泵出口壓力1.5 MPa。
試驗目的:檢驗當FGH 內為常溫水時,破壞凝汽器真空,停運凝結水泵,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動(與典型案例做對比)。
試驗步驟:①啟動中壓給水泵,打開FGH 進口旁路閥,往FGH 內注入常溫水;②當FGH 注水完成后,關閉FGH 進口旁路閥;③破壞凝汽器真空;③停運凝結水泵,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動,若發生振動,記錄振動開始及結束時刻。
機組狀態:機組停機后,機組維持真空,凝結水泵出口壓力1.5 MPa。
試驗目的:檢驗當FGH 內為熱水時,利用FGH 至凝汽器調節閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動。
試驗步驟:①機組停機后,維持凝汽器真空;②打開FGH 至凝汽器調節閥進行泄壓,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動,若發生振動,記錄振動開始及結束時刻。
機組狀態:完成試驗三。
試驗目的:通過試驗三的操作,停運凝結水泵,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動,檢驗試驗三操作的正確性。
試驗步驟:①試驗三結束后;②破壞凝汽器真空;③停運凝結水泵,觀察FGH 及凝結水系統管道是否發生振動,若發生振動,記錄振動開始及結束時刻。
根據試驗方案進行試驗,試驗結果見表1。

表1 對照試驗結果
根據試驗一與試驗三、試驗二與典型數據進行對比,可以看出當FGH 內為熱水時,FGH 內水壓下降速率明顯變慢,說明FGH內熱水在該過程中不斷汽化,減緩了泄壓的過程。當FGH 內為熱水時,在泄壓過程中,FGH 系統與凝結水系統管道會發生振動或晃動現象,根據現場觀察,振動(晃動)現象發生在特定的時間段內。
為確定管道晃動原因,將試驗三過程中FGH 出口水溫、出口壓力、晃動時間數據進行處理。根據FGH 出口壓力計算該壓力下飽和溫度,將計算后的飽和溫度與FGH 出口水溫進行對比。調閥100%、50%、25%開度泄壓試驗如圖3、圖4、圖5所示。

圖3 調閥100%開度泄壓試驗

圖4 調閥50%開度泄壓試驗

圖5 調閥25%開度泄壓試驗
在泄壓的過程中,FGH 內熱水逐漸流經溫度測點,FGH 出口水溫在逐漸升高,最高溫度略低于為停機前FGH 進口水溫。隨著FGH 內的壓力逐漸降低,對應飽和溫度也在降低。在圖3(調閥100%開度)中,有明顯的飽和溫度高于出口水溫的區域,該區域也正是管道發生晃動的區域。在圖5(調閥25%開度)中,沒有發生飽和溫度高于出口水溫的區域,管道未發生晃動。在圖4(調閥50%開度)中,有短時的飽和溫度高于出口水溫的區域,在該區域內,管道發生了晃動,但比調閥100%開度泄壓時晃動幅度小。由此可以看出,在FGH 壓力降低的過程中,FGH內的水發生汽化,是導致管道晃動及水擊的根本原因。FGH 泄壓速度與出口溫度關系如圖6 所示。

圖6 FGH 泄壓速度與出口溫度關系
水在汽化過程中需要吸收熱量,在試驗過程中FGH 系統并無外部熱源,由此判斷,FGH 內汽化部分的水吸收了FGH 內其他水的熱量,導致在泄壓過程中水溫下降。通過對比試驗三中不同泄壓速度對FGH 內水溫的影響可以看出,當FGH 內壓力下降越快,FGH 內水汽化越劇烈,吸收的熱量越多,水溫下降越快,管道晃動越劇烈。
由表1 可以看出,雖然試驗三中25%調閥開度的泄壓速率明顯高于典型案例速率,但試驗過程中并沒有出現明顯的水擊現象。主要原因是試驗三中,管道中的汽化現象主要發生在FGH 至凝汽器流量調節閥處,調節閥后為真空,汽化后的水蒸汽被快速的“抽”凝汽器。因此,管道內流質的壓力不會產生突變,造成管道水沖擊。
通過以上分析,重新對機組停運凝結水泵時FGH 及凝結水系統管道發生水擊現象進行解釋。在機組停運后,FGH 內在保存大量的熱水。在機組保持真空、凝結水泵運行時,因FGH 至凝汽器流量調節閥嚴密性較好,FGH 內熱水保持與凝結水泵出口一致的壓力,且水溫在飽和溫度以下。當凝結水泵停運后,FGH 至低壓省煤器流量調節閥后的壓力驟降,該調節閥嚴密性較差,FGH 內的熱水進入凝結水系統,FGH 內壓力逐漸降低。在壓力下降的過程中,FGH 內水的飽和溫度也逐漸下降,當水溫超過飽和溫度時,管道內的水開始劇烈汽化,并造成FGH 及凝結水系統管道水沖擊。在汽化的過程中,汽化部分的水吸收了FGH 內其他水的熱量,水溫逐漸下降,當水溫低于飽和溫度時,汽化現象消失,水沖擊現象消失。
在試驗四中,由于FGH 內已無熱水,在凝結水泵停運時,FGH 及凝結水系統管道均無發現水擊及晃動現象。證明利用凝汽器保持真空,通過FGH 至凝汽器流量調節閥對FGH 進行泄壓,可有效避免凝結水泵停運時FGH 及凝結水管道的水沖擊現象,但泄壓過程中應控制泄壓速度,防止管道內的水發生汽化現象。
通過對三菱F4 機組凝結水泵停運時,FGH 及凝結水管道系統發生水擊現象進行觀察,尋找、總結水擊現象的規律。通過設計對比試驗和數據分析,找到發生水擊現象的核心原因是FGH內的熱水在降壓過程中汽化。同時,找到了簡單的運行操作方法來防止水擊現象。在提高機組設備安全性的同時,避免了不必要的改造工作和人為就地高風險操作。