楊 送,馮程威,薛少翚,劉浩,褚衍剛,李 松,朱新華
(青島港董家口礦石碼頭有限公司,山東青島 266400)
轉接漏斗是港口散貨碼頭皮帶機接收和傳輸物料最主要的部件,漏斗的通貨能力至關重要,以滿足多貨種作業。當貨物較輕,尤其是黏、濕等流動性較差的貨種,頻繁堵塞漏斗造成停機。另外,由于需要長時間承受來自物料的磨損和沖擊,需要時常修補維護。本文針對某碼頭公司流程皮帶機的基本情況及其產生的問題,通過改進漏斗結構,改進漏斗的修補工藝,提高修補效率,使漏斗使用周期壽命得到延長,降低了維護成本。
皮帶機漏斗因接卸貨種造成的故障主要分為兩大類,相應的故障現象為:
(1)黏濕流動性較差的貨種,容易造成:漏斗上段堵料,報頭部堵料信號停機現象;漏斗中段沖擊點和受料拐角粘料,報中部堵料信號停機現象;漏斗末段落料口粘料,下游皮帶跑偏停機現象。
(2)礦砂等沖擊性大的貨種,容易造成:漏斗上段迎料板襯板磨損失效;漏斗中段沖擊點和受料拐角襯板磨損,漏斗體母板磨損漏料,須停機處理;下游皮帶沖擊點振動,皮帶跑偏停機,或托輥及托輥架損壞,須停機更換(圖1)。

圖1 回程自清托輥磨損
1.2.1 接卸黏濕流動性較差貨種的停機
(1)作業過程中,漏斗上段下料口橫截面積過小,迎料板位置距離頭部滾筒過近,迎料板側面斜度大粘料,綜合因素導致該部位粘料過多,易造成堵料;另外,因為堵料開關均安裝在兩側斜面上,粘料積多后觸碰到阻旋開關導致停機,造成無謂的流程停機故障。
(2)漏斗中段是通流的關鍵部位,尤其是該部位的沖擊點和受料拐角。漏斗設計之初,是針對大多數貨種能順利通過,后期研究襯板的使用壽命多用在沖擊點和受料拐角上,因為料流沖擊性大,沖擊點和受料拐角多采用安裝高筋襯板。由于高筋襯板易產生“料打料”特點,在接卸高硅巴粗等困難貨種時容易粘料,導致該部位通貨橫截面積減少、漏斗通貨性能變差,造成溜槽堵塞、堵料開關信號停機。
(3)漏斗末段落料口粘料后,會直接影響料流的下落方向和重心,粘料明顯時,下游皮帶跑偏也相對嚴重。例如,料流原本落在皮帶中心位置,皮帶運行不跑偏,由于受料面粘料,形成一定的斜度,改變了料流方向,料流相對皮帶中心向右下落,中心點偏離導致皮帶整體向左側跑偏,皮帶機報跑偏左故障停機。
1.2.2 接卸礦砂等沖擊性大的貨種停機
(1)漏斗迎料板的作用是緩沖、調料、分流等,一旦失效,會出現嚴重的停機事故。因迎料板背面空間狹小,處在懸空狀態,更換襯板較為困難,簡單的方法是焊接彈簧板進行修補,這種方法磨損快,維修周期短,設備隱患較大。
(2)漏斗中段沖擊點和受料拐角,需要長時間承受來自物料的磨損和沖擊,尤其是礦砂和密度較大的加斯巴粗貨種,普通耐磨堆焊襯板抗沖擊性能差,加速襯板磨損速度,進而磨損到漏斗母板,造成漏料。為保證接卸質量,作業人員必須停機,進入漏斗內部打夾板堵漏,同時要清理漏料。這不但增加勞動強度、耽誤生產效率,還增加了人員的作業風險。采用安裝高筋襯板的結構形式,能夠實現“料打料”的效果,但是接卸黏濕貨種就會出現堵料的情況。
(3)卸船漏斗落差在8~12 m,流通性好、沖擊性大的貨物對下游皮帶機落料點有較大沖擊,在張力作用下,會造成皮帶松弛,極易引起皮帶跑偏(圖2)。另外,加速托輥及托輥架損壞,加速下游皮帶工作面磨損,降低使用壽命。

圖2 引起下游皮帶跑偏和中心點露防撕裂鋼網
(1)針對頭部漏斗喇叭口堵料、粘料現象,除了合理調整迎料板的相對位置之外,還可以采用懸掛內置“滑板”裝置,利用廢舊皮帶、廢舊刮板機鏈條、夾板組合而成,在移動小車漏斗上使用廣泛。該裝置可以實現在多工位漏斗內懸掛,因受料表面光滑、彈性大等特點,明顯增加物料流通,效果明顯(圖3)。另外,通過改變阻旋堵料開關的位置,也可以避開易粘料部位、避免開關誤動作停機。

圖3 內置“滑板”裝置
(2)針對漏斗中段通流不佳的問題,對漏斗進行擴容改造,沿皮帶運行方向將漏斗拉開最大60 cm,通流截面積由原來的1.96 m2擴大到2.80 m2,擴容比例為43%(圖4)。

圖4 漏斗中段擴容前后對比
(3)針對漏斗末段落料口粘料的現象,通過安裝灑水裝置、安裝空氣炮、安裝振動電機去除粘料(圖5)。

圖5 漏斗灑水裝置、空氣炮、振動電機
(4)針對迎料板失效的情況,研究在頭部漏斗正面開設維修窗口,可以方便維修人員更換迎料板襯板,采用高筋襯板結構形式,密排安裝在迎料板沖擊部位,形成“料打料”效應,可以使用兩年以上時間,徹底解決迎料板失效問題(圖6)。

圖6 迎料板改進
(5)針對黏濕貨種流動性差的問題,襯板的選型是關鍵,在沖擊點和受力拐角部位,安裝一種ZTA 耐磨陶瓷襯板,即由氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷、橡膠、鋼板采用三合一熱硫化工藝制作而成。襯板總厚度為37 mm,其中陶瓷厚25 mm、橡膠厚6 mm、鋼板厚度6 mm。作業量在2000 萬噸以上,是耐磨堆焊襯板的3 倍,同時在接卸黏濕貨種可以起到不粘料、增大流通性的作用(圖7)。

圖7 ZTA 耐磨陶瓷襯板
(6)針對轉接漏斗落差大、造成下游落料點振動、皮帶跑偏等現象,研究改造漏斗末段漏斗,首先將末段漏斗口擴容為“喇叭口”,然后將末段受力拐角擇中反向拉開60 cm,最后在落料點上方安裝一道緩沖梁裝置(圖8)。改造后,接卸流通性好、沖擊性大的貨物,明顯減弱對下游皮帶的沖擊振動,下游皮帶運行不跑偏;接卸流通性差、黏濕貨物不易粘料和堵料,漏斗綜合通貨能力提升50%~80%(圖9)。

圖8 直漏斗末段改造方案

圖9 漏斗改造后效果
(7)針對漏斗內部安全保護裝置不動作的情況,研究安裝皮帶承載擋板堵料和回程異物擋板安全裝置,建立安全保護“第二梯隊”。一旦發生漏斗堵塞,如果漏斗內部保護裝置不可靠則極易發生機損事故。通過研究及實施改造,避免了依靠專人監護可能導致的失誤,保障流程線安全作業。
通過列舉皮帶機轉接漏斗停機現象,并逐個制定應對措施,減少了漏斗故障停機和日常維修時間,有效提升漏斗通貨能力及干散貨碼頭流程設備性能,在很大程度降低了生產成本、提高勞動生產率。